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    YB55型卷煙包裝機拉線卷筒定位裝置的改進

    2020-09-18 07:15:40畢君宜湯世祥
    食品與機械 2020年8期
    關(guān)鍵詞:壓簧錐套內(nèi)芯

    賀 韌 田 晶 畢君宜 - 湯世祥 -

    (1. 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430040;2. 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠,湖北 宜昌 443100)

    GDX2包裝機組是從意大利G.D公司引進的卷煙包裝設(shè)備,運行穩(wěn)定,性能良好,是中國卷煙工業(yè)軟盒包裝的主流機型[1]。由于該設(shè)備輔機YB55型透明紙包裝機上的原拉線卷筒定位裝置結(jié)構(gòu)較為單一[2],拉線卷筒通過一個帶內(nèi)螺紋的鎖緊錐套固定在卷筒軸上,更換拉線時,需人工手動停機,將拉線卷筒鎖緊錐套手動旋出,取下卷筒內(nèi)芯,更換新拉線,再將鎖緊錐套手動旋緊,整個過程需旋轉(zhuǎn)錐形螺母28圈,費時費力,更換一個拉線卷通常需要90~120 s,導(dǎo)致設(shè)備停機時間長,影響設(shè)備運行效率。此外,由于對拉線卷的鎖緊程度全憑人為經(jīng)驗判斷,經(jīng)常出現(xiàn)操作工鎖緊力控制不到位的情況,鎖緊力過大造成卷筒內(nèi)芯破損,導(dǎo)致材料浪費,鎖緊力過小造成卷筒松脫,運行過程中出現(xiàn)拉線跑偏,拉線使用故障頻次1.4次/周,影響設(shè)備的正常運行和包裝質(zhì)量。綜上所述,生產(chǎn)企業(yè)迫切需要研究一種拉線卷筒快速定位裝置,實現(xiàn)對拉線卷筒的快速更換和鎖緊力的穩(wěn)定可控。

    中國卷煙企業(yè)已有通過各種方式對YB55型包裝機拉線卷筒定位裝置進行優(yōu)化改進,用于縮短拉線卷筒的更換時間。高暢等[2-3]通過研制“U”型彈簧片徑向張緊裝置實現(xiàn)了拉線卷的準確定位和鎖緊,但彈簧片彈性會隨使用時間的延長而下降,影響鎖緊效果。張挺等[4]通過研究氣撐式鎖緊裝置實現(xiàn)對拉線卷穩(wěn)定鎖緊,自動化程度高,但原理復(fù)雜,對改造空間要求多、成本較高。上述研究雖然取得了一定成效,但存在使用壽命短、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維護成本高等問題,不能完全滿足生產(chǎn)實際的需要。研究擬設(shè)計一種鋼珠壓簧鎖緊式拉線卷筒快速定位裝置,以期實現(xiàn)對拉線卷筒的快速更換和鎖緊力的穩(wěn)定可控,提高設(shè)備的有效作業(yè)率。

    1 現(xiàn)狀調(diào)查

    為了解拉線卷筒更換過程中設(shè)備停機時長的具體情況,對各機臺8名熟練操作工更換拉線卷筒所用時長進行統(tǒng)計,每人進行3次現(xiàn)場測驗,統(tǒng)計結(jié)果見表1。同時,為了解拉線更換過程中,因操作工鎖緊力控制不到位導(dǎo)致的卷筒破損和卷筒松脫等情況,對各機臺因拉線卷筒鎖緊不到位引起的拉線使用故障頻次進行為期4周的統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果見表2。

    表2 改進前拉線使用故障頻次統(tǒng)計表

    由表1、2可知:在使用原拉線卷筒定位裝置的情況下,操作工每次更換拉線卷的平均停機時長為90 s,耗時較長;平均每臺機臺每周都會出現(xiàn)因操作工擰緊力控制不到位導(dǎo)致的拉線卷筒破損或卷筒松脫等問題,因拉線卷筒鎖緊不到位導(dǎo)致的拉線使用故障頻次為1.4次/周,嚴重影響設(shè)備運行效率和產(chǎn)品包裝質(zhì)量。

    表1 改進前操作工更換拉線卷筒時長統(tǒng)計表

    2 原因分析

    2.1 原拉線卷筒定位裝置工作原理

    如圖1所示,拉線卷筒定位裝置由卷筒安裝軸、內(nèi)部錐套、外部錐形鎖緊螺母、直流電機和一對錐齒輪組成。拉線軸4左側(cè)固定有一個錐套5,右側(cè)設(shè)有一個可活動的帶螺紋的鎖緊錐套7,拉線卷6穿套在拉線軸4上,通過錐套5和鎖緊錐套7的共同擠壓實現(xiàn)對拉線卷的鎖緊定位,直流電機1通過一對錐齒輪2、3帶動拉線軸4轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)拉線的供給。

    1. 直流電機 2. 錐齒輪 3. 錐齒輪 4. 拉線軸 5. 內(nèi)部錐套 6. 拉線卷 7. 鎖緊錐套

    2.2 問題原因分析

    2.2.1 拉線更換耗時較長的原因 對拉線更換操作流程進行分析,拉線耗盡需更換時,具體操作步驟:① 人為手動停機;② 切斷在用拉線;③ 將拉線卷筒鎖緊錐套手動旋出;④ 取下拉線卷筒內(nèi)芯后迅速更換新的拉線卷;⑤ 將鎖緊錐套手動旋緊;⑥ 拉線經(jīng)各導(dǎo)向輥展開后與小包透明紙匯合;⑦ 啟動機車,完成拉線的更換操作。

    統(tǒng)計4個機臺操作工更換拉線卷筒時每個操作步驟所耗時長,統(tǒng)計結(jié)果見表3。

    表3 更換拉線各操作步驟所耗時長統(tǒng)計表

    由表3可知,在更換拉線過程中,原拉線定位裝置鎖緊錐套的裝、卸用時最長,占整個拉線更換時長的82%。操作工在進行這項操作時需要連續(xù)且快速的轉(zhuǎn)動鎖緊錐套28周,費時費力,嚴重影響拉線更換效率。

    2.2.2 卷筒破損、卷筒松脫的原因 直流電機驅(qū)動拉線軸轉(zhuǎn)動時,內(nèi)、外鎖緊錐套通過對拉線卷筒內(nèi)芯兩端接觸面鎖緊擠壓產(chǎn)生足夠大的摩擦力,從而帶動拉線卷筒轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)拉線供給,因此安裝固定拉線卷筒時,需要一定的鎖緊力[5]。為保證內(nèi)、外鎖緊錐套與卷筒內(nèi)芯接觸面產(chǎn)生的摩擦力能夠帶動拉線卷筒轉(zhuǎn)動工作,操作工所施加的鎖緊力一般會偏大。由于鎖緊力的大小只能通過人為經(jīng)驗判斷,經(jīng)常出現(xiàn)操作工鎖緊力控制不到位的情況,鎖緊力過大,會導(dǎo)致卷筒內(nèi)芯脹裂而破損,鎖緊力過小,內(nèi)、外鎖緊錐套與卷筒內(nèi)芯接觸面產(chǎn)生的摩擦力不足以正常驅(qū)動拉線卷筒的轉(zhuǎn)動,造成拉線卷筒松脫,導(dǎo)致拉線跑偏和反向纏繞。

    由上述分析可知,YB55型包裝機原拉線定位裝置通過錐形螺母鎖緊的方式固定拉線卷筒,操作繁瑣,費時費力,鎖緊力大小不易準確控制,鑒此,拉線定位裝置設(shè)計不合理是拉線不能快速更換和導(dǎo)致卷筒容易破損、松脫的主要原因。

    3 改進方法

    3.1 改進思路

    鎖緊方式和固定方式的合理設(shè)計是實現(xiàn)拉線快速更換工作的關(guān)鍵。試驗采用鋼球壓簧鎖緊的方式來進行拉線卷筒快換裝置的設(shè)計,鋼球壓簧鎖緊方式同時具備定位、鎖緊功能,具有結(jié)構(gòu)簡單可靠、安裝快速,鎖緊力大、定位精度高等優(yōu)點[6],通過單手直線推拉的方式即可完成拉線卷筒的安裝和卸載。

    3.2 鋼珠壓簧鎖緊式拉線卷筒定位裝置設(shè)計方案

    鋼珠鎖緊式拉線卷筒定位裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由卷筒安裝軸7、鋼珠4、壓簧2、定位環(huán)5等組成。定位裝置整體設(shè)計為圓柱形,在卷筒安裝軸7上固定安裝有定位環(huán)5,其結(jié)構(gòu)上設(shè)有凸塊8卡住拉帶卷筒內(nèi)芯的工藝槽,解決卷筒內(nèi)側(cè)定位和鎖緊,定位凸塊共2個,對稱分布在定位環(huán)5上。卷筒安裝軸7內(nèi)部開有徑向通孔,通孔一端為球形孔,用于放置鋼珠4并防止鋼珠彈出,另一端設(shè)有螺紋孔1,用于安裝壓力調(diào)節(jié)螺釘3,壓簧2位于鋼珠4和壓力調(diào)節(jié)螺釘3之間,通過螺紋孔1內(nèi)的壓力調(diào)節(jié)螺釘3可調(diào)節(jié)壓簧對鋼珠的壓力,通過此組壓簧鋼珠結(jié)構(gòu),解決拉線卷筒外側(cè)定位和鎖緊。

    1. 螺紋孔 2. 壓簧 3. 壓力調(diào)節(jié)螺釘 4. 鋼珠 5. 定位環(huán) 6. 緊定螺釘 7. 卷筒安裝軸 8. 定位凸塊

    安裝拉線卷筒時,操作工單手直接插入拉線卷筒,鋼珠4受壓下沉,待定位凸塊8插入卷筒內(nèi)芯的工藝卡槽后,鋼珠4在壓簧2作用下自動彈出,并卡住拉線卷筒內(nèi)芯外端面,實現(xiàn)對拉線卷筒的定位。該鋼珠鎖緊式拉線快換裝置,可為拉線卷筒提供穩(wěn)定的鎖緊力,有效防止拉線卷筒損壞或松脫,更換拉線時,能實現(xiàn)與拉線卷筒的快速分離,操作簡單,省時省力。

    3.3 卷筒安裝軸的設(shè)計

    設(shè)計卷筒安裝軸主體長度162 mm,材料采用45#鋼,軸承型號為“6004”。根據(jù)卷筒內(nèi)芯內(nèi)徑尺寸31 mm,卷筒安裝軸直徑設(shè)計為30 mm,卷筒內(nèi)芯穿套于軸上,不致產(chǎn)生大于1 mm的徑向跳動,卷筒安裝軸設(shè)計圖如圖3所示。

    圖3 卷筒安裝軸設(shè)計圖

    3.3.1 軸承的基本額定壽命計算 原拉線卷筒安裝軸直徑為18 mm,設(shè)計新的拉線卷筒安裝軸直徑為30 mm,安裝軸直徑的加粗可能導(dǎo)致軸承壽命降低,需要對軸承的基本額定壽命進行計算,確定拉線卷筒安裝軸結(jié)構(gòu)設(shè)計的可靠性。軸承基本額定壽命按式(1)計算:

    (1)

    式中:

    Lh——壽命,h;

    n——轉(zhuǎn)速,r/min;

    C——基本額定動載荷,N;

    P——當(dāng)量動載荷,N;

    ε——壽命指數(shù)。

    其中,當(dāng)量動載荷P按式(2)計算:

    P=fd(XFr+YFa),

    (2)

    式中:

    fd——沖擊載荷系數(shù);

    Fr——徑向載荷,N;

    Fa——軸向載荷,N;

    X——徑向動載荷系數(shù);

    Y——軸向動載荷系數(shù)。

    拉線卷筒安裝軸所用軸承為向心球軸承,fd取1.2;軸承型號為“6004”,查軸承型號相關(guān)手冊[7],C取9 380 N;軸承壽命指數(shù)ε取3;轉(zhuǎn)軸在轉(zhuǎn)動過程中沒有軸向載荷,X=1,Y=0;拉線卷筒安裝軸上軸承只受徑向力作用,徑向力Fr等于軸承所受重力,已知軸與拉線卷筒總重2.4 kg,則Fr=2.4×9.8=23.52 N;軸的最大轉(zhuǎn)速n=96 r/min。將上述條件代入式(1)、(2),得P=28.224 N,Lh=6.373×109h,符合不小于10年使用壽命的設(shè)計要求。

    3.3.2 軸的強度校核 為防止由于正常使用而超過軸的承受力引起變形,需準確計算出軸的受力情況,進行軸的強度校核[8]。由于該裝置軸轉(zhuǎn)速僅96 r/min,且用途只是安裝拉線卷筒,因此看作只受彎矩作用,轉(zhuǎn)矩可忽略不計,拉線對軸的實測拉力值為0.98 N,亦可忽略不計。由軸結(jié)構(gòu)及受力作出卷筒安裝軸受力圖見圖4。

    圖4 卷筒安裝軸受力圖

    如圖4所示,F(xiàn)a+Fb=Fr,因此c處彎矩最大。按照彎曲強度條件計算,卷筒安裝軸c處的使用應(yīng)力σca必須小于45#鋼許用彎曲應(yīng)力[σ0]=40 MPa[9],即40 N/mm2,計算公式:

    σca=M/W≤[σ0],

    (3)

    式中:

    σca——應(yīng)力,N/mm2;

    M——軸所受的彎矩,N·mm;

    W——危險截面抗扭截面系數(shù),m3;

    [σ0]——45#鋼許用彎曲應(yīng)力,N/mm2。

    拉線卷筒與軸總重2.4 kg,與軸承內(nèi)圈接觸軸段(危險截面)直徑為20 mm,軸承中心到拉線卷筒安裝端距離162 mm,彎矩M=F×L=2.4×9.8×162=3.81×103N·mm。W=0.1d3=0.1×203=800 mm3,將上述條件代入式(3),得σca=4.76 N/mm2<[σ0]=40 N/mm2,因此,軸的強度滿足設(shè)計要求。

    3.3.3 鋼球的軸向鎖緊力 改進后的拉線快換裝置中的壓簧和鋼球能產(chǎn)生25 N的鎖緊力,因此,拉線卷筒需要克服25 N的阻力才能脫出,而根據(jù)實測結(jié)果,拉線在運行中僅有0.1 N的軸向力,因此運行中,鋼球的軸向鎖緊力可以確保拉線卷筒不沿軸向脫出。

    3.4 鋼珠的選擇

    鋼珠選用常用軸承鋼珠,在25 N壓力時提供更大的張力,對于7 mm和8 mm直徑的鋼珠,在25 N壓力下壓簧壓縮,拉線卷筒完全脫出分別需36 N和41 N拉力,但8 mm鋼珠在25 N壓力時提供更大的張力,鎖緊效果更好,選擇采用8 mm直徑鋼珠。

    3.5 壓簧的選擇

    壓簧材質(zhì)需彈性強、耐用性好。45#鋼含碳量較低,彈性及耐用性不高,而彈簧鋼含碳量較高,具有高強度、高屈服極限和高疲勞極限等特點,因此,選用彈簧鋼作為壓簧材料。

    3.6 壓力調(diào)節(jié)螺釘?shù)倪x擇

    壓力調(diào)節(jié)螺釘需經(jīng)久耐用。45#鋼耐用性不高,而不銹鋼具有防生銹、防腐蝕,耐高溫等良好的機械性能,因此選用不銹鋼作為壓力調(diào)節(jié)螺釘材料。

    4 效果驗證

    完成鋼珠鎖緊式拉線快換裝置的加工組裝,進行調(diào)試運行,為驗證改進效果,再次對4臺機臺8名熟練操作工更換拉線卷筒停機時長進行統(tǒng)計,每人進行3次現(xiàn)場測驗,統(tǒng)計結(jié)果見表4。同時,跟蹤運行效果,對各機臺因拉線卷筒鎖緊不到位引起的返工頻次進行為期4周的統(tǒng)計。

    由表4可知,改進后,操作工更換拉線平均時長由改進前的90 s降到24 s。而且改進后的各機臺運行4周,均未發(fā)生卷筒破損、卷筒松脫、拉線跑偏等問題。上述結(jié)果表明,該裝置能大幅縮短操作工更換拉線時間,操作簡便,鎖緊穩(wěn)定性好,有效解決了拉線更換費時費力和鎖緊力大小不穩(wěn)定的問題,改進取得了良好效果。

    表4 改進后操作工更換拉線卷筒時長統(tǒng)計表

    5 結(jié)論

    相比于以往彈簧片鎖緊、氣撐式鎖緊等改進方法,采用鋼珠壓簧鎖緊方式的定位裝置結(jié)構(gòu)簡單、加工成本低、經(jīng)久耐用,在各類包裝機上均具有較好的推廣應(yīng)用價值。后續(xù)工作中,可以采用不銹鋼材料并結(jié)合鏤空設(shè)計結(jié)構(gòu)進一步減輕卷筒安裝軸軸重,提高其抗銹蝕性能,同時,通過在定位環(huán)凸塊處增加標(biāo)記刻度線的方式提高拉線卷筒內(nèi)芯工藝槽與裝置定位凸塊的定位精度。

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