相中華,朱林,何玉鵬
(國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司,寧夏 銀川 750001)
換流變壓器在交流電與直流電變換的核心位置,換流變壓器長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),準(zhǔn)確的掌握其狀態(tài),科學(xué)合理的制定檢修方案對(duì)直流輸電工程的可靠運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用[1-3]。油中溶解氣體分析法(DGA)是監(jiān)測(cè)換流變壓器內(nèi)部潛伏性故障、判斷故障類(lèi)型與嚴(yán)重程度的有效方法之一,并已納入國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[4-7]。本文介紹一起油中溶解氣體分析和調(diào)整運(yùn)行方式綜合診斷換流變壓器潛伏性過(guò)熱故障過(guò)程,并通過(guò)換流變壓器解體驗(yàn)證了診斷分析方法的有效性和可行性,為后續(xù)換流變壓器的類(lèi)似潛伏性故障運(yùn)維檢修提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
某換流站極Ⅰ換流變壓器Y/△B相,額定電壓為345/√3(+25,-5)×1.25 %/281.7/√3 kV,容量403 MVA。該換流變壓器鐵芯采用單相五柱式鐵芯結(jié)構(gòu),主柱套裝有線圈,旁柱構(gòu)成磁路的一部分,單相三柱帶B旁柱結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖1)。帶有旁柱的鐵芯可以有效降低產(chǎn)品運(yùn)輸高度,解決高電壓大容量產(chǎn)品的運(yùn)輸問(wèn)題。引線采用均壓管屏蔽,網(wǎng)側(cè)引線在油箱外實(shí)現(xiàn)三柱并聯(lián),調(diào)壓開(kāi)關(guān)外置(見(jiàn)圖2)。
圖1 單相三柱帶B旁柱鐵芯
圖2 換流變壓器外部引線排布
該換流變壓器自投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),2014年7月14日,油中溶解氣體分析檢測(cè)發(fā)現(xiàn)該換流變壓器內(nèi)存在微量C2H2(1.18 μL/L),至7月23日C2H2增至2.36 μL/L。CH4、C2H4增長(zhǎng)較快,總烴含量增長(zhǎng)315.32 μL/L,超過(guò)規(guī)程中注意值(不大于150 μL/L)。根據(jù)油中溶解氣體跟蹤數(shù)據(jù)和含量變化趨勢(shì)分析,CH4、C2H4、C2H6均有顯著增長(zhǎng)趨勢(shì),C2H2含量變化趨勢(shì)后期增長(zhǎng)趨勢(shì)緩慢,其中CH4和C2H4在總烴含量中接近90%。
表1 極Ⅰ換流變壓器Y/△B相油中溶解氣體含量
根據(jù)DL/T 722-2014判斷分析方法分析,8月28日與9月3日試驗(yàn)數(shù)據(jù),三比值法編碼012,見(jiàn)表2。判斷極Ⅰ換流變壓器Y/△ B相屬于高于700 ℃高溫范圍的熱故障[8-11]。從特征氣體成分來(lái)說(shuō)H2、CH4、C2H4氣體成分大,僅含有少量C2H2、C2H6,符合過(guò)熱缺陷(油浸式設(shè)備低溫過(guò)熱缺陷烴類(lèi)氣體組分CH4、C2H4、C2H6含量較多,C2H4較C2H6更多,初步分析屬于高溫過(guò)熱,且CO和CO2也出現(xiàn)大量增長(zhǎng),綜合分析油和紙絕緣出現(xiàn)過(guò)熱)。
表2 極Ⅰ換流變壓器Y/△B相三比值法編碼
以8月28日試驗(yàn)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),9月4日試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算H2的相對(duì)產(chǎn)氣速率293%/月,C2H2絕對(duì)產(chǎn)氣速率179%/月,總烴絕對(duì)產(chǎn)氣速率359%/月,各氣體的相對(duì)產(chǎn)期速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于導(dǎo)則要求的10%,H2、CH4、C2H6、C2H4、總烴均呈現(xiàn)持續(xù)較大增長(zhǎng)趨勢(shì),初步分析潛伏性過(guò)熱故障較嚴(yán)重。
本次調(diào)功率運(yùn)行方式為保持電壓恒定不變,通過(guò)調(diào)電流改變功率。從7月23日采取降功率后連續(xù)取樣跟蹤監(jiān)視,數(shù)據(jù)穩(wěn)定并呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。08-25—08-28,極Ⅰ功率保持至1.6 GW,油中溶解氣體各組分含量數(shù)據(jù)基本沒(méi)有變化。08-28—09-05,極Ⅰ功率保持至2.0 GW,油中溶解氣體數(shù)據(jù)中,CH4、C2H4、C2H6、C2H2、總烴均有顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)且增長(zhǎng)迅速;C2H2含量最高為2.01 μL/L,超過(guò)規(guī)程中注意值(不大于1.0 μL/L);總烴含量478.5 μL/L,超過(guò)規(guī)程中注意值(不大于150 μL/L)。經(jīng)過(guò)比較分析可知功率降低(電流降低),油中溶解氣體含量降低或保持不變;08-28—09-04,功率上升后,油中溶解氣體含量均出現(xiàn)上升。分析判斷該臺(tái)換流變壓器油中溶解氣體組分變化受負(fù)荷電流的影響,初步判斷該臺(tái)設(shè)備過(guò)熱故障與負(fù)荷電流大小有關(guān)。
鐵芯及夾件接地電流測(cè)試等電氣試驗(yàn),均未發(fā)現(xiàn)該換流變壓器存在異常情況。
(1)鐵芯及夾件接地電流測(cè)試
對(duì)該換流變壓器進(jìn)行了鐵芯及夾件接地電流測(cè)試,鐵芯接地電流測(cè)試為24 mA,夾件測(cè)試為25.8 mA,數(shù)值均小于規(guī)程要求的小于300 mA的標(biāo)準(zhǔn)值[12-14]。從測(cè)試情況判斷沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,排除鐵芯多點(diǎn)接地引起的過(guò)熱缺陷。
(2)直流電阻測(cè)試
對(duì)該換流變壓器先后共進(jìn)行3次直流電阻測(cè)試,未發(fā)現(xiàn)存在異常情況,排除引線或者繞組斷股或者脫焊引起的發(fā)熱缺陷。
(3)紅外精確測(cè)溫
7月19日對(duì)該換流變壓器進(jìn)行紅外熱成像檢測(cè),發(fā)現(xiàn)換流變壓器頂蓋(靠近網(wǎng)側(cè)套管處)部位溫度為82 ℃,高于周?chē)潴w溫度及環(huán)境溫度,但通過(guò)與A相、C相相同部位進(jìn)行紅外監(jiān)測(cè)對(duì)比發(fā)現(xiàn),溫度基本一致,故排除此部位有局部過(guò)熱或放電,在換流變壓器其他部位并未發(fā)現(xiàn)明顯過(guò)熱現(xiàn)象。
(4)超聲波定位
由于換流變壓器震動(dòng)引起的背景噪聲較大,無(wú)法對(duì)該換流變壓器超聲波定位測(cè)試。
綜合分析,電氣試驗(yàn)對(duì)潛伏性過(guò)熱故障無(wú)法診斷,油中溶解氣體分析能夠較靈敏地反應(yīng)油浸式設(shè)備故障類(lèi)型。換流變壓器過(guò)熱故障受運(yùn)行負(fù)荷和運(yùn)行電流的影響大,通過(guò)調(diào)整運(yùn)行方式(電流變化)分析過(guò)熱故障和運(yùn)行電流的關(guān)系,進(jìn)一步驗(yàn)證了該換流變壓器電磁回路內(nèi)部存在過(guò)熱故障。
2014年9月和10月,換流變壓器廠家組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)箱檢查,但未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn),初步判斷故障點(diǎn)可能位于繞組或者緊靠鐵芯部位(包裹較嚴(yán)),在變電站無(wú)法進(jìn)行檢查和修復(fù),需返廠檢查故障點(diǎn)并進(jìn)行修復(fù)。故決定將該換流變壓器返廠檢修,徹底查明故障原因并予以消除缺陷,保證其安全運(yùn)行。
首先對(duì)該返廠換流變壓器進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)。對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,該換流變壓器的電壓比、繞組電阻、絕緣電阻、電容、空載損耗、ACLD等試驗(yàn)結(jié)果與出廠測(cè)試值無(wú)明顯差別,且在技術(shù)要求范圍內(nèi),但溫升試驗(yàn)中油中溶解氣體分析數(shù)據(jù)變化較大,見(jiàn)表3。
表3 溫升試驗(yàn)過(guò)程中油中溶解氣體含量
由表3油中溶解氣體數(shù)據(jù)分析,該換流壓器變?cè)跍厣囼?yàn)過(guò)程中的產(chǎn)氣特點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)一致,可以初步判斷,變壓器內(nèi)部存在高溫過(guò)熱情況,需對(duì)該換流變壓器進(jìn)行吊芯并進(jìn)行詳細(xì)檢查,以便查找故障點(diǎn)并確定故障原因。
所有引線接頭的焊接無(wú)異常,磁分路解體檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。分段測(cè)量鐵芯片間電阻,同時(shí)測(cè)量拉板之間以及拉板與鐵芯之間的絕緣未發(fā)現(xiàn)異常。打開(kāi)網(wǎng)側(cè)、閥側(cè)線圈出頭,測(cè)量單根導(dǎo)線的直流電阻(伴隨敲擊)、股間絕緣等均無(wú)異常。測(cè)量細(xì)調(diào)線圈的級(jí)間耐壓無(wú)異常,測(cè)量細(xì)調(diào)、粗調(diào)線圈直流電阻無(wú)異常。在對(duì)鐵芯的進(jìn)一步檢查中,觀察發(fā)現(xiàn)鐵芯疊片稍有不整齊,在制作公差允許范圍內(nèi)。對(duì)網(wǎng)側(cè)和閥側(cè)線圈施加50 A的直流電流,用熱成像儀觀察線圈熱點(diǎn),未發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)換流變壓器鐵芯部分進(jìn)行進(jìn)一步解體檢查,在拆除靠近閥側(cè)出線側(cè)下鐵軛端部的屏蔽板時(shí),發(fā)現(xiàn)該屏蔽板與網(wǎng)側(cè)下夾件安裝的1個(gè)金屬支架直接接觸,接觸面有明顯的發(fā)黑、燒蝕痕跡,初步判斷應(yīng)為該臺(tái)變壓器C2H2及烴類(lèi)異常增長(zhǎng)的故障原因,具體如圖3所示。
圖3 屏蔽板與網(wǎng)側(cè)支架接觸處燒蝕痕跡
將該屏蔽板拆除后,金屬支架及屏蔽板上的發(fā)黑燒蝕過(guò)熱痕跡如圖4、圖5所示。
圖4 金屬支架發(fā)黑、燒蝕
圖5 屏蔽板發(fā)黑、燒蝕痕跡
閥側(cè)出線側(cè)下鐵軛端部的鋁質(zhì)屏蔽板與網(wǎng)側(cè)下夾件安裝的1個(gè)金屬支架直接接觸,同時(shí)該屏蔽板有1根電位連線與調(diào)壓側(cè)下夾件安裝的另一個(gè)金屬支架相連,在整個(gè)鐵芯下夾件形成環(huán)路,如圖6所示。在漏磁的作用下,會(huì)有環(huán)流通過(guò),從而出現(xiàn)高溫過(guò)熱故障,與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行及廠內(nèi)溫升試驗(yàn)的產(chǎn)氣現(xiàn)象相吻合,此部位是導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)換流變壓器產(chǎn)氣故障的原因。
圖6 鐵芯夾件環(huán)路
對(duì)屏蔽板和金屬支架發(fā)現(xiàn)故障的部位進(jìn)行清理、修復(fù),并重新油漆,并在故障部位處屏蔽板和金屬支架之間增加1張3 mm的絕緣紙板。
圖7 故障部位修復(fù)后照片
換流變壓器修復(fù)后順利通過(guò)全部例行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格,溫升試驗(yàn)時(shí)油中溶解氣體數(shù)據(jù)較修復(fù)前發(fā)生明顯變化,極Ⅰ換流變壓器Y/△B相修復(fù)后油中溶解氣體含量如表4所示。
表4 極Ⅰ換流變壓器Y/△修復(fù)后油中溶解氣體含量
(1)本次換流變壓器通過(guò)在線油中溶解氣體監(jiān)測(cè)裝置提前發(fā)現(xiàn)異常產(chǎn)氣,并跟蹤分析油中溶解氣體分析變化及故障類(lèi)型。
(2)對(duì)于大型電力變壓器設(shè)備的管理,應(yīng)深化在線監(jiān)測(cè)和帶電檢測(cè)手段應(yīng)用,有效提升設(shè)備管控能力,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,避免突發(fā)故障造成的重大損失。
(3)在換流變壓器發(fā)現(xiàn)故障的前期,應(yīng)利用多種檢測(cè)技術(shù)手段,收集其運(yùn)行、試驗(yàn)數(shù)據(jù),全方面掌握設(shè)備運(yùn)行工況。常規(guī)電氣試驗(yàn)不能及時(shí)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的缺陷,油中溶解氣體可及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)故障缺陷。結(jié)合調(diào)整負(fù)荷“定分接”、“定功率”等手動(dòng)控制模式運(yùn)行方式下,及時(shí)檢測(cè)運(yùn)行方式改變過(guò)程中油中溶解氣體含量變化,為故障分析提供不同運(yùn)行方式的數(shù)據(jù),有利于綜合診斷分析,提高過(guò)熱故障的診斷準(zhǔn)確性。