郭銘杰,陳傳寶,張永江,王 梁,高彥峰
(航天發(fā)射技術研究所,北京 100076)
上面級加注量控制比較嚴格,技術指標要求定量精度為0.3%。由于以往型號加注精度要求相對較低,通常為0.6%~1%,定量精度主要依靠流量計定量或者電子秤定量,其精度完全取決于計量儀器的精度。其定量精度基本能夠滿足常規(guī)型號任務要求,但對于上面級加注精度要求卻無法滿足,主要是系統(tǒng)設計引起的誤差無法單獨依靠計量儀器確定,這就需要設計人員從系統(tǒng)角度對加注精度進行設計。
在航天液體推進劑加注技術應用領域,地面定量通常采用流量計定量、電子秤定量方式[1-2]。流量計定量主要用在加注量較大,且精度要求相對較低的火箭主發(fā)動機動力貯箱(百噸級)加注工況中;電子秤定量主要用于加注量較小(千克級)精度較高的工況[3]。但采用電子秤定量方式時,充入加注罐內(nèi)氣體質(zhì)量會對定量精度產(chǎn)生影響,特別是加注量較大時,影響更大。因此,本文提出了全新的地面定量方式,即電子秤和氣體質(zhì)量流量控制器系統(tǒng)定量方式,并對這種全新的定量方式進行了理論計算與試驗分析,結果表明定量精度滿足技術指標要求。
電子秤定量原理如圖1所示,即用加注罐下電子秤測量加注罐質(zhì)量的減少量來確定進入貯箱的推進劑量。其原理為
M加注量=M計量值+M氮氣
(1)
式中,M計量值為電子秤定量實測值,單位為kg;M加注量為實際加注量,即加注罐排出量(計量開始前加注管路已經(jīng)填充完畢),單位為kg;M氮氣為充入加注罐內(nèi)的擠壓氣體的質(zhì)量,單位為kg。
(a) 加注初始狀態(tài)
(b) 加注結束狀態(tài)圖1 電子秤定量原理圖Fig.1 Electronic scale measurement method
由于加注罐內(nèi)氣枕部分是推進劑蒸氣與氮氣的混合氣體,近似符合理想氣體性質(zhì),根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程[4],有
(2)
式中,P為加注罐擠壓壓力,單位為Pa;V氮氣為加注結束時充入加注罐內(nèi)氮氣總體積,單位為m3;Mmol為氮氣摩爾質(zhì)量,單位為28×10-3kg·mol-1;R為氣體常數(shù),R=8.314 5 J·mol-1·K-1;T為罐內(nèi)氣體溫度,T=293 K。
則
V氮氣=(1-Y)V氣枕
(3)
式中,Y為加注罐內(nèi)推進劑蒸氣所占比例,單位為體積分數(shù);V氣枕為加注結束后加注罐內(nèi)氣枕體積增加量,單位為m3。
根據(jù)道爾頓分壓定律
(4)
式中,Pc為推進劑蒸氣分壓。
又因為
(5)
式中,M名義加注量為推進劑加注設定量,ρ為推進劑密度。
將式(4)和式(5)代入式(3)得
(6)
將式(6)代入式(2)得
(7)
從式(7)可以看出,當推進劑蒸氣分壓達到最大時,即飽和狀態(tài)下,M氮氣最小。
以上面級加注四氧化二氮和偏二甲肼液體推進劑為例,加注精度要求不低于±3‰,擠壓氣體為氮氣。該任務加注量較大,加注精度高,因此選用電子秤作為定量儀器。
為保證加注流量滿足任務要求,根據(jù)流體力學計算后可知,加注罐內(nèi)氮氣壓力需保持在氧化劑為0.63 MPa(表壓),燃燒劑為0.30 MPa(表壓),其20℃時飽和蒸氣壓為9.5×103Pa(四氧化二氮)和1.3×103Pa(偏二甲肼),推進劑密度為1 446 kg/m3(四氧化二氮)和791 kg/m3(偏二甲肼)。
將各參數(shù)代入式(7)可知
四氧化二氮:M氮氣=8.6 kg
偏二甲肼:M氮氣=5.1 kg。
又因為
(8)
式中,α為加注精度;δ為充入加注罐內(nèi)氮氣質(zhì)量,即M氮氣。
將計算結果代入式(8)得
四氧化二氮:α=5.1‰
偏二甲肼:α=5.7‰
上述結果表明,僅僅該項誤差就已經(jīng)超出了總體提出的±3‰的精度要求。
由于加注罐內(nèi)氣枕容積在加注過程中不斷變化,實際上推進劑蒸氣分壓并未達到飽和狀態(tài),因此,以上理論計算值只是最小值,實際過程中該誤差會更大。
為了解決電子秤獨立定量加注量無法滿足精度要求的弊端,引入電子秤和氣體質(zhì)量流量控制器系統(tǒng)定量方式。
系統(tǒng)定量方式原理如圖2所示,其原理為用電子秤定量加注罐、用氣體質(zhì)量流量控制器定量充入氣體質(zhì)量,用PLC實現(xiàn)計算、定量和程序控制。
圖2 聯(lián)合定量原理圖Fig.2 Combined measurement method
按照式(1),進入貯箱的實際推進劑量M加注量應該是電子秤示值M計量值與充入加注罐內(nèi)氣體質(zhì)量M氮氣之和。而氣體質(zhì)量流量控制器是一種能夠測量氣體流量的儀器,其測試單位為L(標準狀況),只要再乘以氣體標況下的密度即可得到氣體質(zhì)量,其測量精度為±2%。因此可得到
M加注量=M計量值+M氮氣=M計量值+L標況ρ標況β
(9)
式中,L標況為氣體質(zhì)量流量控制器計量標準狀況下的氣體流量,單位為L;ρ標況為標準狀況下氣體密度,單位為g/L;β為氣體質(zhì)量流量控制器氣體轉(zhuǎn)換系數(shù),氮氣為1.0,空氣為1.006。
式(9)即PLC計量程序輸入公式,該公式是系統(tǒng)定量方式的創(chuàng)新點,考慮了充入加注罐內(nèi)氣體質(zhì)量對精度影響因素,經(jīng)計算,可將精度由原電子秤獨立定量的0.5%提高至0.1%。
由于該系統(tǒng)定量方式是首次應用,因此需要進行試驗來驗證其可行性。
采用上述加注系統(tǒng)對這一新的定量方式進行了15次加注試驗。其中,氧化劑加注系統(tǒng)進行了8次試驗,分別加注純凈水4次、四氧化二氮4次;燃燒劑加注系統(tǒng)進行了7次試驗,分別加注純凈水5次、偏二甲肼2次。
試驗原理圖如圖3所示。采用加注設備進行加注試驗,記錄每次加注結束時加注罐下電子秤顯示值,即M計量值和氣體質(zhì)量流量控制器的測試值L標況,將圖1(b)狀態(tài)加注罐內(nèi)氣體排空,排空氣體后電子秤示值應非常接近真實加注量(由于將加注罐內(nèi)氣體排空時會連帶加注前加注罐氣枕部分氣體排出,導致實測氮氣質(zhì)量比計算值稍大,但考慮到加注前加注罐內(nèi)氣枕部分氣體質(zhì)量較小,本試驗將其忽略不計),觀察電子秤示值變化,并與PLC計量值進行比對。
圖3 試驗原理圖Fig.3 Experiment system of combined measurement
試驗測試數(shù)據(jù)如表1所示。從表1可以看出,在加注結束后,電子秤顯示的加注罐質(zhì)量包含了充入罐內(nèi)氣體的質(zhì)量,將罐內(nèi)氣體排放后,電子秤顯示的加注罐質(zhì)量與加注系統(tǒng)計量的加注量非常接近,甚至相等,從而證明電子秤和氣體質(zhì)量流量控制器的系統(tǒng)定量方式可行。同時可以看出,由于推進劑蒸氣未達到飽和狀態(tài),當加注四氧化二氮時,充入罐內(nèi)氣體質(zhì)量平均為13 kg;加注偏二甲肼時,充入罐內(nèi)氣體質(zhì)量平均為7.9 kg,比理論計算值大。
2015—2019年期間,北斗導航衛(wèi)星上面級完成了10余次加注任務,通過上面級質(zhì)量測量,驗證加注精度均滿足要求。上面級加注系統(tǒng)應用情況如表2所示。
表1 驗證試驗結果
表2 上面級加注系統(tǒng)應用情況
從表2中可以看出,在實際應用中,電子秤與氣體質(zhì)量流量控制器聯(lián)合的系統(tǒng)定量精度基本處于0~0.02%以內(nèi),而電子秤獨立定量精度平均為0.36%~0.52%。在實際應用中驗證了系統(tǒng)精度設計的方法正確、可行。
針對上面級發(fā)射北斗衛(wèi)星時對推進劑加注量精確定量的要求,本文提出了一種地面加注高精度定量方法,并通過實踐驗證了該方法的有效性。通過理論分析,電子秤和氣體質(zhì)量流量控制器聯(lián)合的系統(tǒng)定量方法正確,且簡單可靠。通過定量試驗驗證,大幅度提高系統(tǒng)計量精度;在上面級發(fā)射北斗衛(wèi)星的實際應用中,系統(tǒng)定量精度均滿足技術要求,且重復性保持較好,具有良好的工程應用參考價值,為第二代北斗系列導航衛(wèi)星的成功發(fā)射做出了積極的貢獻。