王振宇
(山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)
新景公司8號煤回風(fēng)巷由人工使用YT-29型手持式風(fēng)動鑿巖機施工爆破鉆孔,采用光面爆破方式掘進。由于巷道斷面達(dá)19.98 m2,約110個爆破孔。需分上下部兩次施工:首先人員站在巷道浮矸上施工上部爆破鉆孔→施工完畢后用ZWY-80/45L型
扒渣機機出凈浮矸→人員再次施工下部爆破鉆孔。這種人工施工鉆孔工藝繁瑣、勞動強度大、單進水平低。為提高大斷面巖巷掘進準(zhǔn)備巷鉆孔效率,降低勞動強度,經(jīng)過多次調(diào)研考察,新景公司在8號煤回風(fēng)巷試用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組。
1)底板條件較好且巷道坡度不大于20°。
2)電壓極限偏差為±5%,交流頻率極限偏差為±1%。
3)所裝載的礦巖普氏硬度系數(shù)不大于12,松散密度不大于1.8 t/m3,礦巖塊度最大不超過400 mm。
4)鉆裝機工作時周圍的煤塵、甲烷等爆炸性氣體含量應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定的安全含量。
鉆裝機出矸→鉆裝機開進工作面進行施工→啟動電機→行走至掌頭調(diào)整鉆裝機位置→把鉆裝機穩(wěn)定好→調(diào)整升降平臺→鑿巖鉆孔→回收各機構(gòu)→施工完畢后鉆裝機退到遠(yuǎn)離工作面安全位置。
表1 CMZY2-180/35鉆裝機組整機技術(shù)參數(shù)
表2 鉆裝機組推進器技術(shù)參數(shù)
于2019年10月20日開始安裝調(diào)試,10月25日正式開始試用。炮眼布置;掘進斷面為19.98 m2,根據(jù)爆破說明書計算,需布置炮眼110個。其中,掏槽眼6個,深2.0 m;輔助眼59個,深1.8 m;周邊眼33個,深1.8 m;底眼12個,深1.8 m。八點班正常進度09:00開始施工,12點左右施工完畢。打鉆總用時在3 h左右。采用鉆裝機組打眼,眼深1.8 m平均用時1~1.5 min,眼深2.0 m平均用時2 min。
表3 鉆裝機組鉆臂技術(shù)參數(shù)
表4 鉆裝機組裝載運輸機構(gòu)技術(shù)參數(shù)
表5 鉆裝機組液壓泵站技術(shù)參數(shù)
1)YT-29風(fēng)動鑿巖機。人工使用YT-29風(fēng)動鑿巖機施工,每部鉆機需要2人配合,以1.8 m深鉆孔為例,平均每個鉆孔需用時3 min。
2)ZWY-80/45L型扒渣機。按試用巷道荒斷面積,循環(huán)進度1.8 m為例計算,出等量矸石時,使用ZWY-80/45L型扒渣機出矸需要3 h左右。
3)鉆裝機組。使用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組施工爆破鉆孔,正常情況下,兩個操作臂同時施工,每個操作臂只需要1人。以1.8 m深鉆孔為例,每個鉆孔平均用時1 min。按試用巷道荒斷面積,循環(huán)進度1.8 m為例計算,出等量矸石時,使用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組出矸需要1.5 h。
使用鉆裝機組施工爆破鉆孔,較人工使用YT-29風(fēng)動鑿巖機施工時間縮短近2/3,提高了施工效率,降低了勞動強度;使用鉆裝機組出矸,較ZWY-80/45L型扒渣機出矸時間減少了一半。
使用YT-29風(fēng)動鑿巖機施工時,工作面掌頭噪聲較大,鉆機隨著炮眼位置需且挪動鉆機,有一定的片幫傷人等危險性,安全性不高;采用鉆裝機組施工爆破鉆孔時,減少了挪動鉆機所需的時間和勞動強度;鉆臂伸縮850mm可以完全避免片幫傷人的危險,安全性明顯提高;噪聲明顯降低,改善了作業(yè)環(huán)境。
使用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組施工爆破鉆孔的時間較人工打眼時間縮短,為正常掘進施工節(jié)省出了時間。
根據(jù)兩種炮眼施工方式月度掘進進尺比較,5—7月份(使用YT-29風(fēng)動鑿巖機)佛洼8號煤南回風(fēng)巷月度平均進尺為 90 m,10—12月份(使用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組)月度平均進尺為120 m,使用CMZY2-180/35型煤礦用巖巷鉆裝機組掘進月度進尺比原來提高了33%。
1)機械化程度高,減輕了工人勞動強度。采用鉆裝機時,打眼、出矸等全部采用機械化,勞動強度小,安全可靠;而采用人工打眼放炮時,打眼、裝藥、放炮、出矸等工序都需要人工完成,勞動強度大、安全隱患多。
2)勞動用工減少。采用鉆裝機時,打眼需要3人即可完成,采用人工打眼時,兩部鉆機需要4人進行操作,每班可減少1人。每天可減少3人,一個月減少勞動用工90個,每個工按280元計算,每月可減少人工費用25 200元。