張磊,陳玲,徐道雷,施慶永
(徐州徐工施維英機(jī)械有限公司,江蘇 徐州 221004)
混凝土泵車(chē)施工后,殘留在車(chē)上的混凝土凝固很快,必須立即沖洗,目前行業(yè)唯一的清洗方式為水泵清洗。合理的設(shè)計(jì)水路系統(tǒng)是保證水泵正常工作的關(guān)鍵,本文從水泵的工作原理及構(gòu)造,結(jié)合實(shí)際故障特征,分析了影響水泵工作的各種因素,并提出相應(yīng)故障改進(jìn)及應(yīng)用。
水路系核心組成示意圖見(jiàn)圖 1,工作原理見(jiàn)圖 2。
圖1 水路系統(tǒng)核心組成
圖2 水路系統(tǒng)工作原理
根據(jù)市場(chǎng)反饋,水路系統(tǒng)中問(wèn)題比較集中的問(wèn)題多為水泵問(wèn)題,直接原因表現(xiàn)占比(表 1):漏水 34%、不出水 29%、無(wú)壓力 14%、漏油乳化 8%、其它。
表1 水路系統(tǒng)故障占比
從市場(chǎng)反饋的水路系統(tǒng)分析中水路管路及水泵泵頭漏水問(wèn)題比較集中,該質(zhì)量反饋高發(fā)期主要集中 1月、2月、3月份,該時(shí)段環(huán)境溫度低,多數(shù)地區(qū)在零度以下,而且泵車(chē)多為室外工作停放,均為冰凍所致導(dǎo)致水路連接件以及水泵泵頭凍裂,常規(guī)方法將水箱里的水放掉,但排除不了管路中以及泵頭中殘留的水份,導(dǎo)致故障率居高不下。
改進(jìn)方向:提高泵頭金屬耐寒性能、排除管路多余水份。
(1)重新開(kāi)發(fā)銅泵頭,關(guān)鍵部位增加厚度,提高泵頭的抗冰凍能力,不影響水泵裝配尺寸匹配。
(2)嚴(yán)格要求泵頭材料 HPb59-1,對(duì)每批零件原材料進(jìn)行材料認(rèn)定。
(3)為從根本上解決這個(gè)問(wèn)題,在泵進(jìn)水口增加進(jìn)水球閥和排水球閥為關(guān)鍵改進(jìn)部位(見(jiàn)圖 3)。
圖3 改進(jìn)效果
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試:
(1)試驗(yàn)方法結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖 4。
圖4 試驗(yàn)結(jié)構(gòu)
(2)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
關(guān)閉進(jìn)水管路上的球閥,打開(kāi)排水閥,并讓水泵空轉(zhuǎn) 3min 即可排空管路中以及泵內(nèi)余水。圖 5 為水路系統(tǒng)的連接與應(yīng)用圖。
圖5 水路系統(tǒng)連接及應(yīng)用
(3)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表 2。
表2 水路系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)排水測(cè)試數(shù)據(jù)
通過(guò)上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:無(wú)論在何種轉(zhuǎn)速的情況下,水泵殘留的水份都可以排空,達(dá)到排出殘留水份的目的,即使低于 0° 時(shí),水路系統(tǒng)及水泵殼體無(wú)水、無(wú)法結(jié)冰。
排在第二、第三位的為水泵不出水問(wèn)題,該故障主要是水泵內(nèi)部進(jìn)異物(濾網(wǎng)損壞);或長(zhǎng)時(shí)間未使用水泵,泵頭中的單向閥(圖 6)打不開(kāi),在夏季或秋季氣候干燥,泵內(nèi)水份蒸發(fā),留下的水漬導(dǎo)致進(jìn)出水閥盤(pán)粘住打不開(kāi);泵內(nèi)干燥吸水能力差,從導(dǎo)致不出水或壓力不穩(wěn)。
圖6 單向閥
(1)水泵常規(guī)濾網(wǎng)采用的是內(nèi)裝方式,使用一段時(shí)間后水箱內(nèi)酸堿度偏高,而出現(xiàn)腐蝕濾網(wǎng)的現(xiàn)象。除進(jìn)水濾網(wǎng)過(guò)濾功能下降外,其他異物或自身銹蝕掉的濾網(wǎng)殘?jiān)晃胨弥袑?dǎo)致水泵卡滯無(wú)法正常工作。在保證連接形式和尺寸不變的情況下,現(xiàn)改進(jìn)為內(nèi)裝全316 不銹鋼過(guò)濾器,耐腐性能提高,通流截面增加。過(guò)濾系統(tǒng)提升明顯。
(2)針對(duì)水泵長(zhǎng)期不使用,因水的特性生成水堿導(dǎo)致單向閥卡滯的問(wèn)題,只需在圖 7 中,連接自來(lái)水水管,開(kāi)啟自來(lái)水,利用自來(lái)水本身很小的流動(dòng)壓力即可沖開(kāi)單向閥,即可解決水泵不出水、壓力小問(wèn)題。
圖7 單向閥芯卡滯排出故障圖
排在第四位的為壓力表漏油問(wèn)題,導(dǎo)致該問(wèn)題的發(fā)生多為泵車(chē)使用地域溫差變換大而使壓力表殼體凍裂。溫較低時(shí)水泵殼體內(nèi)未排出的水份結(jié)冰變成水柱,沖擊壓力表量程,導(dǎo)致壓力表漏油。改進(jìn)方向:量程由0~16MPa 改為 0~40MPa,即可有效地解決壓力表?yè)p壞漏油、漏水問(wèn)題。
排在第五位的為水泵內(nèi)柴機(jī)油乳化。
水泵拆解后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部油液渾濁呈現(xiàn)乳白色、氣味惡臭,判斷油質(zhì)乳化。分析有兩點(diǎn):(1)在水泵加油口處有排氣孔,水流從此處進(jìn)入,從而導(dǎo)致油品乳化。(2)柱塞組件(普通柱塞)和密封之間存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),密封損壞后泵頭中的水份被帶入水泵中導(dǎo)致水泵乳化,降低水泵使用壽命。
改進(jìn)后方向:(1)將加油處的外置排氣孔改為內(nèi)置,直接隔絕外界水份的飛濺。(2)普通柱塞組件改為陶瓷柱塞組件可以獲得鏡面的表面粗糙度[1]減少運(yùn)動(dòng)摩擦,從而降低油品乳化的風(fēng)險(xiǎn),提升水泵的使用壽命。優(yōu)化后的排氣帽見(jiàn)圖 8,陶瓷柱塞見(jiàn)圖 9。
本文對(duì)泵車(chē)水路系統(tǒng)的工作原理及結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)要說(shuō)明,對(duì)水泵常見(jiàn)故障及改進(jìn)方法進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試和分析,有效的解決了市場(chǎng)反饋水泵不出水、壓力低、出水量少等問(wèn)題。針對(duì)故障原因指出了對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施,為水路系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化有著重要的意義。
圖8 優(yōu)化后的排氣帽
圖9 陶瓷柱塞圖