張運虎,李長東,閆虹,朱振宇,楊翌
(1.中國石油遼陽石化公司煉油廠,遼寧遼陽111000;2.中國石油遼陽石化公司研究院,遼寧遼陽111000)
遼陽石化100×104t/a加氫裂化采用單段串聯式1次通過、冷高壓分離流程,原料油主要是俄羅斯原油直餾蠟油,可摻煉部分焦化蠟油抽余油和催化柴油[1-5],生產輕、重石腦油、航煤、重柴油、尾油等產品。分餾系統(tǒng)包括主汽提塔、分餾塔、航煤、重柴油側線塔、脫丁烷塔、石腦油分餾塔。文中探討了塔的操作注意要點及挖潛增效方式。
分別從T8201、T8202、T8205對操作參數進行調節(jié),分餾部分原則流程見圖1。
圖1分餾部分原則流程
汽提塔主要是將反應生成油中硫化氫和輕組分從塔頂析出,塔底油進入分餾塔進行再次分離。反應生成油由冷低壓分離器V8104,經過高壓換熱器E8102換熱后進入T8201。在低分油與E8102換熱時,應盡可能提高低分油出口溫度,降低高壓換熱器出口溫度,以便降低E8102后高壓空冷的負荷,減少裝置用電量。通過對比,低分油進T8201溫度每提高1℃,高壓空冷電機節(jié)能22 kW·h/h,全年184 800 kW·h,節(jié)約9.24萬元/a。在汽提塔底通入汽提蒸汽,主要作用:(1)降低油汽分壓,降低油品汽化程度,利于產品分離;(2)向汽提塔內提供熱量;(3)將油中硫化氫析出[6]。過高的汽提蒸汽量將加大塔頂的冷卻負荷,多耗電能。過低的汽提蒸汽量不利于硫化氫析出。操作過程中,降低至0.7 t/h能保證硫化氫完全脫出,節(jié)約汽提蒸汽0.3 t/h,全年可節(jié)約2 520 t,約合37.8萬元。
塔頂油氣經冷凝進入回流罐V8201,回流罐中油一部分作為回流進入塔中,一部分進入T8205脫丁烷塔。要求所產液化氣中C3+C4含量高于95%,在生產中出現過低于95%的情況,經分析液化氣中C5以上含量很低,液化氣中含有輕組分較多?;亓鞴轛8201作為T8205脫丁烷塔進料,應適當提高V8201中油氣溫度,也就是提高空冷冷后溫度,同時適當降低塔壓,將V8201中輕組分盡量分離出來,就能提高T8205塔頂液化氣中C3+C4含量。
T8201塔底油經加熱爐F8201加熱進入分餾塔T8202,塔頂產品為粗石腦油,進入T8206進一步分離,沿塔向下依次抽出航煤至T8203和重柴油至T8204,塔底尾油送出裝置。在輕、重柴抽出位置分別有1、2中回流,用于取熱調節(jié)塔內熱量平衡和控制不同產品的量,塔底有汽提蒸汽通入。
要求重石腦油的干點不大于170℃,T8202塔頂產品主要為輕石腦油和重石腦油的混合物,由于塔頂產品的干點和頂溫成正比,因此通過控制塔頂溫度即可控制產品干點[7]。平常操作控制頂溫至138~140℃即可控制重石腦油的干點小于170℃,頂溫由回流量和空冷冷后溫度控制。航煤要求閃點大于40℃,在正常處理量時,比較容易控制,首先航煤從T8202抽出進入T8203,T8203底部換熱器經過300℃左右尾油換熱后,將T8203底溫提高,從而將輕組分從航煤中蒸出,提高了航煤閃點。重柴油要求干點不大于363℃,由于產品的干點和抽出溫度成正比,因此可以降低抽出溫度控制重柴油干點,在正常處理量范圍內但有小幅度波動時,將抽出溫度控制在240~265℃左右。抽出溫度可以由航煤抽出量、進料溫度、2中回流量和重柴抽出量決定,經過操作比對,發(fā)現調節(jié)速率最快的是航煤抽出量。這是因為減少了航煤抽出量,航煤被壓到重柴中,降低了抽出溫度。同時可以通過降低進料溫度、增加2中回流量和減少重柴抽出量,降低抽出溫度,根據不同情況進行操作。由于航煤單價比重柴高,在操作過程中,保證重柴合格的前提下,航煤抽出閥每增加1%,抽出量就增加0.5 t/h,可多產4 200 t/a,增加效益210萬元。
以上是正常處理量時操作,但在處理量很低時,要做相應調整。正常處理量是120 t/h,2020年6月22日由于重整氫氣原因,處理量降到60 t/h。采樣分析,重石腦油干點為178℃,大于170℃,不合格,航煤閃點30℃,小于40℃,不合格??梢詮囊韵路矫娣治鲈虿⑦M行調整:分餾塔T8202內從上到下依次有溫度測量點TI2050A/B/C/D。可以從以下方面分析原因并進行調整:分餾塔T8202內從上到下依次有溫度測量點TI2050A/B/C/D,見圖2。
圖2 T8202操作圖
操作過程中發(fā)現,位于精餾段A/B/C3個溫度點比平時高出20~40℃,說明塔內精餾段熱量聚集很多,從而將更多重組份蒸發(fā)到塔頂,造成重石腦油干點過高。應該適當提高塔頂回流量,提高1中和2中抽出量,將多余的熱量帶出來。此時處理量比平時降低了60 t/h,降低了空速,反應轉化率相應提高[8-10]。在操作中發(fā)現進料溫度沒有變化,此時應隨轉化率的變化相應降低進料溫度。降低塔底汽提蒸汽量,提高了油氣分壓,塔頂重組分就相應減少了,以上幾個措施可以降低重石腦油干點。
處理量低時,尾油量少,尾油為T8203再沸器熱源,因此航煤中輕組分不易被蒸發(fā)出來,導致航煤閃點降低??梢酝ㄟ^以下方法來調整:航煤在分餾塔T8202中有3個抽出位置如圖2,分別位于12、19、23層塔盤處,可以降低航煤抽出位置,將其改到第23層塔盤處,提高航煤閃點。同時增加航煤抽出量,并提高T8203液位,增加航煤在T8203中停留時間,讓輕組分充分的揮發(fā)出來。
脫丁烷塔正常操作時壓力為1.4 MPa左右,壓力波動較大,影響因素較多,主要包括塔頂溫度、進料溫度、回流量,塔底溫度等。從操作中可以發(fā)現,最主要影響因素為塔頂溫度,其次分別為塔頂回流量、塔底溫度和進料溫度。增加它們可以提高壓力,相反操作能夠降低壓力。為了提高液化氣中C3+C4含量,除了前面提到T8201的操作,還可以增加回流量,提高分離精度。
(1)通過提高T8201空冷冷后溫度,降低塔壓,同時增大T8205回流量,能夠提高液化氣中C3+C4含量。
(2)處理量低時,應該適當提高T8202塔頂回流量,提高1中和2中抽出量,降低進料溫度,減少塔底汽提蒸汽,可以降低重石腦油干點。低處理量時,更改航煤抽出位置,增加抽出量,提高T8204液位,能夠增加航煤閃點。
(3)低分油進T8201溫度每提高1℃,高壓空冷電機節(jié)約電能22 kW·h/h,約合184 800 kW·h/a,可節(jié)約9.24萬元/a;產品合格情況下,降低T8201汽提蒸汽量,能保證硫化氫完全脫出,節(jié)約汽提蒸汽節(jié)約2 520 t/a,節(jié)約37.8萬元;航煤T8203抽出閥每增加1%,航煤抽出量可多產4 200 t/a,增加效益210萬元。