趙俊 王景 孫澤寧 祁健 王鵬 湯天磊
1中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司
2中海油能源發(fā)展有限公司
3中國石油華北油田公司第四采油廠
壓裂改造是提高致密氣采收率的主要手段,在壓裂作業(yè)過程中產(chǎn)生大量的壓裂返排液[1],按照國家《環(huán)境保護(hù)法》及地方相關(guān)環(huán)保規(guī)定,這種高黏度、高COD 的重污染廢水必須進(jìn)行有效處置,使其得到資源化利用(回用)或零排放無害化處理[2~3]。綜合考慮現(xiàn)場施工用水資源緊缺、無害化處理成本高等因素,返排液的資源化利用成為優(yōu)先選擇的思路[4]。目前,壓裂返排液在處理后主要用于配制壓裂施工中消耗量不大的前置液,而作為使用量最大的攜砂液的規(guī)?;瘧?yīng)用案例很少[5~6],存在的主要問題是交聯(lián)液攜砂性能差、支撐劑沉降速度快,以及抗溫、抗剪切性能達(dá)不到施工要求。結(jié)合山西臨興區(qū)塊的實(shí)際工況,在調(diào)研壓裂液返排液回用處理技術(shù)的基礎(chǔ)上,開展壓裂返排液處理后復(fù)配壓裂液的現(xiàn)場應(yīng)用試驗(yàn),返排液處理后復(fù)配的壓裂液達(dá)到壓裂施工中的攜砂液性能要求,從而最大程度地提高返排液的回用比例,為致密氣開發(fā)過程中的環(huán)境保護(hù)、水資源利用提供了很好的技術(shù)保障。
以山西致密氣壓裂返排液為原料,按照圖1所示的工藝流程,通過活化脫穩(wěn)、絮凝沉淀、定位除雜質(zhì)、成分調(diào)節(jié)、精細(xì)過濾等過程對LX 區(qū)塊致密氣壓裂返排液進(jìn)行處理,使處理后的出水水質(zhì)滿足回用配制壓裂液的要求。
圖1 致密氣壓裂返排液處理工藝流程Fig.1 Treatment process flow of fracturing backflow from tight gas reservior
(1)活化脫穩(wěn)。涉及的主體設(shè)備為直噴式除油泥一體機(jī)。其原理主要是充分利用壓裂返排液中存在的大量表面活性劑,在剪切泵的作用下,空氣被高速剪切后迅速分散到返排液中形成微小的氣泡,返排液中的浮油、膠體雜質(zhì)及部分懸浮物附著在氣泡表面,隨氣泡一起從返排液中分離出來,最終達(dá)到返排液除油、除泥的效果。
采用直噴式除油泥一體機(jī)去除返排液中夾帶的大部分懸浮物及浮油、乳化油等。此處理工段去除返排液中的油、砂,確保后續(xù)處理設(shè)備的正常運(yùn)行。經(jīng)除油、除砂后的壓裂返排液仍處于一個十分穩(wěn)定的膠體體系狀態(tài),該體系為后續(xù)的深度處理帶來困難,使得人為加入的化學(xué)藥劑不能很好地分散,原有的細(xì)小懸浮物則不能很好地團(tuán)聚。因此,瓜爾膠活化脫穩(wěn)這一工序的主要作用就是通過物理化學(xué)等手段,打破原來十分穩(wěn)定的膠體體系,實(shí)現(xiàn)快速破膠,并將返排液中的油、懸浮物、瓜爾膠破膠產(chǎn)物等雜質(zhì)進(jìn)一步地去除。
(2)絮凝沉淀。涉及的主體設(shè)備為污泥緩沖罐、污泥處理裝置。返排液經(jīng)活化脫穩(wěn)后黏度迅速降低,易于絮凝沉淀,加入絮凝劑后快速分層,上清液進(jìn)入下道工序,底層濃縮液進(jìn)入污泥緩沖罐,經(jīng)污泥處理裝置處理后裝袋堆放。
(3)定位除雜質(zhì)與成分調(diào)節(jié)。涉及的主體設(shè)備為多功能水質(zhì)凈化一體機(jī)。其原理是充分利用返排液中大量存在的氯離子,通過電磁激發(fā)作用形成游離氯,使返排液中的非穩(wěn)定態(tài)物質(zhì)在游離氯的存在下發(fā)生氧化還原反應(yīng),達(dá)到最終去除效果。
經(jīng)絮凝沉淀后的上清液自流進(jìn)入多功能水質(zhì)凈化一體機(jī),對返排液中影響二次配液的非穩(wěn)定態(tài)物質(zhì)通過氧化還原反應(yīng)去除,處理過程無需額外投加氧化劑。還需對水質(zhì)進(jìn)行調(diào)節(jié),保證各理化指標(biāo)達(dá)到二次配液用水要求,包括對返排液的pH 值及氧化還原電位等進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(4)精細(xì)過濾。主要采用多介質(zhì)過濾器,進(jìn)一步降低返排液中的懸浮物含量,處理出水合格后,泵入清水罐備用。
返排液處理現(xiàn)場位于山西省呂梁市,屬于中海油中聯(lián)的作業(yè)區(qū)塊,于2019 年7 月開始生產(chǎn)運(yùn)行?,F(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施主要包括:成套返排液橇裝處理裝置(處理能力:30 m3/h,自帶發(fā)電機(jī))、原水罐(1 000 m3,軟體罐)、清水罐(500 m3,軟體罐)、污泥緩沖罐(50 m3,防腐鐵罐)、活動板房等設(shè)施?,F(xiàn)場處理設(shè)備平面布置如圖2所示。
圖2 現(xiàn)場處理設(shè)備平面布置圖Fig.2 Plan layout of on-site processing equipment
本文研究的LX 區(qū)塊致密氣壓裂返排液屬于水基胍膠壓裂液體系,主要組成包括增稠劑、黏土穩(wěn)定劑、助排劑、pH 調(diào)節(jié)劑、交聯(lián)劑等,其配方如表1所示。
表1 壓裂液體系配方Tab.1 Fracturing fluid system formula
從以上數(shù)據(jù)可以看出,水基胍膠壓裂液體系添加劑種類較多、成分復(fù)雜,返排液處理難度較大。
對LX 區(qū)塊多個井場的返排液進(jìn)行取樣、分析化驗(yàn),其水樣的主要水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。
為了實(shí)現(xiàn)返排液的重復(fù)再利用,山西LX 區(qū)塊致密氣返排液處理后需達(dá)到表3列出的回用復(fù)配壓裂液水質(zhì)指標(biāo)要求。
對照業(yè)主對返排液出水的水質(zhì)要求,壓裂返排液采用活化脫穩(wěn)、絮凝沉淀、定位除雜質(zhì)、精細(xì)過濾等工序進(jìn)行處理后,進(jìn)水渾濁發(fā)黃,出水水質(zhì)清澈透明(圖3、圖4)。處理完成后,對處理后的水質(zhì)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室評價和送樣檢測。檢測后出水水質(zhì)指標(biāo)滿足表3 的水質(zhì)要求,并可達(dá)到SY/T 5107—2016《水基壓裂液性能評價方法》[7]的水質(zhì)要求。
圖3 現(xiàn)場返排液Fig.3 Field flowback fluid
圖4 現(xiàn)場處理出水Fig.4 Field treatment outlet water
按照水基胍膠壓裂液體系配方,采用處理后的返排液進(jìn)行重復(fù)配液評價實(shí)驗(yàn)(100%返排液重復(fù)配液),對重復(fù)配制的基液和壓裂液進(jìn)行評價,主要包括基液黏度、交聯(lián)時間、流變性能(抗溫、抗剪切性能)、靜態(tài)濾失性、破膠時間及破膠黏度等指標(biāo),重復(fù)配制壓裂液性能評價結(jié)果如表4所示。
返排液出水重復(fù)配液時,與配液體系配伍性良好,壓裂液各項(xiàng)性能評價指標(biāo)合格,無沉淀、異味和雜質(zhì),實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行的壓裂液性能評價指標(biāo)滿足壓裂需求。
表2 現(xiàn)場進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)Tab.2 Inlet water quality indicators
表3 致密氣返排液回用復(fù)配壓裂液水質(zhì)指標(biāo)Tab.3 Water quality indicators for re-used compound fracturing fluid from tight gas reservior
表4 復(fù)配壓裂液性能評價結(jié)果Tab.4 Performance evaluation result of compound fracturing fluid
采用本套橇裝設(shè)備及處理工藝在現(xiàn)場處理返排液500 m3,在出水水質(zhì)指標(biāo)檢測合格及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的重復(fù)配液評價實(shí)驗(yàn)合格后進(jìn)行壓裂施工現(xiàn)場的應(yīng)用評價。結(jié)合壓裂施工作業(yè)任務(wù)安排,對業(yè)主、壓裂作業(yè)隊伍等多方協(xié)調(diào)后,現(xiàn)場應(yīng)用評價的井選定為LX-160-2D 井。本次壓裂作業(yè)的壓裂液主要包括前置液、攜砂液等,全部采用返排液處理后出水配制,配制總用量350 m3,實(shí)際使用量333 m3。壓裂應(yīng)用現(xiàn)場LX-160-2D 井壓裂施工參數(shù)、施工記錄及壓裂施工曲線圖見表5、表6及圖5。
從上述圖表可看出,LX-160-2D 井壓裂施工作業(yè)壓力平穩(wěn),攜砂順暢,前置液、攜砂液實(shí)際注入量與設(shè)計偏差不大,采用處理后的返排液重新配制的壓裂液進(jìn)行的壓裂施工作業(yè)順利完成。對圖表進(jìn)行分析,可以判斷返排液重新配液后的基液黏度、交聯(lián)時間、流變性能、攜砂性能、破膠性能等壓裂液性能指標(biāo)均合格。
通過此次現(xiàn)場應(yīng)用試驗(yàn),致密氣壓裂返排液按照圖1 所示的工藝流程進(jìn)行處理后,可達(dá)到100%重復(fù)利用率,實(shí)現(xiàn)100%配液。壓裂返排液的回收再利用,除解決目前日益嚴(yán)峻的環(huán)保壓力外,更重要的意義在于水資源的循環(huán)使用。山西現(xiàn)場壓裂液用清水價格是50 元/m3,將返排液處理后重復(fù)配制壓裂液,將大大減少現(xiàn)場清水的使用量。據(jù)測算,采用返排液處理后重復(fù)配制壓裂液,1 m3壓裂液的配制成本可降低80~150元,1口定向井壓裂單井可節(jié)省5萬元,水平井單井節(jié)省15萬元,400口井可累計節(jié)省資金2 000萬元以上,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
表5 LX-160-2D井壓裂施工參數(shù)Tab.5 Fracturing construction parameter of LX-160-2D Well
表6 LX-160-2D井壓裂施工記錄Tab.5 Fracturing record of LX-160-2D Well
圖5 LX-160-2D井壓裂施工曲線Fig.5 Fracturing construction curve of LX-160-2D Well
本文研究的返排液來自于山西LX 區(qū)塊致密水基胍膠壓裂液體系,成分復(fù)雜,處理難度大[8~9]。采用活化脫穩(wěn)、絮凝沉淀、定位除雜質(zhì)、精細(xì)過濾等工序處理后出水水質(zhì)清澈,各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)符合業(yè)主的要求。
對處理后的出水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室重復(fù)配液評價實(shí)驗(yàn)和壓裂施工作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用評價,返排液重新配制的壓裂液基液黏度、交聯(lián)時間、流變性能、攜砂性能、破膠性能等主要壓裂液性能指標(biāo)合格。
山西LX 區(qū)塊致密氣壓裂液返排液回用技術(shù)的成功應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用,減少了壓裂作業(yè)所用的清水量,降低了作業(yè)成本,在致密氣開發(fā)過程中創(chuàng)造了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。