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      某電廠空預(yù)器加裝聲波吹灰器效果分析

      2020-11-13 17:36:48施昊
      關(guān)鍵詞:堵塞

      摘要:某電廠660MW超超臨界燃煤機組超低排放改造后,空預(yù)器堵塞問題頻發(fā),嚴重影響機組的運行安全性和經(jīng)濟性。為了緩解空預(yù)器堵塞問題,1號機組空預(yù)器進行了加裝聲波吹灰器改造,改造后1號機組相較于其它未加裝聲波吹灰器的同類型機組,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能夠保持較低水平,并且維持較小波動。同時,改造后1號機組的空預(yù)器水沖洗頻次明顯低于其它未加裝聲波吹灰器的同類型機組,其每萬小時水沖洗次數(shù)僅為3.03,不僅保障了機組運行穩(wěn)定性,還取得了較好的節(jié)約水資源效果。

      關(guān)鍵詞:空預(yù)器 聲波吹灰器 堵塞

      1. 前言

      某電廠660MW超超臨界燃煤機組自脫硝改造后,空氣預(yù)熱器堵灰問題頻發(fā),尤其近年來超低排放改造后,脫硝系統(tǒng)局部氨逃逸超標導(dǎo)致空預(yù)器低溫段硫酸氫銨大量生成和凝結(jié)[1],空氣預(yù)熱器堵灰問題呈加劇態(tài)勢[2- 4],對后續(xù)引風(fēng)機的正常運行帶來了較大的影響,尤其會出現(xiàn)因引風(fēng)機電流大使機組不能滿負荷運行的現(xiàn)象,嚴重降低了機組的經(jīng)濟性。2016年3月在1號機組空預(yù)器增設(shè)聲波吹灰器技術(shù)改造后,發(fā)現(xiàn)技術(shù)改造后空預(yù)器防堵效果明顯,現(xiàn)對其吹灰防堵效果進行分析,為空預(yù)器同類型吹灰器改造提供參考。

      2.設(shè)備概況

      某廠4臺660MW超超臨界燃煤機組的鍋爐型號為HG- 2000/26.15- YM3,單爐膛П型布置,一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐為四墻切圓燃燒方式,采用改進型低NOx PM主燃燒器和MACT型低NOx分級送風(fēng)燃燒系統(tǒng)。制粉系統(tǒng)采用直吹式中速磨,設(shè)計煤種為煙煤。每臺機組配備兩臺豪頓華有限公司設(shè)計生產(chǎn)的三分倉回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,型號為31.5VNT1940,空預(yù)器轉(zhuǎn)子直徑14140mm,轉(zhuǎn)子高度為2785mm,蓄熱元件總高度1950mm,蓄熱元件分高溫段和低溫段兩段布置,高溫段材質(zhì)為低碳鋼、高1000mm,低溫段采用搪瓷工藝、高950mm,每臺空預(yù)器的冷端和熱端各配一臺伸縮式蒸汽吹灰器,并配有高壓水沖洗裝置。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表1。

      4臺機組超低排放改造以來,由于噴氨流場均勻性不佳,存在局部噴氨量過大問題,導(dǎo)致硫酸氫銨生成并于空預(yù)器內(nèi)凝結(jié),造成空預(yù)器頻繁堵塞,而傳統(tǒng)蒸汽吹灰也已無法及時清除硫酸氫銨,已嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行。

      3.聲波吹灰器改造及吹灰原理分析

      3.1 聲波吹灰器改造方案

      為有效緩解空預(yù)器堵塞問題,1號機組單側(cè)空預(yù)器加裝了2臺可調(diào)頻強聲波吹灰器,A、B兩側(cè)空預(yù)器共裝4臺可調(diào)頻強聲波吹灰器。根據(jù)聲波傳播的特性,以及指數(shù)形式的喇叭結(jié)構(gòu)原理,并考慮到不影響煙氣的流向以及空預(yù)器工作狀態(tài)的情況下,本次改造1臺可調(diào)頻強聲波吹灰器安裝在空預(yù)器的煙氣側(cè)進口,喇叭口沿?zé)煔夥较蛳蛳?,另?臺可調(diào)頻強聲波吹灰器安裝在空預(yù)器的二次風(fēng)側(cè)進口,喇叭口沿空氣方向向上,呈現(xiàn)對換熱元件的疊加布置,這種布置方式可實現(xiàn)對整個換熱面徑向的完全覆蓋。聲波吹灰器布置示意圖(俯視圖)如圖1所示,聲波吹灰器布置示意圖(側(cè)視圖)如圖2所示。

      3.2 聲波吹灰器吹灰原理分析

      聲波吹灰器發(fā)出的高聲強聲波是一種機械波,空氣中的聲波使空氣分子產(chǎn)生振動,在邊界層振動的空氣分子帶動相鄰的介質(zhì)分子振動,并產(chǎn)生兩種效果,一種是聲能透射到相鄰介質(zhì)中使介質(zhì)中形成固體聲波,另一種由于空氣分子與相鄰介質(zhì)分子之間的粘滯力,聲波相當(dāng)于施加給相鄰介質(zhì)一個作用力,使表面介質(zhì)分子被聲波來回推拉。若吹灰頻率與灰垢共振頻率一致,將會產(chǎn)生共振效應(yīng),這兩種效果將更加明顯。

      在聲波吹灰器吹灰除垢過程中,第一種固體聲波是固體中微小質(zhì)量的振動,在高強聲壓下,高強度聲波能量將被灰渣顆粒吸收,使其灰渣表面發(fā)生形變、疏松、破碎。這個逐漸變化的過程是灰渣積累吸收聲能的過程,一旦灰渣表面產(chǎn)生微小裂隙,聲波便沿著裂隙將振動狀態(tài)傳入,進而發(fā)生結(jié)渣顆粒與受熱面剝離的現(xiàn)象。第二種效果使附著在換熱器表面的硬垢被來回地推拉,使其不斷地壓縮和伸張因為聲波對表面硬垢的反復(fù)作用,每秒鐘達數(shù)十次到數(shù)百次,使其因聲疲勞而斷裂,并逐步松動、脫落。

      4.聲波吹灰器改造后效果分析

      為了分析加裝聲波吹灰器后空預(yù)器的防堵灰效果,對本廠同類型4臺機組啟動后6個月內(nèi)550MW負荷工況下的空預(yù)器煙氣側(cè)差壓數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,統(tǒng)計圖如圖3所示,其中1號機組于統(tǒng)計時間之前已完成加裝聲波吹灰器改造,2號機組和3號機組未進行加裝聲波吹灰器改造,4號機組于統(tǒng)計期間的第5月完成加裝聲波吹灰器改造。

      由圖3可知,1號機組經(jīng)聲波吹灰器改造后,1A和1B空預(yù)器煙氣側(cè)差壓不僅保持較低水平,而且波動小,控制較好。2號機組和3號機組由于未加裝聲波吹灰器,兩側(cè)空預(yù)器煙氣側(cè)差壓波動較大,整體數(shù)值也偏高,尤其是3號機組空預(yù)器煙氣側(cè)差壓最高達到2.6kPa,需分別于機組運行第2月和第5月進行在線水沖洗后,方可將空預(yù)器煙氣側(cè)差壓控制下降。4號機組在第5月完成加裝聲波吹灰器改造后,兩側(cè)空預(yù)器煙氣側(cè)差壓也得到顯著下降,并能保持較低水平和較小波動。通過以上分析可知,空預(yù)器聲波吹灰器改造能夠使空預(yù)器煙氣側(cè)差壓保持較低水平,并且維持較小波動。

      于此同時,本廠還對2017年1月至2020年8月期間4臺機組空預(yù)器水沖洗次數(shù)和運行小時數(shù)進行了統(tǒng)計,得出4臺機組空預(yù)器每萬小時水沖洗次數(shù)統(tǒng)計表,如表2所示。

      由表2可知,通過空預(yù)器加裝聲波吹灰器改造,1號機組的空預(yù)器水沖洗頻次明顯低于其它3臺機組,其每萬小時水沖洗次數(shù)僅為3.03,不僅保障了機組運行穩(wěn)定性,還取得了較好的節(jié)約水資源效果。

      5.結(jié)論

      某電廠660MW超超臨界燃煤機組1號機組空預(yù)器實施加裝聲波吹灰器改造后,相較于其它未加裝聲波吹灰器的同類型機組,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能夠保持較低水平,并且維持較小波動。同時,改造后1號機組的空預(yù)器水沖洗頻次明顯低于其它未加裝聲波吹灰器的同類型機組,其每萬小時水沖洗次數(shù)僅為3.03,不僅保障了機組運行穩(wěn)定性,還取得了較好的節(jié)約水資源效果。

      參考文獻:

      [1] 馬雙忱,金鑫,孫云雪,等.SCR煙氣脫硝過程硫酸氫氨的生成機理與控制[J].熱力發(fā)電,2010,39(8):12- 17.

      [2] 鐘禮金,宋玉寶. 鍋爐SCR煙氣脫硝空氣預(yù)熱器堵塞原因及其解決措施[J].熱力發(fā)電,2012,41(8):45- 47,50.

      [3] 段小云. 鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及處理措施[J].華電技術(shù),2015,37(5):50- 52.

      [4] 惠潤堂,韋飛,王寶德,等. SCR法煙氣脫硝后空氣預(yù)熱器堵塞及應(yīng)對措施[J].中國電力,2014,47(10):110- 112.

      作者簡介:施昊(1973-),性別:男;籍貫:南京;民族:漢;學(xué)歷:本科、學(xué)士;職稱:工程師;研究方向:電站鍋爐燃燒優(yōu)化及性能試驗。

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