孫彩玉,宋志偉,盛 濤,楊莉莎,李立欣
(1.黑龍江科技大學(xué) 環(huán)境與化工學(xué)院,哈爾濱 150022;2.黑龍江科技大學(xué) 教務(wù)處,哈爾濱 150022)
偶氮染料廢水是一種常見的難降解廢水,廢水中含有的重氮基團化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,無法直接被微生物降解[1]。處理偶氮染料廢水最常用的方法為活性污泥法和高級氧化[2]。微生物燃料電池(MFC)是一種新型的污水處理技術(shù),因其在去除有機污染物的同時能夠產(chǎn)生電能而備受人們關(guān)注[3]。到目前為止,有關(guān)MFC技術(shù)處理偶氮染料廢水的研究卻很少。關(guān)于MFC的研究基本均在雙室MFC系統(tǒng)中完成[2-3],由于雙室MFC中質(zhì)子膜的存在會影響質(zhì)子的傳遞效率及系統(tǒng)內(nèi)阻的升高,從而會在一定程度上限制其運行性能。相比之下,單室無膜MFC系統(tǒng)由于簡化的結(jié)構(gòu)能夠有效降低系統(tǒng)內(nèi)阻,從而提高反應(yīng)效率,另外還能降低基建和運行成本[4]。因此,筆者旨在構(gòu)建上流式單室無膜MFC系統(tǒng),以偶氮染料廢水為基質(zhì),考察其運行過程中的產(chǎn)電性能及廢水處理效果。
陽極室接種污泥取自哈爾濱市某污水處理廠污泥濃縮池,收集后的污泥用蒸餾水淘洗3遍,再用不銹鋼進行篩分去除粒徑D≥2 mm的顆粒。污泥接種至陽極室后,先用糖蜜廢水馴化60 d再啟動反應(yīng)裝置。接種時的污泥特性如下:懸浮物(SS)的質(zhì)量濃度為12.6 g/L、揮發(fā)性懸浮物(VSS)的質(zhì)量濃度為9.7 g/L、pH為7.3。
實驗用廢水采用人工合成的廢水,廢水的組分:酸性黑 1(AB1)的質(zhì)量濃度分別為0、25、50 mg/L,乙酸鈉的質(zhì)量濃度為2.45 g/L,氯化銨的質(zhì)量濃度為0.32 g/L,氯化鉀的質(zhì)量濃度為0.11 g/L,磷酸二氫鉀的質(zhì)量濃度為0.55 g/L,氯化鎂的質(zhì)量濃度為0.12 g/L和氯化鈉的質(zhì)量濃度為0.12 g/L。
上流式單室無膜MFC裝置由圓柱形有機玻璃制成,直徑10.0 cm,高30.0 cm,底部進水,頂部出水。陽陰兩極均為寬1.5 cm、長2.5 cm的碳氈,電極之間通過0.5 mm的導(dǎo)線連接,中間設(shè)1個2 000 Ω可調(diào)節(jié)電阻,兩端采用直流電源提供外加電壓。污泥接種前,MFC裝置通入氮氣5 min,以保證陽極室內(nèi)部厭氧條件,裝置啟動后陰極室通入壓縮空氣維持系統(tǒng)好氧條件。MFC裝置進水由可調(diào)速蠕動泵以連續(xù)流的方式提供,裝置由下往上設(shè)陽極室、S2、S1和陰極室取樣口。上流式單室無膜MFC裝置如圖1所示。
圖1 上流式單室無膜MFC裝置Fig. 1 Upflow single-chamber membrane-less of MFC reactor
MFC系統(tǒng)連續(xù)運行140 d,水中AB1質(zhì)量濃度分別設(shè)置為0、25和50 mg/L,在運行的前30 d,AB1質(zhì)量濃度為0,在第31~60 d,AB1質(zhì)量濃度為25 mg/L,在第61~140 d,AB1質(zhì)量濃度為50 mg/L。運行期間,定期檢測各項指標。
COD、SS、pH采用國家標準方法[5]進行測定。電位通過Ag/AgCl參比電極進行檢測。電位與電流數(shù)據(jù)通過多功能采集板自動記錄,每10 min采集一次。酸性黑1基團采用UV-Vis吸附法進行分析。
電流密度、功率密度、庫倫效率及去除率等指標參考文獻[6]中的計算方法。
圖2 單室無膜MFC運行過程中的輸出電壓變化Fig. 2 Output voltage variation during operation of single-chamber membrane-less MFC
通過調(diào)節(jié)外加電阻50~2 000 Ω可得到MFC系統(tǒng)的極化曲線如圖3所示。由圖3可知,在添加AB1之前,系統(tǒng)的最優(yōu)功率密度為(8.1±0.3) mW/m2。當AB1質(zhì)量濃度為25 mg/L時,功率密度變化不大。而當AB1質(zhì)量濃度為50 mg/L時,最優(yōu)功率密度下降至(6.3±0.4) mW/m2,較未添加AB1時下降了22.2%。通過極化曲線可以推斷,在不同AB1質(zhì)量濃度下,MFC系統(tǒng)的內(nèi)阻均為1 000 Ω左右,電子傳遞速率基本相同。因此,添加AB1后,MFC系統(tǒng)輸出電壓和功率密度的下降主要與陽極室的電子供應(yīng)不足有關(guān)。
圖3 單室無膜MFC運行過程中的功率密度變化Fig. 3 Power density variation during operation of single-chamber membrane-less MFC
圖4為單室無膜MFC在整個運行過程中的陽極和陰極COD的質(zhì)量濃度及去除率隨時間的變化情況。MFC系統(tǒng)起始的進水COD質(zhì)量濃度穩(wěn)定在(1800±10) mg/L。從圖4可以看出,當AB1質(zhì)量濃度為0時,陽極COD去除率可達(90.4±3.2)%,隨著AB1質(zhì)量濃度升高至25 mg/L,COD去除率小幅度下降至(86.2±1.8)%。當AB1質(zhì)量濃度為50 mg/L時,COD去除率大幅度下降至(75.0±3.3)%。陰極COD去除率的變化趨勢與陽極一致。陰極COD去除率由0 mg/L時的(72.7±1.7)%下降至50 mg/L時的(57.8±2.2)%,導(dǎo)致系統(tǒng)出水COD質(zhì)量濃度(193.2±5.5) mg/L。由(46.6±3.1) mg/L升高至。表明當AB1存在時,系統(tǒng)出水剩余的COD增多,這主要與AB1降解過程中穩(wěn)定基團被破壞后形成的中間產(chǎn)物有關(guān)[8]。當AB1質(zhì)量濃度為25 mg/L時,系統(tǒng)對廢水COD去除率高達(95.5±1.5)%。
圖4 單室無膜MFC運行過程中COD質(zhì)量濃度及去除率變化Fig. 4 COD concentration and removal efficiency during operation of single-chamber membrane-less MFC
通過系統(tǒng)的COD去除率和輸出電壓計算得到AB1質(zhì)量濃度分別為0、25和50 mg/L時,MFC系統(tǒng)庫倫效率分別為6.9%、6.6%和5.9%。系統(tǒng)庫倫效率隨AB1質(zhì)量濃度的升高而下降,與文獻[9]的研究結(jié)果類似,上述作者曾構(gòu)建雙室MFC系統(tǒng)處理偶氮染料廢水,發(fā)現(xiàn)當進水中偶氮濃度逐漸升高時,系統(tǒng)庫倫效率呈逐步下降趨勢。
單室無膜MFC在整個運行過程中的AB1質(zhì)量濃度和降解效率隨時間的變化情況見圖5。由圖5可知,當AB1質(zhì)量濃度由25 mg/L升高至50 mg/L時,陽極AB1降解效率由(80.6±1.2)%下降至(74.6±2.7)%,但陰極對AB1的降解效率由(86.7±1.9)%升高至(96.2±3.3)%,此時,系統(tǒng)出水中的AB1質(zhì)量濃度均低于1.5 mg/L。這表明在MFC系統(tǒng)對偶氮AB1具有較強的降解效率,本去除率可與文獻[10]的研究結(jié)果相比較。在AB1質(zhì)量濃度50 mg/L下,陰極呈現(xiàn)出的更高的降解效率與高濃度的AB1具有更高的電子接收效率有關(guān)。
圖5 單室無膜MFC運行過程中AB1質(zhì)量濃度及降解效率變化Fig. 5 AB1 concentration and removal efficiency variation during operation of single-chamber membrane-less MFC
在MFC裝置不同位置對污水取樣,進行UV-Vis吸附分析,分析結(jié)果見圖6。
圖6 MFC裝置不同位置UV-Vis吸附分析Fig. 6 UV-Vis absorbance analysis at different positions of MFC
(1)上流式單室無膜MFC系統(tǒng)處理偶氮染料(AB1)廢水具有一定的可行性,系統(tǒng)產(chǎn)能及功率密度會隨AB1質(zhì)量濃度的升高而降低。
(2)當AB1質(zhì)量濃度為25 mg/L時,MFC系統(tǒng)對廢水COD去除率高達(95.5±1.5)%,此時庫倫效率為6.6%。
(3)MFC系統(tǒng)對AB1具有較高的降解效率,在進水AB1質(zhì)量濃度為25和50 mg/L的條件下,系統(tǒng)出水AB1質(zhì)量濃度均低于1.5 mg/L。