何敬華 嚴(yán)祥河
摘 要:本文結(jié)合工作實際,對《焦化萘》(GB/T6699-2015)規(guī)定指標(biāo)存在幾個需要關(guān)注與改進的問題進行研究,希望引起業(yè)內(nèi)及標(biāo)準(zhǔn)制定部門的重視,為嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)制度,合理應(yīng)用焦化萘,提供參考性建議。
關(guān)鍵詞:焦化萘;質(zhì)量控制;標(biāo)準(zhǔn)
2015年10月9日國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了由全國煤化工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口管理的焦化萘國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6699-2015)。筆者所在的山東陽光集團每年有數(shù)萬噸以上的工業(yè)萘采購量,數(shù)萬噸以上的精萘產(chǎn)能與用量,作為一線的質(zhì)量控制人員筆者認為本次標(biāo)準(zhǔn)的修訂有以下幾點值得商榷:
1 沒有規(guī)定水分指標(biāo)
在《焦化萘》(GB/T6699-2015),沒有對水分的指標(biāo)進行規(guī)定,但在實際生產(chǎn)中由于生產(chǎn)工藝限制等多種因素,無論精萘還是工業(yè)萘都會有一定的水分存在,甚至在某些情況下水分的含量可以達到1%以上,嚴(yán)重影響萘的品質(zhì)。在該標(biāo)準(zhǔn)采用了結(jié)晶點法為仲裁法,而在《萘結(jié)晶點的測定方法》(GB/T3069.2-2005)中又明確規(guī)定了測定萘的結(jié)晶點時必須添加硫酸銅脫水,即仲裁法所規(guī)定的質(zhì)量要求是基于干基要求的,所以造成了焦化萘中水分的控制失去依據(jù),容易造成質(zhì)量糾紛。其實萘的水分測定方法并不是十分困難的問題,采用卡爾費休法測定萘的水分還是比較可靠的,并且卡爾費休法還具有簡單快速的特點。下表是對同一批精萘多次重復(fù)試驗的結(jié)果。
由上表可知,萘的水分測定結(jié)果還是比較穩(wěn)定的,在實際執(zhí)行性中還是非??尚械?,可見本標(biāo)準(zhǔn)中沒有對水分的控制作出規(guī)定,應(yīng)該是一個疏漏之處。
2 沒有規(guī)定雜質(zhì)的指標(biāo)要求,尤其是硫茚的指標(biāo)
硫茚是焦化萘中最大的雜質(zhì),如果工業(yè)萘中硫茚含量較高,對于國內(nèi)所普遍采用的結(jié)晶法精萘生產(chǎn)工藝來講,精萘中的硫茚仍然會有較高的含量。精萘的一大用途就是用于生產(chǎn)2-萘酚,但精萘中的硫茚含量對2-萘酚生產(chǎn)中2-萘磺酸鈉鹽的影響非常大,根據(jù)濟寧陽光集團生產(chǎn)2-萘酚的經(jīng)驗,一旦精萘中的硫茚含量超過0.8%就會造成2-萘磺酸鈉鹽顆粒變細發(fā)粘,難以抽濾,水分明顯升高。
2-萘磺酸鈉水分的升高又會嚴(yán)重堿熔反應(yīng)進度,造成物料在高溫下停留時間延長,增加為物料樹脂化的程度,造成生產(chǎn)效率和產(chǎn)品收率下降。具體數(shù)據(jù)可見陽光集團采用硫茚含量不同的萘生產(chǎn)2-萘酚時對2-萘磺酸鈉的抽濾時間、水分及堿熔反應(yīng)的影響:
由上表可見,精萘中硫茚含量的不同,對2-萘酚生產(chǎn)中的2-萘磺酸鈉抽濾時間、水分等的影響非常明顯,尤其是使用硫茚含量在1.0%以上的精萘相對于硫茚含量低于0.3%的精萘2-萘磺酸鈉的抽濾時間增加了100%、2-萘磺酸鈉的水分增加了60.60%、堿熔反應(yīng)增加了35.5%,產(chǎn)品收率下降了3.75%,這對于工業(yè)生產(chǎn)是非常致命的。
本文僅就一種雜質(zhì)2-萘酚一種產(chǎn)品進行說明,其他指標(biāo)對于其他產(chǎn)品的影響還需要廣大一線的生產(chǎn)技術(shù)人員反映。
3 萘不揮發(fā)物測量較為繁瑣且不環(huán)保
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定萘的不揮發(fā)物指標(biāo),規(guī)定采用《萘揮發(fā)物的測定方法》(GB/T6701-2005)進行測定,暫不談該方法的測定繁瑣的步驟及嚴(yán)格的設(shè)備要求,僅從環(huán)保及操作人員的職業(yè)健康方面談該指標(biāo)可行性進行分析。作為一個使用每天需要大量接收大量工業(yè)萘,并生產(chǎn)精萘的質(zhì)量檢驗人員,每天都需要檢驗多個工業(yè)萘和精萘樣品,每個樣品又需要采用平行樣的方式進行操作,每天需要蒸發(fā)掉的萘都有幾百克,對操作人員的健康和周邊環(huán)境都具有不良的影響。再有精萘的不揮發(fā)物指標(biāo)要求不大于0.01%,但在《萘揮發(fā)物的測定方法》(GB/T6701-2005)中要求重復(fù)性實驗結(jié)果要求不大于0.008%,說明萘的不揮發(fā)物測定偏差較大,允許的誤差值即達到了指標(biāo)要求的80%,所以在實際生產(chǎn)中該指標(biāo)對于精萘的質(zhì)量控制不具有什么實際意義。
其實對于萘的不揮發(fā)物對于氣相色譜法已經(jīng)普及,色譜分析技術(shù)已經(jīng)大幅進步的情況下,通過毛細管柱程序升溫的方法,對萘中一些沸點較高的物質(zhì)進行檢測控制已經(jīng)不是什么難事。即使擔(dān)心萘中有無機鹽,也可通過控制乙醇不溶物的方式進行合理的控制。所以萘的不揮發(fā)物檢測完全可以用一些更環(huán)保、更先進方法替代。
4 酸洗比色難以控制
檢測萘的酸洗比色的目的應(yīng)該是控制萘中一些易被氧化的物質(zhì)的含量,但是再是使用中,所做的萘的樣品顏色和標(biāo)準(zhǔn)色的顏色存著一定的色差,再加上人與人之間對顏色敏感程度的不同,所以酸洗比色在買賣雙方極易引起分歧。對于該指標(biāo)的解決方式,仍然可以借助氣相色譜法進行控制。
該標(biāo)準(zhǔn)中沒有提出水分指標(biāo),雖然引入了氣相色譜法測萘的定純度,但并沒有將氣相色譜法作為仲裁法,而是采用了比較落后的結(jié)晶點法,同時該標(biāo)準(zhǔn)又引用了《萘揮發(fā)物的測定方法》(GB/T6701-2005),制定了萘的不揮發(fā)物指標(biāo),對于《國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》國家技術(shù)監(jiān)督局第10號令中“第五條制定國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)貫徹國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī);有利于合理開發(fā)和利用國家資源,推廣科學(xué)技術(shù)成果;積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn),促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與對外貿(mào)易的發(fā)展;保障安全和人民的身體健康,保護環(huán)境;充分考慮使用要求,維護消費者的利益;做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全可靠、協(xié)調(diào)配套”理解稍有不足。
在該標(biāo)準(zhǔn)的檢驗規(guī)則中規(guī)定了“焦化萘的質(zhì)量檢驗和驗收由供方質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行”雖然供方有可能為較大型企業(yè),質(zhì)量檢測手段更齊全,但顯然有失公允?,F(xiàn)在國產(chǎn)分析儀器尤其是氣相色譜已經(jīng)相當(dāng)成熟,價格也不高,一般企業(yè)的還是買到的起的,所以驗收應(yīng)當(dāng)在采購方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行,存在爭議時由第三方檢驗較為合適。
5 建議
為了能夠真是的掌握焦化萘的質(zhì)量,控制好生產(chǎn),建議對該標(biāo)準(zhǔn)作出以下補充:
①增設(shè)水分指標(biāo),規(guī)定水分檢測方法;
②將焦化萘含量的仲裁法由結(jié)晶點法修訂為氣相色譜內(nèi)標(biāo)法或者外標(biāo)法;
③去掉酸洗比色指標(biāo),并通過質(zhì)譜等分析方法測對萘中各組分進行定性,并依據(jù)國內(nèi)產(chǎn)品的狀況制定指標(biāo);
④去掉萘不揮發(fā)物指標(biāo),利用乙醇中不溶解物等方式進行補充;
⑤在檢驗規(guī)則中將“焦化萘的質(zhì)量檢驗和驗收由供方質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行”改為“由買方質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)部門進行”。
在《焦化萘》(GB/T6699-2015)制定過程中,有可能生產(chǎn)產(chǎn)家均為一些較大的焦化企業(yè),可能焦化萘本身并非他們一個重要的產(chǎn)品,沒有得到足夠的重視,本標(biāo)準(zhǔn)的制定缺乏國家標(biāo)準(zhǔn)的必要的嚴(yán)謹(jǐn)性,所以希望對該標(biāo)準(zhǔn)盡快進行修訂,讓標(biāo)準(zhǔn)更加的貼近實用,能夠真正的發(fā)揮出國家標(biāo)準(zhǔn)的作用。