劉玉新
哈爾濱電機廠有限責任公司 黑龍江哈爾濱 150040
本次故障發(fā)生時間為2018年3月9日,汽輪機開始啟動初次沖轉,一號汽輪機的頂軸油泵開始進入運行狀態(tài),鍋爐主汽的壓力達到2.3 兆帕,鍋爐主汽的溫度353.62攝氏度,真空為負62千帕,旋轉速度為166轉每分鐘,突然調門出現(xiàn)了異樣的雜音,運行人員便立刻做出打閘停機措施。對此筆者進行了分析認為:造成雜音主要來源是調節(jié)閥中的預啟閥,具體原因是預啟閥的打開程度小,這就會造成預啟閥忽開忽關的狀態(tài),從而產生雜音。需要第二次啟動汽輪機,以降低主汽由于操作導致壓力大的問題。
于是,在運行了一個小時二十分鐘后,由于出現(xiàn)異音,因此決定二次開機,開機后,汽輪發(fā)電機進行二次沖轉,這時的鍋爐主汽壓力比第一次降低了0.4兆帕,鍋爐主汽的溫度增高到358.73攝氏度,真空負79千帕,旋轉速度為294轉每分鐘,沒有發(fā)現(xiàn)調門出現(xiàn)異樣的雜音,但發(fā)電機勵磁系統(tǒng)氣端的密封處出現(xiàn)了異樣的雜音,4號瓦頂軸油泵壓力表擺動出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此立刻做打閥停機措施,并檢查故障,發(fā)現(xiàn)四號軸承回油窗正?;赜蜔o異常情況,但勵磁機氣端密封處的蓋子與轉子出現(xiàn)摩擦碰撞的情況。所以,對密封蓋進行打磨。
那么在距離上次啟動兩個小時后,因運行故障進行第三次啟動,汽輪發(fā)電機開始沖轉,鍋爐主汽的壓力達到1.84兆帕,鍋爐主汽的溫度為362攝氏度,真空負60千帕,但是在沖轉過程中發(fā)現(xiàn)1號瓦處出現(xiàn)了巨大的碰撞聲音,汽輪機的頂軸油泵壓力表極其不穩(wěn)定,擺幅強烈,并且潤滑油方面回油流量較小。距啟動6分鐘時,打閘停機。轉速達到了804轉每分鐘,停機之后發(fā)現(xiàn)4號瓦的金屬材料已有68攝氏度的高溫。投入盤車,4號頂軸油泵壓力波動,波動幅度在12兆帕到14兆帕之間。
在距離第三次啟動兩小時后,4號瓦頂軸油管上的密封墊被沖擊受損,于是更換密封墊,啟動2號頂軸油泵,油管壓力很低,達到4.6兆帕,4號瓦的轉子開始跳動,高壓內缸的壁溫為135攝氏度,停機溫度需降到150攝氏度以下,而4號瓦回油中發(fā)現(xiàn)了巴氏合金碎屑,于是采取停盤車措施。
當天晚上,再次打開4號瓦檢查,卻發(fā)現(xiàn)軸瓦已經脫離了正常放置位置,其定位銷已被破壞斷裂,偏離約有一半左右,軸瓦脫離并被軸承座卡住。第二天,將軸瓦拆卸,發(fā)現(xiàn)軸頸、軸瓦的巴氏合金已嚴重擦損,軸瓦的勵端損傷偏重,而汽端較輕,軸瓦緊力0.03毫米。第三天,打開3號瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,但很輕微,頂軸的油孔存在雜物,小而堅硬,復測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。第四天,打開2號瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,大概1毫米深,軸承箱內以及頂軸油孔內都有細碎的雜物,復測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.04毫米。第五天,打開1號瓦,1號瓦的上瓦處劃痕較輕,推力瓦同樣有擦痕,瓦枕內以及軸承箱內有細碎堅硬異物,并且數(shù)量較多。復測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。
頂軸油系統(tǒng)油泵在3月8日開始運行,發(fā)現(xiàn)聲音大,振動幅度大,于是停泵,第二天再次啟動,慢慢恢復正常。3月16日對主油箱的油進行清倒,第二天檢查時未發(fā)現(xiàn)有任何雜物,第三天,也沒發(fā)現(xiàn)很明顯的雜物出現(xiàn)。在3月14日檢查1號頂軸油泵時發(fā)現(xiàn)轉子鍍銅部分存在脫落現(xiàn)象,脫落至泵體。到了3月21日,檢查2號頂軸油泵,發(fā)現(xiàn)完好無損,但斜板調節(jié)狀態(tài)水平化,泵的力量已呈最小狀況。在安裝潤滑油節(jié)流孔板上,1號和2號安裝在瓦枕上,3號和4號安裝在孔徑為15毫米的軸承箱進油口上。
事故發(fā)生的原因其實是顆粒物的進入產生故障情況。顆粒物細小而堅硬,首先借助頂軸油和潤滑油到達了軸瓦,因此軸瓦和軸頸出現(xiàn)了磨損,增大摩擦力,破壞定位銷,使得軸瓦移動了位置,堵塞了潤滑油孔,潤滑油流量小則會影響到軸瓦軸頸,增大磨損程度。
(1)先拆掉勵磁機,4號的軸承箱、還有發(fā)電機的勵端蓋子,然后在發(fā)電機勵端的旁邊牢靠地支撐轉子,并用膠合板暫時封閉住發(fā)電機的勵端端蓋,以免軸頸在加工時使得葉片和線圈受損,也預防了那些細小堅硬的雜物進到發(fā)電機的內部。(2)進行車削和拋光的操作,車削時每當削0.5毫米就要進行復測,復測工裝是否與轉子同心。(3)軸瓦復裝,找正裝子,并對軸承進行測隙、測量緊力,檢查是否符合要求,還要檢查轉子,測轉子的瓢偏和揚度,檢查勵磁機以及各個軸承的安裝情況,記錄數(shù)據,并讓監(jiān)理和總包單位簽字。(4)對定子密封前,要做好發(fā)電機內部的檢查工作,測量轉子、定子絕緣情況,(5)將閥門改為不銹鋼材質的,并檢測油系統(tǒng)中各個閥門閥桿的安裝情況是否標準,若不標準要及時調整。重新啟動油循環(huán),使用榔頭進行潤滑油系統(tǒng)的管道敲打,清理雜質,榔頭使用木質或橡膠質的,油溫要保持在45至55攝氏度之間,在油箱底部進行油的采樣。(6)沖洗完潤滑油系統(tǒng)后,檢查各個軸承節(jié)流板的孔的大小,復裝軸承,并檢查它們的潤滑油分配情況,如果分配不均則應當調整節(jié)流板。(7)改造頂軸油系統(tǒng),在油泵的出口處安裝閥門,加止回閥,出口主要管道加過壓閥,改造后拆掉頂軸油軟管沖洗頂軸油系統(tǒng)。(8)對各個系統(tǒng)進行仔細無漏的檢查,確保再次啟動的順利。
本文對故障進行了詳細的探討分析,并提出具體方案,如今電廠正常運行,本文所提的處理方案值得被承認、具有可行性。