• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    C25-4.90/1.27型汽輪機負荷跳動分析及處理

    2020-12-07 00:29:00王曉輝劉廣于陳建輝徐凱華張海濤
    冶金動力 2020年11期
    關(guān)鍵詞:閥位滑閥油門

    王曉輝,劉廣于,陳建輝,徐凱華,張海濤

    (北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)

    引言

    首鋼股份公司C25-4.90/1.27 型汽輪機為青島捷能汽輪機股份有限公司生產(chǎn),本體結(jié)構(gòu)為單缸單抽汽凝汽式汽輪機。額定進汽壓力為4.90 MPa,額定進汽溫度為435 ℃,額定進汽量為150.2 t/h,高壓油動機全行程119 mm。

    近期,機組運行中經(jīng)常在沒有調(diào)整的情況下出現(xiàn)負荷波動的現(xiàn)象。通過對負荷波動的情況進行統(tǒng)計分析,找到具體原因,并形成有針對性的措施,以最終解決負荷波動問題。

    1 汽輪機調(diào)速系統(tǒng)介紹

    1.1 DEH操作畫面介紹

    機組采用的是杭州和利時自動化數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(簡稱DEH),該控制系統(tǒng)主要包括:轉(zhuǎn)速控制、功率控制和閥位控制。轉(zhuǎn)速控制是指從機組開始沖轉(zhuǎn)至定速3000 r/min,通過轉(zhuǎn)速PID 控制,最終使“實際轉(zhuǎn)速”與“目標轉(zhuǎn)速”一致。功率控制是指并網(wǎng)后的負荷功率調(diào)整,通過設(shè)定“目標功率”,“給定功率”自動以設(shè)定的“負荷率”達到與“目標功率”一致。隨著“給定功率”的增加,“實際功率”與“給定功率”產(chǎn)生偏差,通過系統(tǒng)的PID 運算,輸出電流信號給電液轉(zhuǎn)換器,電液轉(zhuǎn)換器將電流信號轉(zhuǎn)換成油壓信號來控制油動機動作,實際功率發(fā)生改變,最終達到設(shè)定的目標功率。閥位控制是指并網(wǎng)后崗位人員可通過閥位控制的增、減按鈕改變油動機行程來調(diào)節(jié)汽輪機進汽,從而改變負荷。

    下面重點介紹一下閥位控制和功率控制。

    (1)閥位控制升負荷。并網(wǎng)初帶負荷后,DEH自動轉(zhuǎn)為閥控方式,崗位人員通過設(shè)置目標閥位和閥位變化率或點擊“閥控”增、減按鈕改變目標閥位來控制調(diào)門開度。向上箭頭表示增大閥位輸出,向下箭頭表示減少閥位輸出。參見圖1。

    (2)功率控制升負荷。當并網(wǎng)帶負荷超過額定負荷的3%,點擊“功控”按鈕,系統(tǒng)進入功率控制方式。崗位人員可設(shè)置目標功率,機組給定功率自動以當前負荷率向目標功率靠近并最終達到一致。給定功率與實際功率之差,經(jīng)PID運算后,通過伺服機構(gòu)調(diào)節(jié)油動機開度,使實際功率跟隨給定功率變化。參見圖2。

    圖1 閥控模式操作面板

    圖2 功控模式操作面板

    (3)在功率控制投入時,當出現(xiàn)功率給定和實際功率偏差超過10%的額定功率即2.5 MW,功率控制自動切除轉(zhuǎn)為閥位控制。

    1.2 調(diào)速系統(tǒng)組成及工作原理

    本機組調(diào)速系統(tǒng)工作部件主要由數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器(沃斯閥)、調(diào)節(jié)滑閥、錯油門、油動機、反饋滑閥組成,如圖3所示。調(diào)速系統(tǒng)用油主要包括:數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器用油即EH 動力油、作用在調(diào)節(jié)滑閥上的調(diào)節(jié)油、保證錯油門正常工作的脈沖油以及使油動機活塞動作的壓力油。

    調(diào)速系統(tǒng)原理:機組在穩(wěn)定狀態(tài)下,錯油門滑閥處于中間位置,油動機則穩(wěn)定在某一位置上。功率控制下,操作員輸入目標功率值,執(zhí)行升負荷命令。給定功率自動以當前負荷變化率向目標值靠近,機組功率向給定功率靠近。給定功率與實際功率之差,經(jīng)PID調(diào)節(jié)器運算后輸出電信號相應增大,數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器接收電信號輸出壓力信號(調(diào)節(jié)油壓)升高,調(diào)節(jié)滑閥上移,脈沖油壓升高,錯油門的平衡被破壞,錯油門上移,高壓油進入油動機活塞上腔,油動機活塞下腔接通主油泵進口油,油動機活塞向下移,油動機行程增加,調(diào)節(jié)氣閥開大,進汽量增加,完成升負荷指令,最終使實際功率與目標功率一致。

    圖3 C25-4.90/1.27型汽輪機調(diào)速油系統(tǒng)圖

    伴隨著油動機拉桿逐漸下移,反饋滑閥也向下移動,脈沖油進油量減少,脈沖油壓降低,錯油門滑閥也逐漸下移,直至錯油門滑閥回到平衡位置,油動機活塞由回到穩(wěn)定位置。減負荷時動作過程相反。

    2 負荷波動現(xiàn)象

    2.1 功率控制方式下,負荷波動

    當時汽輪機在功率控制方式狀態(tài)下,給定功率15 MW 較實際功率14.4 MW 相差0.6 MW,所以經(jīng)PID 調(diào)節(jié)器運算后執(zhí)行升負荷指令,目標是使實際功率與給定功率一致。調(diào)節(jié)油壓逐漸升高至0.439 MPa,高壓油動機行程由52.3 mm緩慢升高至62.8 mm,該過程中一次脈沖油壓也緩慢升高至1.05 MPa,之后油動機行程突然開大(由63.1 mm升至70.9 mm),汽輪機進氣量瞬間增大(由75.09 t/h增加到96.4 t/h),負荷突升近6 MW(由14.4 MW 升至20.03 MW),觸發(fā)了給定功率和實際功率偏差超過10%的額定負荷(即2.5 MW)功控自動切除的連鎖,切換到閥控控制。

    2.2 閥控狀態(tài)下增負荷時發(fā)生負荷波動

    汽輪機閥控狀態(tài)下手動增負荷,目標閥位由47.43%緩慢增加到49.83%,負荷由15.07 MW 升高到20.53 MW 期間有兩次負荷跳動,第一次跳動約1 MW(功率由15.07 MW 跳到16 MW),第二次跳動約4.3 MW(功率由16.19 MW跳到20.53 MW),兩次跳動均伴有一次脈沖壓的明顯升高。第二次脈沖油升至1.02 MPa。突升結(jié)束后脈沖油回到正常值。

    2.3 閥控狀態(tài)下減負荷時發(fā)生負荷波動

    汽輪機閥控狀態(tài)下目標閥位從52%緩慢手動減至46.66%過程中高壓油動機行程未發(fā)生變化,一次調(diào)節(jié)油壓和一次脈沖油壓一直緩慢下降,脈沖油壓降至0.96 MPa時負荷發(fā)生了跳動,油動機行程由71.8 mm 突降至65.9 mm,負荷由22.93 MW 突降至18.79 MW。

    2.4 閥控狀態(tài)下無指令輸出時負荷波動

    汽輪機閥控狀態(tài)下無任何人為指令輸出,EH動力油壓發(fā)生突降0.222 MPa 后引起負荷突降2.17 MW。表1 中數(shù)據(jù)記錄了是EH 動力油壓變化前后各參數(shù)的變化。

    表1 負荷波動時參數(shù)變化情況

    3 負荷波動原因分析

    3.1 汽輪機油品質(zhì)不良

    油質(zhì)的好壞直接會影響汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的正常工作。油質(zhì)不良首先表現(xiàn)在油中進水發(fā)生乳化、透明度降低,需檢查冷油器銅管是否發(fā)生泄漏以及軸封間隙調(diào)整是否得當造成蒸汽進入軸承箱造成油質(zhì)污染。其次表現(xiàn)在油的清潔度降低、機械雜質(zhì)多,由于濾油工作不到位使得油中一些金屬屑、砂粒、灰塵等不能有效去除,容易引起調(diào)速系統(tǒng)的卡澀,錯油門動作不良,使各個調(diào)節(jié)部件工作發(fā)生遲緩,靈敏度降低,在某一調(diào)整工況下造成汽輪機負荷波動。本汽輪機發(fā)生負荷跳動期間油品清潔度超過了控制標準的上限值。

    3.2 錯油門發(fā)生卡澀

    文中2.1、2.2 和2.3 中負荷動作時一次脈沖油壓分別到了1.05 MPa、1.02 MPa 和0.96 MPa,超出了脈沖油壓正常的工作范圍0.99~1.0 MPa,說明錯油門有卡澀現(xiàn)象。原本該汽輪機錯油門閥芯工作時是以一定轉(zhuǎn)速規(guī)律性地發(fā)生轉(zhuǎn)動和顫振的,這與錯油門的結(jié)構(gòu)特征有關(guān),每轉(zhuǎn)動一轉(zhuǎn),錯油門滑閥下部的徑向放油孔就會與泄油孔接通一次,部分脈沖油被泄掉,致使滑閥下移,隨著滑閥的轉(zhuǎn)動,放油孔又被堵住,脈沖油壓又恢復到正常值,滑閥又上移,使得脈沖油發(fā)生有規(guī)律的脈動同時帶動滑閥顫振,而滑閥的顫振也會引起油動機拉桿產(chǎn)生細微的上下顫振,這樣使得油動機就能靈敏地對調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制信號作出響應。但目前汽輪機運行時錯油門并未發(fā)生轉(zhuǎn)動,動作靈敏性下降,導致負荷調(diào)整出現(xiàn)遲緩和跳動。

    3.3 調(diào)節(jié)系統(tǒng)遲緩率的影響

    汽輪機負荷跳動與遲緩率的大小有密切關(guān)系,引起遲緩率過大的原因有:傳動機構(gòu)連接處發(fā)生磨損;錯油門彈簧作用力偏斜,使滑閥移動的阻力增大;錯油門、閥碟、油動機等發(fā)生卡澀或銹蝕等。因此,為避免系統(tǒng)的遲緩率過大,主要依靠嚴格的檢修維護工作。本機組規(guī)程中要求遲緩率≤0.25%。

    3.4 EH動力油溢流閥、減壓閥堵塞

    文中2.4 描述EH 動力油壓未收到人為干預發(fā)生波動,引起負荷變化。EH 動力油來自主油泵出口油壓,經(jīng)過兩道過濾器、減壓閥、溢流閥后進入高低壓數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器,由4~20 mA 電信號轉(zhuǎn)換成調(diào)節(jié)油壓來控制調(diào)節(jié)滑閥開度,實現(xiàn)增減負荷指令。此次EH 動力油壓波動懷疑是減壓閥和溢流閥有堵塞現(xiàn)象。

    4 運行中臨時控制措施

    (1)潤滑油系統(tǒng)要加強濾油,保證濾油時間,保證油質(zhì)合格。

    (2)加強設(shè)備巡檢,注意現(xiàn)場油動機拉桿、三角架連接部件、彎角杠桿兩個小軸承、錯油門、反饋滑閥的工作情況。

    (3)在汽輪機高壓油動機行程51~72 mm 采用閥控調(diào)節(jié),盡量避免在目標閥位45%~55%區(qū)間內(nèi)頻繁調(diào)整和保持,如因煤氣限燒或富裕機組增減負荷需經(jīng)過此區(qū)間段時,可以參考一次脈沖油壓的正常變化范圍0.99~1.00 MPa,低于或高于這個范圍要引起注意,做好預判,并提前通知鍋爐崗位可能會有負荷的突變。調(diào)整閥位時要多觀察,有一定的停留時間,切記快速大幅度增減。

    (4)EH 油壓波動不排除溢流閥和減壓閥內(nèi)部微動元件的影響,待停機檢修檢查處理。運行時切記不能碰觸EH 動力油小濾網(wǎng)旁的溢流閥和減壓閥,易引起跳機。EH 動力油壓有異常變化時可以考慮切換濾網(wǎng),但應把引起負荷變化的因素考慮進去,不要在滿負荷時切換EH動力油濾網(wǎng)。

    5 解決方案

    (1)要保證透平油品質(zhì)合格,首先在機組啟動前,按規(guī)范要求做好油循環(huán)工作,確保油質(zhì)達到要求。其次,運行中要對前后汽封進行及時調(diào)整,防止汽封冒汽過大,導致油中含水。嚴格執(zhí)行油質(zhì)監(jiān)督制度,發(fā)現(xiàn)油質(zhì)不合格,及時投入濾油設(shè)備進行濾油。為提高汽輪機透平油清潔度,執(zhí)行使用濾油機每日24 h 連續(xù)濾油方案,濾油3 周后汽輪機清潔度回到標準范圍。

    (2)利用汽輪機組檢修清洗錯油門滑閥、套筒、轉(zhuǎn)動盤、噴油孔等部件,錯油門動作遲緩性有所改善,調(diào)整負荷時脈沖油壓在0.99~1.0 MPa 變化就能實現(xiàn)錯油門的正常動作。

    (3)優(yōu)化PID 參數(shù),汽輪機開機調(diào)試過程中通過不斷摸索、修改功率控制中PID參數(shù),針對機械動作遲緩,減慢響應速度,增長調(diào)節(jié)周期,來降低峰谷偏差。最終將比例帶由500 提高到750,積分時間由60 增加到65,有效地解決了負荷突變問題,提高了機組穩(wěn)定性。

    (4)更換EH 動力油濾網(wǎng),對溢流閥、減壓閥也進行了解體清洗,投運一個月未發(fā)生油壓波動。

    6 結(jié)語

    對C25-4.90/1.27 型汽輪機調(diào)速系統(tǒng)所出現(xiàn)的問題進行停機處理后,目前運行平穩(wěn),增減負荷較之前有很大改善,避免了負荷跳動,能夠滿足機組日常調(diào)整,提高運行的穩(wěn)定性和安全性。

    猜你喜歡
    閥位滑閥油門
    M701F4型機組啟機過程高壓旁路閥維持45%開度的原因分析及改進探討
    汽輪機啟動滑閥改造經(jīng)驗反饋報告
    中文信息(2021年5期)2021-03-27 12:00:19
    駕哥
    岷峨詩稿(2020年4期)2020-11-18 23:54:01
    防止電動執(zhí)行機構(gòu)閥位丟失的新設(shè)計
    FD1(G)型防滑閥A3修存在問題及對策
    火電廠中減溫水調(diào)節(jié)門采用ABB定位器發(fā)生閥位震蕩的原因分析及處理辦法
    均壓結(jié)構(gòu)在液壓滑閥設(shè)計中的應用
    西氣東輸二線分輸壓力流量控制邏輯優(yōu)化
    自動化儀表(2013年1期)2013-12-01 10:09:16
    Numerical Simulation Study on the Influence of Arris-edge Fillet of Spool Valve on Flow Characteristics
    誤將油門當作剎車的防錯裝置
    化德县| 昌图县| 菏泽市| 临桂县| 蕲春县| 孝感市| 东明县| 唐河县| 鲁甸县| 股票| 东山县| 民勤县| 襄樊市| 康保县| 阿荣旗| 贡嘎县| 登封市| 邓州市| 新竹县| 星座| 东明县| 丰原市| 和顺县| 任丘市| 太保市| 武宁县| 正蓝旗| 平原县| 尉氏县| 芦溪县| 苍梧县| 陆河县| 鄄城县| 云阳县| 五原县| 依兰县| 得荣县| 闸北区| 阆中市| 红桥区| 淮阳县|