錢海濤,雷發(fā)榮,文 雅
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣西 柳州 545000)
柳鋼5號(hào)高爐有效容積1500 m3,設(shè)有22個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,采用陶瓷杯爐缸,高爐本體采用三段式銅冷卻壁和爐身鋼冷卻壁的薄壁爐襯技術(shù),以及應(yīng)用了軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),國(guó)產(chǎn)PW標(biāo)準(zhǔn)型串罐式無料鐘爐頂,雙均排壓系統(tǒng),皮帶輸送機(jī)上料,4座大型頂燃球式熱風(fēng)爐,嘉恒法渣?;に嚭腿煞ǔ龎m等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。5號(hào)高爐2008-06-02擴(kuò)容中修,投產(chǎn)已達(dá)12年,后期爐役冷卻壁破損漏水的情況呈現(xiàn)加速的趨勢(shì),影響高爐生產(chǎn)指標(biāo)和爐況穩(wěn)定性。本文簡(jiǎn)要分析了銅冷卻壁的破損機(jī)理和對(duì)高爐的影響,重點(diǎn)總結(jié)了高爐軟水冷卻壁查漏方法、冷卻壁漏水的處理技術(shù)和使用維護(hù)技術(shù)。高爐在操作應(yīng)對(duì)中,采取了科學(xué)的管理方法,合理維護(hù)高爐操作爐型,保證了安全生產(chǎn),促進(jìn)了生產(chǎn)指標(biāo)的進(jìn)步。
柳鋼5號(hào)高爐從爐底至爐喉下部共設(shè)置14段冷卻壁。爐底爐缸設(shè)置5段光面鑄鐵冷卻壁,爐腹至爐腰采用3段銅冷卻壁,爐身設(shè)置6段鑄鐵鑲磚冷卻壁,采用軟水密閉循環(huán)進(jìn)行冷卻。2018年1月冷卻壁開始出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,第6段銅冷卻壁漏水26塊,2019年1月停爐一個(gè)月進(jìn)行性能恢復(fù)檢修,整體更換第6段銅冷卻壁共40塊,之后因爐況波動(dòng),冷卻壁又開始出現(xiàn)漏水,2019-1-25查出10層17#冷卻壁漏水,9層45#、46#、51#、52#、97#、98#、140#、141#冷卻壁漏水,2019-8-10查出9層99#冷卻壁漏水,2019年11月10日查出7層16#銅冷卻壁漏水,2019-11-13查出7層41#銅冷卻壁漏水。2019年共查出漏水冷卻壁12塊。
(1)爐況的波動(dòng),2018~2019懸料總計(jì)26次,邊沿氣流的不穩(wěn)定,尤其是邊沿管道氣流,會(huì)導(dǎo)致爐墻渣皮掛不住,頻繁脫落,冷卻壁溫度大幅度波動(dòng)產(chǎn)生的熱震對(duì)冷卻壁的傷害非常大[1]。
(2)由于銅冷卻壁熱面壁體溫度過高造成的直接燒損,這主要發(fā)生在如下兩種情況中:一種是發(fā)生在冷卻水嚴(yán)重不足時(shí),銅冷卻壁原有的渣皮得不到冷卻,溫度逐漸升高,當(dāng)溫度升高到紫銅熔點(diǎn)1083 ℃以上時(shí),冷卻壁直接燒損[2];另一種是邊沿出現(xiàn)局部氣流發(fā)展,而局部的冷卻能力又相對(duì)不足,局部氣流通道內(nèi)無爐料補(bǔ)充渣皮,一定時(shí)間的沖刷后渣皮脫落,造成冷卻壁直接燒損。
理論上1 kg水漏入爐內(nèi)消耗的熱量需要1.117 kg焦炭來補(bǔ)償,由于1 kg水分解產(chǎn)生氫氣有1/3參加還原反應(yīng),1 kg水抵消氫氣參加還原反應(yīng)后要消耗0.753 kg焦炭[3]。因此漏入的高爐水越多,消耗越高。2019年6月冷卻壁有漏水,2019-8-10查出9層99#冷卻壁漏水,從圖1可以看出2019年6月開始燃料比逐步上升,從2019年2月的529.3 kg/t上升到2019年7月的565.8 kg/t,燃料比上升36.5 kg/t,說明入爐的水較多,漏水冷卻壁水沒有控制好[4]。
水進(jìn)入高溫區(qū)造成爐墻黏結(jié)影響氣流分布,操作爐型發(fā)生變化。漏水部位煤氣量增加,煤氣流上升過程中在煤氣流增加的部位重新分布,導(dǎo)致氣流不穩(wěn)定,局部方位管道較盛[4]。爐況穩(wěn)定性變差,上部調(diào)劑作用不明顯。
圖1 2019年2-12月燃料比
冷卻壁漏水無法定量分析,操作上把控爐溫難度增大,由于煤氣分布不均勻,變化較大導(dǎo)致高爐爐溫波動(dòng)增加[4],另外由于氣流的波動(dòng)造成渣皮頻繁脫落也會(huì)引起爐溫大幅度波動(dòng)。
冷卻壁漏水后,給高爐操作指標(biāo)提升,甚至是順行都帶來了極大的挑戰(zhàn),高爐根據(jù)冷卻壁漏水的苗頭及時(shí)查漏并妥善的處理,可有效的避免大量冷卻壁漏水引起的爐況波動(dòng),為保證查漏過程中作業(yè)人員及冷卻設(shè)備安全,具體操作應(yīng)遵循以下步驟進(jìn)行查漏作業(yè)。
(1)初查階段:
①閥門檢查。查漏操作前須檢查相關(guān)閥門處于正確的開或閉狀態(tài),并確認(rèn)通暢無堵塞;打開所查管段上下兩端的排水閥確認(rèn)能正常排水、排氣;所查管段除兩端總閥外,如中間還有隔斷三通閥,需確認(rèn)該閥處于打開通水狀態(tài)。②安裝壓力表。在待查管路排水閥上安裝壓力表,安裝位置以方便操作、觀察為原則視現(xiàn)場(chǎng)具體情況定。③管路憋壓。關(guān)閉管路上端出水總閥與下端進(jìn)水總閥,觀察壓力表壓力變化情況,若壓力下降則可以初步判斷該管路漏水,繼而進(jìn)行控水查漏最終確認(rèn)。
(2)確認(rèn)階段:
①控水操作。關(guān)閉管路上端出水總閥→控小下端進(jìn)水總閥→打開上端排水閥→根據(jù)排水閥出水情況適當(dāng)調(diào)整進(jìn)水總閥開度(控水至管內(nèi)壓力小于爐內(nèi)壓力,保證排水閥有水出、冷卻壁不斷水)。②查漏操作。便攜式煤氣報(bào)警儀檢測(cè)查漏、觀察出水頭是否有氣泡、點(diǎn)火查漏。
(3)送水操作。查漏完成后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)冷卻壁供水,送水操作程序:
①如確認(rèn)該冷卻水管無漏水時(shí),應(yīng)盡快恢復(fù)正常軟水冷卻,下部人員:送水前先聯(lián)系并確認(rèn)上部人員遠(yuǎn)離排水閥,然后緩慢開啟下端進(jìn)水總閥直至全開;上部人員:觀察排水閥水流穩(wěn)定、水溫下降后,關(guān)閉排水閥并將上端出水總閥打開,恢復(fù)正常供水?;謴?fù)送水后,上、下部人員檢查管路各排氣、排水閥是否關(guān)閉,閥門方向是否正確,有無異常漏水、排水情況。②如確認(rèn)該冷卻水管漏水時(shí),可改通工業(yè)水臨時(shí)恢復(fù)冷卻,改工業(yè)水應(yīng)采用下進(jìn)上出的方式供水,如漏水較大,經(jīng)技術(shù)部門同意也可采用上進(jìn)下出的供水方式。強(qiáng)調(diào):無論采用哪種方式供水,在恢復(fù)通水時(shí)閥門都必須緩慢開啟,待出水口水流穩(wěn)定后才能全開閥門。③查出漏水并改通工業(yè)水的管路,應(yīng)盡快查出漏水點(diǎn)所在的冷卻壁層數(shù),并擇機(jī)實(shí)施穿管修復(fù),或?qū)⒙┧趯铀芊珠_單獨(dú)通工業(yè)水冷卻,其余上下層不漏的水管盡快恢復(fù)軟水冷卻。④記錄匯報(bào)。查漏結(jié)束且恢復(fù)正常后,班組做好交接班記錄,書面告知其它班組,并于2個(gè)工作日內(nèi)將查漏結(jié)果、管路改造(或通水)情況書面報(bào)技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科、點(diǎn)檢站等主管部門。⑤任何時(shí)候出現(xiàn)金屬軟管爆裂,確認(rèn)安全情況下盡快關(guān)閉爆裂水管的上、下端水閥,避免大量冷卻水外排影響高爐的正常冷卻從而影響高爐的正常生產(chǎn)。
(1)漏水冷卻壁通工業(yè)水冷卻,減少入爐水量。
查出漏水并改通工業(yè)水的管路,應(yīng)盡快查出漏水點(diǎn)所在的冷卻壁層數(shù),單層通工業(yè)水冷卻,銅冷卻壁如果破損面積擴(kuò)大,爐內(nèi)的焦炭會(huì)經(jīng)過銅壁破損的地方進(jìn)入銅冷卻壁水管內(nèi)造成水管堵塞,如果冷卻壁外不能及時(shí)打水降溫就會(huì)發(fā)生爐殼發(fā)紅燒穿的事故,影響高爐安全生產(chǎn)。5號(hào)高爐在銅冷卻壁破損后,冷卻壁進(jìn)水改成上進(jìn)下出,進(jìn)水管內(nèi)徑由DN25改成DN40,排水管內(nèi)徑由DN25改成DN50,進(jìn)水管應(yīng)保持一定的高度以保證足夠的水壓沖擊爐內(nèi)壓力,排水管末端長(zhǎng)1.5米成90°豎直安裝,使管里形成一定的水壓與爐內(nèi)的壓力形成一個(gè)相互阻力,這樣可以保證排水量夠大,進(jìn)入管內(nèi)的焦炭及鐵礦石便會(huì)隨著水流更順暢地排出。為了防止冷卻壁被焦炭堵塞,5號(hào)高爐冷卻壁排水管加裝了一個(gè)反沖裝置如圖2,冷卻壁排水管DN25(4)閥門接一條高壓水管。如果冷卻壁管被堵塞,就把排水管的DN50(7)閥關(guān)閉,而打開DN25(3)、DN25(4)閥開高壓水反沖。反沖3-5秒之后,打開DN40(6)閥門排出堵塞的焦炭,反沖完恢復(fù)閥門即可。
圖2 冷卻壁排水管反沖裝置示意圖
(2)利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將漏水的冷卻壁穿管。
冷卻壁穿管修復(fù)原理為:在破損的冷卻壁內(nèi)穿入小于原水管內(nèi)徑的軟金屬波紋管,軟金屬波紋管的兩端分別與冷卻水連接形成新的冷卻通道,并在軟金屬波紋管和原水管之間灌入高導(dǎo)熱的碳質(zhì)灌漿料[5],其結(jié)構(gòu)如圖3所示。
冷卻壁穿管的方法:高爐休風(fēng)后首先找出破損冷卻壁的位置,斷開破損冷卻壁的進(jìn)出水管,在破損冷卻壁內(nèi)用鋼絲做引線,將相應(yīng)長(zhǎng)度的軟金屬波紋管由引線引出,焊好進(jìn)出水管后,對(duì)破損冷卻壁進(jìn)行封堵,用專用設(shè)備向波紋管與水管間空隙壓入碳質(zhì)灌漿料,波紋管內(nèi)通工業(yè)凈環(huán)水,開路循環(huán)[5]。
5號(hào)高爐冷卻壁穿管修復(fù)后,既消除了向高爐內(nèi)漏水的現(xiàn)象,又不影響冷卻壁的冷卻效果,徹底解決了漏水造成的各種危害和損失,效果較好。修復(fù)后的冷卻壁水管未出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,延長(zhǎng)了冷卻壁的使用壽命。
2020年5月在操作思路上進(jìn)行了大的調(diào)整,摒棄了以往靠上部料制過度壓邊來穩(wěn)定邊沿的做法,通過綜合調(diào)劑手段來穩(wěn)定操作爐型,調(diào)劑高爐操作爐型處于合理狀態(tài)。
圖3 冷卻壁穿管示意圖
(1)下部調(diào)整重視爐缸熱量。為解決爐缸活躍的問題,滿足鼓風(fēng)動(dòng)能和實(shí)際風(fēng)速的要求,在穩(wěn)定爐溫基礎(chǔ)上,以風(fēng)為綱,風(fēng)量由原來的3500 m3/min加至3650 m3/min。另外,考慮到冷卻璧破損以后漏水的影響,將鐵水物理熱控制在1500-1510 ℃、爐渣堿度定在1.15-1.20,以高物理熱及良好的渣鐵流動(dòng)性來保證爐缸的熱狀態(tài),防止因?yàn)槁┧斐蔂t涼,或者釀成其他的生產(chǎn)事故。
(2)調(diào)整冷卻制度。高爐爐身下部至爐缸風(fēng)口區(qū)域是高爐冶煉的敏感區(qū)域,也是軟熔帶根部形成的區(qū)域,該部位對(duì)煤氣流變化非常敏感,渣皮穩(wěn)定性差且易脫落。通過調(diào)劑高爐中部區(qū)域的爐體冷卻制度,使高爐有適宜的熱流強(qiáng)度,促進(jìn)煤氣流的合理分布,有效防止和消除爐墻結(jié)厚?;謴?fù)爐況時(shí),將高爐的軟水流量下調(diào)了300-500 m3/h,進(jìn)水溫度上調(diào)3-5 ℃,有效地消除了爐墻結(jié)厚。目前軟水溫差控制4.5-5.5 ℃。
(3)氣流調(diào)整方向。在氣流的調(diào)整上,按照“穩(wěn)定邊緣,打開中心,穩(wěn)定中心,照顧邊緣”的原則,調(diào)整好中心和邊緣兩道煤氣流。爐況波動(dòng)和冷卻壁漏水爐墻會(huì)出現(xiàn)結(jié)厚,需要經(jīng)過一段時(shí)間適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流,逐步糾正操作爐型。爐況恢復(fù)初期礦石平臺(tái)搓堆,增加焦炭外環(huán)的布料圈數(shù),疏導(dǎo)兩道氣流利于加風(fēng)。逐步加風(fēng)后料速加快,礦石平臺(tái)外移,擴(kuò)礦批趕上料。通過整體外移布料平臺(tái)來壓住邊緣氣流,使邊緣形成穩(wěn)定渣皮,穩(wěn)定操作爐型。在確定中心是否強(qiáng)勁和邊沿是否穩(wěn)定上,制訂相關(guān)操作參數(shù)。中心相關(guān)的操作參數(shù)主要有:爐頂溫度與圓周均勻性,十字測(cè)溫次中心溫度,以及探尺動(dòng)態(tài)與是否偏尺;與邊沿相關(guān)的操作參數(shù)主要有:爐體總水溫差,爐身中下部溫度參數(shù),以及爐頂溫度等。
將判斷爐況趨勢(shì),由經(jīng)驗(yàn)判定向數(shù)據(jù)化判定轉(zhuǎn)變,通過采集、分析的高爐各環(huán)節(jié)參數(shù),制定高爐體檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn);研究各時(shí)間段參數(shù)與高爐體檢評(píng)分的相關(guān)性,以量化反應(yīng)高爐的操作,降低生產(chǎn)中處理爐況時(shí)的失誤次數(shù),使得判定結(jié)果更加準(zhǔn)確。
建立高爐體檢評(píng)分后,將爐體水溫差、爐內(nèi)壓差和煤氣利用率控制在合理的操作范圍內(nèi),當(dāng)操作參數(shù)偏離控制范圍后,體檢制度表就會(huì)相應(yīng)的報(bào)警提醒。例如,以前在控制爐體水溫差的過程中,受冷卻壁破損的影響,總是有意識(shí)地將爐體水溫差控制的低一些。建立高爐體檢評(píng)分后,確定將爐體水溫差控制在4-6 ℃,當(dāng)其他操作參數(shù)與之相沖突時(shí)都要服從之。
通過采取上述操作措施后,生產(chǎn)的穩(wěn)定性及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都取得了較大的進(jìn)步(如圖4所示),爐況能夠保證長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,爐墻也再?zèng)]有發(fā)生過結(jié)厚的癥狀,高爐操作爐型得到了合理維護(hù)。
操作思路改變以后,由于對(duì)邊沿氣流控制得當(dāng),中心氣流能夠得到保證,爐況能夠達(dá)到長(zhǎng)周期的穩(wěn)定順行。隨著爐況穩(wěn)定性的增強(qiáng),爐內(nèi)壓量關(guān)系得到改善,風(fēng)氧量的使用得到有效保證。通過上下部調(diào)劑相結(jié)合,不斷地提高煤氣利用,焦比得到控制,并且基本上能夠穩(wěn)定在380 kg/t左右。其他技術(shù)指標(biāo)不斷提升,尤其是煤比, 2020年3月煤比132 kg/t,2020年6月煤比提升至151 kg/t,提煤降焦達(dá)到了較好的效果。
圖4 2020年3-6月焦比
(1)爐料磨損和邊沿氣流發(fā)展是冷卻壁破損的主要原因。
(2)冷卻壁漏水要抓住苗頭及時(shí)查漏并妥善的處理,可有效的避免大量冷卻壁漏水引起的爐況波動(dòng),為保證查漏過程中作業(yè)人員及冷卻設(shè)備安全,應(yīng)制定查漏作業(yè)規(guī)定,規(guī)范查漏作業(yè)。
(3)冷卻壁穿管技術(shù)可以解決冷卻壁破損漏水給高爐造成的危害和損失,保證冷卻壁冷卻效果,并延長(zhǎng)冷卻壁的使用壽命。
(4)高爐冷卻壁使用維護(hù)技術(shù)關(guān)鍵是冷卻壁熱面必須要有一定厚度的渣皮,而維持穩(wěn)定的渣皮,一是爐外要強(qiáng)化冷卻效果,二是爐內(nèi)維持良好的掛渣環(huán)境。
(5)采取科學(xué)的管理,并建立爐況管控預(yù)警機(jī)制后,杜絕人為的干預(yù),使得指標(biāo)及爐況穩(wěn)定性逐漸改善。