黃奇鵬,武文斌*,高楊楊,李 聰,孟 樂,李蒙蒙
(1.河南工業(yè)大學糧油機械研究所,鄭州 450001;2.鄭州科技學院,鄭州 450064)
磨輥是磨粉機的重要部件,對面粉品質(zhì)及設備性能起決定性作用。磨輥在研磨物料過程中伴隨著輥面磨損,使齒輥表面幾何特性產(chǎn)生變化,對能耗、研磨效果和齒輥壽命等相關參數(shù)產(chǎn)生影響。磨輥磨損嚴重需進行重新修復或換輥,換輥或修復過早會影響磨輥壽命、不必要的停機和磨輥拉絲帶來資金投入。換輥或修復過晚,不僅加快磨輥磨損速度,也影響物料產(chǎn)量、面粉品質(zhì),同時也會增加能耗等[1]。由于齒輥表面幾何特性不易測量、小麥與輥齒屬于軟顆粒磨損、磨損周期不恒定等原因帶來的諸多問題,關于磨粉機齒輥磨損研究相對較少[2],本文綜述了磨粉機齒輥磨損與研磨效果相關試驗研究。
磨輥是輥式磨粉機的主要工作和易磨損部件,由輥體和輥軸組成,輥體外層為白口鑄鐵、內(nèi)層為灰口鑄鐵采用硬模離心澆鑄而成,輥軸采用45#鋼調(diào)質(zhì)處理后壓入輥體。磨輥的整體尺寸有輥徑D、輥長L和輥軸徑d,磨輥結構圖如圖1所示。
圖1 磨輥結構圖
中國自1980年完成制粉設備標準化,磨粉機磨輥直徑主要是250 mm。根據(jù)表面特征分為齒輥和噴砂輥。齒輥(圖2)用在光輥表面拉絲出具有一定參數(shù)磨齒的磨輥,主要用在皮磨系統(tǒng)。齒輥的表面特性包括齒數(shù)、齒頂寬、齒斜度、齒角、齒深和齒槽面。噴砂輥(圖3)利用噴砂等物理方法對輥體表面進行處理,得到微粗糙無光澤面磨輥,主要用在心磨系統(tǒng)[3-4]。
圖2 齒輥實體圖
圖3 噴砂輥實體圖
磨輥與物料在工作中相互接觸發(fā)生三體磨損,導致磨齒變鈍。輥齒磨鈍前,有較強研磨作用,動力消耗低。輥齒磨鈍后,剪切作用下降,擠壓作用增強,磨下物中麩皮和面粉含量增多,動力消耗增高[5]。王羅云[6]實測河南某面粉廠主要能耗設備進行能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,得到磨粉機電耗占制粉工段的56.10%。而磨粉機磨輥電耗與磨輥磨損呈正相關,齒輥磨損加劇使電耗增大。Dhotel,Charles Loubersac[7]對面粉廠電量消耗研究表明,工廠的72%電量用于磨粉流程,占能源成本的90%,且硬麥的能量消耗比軟麥高約9%。在小麥產(chǎn)量恒定時,磨粉機噸料電耗由電壓和電流決定,中國的工業(yè)電壓恒定為380 V,故磨粉機噸料電耗由電流表征。噸料電耗是在磨粉機滿負荷達到穩(wěn)定時進行測試。李聰?shù)萚8]針對磨粉機電流穩(wěn)定狀態(tài)測試發(fā)現(xiàn),磨粉機運行約200 min,電流由38.5 A減少至36.5 A且處于穩(wěn)定。陳志成[9]通過對磨輥表面材料配方增加釩鈦元素的磨輥與傳統(tǒng)配方磨輥進行研磨效果對比,測量出磨輥在工作3個月中的電流變化情況(圖4),磨輥磨損使耗電量提高,傳統(tǒng)配方磨輥使用3個月后電流增加12 A,釩鈦配方磨輥使用3個月后電流增加10.5 A,且釩鈦配方磨輥一直比傳統(tǒng)配方磨輥耗電量低。
圖4 新老配方磨輥1B工藝的電流變化曲線
Jiang Liangpeng等[10]用MLS-225型三體磨料磨損試驗機進行磨損試驗,分別在面粉平均尺寸0.5、1.0、1.5、2.0和2.5 mm進行250 min磨損試驗。研究表明:隨著磨粒尺寸的增加,磨損失重急劇增加,再減少,再線性增加。由于磨料尺寸越大,硬度越高,對磨輥磨損性能影響越大。田建珍等[11]對MDDL和MDDK型磨粉機的光輥表面粗糙度進行了測試,探索工作磨損后光輥無澤面粗糙度輪廓算術平均偏差Ra值、5個最大輪廓峰高平均值與5個最大輪廓谷深平均值之和Rz值的相互關系[11]。磨輥磨損后使輥徑減小,且磨輥磨損率會增加。在鑄鐵輥的情況下,可以通過表面硬度估計耐磨性。日本學者Mesaki Takamasa 等[12]從磨輥徑向 0、5、10 mm 切出 10×10×20 mm的三種試樣,硬度分別為HRC53、50、47進行磨損試驗。結果顯示硬度與磨損量負相關,硬度為53的試樣磨損率最低,但慢輥的磨損量約為快輥的2/5,硬度53與47樣件磨損量相差約1.5倍。吳家祥等[13]通過試驗研究載荷對磨輥磨損的影響,磨損失重與載荷分別為25、75、125、175和225N的關系(圖5),面粉與磨輥磨損表面的磨損失重隨著載荷的增加而增大,呈現(xiàn)正相關關系。
圖5 白口鑄鐵齒形磨耗示意圖
Mesaki Takamasa等[12]通過對Satake的SRMI00A磨粉機磨輥齒型進行檢測,工作條件為軋距0.2 mm、D:D 排列、快輥轉(zhuǎn)速為 450~550 r/min,轉(zhuǎn)速比為2.5:1,在1B工藝粉碎小麥,3個月中流入磨輥的小麥流量約7 500 t,分別測量快輥在工作1、2、3個月的齒型變化及慢輥使用3個月后的齒型磨損變化(圖6)。其中快輥使用3個月后磨損深度為0.25 mm,傾斜磨損至鋒面,主要為鈍面受力。慢輥磨損深度較小,鋒面鈍面都有磨損,故鋒面鈍面都承受作用力。磨輥在磨損過程中齒型輪廓在發(fā)生改變,布勒公司將磨輥磨損前后齒型面積變化比值稱為不完整度,圖6是使用布勒的齒廓儀器測出的不完整度為4%、18%、33%的磨輥輪廓圖,可知磨輥齒型在工作過程的變化趨勢。
圖6 齒輥輪廓曲線測量圖
張繼英等[14]對實驗室小麥磨粉機換輥前后小麥粉出粉率研究表明:小麥磨粉機換輥后的小麥出粉率提高了24.7%,且粉粒50 mm位置的力學特性均值降低,對面粉品質(zhì)影響較大。日本學者Mesaki Takamasa等[12]通過檢測磨輥研磨后小麥顆粒未被剪切的數(shù)量發(fā)現(xiàn),磨輥使用1.5月時,未剪切率約為1.2%,3個月后,未剪切率提高至3.2%,剪切作用明顯降低,影響磨粉產(chǎn)量及工作效率。此外,磨輥使用期間最初淀粉損傷量為3.4%,3個月后增至4.4%,灰分含量也略微增加。陳志成[9]通過對不同配方磨輥進行研磨效果對比,測出磨輥在1B工藝研磨90d的剝刮率和取粉率變化曲線(圖7~8)。齒輥磨損使剝刮率下降、取粉率上升,傳統(tǒng)磨輥磨損3個月后剝刮率下降6.8%,取粉率提高4.5%,釩鈦配方磨輥研磨效果相比變化較小。
圖7 新老配方磨輥1B磨剝刮率對比
圖8 新老配方磨輥1B磨取粉率對比
目前面粉廠對磨輥磨損狀態(tài)判斷大部分僅憑經(jīng)驗,并且齒輥齒形不易測量,磨損周期較長,目前國內(nèi)學者對磨粉機磨輥的研究主要是對噴砂輥粗糙度進行測量,齒輥研究較少。本文綜述了磨輥磨損與研磨效果相關試驗的研究,介紹了磨輥磨損與電耗、磨耗和研磨效果的影響關系,為進一步研究磨輥磨損提供參考。