花云 沈科
摘要:本文介紹了SDD6型機(jī)車在直流輔發(fā)啟動大功率負(fù)載后無法穩(wěn)定在110V,且恢復(fù)時間較長,嚴(yán)重影響機(jī)車正常使用。針對該故障文章對機(jī)車直流輔助發(fā)電回路進(jìn)行分析,通過對穩(wěn)壓控制原理進(jìn)行探究,不斷測試查找,排查故障原因。
關(guān)鍵詞:SDD6型機(jī)車;直流輔助發(fā)電;電流;電壓傳感器;
一、 故障現(xiàn)象
SDD6型機(jī)車在使用過程中,每次機(jī)車正常起機(jī)后,當(dāng)直流輔發(fā)電壓穩(wěn)定在110V時,空壓機(jī)啟動后,微機(jī)屏顯示直流控制回路的電壓瞬間下降至104V,約1分鐘后電壓恢復(fù)至110V,空壓機(jī)開始正常工作。待總風(fēng)缸壓力達(dá)到9KG壓力后,空壓機(jī)停止工作,微機(jī)屏顯示直流控制回路的電壓再次下降至104V,約1分鐘后恢復(fù)至110V。此時如果空調(diào)在運(yùn)行狀態(tài),空壓機(jī)啟動后空調(diào)會自動跳電停止。該問題嚴(yán)重影響了機(jī)車的正常運(yùn)行,對此我們分析了機(jī)車直流輔助發(fā)電回路,查找故障原因。
二、直流輔助回路原理分析
機(jī)車直流輔助回路的控制原理為:柴油機(jī)起動后,系統(tǒng)自動將直流輔助發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)為發(fā)電工況,通過電壓、電流傳感器采集發(fā)電的電壓、電流進(jìn)行PID計算,輸出控制信號調(diào)節(jié)直流輔助發(fā)電機(jī)勵磁,自動實現(xiàn)限壓恒流充電、恒壓浮充電兩種模式的蓄電池充電,同時根據(jù)電壓、電流傳感器采集的充、放電電流判斷其工作狀態(tài),如果出現(xiàn)過壓或不充電等異常,將進(jìn)行報警并保護(hù)。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,首先懷疑空壓機(jī)啟動的瞬間大負(fù)載導(dǎo)致直流輔助電壓壓降偏大,微機(jī)輔發(fā)勵磁無法在短時間內(nèi)對輔助發(fā)電進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而影響了空壓機(jī)和空調(diào)運(yùn)行。所以將直流輔發(fā)的勵磁調(diào)節(jié)板ERB3進(jìn)行更換,再將空壓機(jī)啟動接觸器的線圈KMAP2的線路脫開,甩除一個空壓機(jī)來降低啟動負(fù)載。重新起機(jī)后發(fā)現(xiàn)所有故障依舊,沒有任何改善。
根據(jù)電器原理圖分析(如圖1所示),輔助發(fā)電電壓的調(diào)節(jié)是通過輔助回路的TV3(電壓傳感器),TA8(電流傳感器)將模擬量信號輸入給PLC,PLC通過數(shù)據(jù)處理,將直流輔發(fā)勵磁信號(0~10V電壓信號)輸出給直流輔發(fā)的勵磁調(diào)節(jié)板,調(diào)節(jié)板通過控制三極管的開通占空比來調(diào)節(jié)和控制直流輔助發(fā)電機(jī)的勵磁電流,從而控制輔助發(fā)電電壓值(如圖2所示)。在直流控制回路電壓下降至104V時,使用萬用表測量勵磁調(diào)節(jié)板的輸出1腳和2腳時,發(fā)現(xiàn)不通;測量輸出3腳和2腳的電壓為0V。待直流控制回路電壓恢復(fù)至110V時,勵磁調(diào)節(jié)板的輸出1腳和2腳是通的。由此可以推測電壓下降時,PLC控制信號禁止了勵磁調(diào)節(jié)板的輸出,直流輔發(fā)勵磁電壓為零。
三、故障原因排查
通過對空壓機(jī)控制回路和電源線路以及輔發(fā)勵磁控制回路進(jìn)行檢查和核對,沒有發(fā)現(xiàn)問題。查看輔助回路電氣線路圖,在發(fā)生壓降時,微機(jī)屏所顯示的電壓值不是直流輔助回路的電壓,而是直流控制回路的電壓,也就是蓄電池的電壓104V。實際輔助回路的電壓會很低(通過測量最終電壓會降至4V),從電壓下降到恢復(fù)中間大約有近1分鐘的時間,根據(jù)測量整個電壓變化過程發(fā)現(xiàn),電壓下降和恢復(fù)的時間都很短,中間大約有近1分鐘的時間都保持在了4V左右。由此確定直流輔發(fā)的勵磁是被PLC控制的勵磁調(diào)節(jié)板封住了,所以空壓機(jī)和空調(diào)都會發(fā)生跳電現(xiàn)象。找出觸發(fā)勵磁調(diào)節(jié)板封勵磁的觸發(fā)原因是解決問題的關(guān)鍵。
PLC輸出給勵磁調(diào)節(jié)板的信號是依據(jù)輔助回路的TV3(電壓傳感器),TA8(電流傳感器)的數(shù)據(jù)來判斷,驗證傳感器輸出是否正常是決定PLC輸出給勵磁板的信號是否正確的關(guān)鍵。用萬用表測量電壓下降時傳感器信號的輸出電壓,結(jié)果都在5.1V左右,通過換算5.1V大概對應(yīng)的輸出值為102,這個數(shù)值相對于TV3(電壓傳感器)檢測的電壓值是符合的,大約是蓄電池的輸出電壓。但對于TA8(電流傳感器)檢測的電流值是不符合機(jī)車實際的,相當(dāng)于輸入給PLC的電流信號達(dá)到了102A,在輔發(fā)電機(jī)幾乎不發(fā)電的前提下,僅由蓄電池供電的控制回路里的電流值應(yīng)遠(yuǎn)低于100A。所以這個數(shù)據(jù)是異常的。
將TA8(電流傳感器)的信號線H123脫開,起機(jī)后直流輔助發(fā)電壓正常,啟動空壓機(jī)和空調(diào)均未發(fā)生跳電、停止的現(xiàn)象,機(jī)車恢復(fù)正常。綜上判斷是TA8(電流傳感器)故障導(dǎo)致直流輔助發(fā)電電壓異常。
四、改進(jìn)措施
檢查TA8(電流傳感器)的安裝及接線,傳感器實物的接線點位為+、-、G、M、0五個點(如圖3所示),電氣原理圖傳感器標(biāo)注的點位為+15V、-15V、M、E點,經(jīng)過比對,原理圖E點的H100L線號接在了實物G點上,查閱產(chǎn)品規(guī)范說明,應(yīng)將H100L線號接在實物的0點上。線路調(diào)整后起機(jī)測試一切正常。并修改電氣原理圖的傳感器定義,使之與實物保持一致(如圖4所示)。
五、結(jié)語
本文介紹了SDD6型機(jī)車由于電流傳感器接線錯誤導(dǎo)致輸出的模擬信號偏差,影響了輔助發(fā)電勵磁電流導(dǎo)致直流輔發(fā)電壓在運(yùn)行過程中產(chǎn)生波動的問題。在故障處置過程,經(jīng)電路分析和逐步排查,對相關(guān)電路和控制方式有了更深入的了解,為機(jī)車電氣故障處置積累經(jīng)驗。
參考文獻(xiàn)
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