馬勇
(中國路橋蒙內(nèi)鐵路運(yùn)營公司,內(nèi)羅畢 00100)
肯尼亞蒙巴薩—內(nèi)羅畢標(biāo)軌鐵路(蒙內(nèi)鐵路)開通運(yùn)營2 年多以來,運(yùn)輸安全基本穩(wěn)定。但截至2019 年9月30日,在內(nèi)羅畢ICD及賴茨港站內(nèi)已檢查發(fā)現(xiàn)集裝箱平車脫軌自動(dòng)制動(dòng)閥(簡稱脫軌閥)損壞300起,其中有51 起還直接導(dǎo)致了車輛脫線,成為蒙內(nèi)鐵路目前突出的安全隱患問題,且嚴(yán)重干擾了正常的運(yùn)輸秩序。因此,有必要對問題造成的原因進(jìn)行全面分析,并提出相應(yīng)的整改措施。
X70型集裝箱專用平車在蒙內(nèi)鐵路線路上使用(見圖1),載質(zhì)量70 t ,可裝運(yùn)單箱總質(zhì)量不大于35 t 、外形尺寸復(fù)合ISO 68 規(guī)定的2 個(gè)20 ft 集裝箱或1 個(gè)40 ft集裝箱[1]。
X70型集裝箱專用平車的主要性能參數(shù)見表1。
X70型集裝箱專用平車主要由底架、集裝箱鎖閉裝置、制動(dòng)裝置、車鉤緩沖裝置和轉(zhuǎn)向架等部分組成。
圖1 X70型集裝箱專用平車運(yùn)輸40 ft集裝箱
表1 X70型集裝箱專用平車的主要性能參數(shù)
鎖閉裝置:底架上裝有集裝箱鎖閉裝置,兩端為固定式鎖閉裝置,中部為推拉翻轉(zhuǎn)式鎖閉裝置,鎖頭均采用改進(jìn)型F-TR鎖,材質(zhì)為E級鋼。
為防止車輛脫軌后走行距離過長,該型車輛加裝有脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置,列車中任意車輛脫軌后,車軸將壓上脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置U 形拉環(huán),進(jìn)而脫軌閥拉桿被拉斷,脫軌支路空氣與大氣溝通,全列車立即制動(dòng)[2]。
F-TR 鎖是我國自主研發(fā)的新型集裝箱鎖,具有獨(dú)特的鷹頭結(jié)構(gòu),共有3 個(gè)斜面對集裝箱角件發(fā)生作用(見圖2)[3]。
圖2 F-TR鎖頭結(jié)構(gòu)和實(shí)物
當(dāng)集裝箱裝載時(shí),集裝箱角件先沿著落箱上導(dǎo)向斜面向一側(cè)滑移,而后又沿著落箱下導(dǎo)向斜面向相反方向滑移,使集裝箱角件卡在F-TR 鎖的鷹頭下面。當(dāng)集裝箱起吊時(shí),集裝箱角件沿著出箱導(dǎo)向斜面滑移出來。該鎖的鎖閉原理是鎖芯頭部的偏心結(jié)構(gòu)以及F-TR鎖組裝后其鎖頭外寬尺寸大于集裝箱角件孔的外寬尺寸,并將集裝箱進(jìn)出鎖頭的運(yùn)動(dòng)形式由垂直的單一形式轉(zhuǎn)變?yōu)榇怪边\(yùn)動(dòng)+平面轉(zhuǎn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng)形式來鎖固集裝箱。為保證F-TR 鎖發(fā)揮作用,1 臺(tái)集裝箱的4 個(gè)FTR 鎖布置時(shí),鷹頭方向?yàn)橥送?、兩端反向布置。角件在F-TR鎖頭上的運(yùn)動(dòng)軌跡見圖3。
圖3 角件在F-TR鎖頭上的運(yùn)動(dòng)軌跡
由于F-TR 鎖具有較強(qiáng)的鎖閉性能,在吊卸集裝箱時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行鐵路裝卸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[4-7]。
(1)檢查鎖頭表面情況。鎖頭表面無裂紋、無變形等缺陷。
(2)檢查車體上各鎖的安裝方向。同一箱位的4個(gè)鎖頭須同端同向、兩端反向(見圖4)。
圖4 同一箱位的4個(gè)F-TR鎖頭布置示意圖
(1)保證集裝箱下落平穩(wěn),不允許發(fā)生劇烈碰撞。
(2)當(dāng)集裝箱下落到離鎖頭上平面高度約120 mm時(shí),稍作停頓,等確認(rèn)集裝箱的4個(gè)底角件分別與鎖頭對準(zhǔn)后,方可繼續(xù)下落,裝箱到位(見圖5)。
圖5 裝箱過程示意圖
(1)起吊設(shè)備與集裝箱上角件配合好后,點(diǎn)動(dòng)試吊。
(2)無異常情況后,慢速豎直起吊,直至集裝箱的4 個(gè)下角件與各鎖體上平面之間的距離均大于110 mm(見圖6)。
(3)快速提升并吊離車體,完成卸箱。
根據(jù)以上對F-TR 鎖頭的工作原理分析可知,在集裝箱卸箱時(shí),集裝箱下部角件需沿著鎖頭卸箱導(dǎo)向面向上移動(dòng),而卸箱導(dǎo)向面為斜面,導(dǎo)致集裝箱在向上移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。而集裝箱在靜止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)狀態(tài)時(shí),鎖頭的4個(gè)卸箱導(dǎo)向面會(huì)對角件提供旋轉(zhuǎn)力矩,產(chǎn)生該力矩的力會(huì)反作用到鎖頭上。集裝箱提升速度越快,集裝箱角件沿鎖頭卸箱導(dǎo)向面的滑移速度越快,從而集裝箱的旋轉(zhuǎn)速度也越快,產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)力矩也越大,從而作用在鎖頭上的反作用力也越大。當(dāng)該反作用力的向上分力大于X70型集裝箱專用平車車體的重量時(shí),集裝箱會(huì)將平車車體帶起[8-11]。起箱時(shí)集裝箱角件與F-TR鎖頭之間的相互作用力見圖7。
圖6 卸箱過程示意圖
圖7 起箱時(shí)受力示意圖
當(dāng)提升速度較慢時(shí),集裝箱角件沿卸箱導(dǎo)向面的移動(dòng)速度較慢,集裝箱旋轉(zhuǎn)速度較低,所產(chǎn)生的作用力F較小,反作用力F’也較小,從而鎖受到的向上的分力F2’也較小。當(dāng)F2’小于集裝箱平車車體質(zhì)量時(shí),車體不會(huì)被帶起。反之,當(dāng)提升速度較快時(shí),集裝箱角件沿卸箱導(dǎo)向面的移動(dòng)速度較快,集裝箱旋轉(zhuǎn)速度較快,所產(chǎn)生的作用力F較大,反作用力F’也較大,從而鎖受到的向上的分力F2’也較大。當(dāng)F2’大于集裝箱平車車體質(zhì)量時(shí),車體即會(huì)被帶起。
當(dāng)車體自重越大時(shí),所需帶起力F2’也越大。意味著當(dāng)集裝箱提升速度相同的情況下,車體自重越大,對防止車體被帶起是有積極作用的。而X70型集裝箱專用平車由于要滿足載質(zhì)量和軸重的關(guān)系,限制了車體的自重。所以只能通過降低起箱速度來防止帶起車體問題的發(fā)生。
根據(jù)以上分析可知,造成集裝箱卡住帶起車體的原因?yàn)榧b箱提升速度過快造成。而車體被集裝箱帶起以后,車體與轉(zhuǎn)向架分離,由于轉(zhuǎn)向架車軸與脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置中脫軌閥拉環(huán)間的相互作用,導(dǎo)致脫軌閥遭到破壞。而脫軌閥設(shè)計(jì)之初的原理就是為了車輛在運(yùn)用過程中發(fā)生脫軌事故而緊急破壞脫軌閥,從而達(dá)到緊急制動(dòng)的目的。而卸箱時(shí)車體被帶起,對于脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置而言,與脫軌工況一樣。從而同樣會(huì)破壞脫軌閥。
通過對內(nèi)羅畢ICD 及賴茨港站內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),肯尼亞港務(wù)局裝卸作業(yè)人員完全未按照集裝箱起吊操作規(guī)程進(jìn)行裝卸作業(yè),一是起吊過程中沒有任何點(diǎn)動(dòng)試吊過程;二是起吊時(shí)沒有確認(rèn)是否有異常情況,做到慢速豎直起吊,吊裝過程中箱體與車體分離瞬間起吊速度都很快;三是起重指揮人員沒有進(jìn)行任何確認(rèn),甚至很多情況下都是背對集裝箱站立,沒有發(fā)揮指揮作用。
X70型集裝箱專用平車是經(jīng)過我國長期大量運(yùn)用考驗(yàn)過的產(chǎn)品,F(xiàn)-TR 型鎖閉裝置原理簡單可靠,且運(yùn)用成熟。車輛本身的設(shè)計(jì),能夠很好地滿足集裝箱的裝卸要求及運(yùn)輸功能。而在蒙內(nèi)鐵路開通運(yùn)營以來,已發(fā)生高達(dá)300起因卸箱造成車輛脫軌及脫軌閥損壞的事故,事故的原因是當(dāng)?shù)匮b卸作業(yè)人員操作不當(dāng)。根據(jù)上述分析提出以下改進(jìn)措施:
(1)加強(qiáng)裝卸作業(yè)人員的培訓(xùn)。由公司商務(wù)外聯(lián)部發(fā)正式函至肯尼亞港務(wù)局,要求港務(wù)局操作集裝箱的作業(yè)人員須為經(jīng)過培訓(xùn)且合格的操作人員(包括起重工和指揮人員)。只有起重工對起重設(shè)備操作熟練,工作時(shí)“細(xì)致、細(xì)心”,才能避免卸箱時(shí)集裝箱帶起車體,造成脫軌閥損壞甚至車輛脫軌問題的發(fā)生。
(2)由F-TR 鎖的作用機(jī)理,其特殊結(jié)構(gòu)對于起箱作業(yè)時(shí)的作業(yè)要求較高,稍有不慎,很容易造成箱體與車體分離不暢,而當(dāng)?shù)刈鳂I(yè)在“細(xì)致、細(xì)心”上的不足,使得作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行難以短期到位,這是中國裝備在肯尼亞遇到“水土不服”,也是導(dǎo)致問題頻發(fā)的另一重要原因,需要從技術(shù)層面加以解決。
2019年6月14日,邀請了我國F-TR 鎖技術(shù)人員到達(dá)內(nèi)羅畢,按預(yù)先制定的技術(shù)方案對2輛車(X7020107,X7020304)進(jìn)行了F-TR 鎖修形,6 月18 日,機(jī)輛部、運(yùn)輸部組織有關(guān)人員,對修形后的車輛在賴茨港進(jìn)行了集裝箱吊裝試驗(yàn),試驗(yàn)過程表明修形改造后的車輛,箱體與F-TR 鎖的分離較未改造過的車輛明顯順暢,并且,這2 輛車目前經(jīng)修形之后已投入運(yùn)用近4 個(gè)月,4個(gè)月以來沒有發(fā)生任何安全問題,修形方案的安全性能也能滿足要求,經(jīng)前期初步詢價(jià),完成所有車輛F-TR鎖修形的總費(fèi)用約人民幣80萬元。
(3)考慮在賴茨港站及ICD內(nèi)加裝“點(diǎn)動(dòng)試吊”安全量值控制系統(tǒng),或給門吊加裝箱底與車地板間距離智能感應(yīng)系統(tǒng),目前這2個(gè)系統(tǒng)在我國一些地方已經(jīng)開始采用,實(shí)際運(yùn)用效果較佳,但價(jià)格較高,若在ICD和賴茨港均安裝1套,約需人民幣400萬元。
綜合以上措施,為徹底解決肯尼亞X70型集裝箱專用平車自動(dòng)制動(dòng)閥損壞的問題,需進(jìn)行必要投入,對集裝箱平車F-TR鎖頭進(jìn)行修形。