吳富強
摘要:本文通過對經(jīng)過能效測試的177臺鍋爐的綜合分析,討論了排煙熱損失q2和氣體不完全燃燒熱損失q3以及散熱損失q5對燃氣鍋爐熱效率的影響。提出降低排煙溫度和尋求最佳運行過量空氣系數(shù)的是減小鍋爐熱損失,提高鍋爐熱效率的關鍵工作。
關鍵詞:在用鍋爐 能效測試 熱效率
1、前言
隨著國家環(huán)保問題的日益突出,國家對鍋爐大氣污染物排放限值要求也越來越嚴格。江蘇省,南京市也相繼實行了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2019年度實施方案,南京市要求在用燃氣鍋爐氮氧化物排放濃度應低于50毫克/立方米。南京市各使用單位響應政府號召,紛紛進行了燃氣鍋爐改造。為了保障燃氣鍋爐改造的順利實施,我院承擔了改造鍋爐的能效測試工作。
2、測試概況
2.1測試概況
2019年10至2020年05月,我單位對177臺低氮改造后的在用燃氣鍋爐進行了能效測試,燃氣鍋爐類型包括蒸汽鍋爐 106臺,熱水鍋爐 63臺,有機熱載體鍋爐8臺。
2.2測試方法、計算公式、儀器、設備、測試項目和依據(jù)
鍋爐運行工況熱效率簡單測試采用反平衡測量法,測試方法和計算公式按照GB/T 10180-2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗規(guī)程》的相關要求進行。
η=100-(q2+q3+q5)
式中:η—反平衡熱效率 %;q2—排煙熱損失 %;q3—氣體不完全燃燒熱損失 %;q5—散熱損失 %;q4—固氣體不完全燃燒熱損失、q6—灰渣物理熱損失、q7—石灰石脫硫熱損失燃氣鍋爐都取為0。
測試采用的儀器和設備主要有鉑電阻電子數(shù)字溫度計,Testo340型便攜式煙氣分析儀。
測試項目分別為:排煙溫度、排煙處過量空氣系數(shù)、排煙處CO含量、入爐冷空氣溫度、測試開始和結束的時間。
3測試結果
3.1排煙溫度
排煙溫度分布如圖1所示,在177臺測試鍋爐中有37臺超出限定值,占測試總量的20.09% 。排煙溫度最高為475.4℃,最低為53.4℃,平均為147.9℃。
2.4 過量空氣系數(shù)
過量空氣系數(shù)分布如圖2,177臺測試鍋爐中有149臺超出限定值 ,所占比例為測試總量的84.18%, 過量空氣系數(shù)最大為2.56, 最小為1.00,平均為1.30。
2.8鍋爐熱效率
燃氣鍋爐熱效率測試結果如圖3,在177臺測試燃氣鍋爐中有2臺未達到在用燃氣鍋爐限定值的90%,所占比例為測試總量的1.13%,在用燃氣鍋爐熱效率最高為 95.13 %。最低為73.44 %,平均為89.5 %。
4測試分析
4.1 在177臺測試燃氣鍋爐中有2臺未達到在用燃氣鍋爐限定值的90%,所占比例為測試總量的1.13%,燃氣鍋爐熱效率最高為95.13 %。最低為73.44 %,平均為89.5%。對于燃氣鍋爐而言,固氣體不完全燃燒熱損失q4、灰渣物理熱損失q6、石灰石脫硫熱損失q7都為0,因此,排煙熱損失q2、氣體不完全燃燒熱損失q3和散熱損失q5成為燃氣鍋爐熱損失的3大主要來源。
4.2排煙熱損失q2
排煙熱損失q2,排煙溫度偏高是引起在用燃氣鍋爐熱效率偏低的主要原因,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度和煙氣量。由圖1可知,經(jīng)測試的177臺工業(yè)鍋爐有37臺排煙溫度不符合要求,不合格率為20.09%,最高溫度達475.4℃,排煙溫度的高低直接決定著燃氣鍋爐熱效率的高低。
排煙溫度過高有以下幾個方面原因:一是鍋爐在設計制造時尾部未裝設節(jié)能器,高溫煙氣未得到充分利用。二是在使用過程中未能及時清除水側水垢和煙氣側積灰,使煙氣與受熱面之間傳熱系數(shù)下降,傳熱量減少。三是鍋爐運行時,燃燒器與鍋爐連接處和觀察孔漏入冷空氣,使爐膛溫度降低,影響燃燒器正常燃燒,增加排煙量造成排煙熱損失增大。
在所測試的177臺燃氣鍋爐中,只有75臺燃氣鍋爐裝了節(jié)能器,占所測鍋爐的42.37%,所占比例并不算太高,因此通過在鍋爐尾部增設節(jié)能器,回收煙氣中的熱量,可以大大降低排煙溫度,提高燃氣鍋爐熱效率。
4.3氣體不完全燃燒熱損失q3
過量空氣系數(shù)是反映燃料和空氣混合的一項重要指標,過量空氣系數(shù)是影響鍋爐氣體不完全燃燒損失q3最主要的因素。根據(jù)TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》的規(guī)定,過量空氣系數(shù)正壓燃氣鍋爐,不大于1.15,負壓燃氣鍋爐,不大于1.25。過量空氣系數(shù)偏小,天然氣燃燒會由于氧氣量供應不足而導致化學不完全燃燒損失增大;鍋爐過量空氣系數(shù)過大,會降低爐膛溫度導致化學不完全燃燒損失增大,同時增大煙氣排放量,增加排煙熱損失,出力下降。由圖2可知,經(jīng)測試的177臺燃氣鍋爐中有149臺超出限定值,所占比例為測試總量的84.18%,過量空氣系數(shù)最大為2.56,最小為1.00,平均為1.30,從測試結果分析來看,普遍偏大。因此,對燃氣鍋爐進行調(diào)試時,應將過量空氣系數(shù)控制在TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》規(guī)定的范圍。
4.4散熱損失q5
散熱損失q5與鍋爐的爐型及結構有關,為減少散熱損失q5,散熱損失大小主要是爐體外表面相對面積和外壁溫度決定的。根據(jù)TSG 0003-2010 《工業(yè)鍋爐能效測試與評價規(guī)則》,鍋爐熱效率簡單測試過程中,散熱損失依據(jù)鍋爐出力直接查表,散熱損失q5隨鍋爐容量的增加而減小,q5還與鍋爐運行負荷有關,隨著鍋爐運行負荷的減小而增加,當鍋爐出力低于額定出力的75%時,還需要按規(guī)定修正。因此鍋爐宜在設計負荷處運行,有助于減少散熱損失q5,提高熱效率。
5、結論
本文通過對經(jīng)過能效測試的177臺鍋爐的綜合分析,分別分析了鍋爐各項熱損失,重點討論了排煙熱損失q2和氣體不完全燃燒熱損失q3以及散熱損失q5對燃氣鍋爐熱效率的影響。提出降低排煙溫度和應將過量空氣系數(shù)控制在TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》規(guī)定的范圍是減小鍋爐熱損失,提高鍋爐熱效率的關鍵工作,要求增加節(jié)能器,改善調(diào)節(jié)配風,以促成各項熱損失的最小化。
在本次177臺測試燃氣鍋爐中達到《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》限定值要求的為27臺,所占比例為測試總量的15.25%,可見目前燃氣鍋爐熱效率仍然有很大的潛力,距離目標值更是有很大的空間。
參考文獻
1、GB/T 10180-2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗規(guī)程》
2、TSG G0002-2010 《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》
3、TSG G0003-2010 《工業(yè)鍋爐能效測試與評價規(guī)則》