劉彥平
摘 要:眾所周知,燃料成本在火力發(fā)電廠的生產(chǎn)總成本上占的比例愈來愈大,各火電廠紛紛采取摻燒配燒方式降低成本。由于來煤地區(qū)不同、煤種不同、煤質(zhì)參差不齊等問題,對來煤的接卸及采樣工作就越來越重要。本文針對某廠入廠煤采樣機,受寒暑雨雪大風(fēng)影響故障率高,同時結(jié)合實際運行工況時所存在的問題進(jìn)行分析,通過可行性論證及試驗試運確定最佳解決方法,進(jìn)而達(dá)到降低故障率的目的。保證了采樣機的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性。大大提高了企業(yè)的勞動生產(chǎn)率和資源能源利用率。
關(guān)鍵詞:采樣機;技術(shù)創(chuàng)新;故障率
1、概述
張家口發(fā)電廠地處塞北,廠內(nèi)共有六臺入廠煤采樣機,均由賽摩電氣股份有限公司設(shè)計并施工。其中一期火車煤采樣機2臺、二期火車煤采樣機2臺、1號汽車煤采樣機1臺、2號汽車煤采樣機1臺。由于入廠煤采樣機系室外設(shè)備,受寒暑雨雪大風(fēng)影響故障率高,其中控制部分就包括程序卡死,設(shè)計缺陷,信號攝取和傳輸方式不佳,端子接觸不良,設(shè)備選型不當(dāng),電纜老化破皮斷裂,限位開關(guān)故障等諸多問題。自動投入率低至50%以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到集團(tuán)公司要求的90%以上。
2017年7月熱控車間計算機六班接收了采樣機電控系統(tǒng)的檢修維護(hù),經(jīng)過一年多的努力,采樣機投入率大幅度提升。但仍有部分難題等待我們解決?;疖嚸翰蓸訖C故障率居高不下,其中卷線器信號傳遞故障占了絕大部分。根據(jù)我廠2018年9月至2020年3月統(tǒng)計,我廠一二期火車煤采樣機故障點數(shù)為:卷線器信號傳遞故障發(fā)生50次,占比總故障點83%,其它故障發(fā)生10次,占比總故障點17%。
2、課題選擇
首先對造成入場煤采樣故障的原因進(jìn)行分析歸納,運用末端分析法對故障的要因進(jìn)行確認(rèn)。通過驗證發(fā)現(xiàn)造成入廠煤采樣機故障率高的要因有三,即:通訊線纜故障、卷線器碳刷端子接觸不良和采樣方案錯誤與識別車號錯位。為了更具有客觀意義,對半年內(nèi)各種故障原因造成的故障次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計,對比分析。并且繪制了原因分析關(guān)聯(lián)圖,發(fā)現(xiàn)信號中斷是造成入廠煤采樣機故障的A類因素。如果想降低故障率,那就必須從A類因素著手,通過對故障要因的針對性整改達(dá)到降低故障率的目的。卷線器作為火車煤采樣機重要設(shè)備之一,卷線器信號傳遞故障時有發(fā)生,卷線機內(nèi)部的碳刷組起信號傳遞和電源傳輸作用,工作原理是碳刷通過彈簧夾緊滑環(huán)軌道,接通電源和信號。運行中滑環(huán)軌道長時間轉(zhuǎn)動,碳刷與滑環(huán)軌道間易錯位,碳刷內(nèi)也容易積存灰塵和石墨粉末,造成斷路和短路,使導(dǎo)電質(zhì)量下降。2017年9月到2018年3月對卷線器信號傳遞故障統(tǒng)計。七個月共發(fā)生信號傳遞故障50次,嚴(yán)重影響火車煤采樣機的安全運行。
卷線器信號傳遞故障后,檢修人員需要拆下卷線器軸承上端蓋,拆除碳刷,清理滑環(huán)。然后回裝,碳刷的滑環(huán)安裝工藝復(fù)雜,安裝精度要求高,工作量巨大。我們設(shè)想,通過軌道滑行電纜,無線通信設(shè)備等解決信號傳遞問題。但經(jīng)過分析、論證,認(rèn)為都不能完全解決信號傳遞故障問題。
3、確定課題
卷線器信號傳遞的特征在于:碳刷和滑環(huán)一端連接運動導(dǎo)線一端連接靜止導(dǎo)線?,F(xiàn)在的自拍桿,有一種手持穩(wěn)定器,無論手怎么轉(zhuǎn)動,手機都能靜止不動。如果能將這項技術(shù)應(yīng)用于采樣機卷線器中,研制一種新型卷線器信號傳遞裝置就能解決問題。
4、目標(biāo)設(shè)定
我廠共有四臺火車煤采樣機,我們將目標(biāo)定為:將我廠火車煤采樣機故障次數(shù)降到2次/月。
5、目標(biāo)可行性分析
火車煤采樣機故障原因主要有通訊信號中斷、指令信號中斷、允許信號中斷、急停信號中斷、機械限位故障等。目前通過卷線器傳遞3組信號分別是指令信號、允許信號、急停信號,卷線器中仍有一對導(dǎo)線沒有使用,可以用來傳遞通訊信號。通訊信號是通過軌道滑輪組拖動通訊電纜跟隨移動的采樣機來實現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸信號的。通訊中斷的原因一般是滑輪卡澀和電纜老化引起通訊電纜斷裂。只要解決了卷線器信號傳遞故障問題,完全可以通過卷線器和卷纜的備用導(dǎo)線來傳遞通訊信號。由統(tǒng)計結(jié)果可以得出:消除卷線器信號傳遞故障,可以同時消除指令信號中斷、允許信號中斷、急停信號中斷并降低通訊信號中斷故障,采樣機月平均故障次數(shù)可以下降到2次/月。
6、總體設(shè)計方案
方案設(shè)計圖見(圖6-1)
7、方案實施
7.1準(zhǔn)備電滑環(huán)
小型滑環(huán)使用M220A系列,內(nèi)徑7.8mm、外徑22mm、電流通路12條、電流范圍0~2A。
7.2.固定機構(gòu)制作
使用角磨機將導(dǎo)軌截成長度為260mm,使用22mm開孔器在中心開孔,使用5mm電鉆在導(dǎo)軌兩端開孔,開孔距離245mm,加工誤差<1mm。
7.3安裝調(diào)試——現(xiàn)場安裝
首先將小型電滑環(huán)固定在軸心位置,將C45兩端固定在原碳刷固定架,將小型電滑環(huán)固定在C45導(dǎo)軌中心,將標(biāo)準(zhǔn)端子固定在到導(dǎo)軌上。將8通道對通并編號標(biāo)記,通道電阻<0.5Ω。將轉(zhuǎn)子導(dǎo)線用公母端子與運動導(dǎo)線連接,定子導(dǎo)線用標(biāo)準(zhǔn)端子與靜止導(dǎo)線連接,對應(yīng)導(dǎo)線套上相同編號號頭,最后檢查通道電阻<0.5Ω。
8、效果檢查
該卷線器信號傳遞裝置安裝調(diào)試合格后,火車沒采樣機隨即投入使用。我們再次統(tǒng)計了我廠四臺火車煤采樣機故障次數(shù),從8.5次/月下降到現(xiàn)在的1.3次/月,達(dá)到了目標(biāo)要求的2次/月。
9、經(jīng)濟(jì)效益
9.1成本計算
項目成本:電滑環(huán)200元、端子導(dǎo)軌40元、安裝調(diào)試100元,總計費用一共340元。
9.2經(jīng)濟(jì)效益計算
按每月檢修卷線器7次,每次3人參加,每人工時費用100元計算累計六個月節(jié)省人工成本:7次每月*6個月*3人*100=12600元。
9.3社會效益
通過本次創(chuàng)新活動,大大降低了火采采樣機故障率,很大程度上確保了設(shè)備的安全運行,避免了延誤卸煤的發(fā)生,提高了我廠煤質(zhì)管理水平,在保障人身安全的同時為我廠創(chuàng)建燃料三大項目標(biāo)桿電廠作出了貢獻(xiàn)。
10、結(jié)語
通過此次提高入廠煤采樣機自動投入率的技術(shù)創(chuàng)新,我們有效地降低了火車煤采樣機故障率,提高了火車煤機采率,保證了采樣機的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性。在確保燃料質(zhì)量同時也保障了人身安全。下一步我們將繼續(xù)對火車煤機采率進(jìn)行跟蹤調(diào)查,同時我們打算將此次技術(shù)創(chuàng)新的成果推廣應(yīng)用到汽采設(shè)備,進(jìn)一步為張家口發(fā)電廠的燃料管控,提質(zhì)增效以及安全生產(chǎn)作貢獻(xiàn)!
參考文獻(xiàn):
[1]賽摩電氣廠家相關(guān)資料(設(shè)計文件和施工圖紙)