謝計平
(甘肅省生態(tài)環(huán)境科學設計研究院,甘肅 蘭州 730020)
目前,乳制品行業(yè)已是我國新興的且發(fā)展勢頭迅猛的行業(yè)之一。伴隨而來的是大量乳制品工業(yè)廢水的產生,這種廢水中含有大量的固體懸浮物(SS)、油類物質、高濃度有機物[1-3],若未經處理或處理不當直接排入水體,勢必對生態(tài)環(huán)境產生極大危害。目前國內外對乳制品廢水的處理多采用生物處理技術[4]。乳品生產廢水生化性較好,污染物濃度值在1d內變化較大,這就要求污水處理設施具有較強的抗沖擊負荷能力[5]。本文對某乳制品企業(yè)生產廢水處理工程進行分析,有針對性地進行設計,以期為同類工程設計提供借鑒。
某乳制品企業(yè)位于甘肅省甘南藏族自治州,主要產品為干酪素等乳制品。該乳制品企業(yè)所排放的廢水中80%以上為生產過程中產生的廢水。主要來自生產工藝過程中產品加工、設備消毒清洗。廢水中含有大量的可溶解性有機物,主要污染物有COD、BOD、動物油、SS、酸性物質,屬于高濃度有機廢水,外觀呈乳白色。
乳制品行業(yè)生產廢水水質較復雜,采用單一方法處理廢水往往達不到排放要求。廢水水質、水量不僅隨著季節(jié)有一定的變化,即使在同一天也會存在很大波動。另外,該企業(yè)地處青藏高原東部,平均海拔較高(3000m),常年氣溫低,且有凍融現(xiàn)象。考慮前述生產廢水水質特點,在選擇處理工藝時,應重點從廢水處理工藝穩(wěn)定性、節(jié)能環(huán)保、運行管理和達標排放等以下四個方面選擇:
(1)處理工藝要穩(wěn)定可靠,能夠耐沖擊負荷,并且適應高寒地區(qū);(2)運行管理簡單,日常費用低;(3)設備裝置節(jié)能環(huán)保;(4)達標排放,滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準。
2.2.1 工藝流程簡介
該生產廢水B/C值為0.428,可生化性較好??紤]廢水進水和出水水質情況,設計采用氣浮-EGSB-AO廢水處理工藝,該工藝包括廢水處理和污泥處理及處置兩部分,出水水質執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準。廢水處理工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水處理工藝流程
生產廢水經收集后進入格柵渠,格柵渠內設人工簡易粗格柵一道、細格柵一道,主要攔截污水中的大顆粒漂浮物,避免漂浮物對后續(xù)處理及管道設備堵塞,經格柵處理后的污水自流進入調節(jié)隔油池,調節(jié)池隔油處理后,由提升泵提升進入連續(xù)二級氣浮裝置。其出水自流進入中間水池,由提升泵提升進入升流式厭氧污泥膨脹床EGSB反應器,處理后的污水自流進入A/O池,A/O池生化反應完成后進入沉淀池,沉淀后污泥進入回流井,大部分回流到A段,剩余污泥泵入污泥濃縮池,濃縮后上清液進入中和水池,污泥進入污泥脫水機,壓縮后的濾液進入調節(jié)池,濾餅外運,沉淀池出水到清水池,經消毒后達標排放或部分回用于綠化。污水處理部分設施出現(xiàn)故障時,污水經調節(jié)池流入應急事故池。
2.2.2 工藝流程主要優(yōu)點
1)采用運行、出水穩(wěn)定、防腐性能良好的升流式厭氧污泥膨脹床EGSB反應器,對于低溫度高濃度的污水適應能力強,且能承受較大的有機負荷,符合當?shù)貧夂驙顩r;
2)考慮到廢水中乳清蛋白和多肽蛋白的存在,在厭氧及好氧處理中無法將其完全處理會導致出水COD升高,而該兩種蛋白在pH值為8~8.5時能快速聚合產生絮體,利用浮選的原理將其取去除。因此,采用連續(xù)二級氣浮,一級氣浮部分投加PAC和PAM,去除其他懸浮狀態(tài)物質,降低COD濃度,在一級氣浮出水底部加堿作為絮凝劑,調節(jié)pH至8~8.5之間,二級氣浮去除乳清蛋白及多肽蛋白,節(jié)省占地面積,為EGSB反應器創(chuàng)造更好的運行條件;
3)考慮到經濟成本,采用高濃度、高負荷的活性污泥運行工藝,能提高污染物去除率,節(jié)小池容,降低造價,且污泥池中的污泥通過濃縮脫水后泥餅外運,避免對環(huán)境造成二次污染;
4)本方案在處理過程中采用節(jié)能降噪設備,A/O池曝氣風機采用變頻控制好氧池的溶解氧濃度與風機轉速實現(xiàn)自動連鎖,隨著水量與有機物濃度的變化,風機轉速相應的變化,有效降低能耗,運行費用低,噪音小。
根據(jù)企業(yè)提供的進水水量及水質參數(shù),目前,設計廢水處理量為2000m3/d。生產廢水處理工程的工藝選擇與設計分析,目前,整個工藝運行穩(wěn)定,處理后出水水質達到 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準后進入市政管網(wǎng),見表1。
表1 設計進水水質
污水排放標準執(zhí)行 《污水處理綜合排放標準》 (GB8978-1996)中的一級排放標準規(guī)定。見表2。
表2 設計出水水質
預處理主要包括粗格柵、細格柵、調節(jié)隔油池、加藥裝置、連續(xù)二級氣浮裝置和中間水池。
3.1.1 粗格柵、細格柵
設置簡易粗格柵一道,柵寬0.5m,柵隙20mm,格柵傾角60°。選用回轉式機械細格柵一道,柵寬0.5m,柵隙6mm,格柵傾角60°。粗格柵和細格柵的設計流量為85m3/h,功率為0.55kW,將粗、細格柵設置于格柵渠內,主要攔截污水中的大顆粒漂浮物,以確保管道設備等正常運行。
3.1.2 調節(jié)隔油池
調節(jié)隔油池有效容積500m3,鋼筋混凝土結構。設置WQ型污水提升泵2臺,功率7.5kW;QJB400/740-2.5型攪拌器2臺,功率2.5kW;浮油收集器1個,功率1.1kW。液位控制器2個,一用一備。
調節(jié)隔油池中配套兩臺提升泵,考慮到業(yè)主生產運行的不穩(wěn)定性及季節(jié)性因素的影響,提升泵由液位控制,高液位時提升泵運行,后續(xù)系統(tǒng)設備運行;低液位時提升泵停止運行,后續(xù)系統(tǒng)設備間歇運行,實現(xiàn)污水處理序批式進水。
3.1.3 加藥裝置
分別設置PAC、PAM和 NaoH加藥裝置各 1套,型號均為JY-Ⅰ,為碳鋼襯膠材質。該裝置全自動連續(xù)配置并投加藥物,從粉劑到配制好的溶液,整個過程均能達到全自動、安全、連續(xù)運行。
3.1.4 連續(xù)二級氣浮裝置
采用HQF-50型連續(xù)二級氣浮裝置2套,每套長6.0m,寬3.7m,高 2.0m,設計單臺流量50m3/h,水力停留時間控制在0.7h,最大氣壓為0.23kg/cm2,氣浮池濕重為36.80t。
3.1.5 中間水池
氣浮出水進入中間水池,為后續(xù)EGSB反應器提供進水條件。設計1座中間水池,鋼筋混凝土結構,有效容積為36m3,池中配套3臺提升泵,兩用一備,由液位控制器控制水泵的啟停。每臺提升泵的功率為7.5kW。
生物處理構筑物主要包括EGSB反應器和A/O池。
3.2.1 EGSB反應器
設置兩套EGSB反應器,為并聯(lián)關系根據(jù)實際水量可單套運行。每套EGSB反應器直徑4.5m,高16m,由配水系統(tǒng)、反應區(qū)、三相分離器、沉淀區(qū)、出水系統(tǒng)、出水循環(huán)部分組成一個完整系統(tǒng), 建筑材料為碳鋼加防腐涂層。
EGSB設計液體上升流速為6m/h,采用出水外循環(huán)方式,回流比控制在200%,設計容積負荷15.0kgCOD/m3d,管道循環(huán)泵3臺,兩用一備,功率7.5kW。運行控制溫度為:中溫厭氧反應的最適宜溫度范圍為 35~38°C,運行過程中的溫度波動≤2°C/d。pH:正常情況下進水pH值控制在6.5以上,出水6.8~7.2。
3.2.2 A/O池
設置一組生物處理池(合建),鋼筋混凝土結構。A池(缺氧池)容積425m3,溶解氧控制在0.2~0.4mg/L。A池采用新型彈性立體填料。這種填料具有不易堵塞、重量輕、比表面積大,處理效果穩(wěn)定等優(yōu)點,并且易于檢修和更換。
O池(好氧池)容積1190m3,氣水比為18:1左右,有效水深4m。好氧池采用EPDM橡膠膜微孔爆氣器,每個曝氣器服務面積0.5m2,氧的利用率為30%以上??諝饬康湫椭禐?5±2Nm3/h·只。填料采用柱狀生物載體填料,該填料比表面積大,為一般生物填料的16~20倍(同單位體積),因此池內保持較高的生物量,達到高速高效去除有機污染物的目的。配套2臺變頻控制曝氣風機,一用一備,每臺風機供氣量為26.15m3/min,功率為30kW。
污水處理過程中產生的污泥,除無機惰性物質外,還含有較多的有機物,有機物顆粒較細,含有病原菌和寄生蟲卵,易腐化發(fā)臭,若不經處理,直接排入自然環(huán)境中,將會造成二次污染,故必須進行污泥處理。
設置一座容積為90m3的污泥濃縮池,設計停留時間為1h。配置SDG1000型污泥脫水機1套;濃縮污泥進料螺桿泵2臺,一用一備,流量6m3/h,功率2.2kW。
該日處理2000m3/d干酪素生產廢水處理項目于2017年5月份開始建設,2017年11月建設完畢,2018年5月開始運行調試,EGSB調試污泥接種的是污水處理廠的消化污泥,通過3~4個月的調試試運行,基本達到了穩(wěn)定運行狀態(tài),出水水質滿足《污水處理綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準,降低了環(huán)境污染,取得了良好的環(huán)境效益,見表3。
表3 廢水監(jiān)測結果及處理效果
該項目總投資約890萬元,其中工程費用450.3萬元,工程建設其他費用為366.7萬元,預備費為73萬元。生產成本為3.12~4.05元/m3,平均經營成本為1.78元/m3。
1)運行結果表明,該企業(yè)乳制品廢水采用預處理+生物處理+深度處理的廢水處理工藝,處理效果可穩(wěn)定達到 《污水處理綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準;
2)EGSB采用出水回流技術,反應器內的液體具有較高的上升流速,且出水回流可稀釋硫酸鹽及其它有毒有害物質的濃度,污水與微生物之間可充分接觸,能承受較大的有機負荷,有效避免反應器內死角和短流的產生;
3)沼氣產生量不太穩(wěn)定,有時會出現(xiàn)因產生量少而未及時收集處置利用的現(xiàn)象。在以后的設計中,建議加強沼氣的回收處理利用,避免浪費和污染環(huán)境。