廖玻
摘 要:針對無錫地鐵2號線電客車轉(zhuǎn)向架在架修時(運行里程約60萬公里),動車構(gòu)架電機吊座區(qū)域開始出現(xiàn)裂紋問題,通過從設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝執(zhí)行、理化分析等方面開展故障分析,該動車構(gòu)架裂的主要原因為裂紋位置焊縫熔深未達到設(shè)計要求,提出動車構(gòu)架修復方案,免于由于動車構(gòu)架裂紋延伸發(fā)生行車事故,確保無錫2號線電客車安全平穩(wěn)運行。
關(guān)鍵詞:構(gòu)架;裂紋;分析;優(yōu)化
中圖分類號:U279 文獻標識碼:A
0 引言
目前無錫2號線電客車轉(zhuǎn)向架為浦鎮(zhèn)車輛有限公司的PW80E-II型轉(zhuǎn)向架,2020年6月,2號線架修時02122車2位端構(gòu)架電機吊座區(qū)域橫梁上蓋板存在裂紋(如圖1所示),該轉(zhuǎn)向架于2014年5月生產(chǎn),運營里程646 862公里,經(jīng)過普查共發(fā)現(xiàn)12個動車故障構(gòu)架。構(gòu)架裂紋危及行車安全,為查找構(gòu)架裂紋原因,開展了設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝執(zhí)行、理化分析、線路測試等工作。
1 構(gòu)架裂紋原因分析
1.1 設(shè)計結(jié)構(gòu)分析
無錫2號線PW80E-II型轉(zhuǎn)向架是在B23型轉(zhuǎn)向架基礎(chǔ)上,為滿足電機和制動接口進行了適應(yīng)性改進,理論計算分析、構(gòu)架強度計算、構(gòu)架強度和疲勞強度試驗,結(jié)果均滿足UIC615-4、EN13749等標準要求。
1.2 工藝執(zhí)行分析
(1)人員。人員具備上崗證和歐標證,不具備指向性。
(2)設(shè)備。
(3)物料。板材型號為P355NL1;焊材型號為G4Si1/φ1.2 mm,保護氣體為80%Ar+20%CO2;該平臺轉(zhuǎn)向架均采用該型號板材、焊材和保護氣體,不具備指向性。
(4)工藝。PW80E-II型轉(zhuǎn)向架的工藝中,與裂紋故障相關(guān)的焊縫為H308焊縫,端部板厚度8 mm,單邊Y型坡口,設(shè)計融深要求6 mm,工藝實際執(zhí)行過程中,牽引板與橫梁上蓋板為Y型50°坡口,端部8 mm板厚有2 mm頓邊,越是靠近內(nèi)擋板處,空間位置越狹小,焊槍擺動受限,存在焊接電弧達不到焊縫根部導致熔深達不到設(shè)計要求6 mm的可能性。
1.3 線路測試
為了更好地進行線路測試,根據(jù)既有鏇輪記錄和線路軌道資料進行了統(tǒng)計分析,23列車中共存在94個車輪不圓度在0.4 mm~0.5 mm,占7.5%,85個車輪不圓度超過0.5 mm,占6.8%,其中最大不圓度為0.94 mm。
選取0216車在正線進行動應(yīng)力、振動測試,動應(yīng)力測試共布置10個測點;振動測試共布置16個測點,經(jīng)過測試,在車輪徑跳狀態(tài)(0.37 mm,0.23 mm,0.16 mm,0.5 mm)下;所有測點的等效應(yīng)力幅均小于70 MPa;近構(gòu)架裂紋處焊縫測點應(yīng)力主頻主要集中在20 Hz~50 Hz、60 Hz、90 Hz頻率帶,其中頻率占比最大為20 Hz~50 Hz,60 Hz、90 Hz頻率能量占比較小。
1.4 構(gòu)架理化分析
對無錫2號線2個裂紋構(gòu)架進行理化分析,結(jié)論顯示:
(1)2個構(gòu)架的3個裂紋位置的構(gòu)架焊縫熔深為2.8 mm,4.2 mm,4.2 mm,不符合設(shè)計要求。(2)對開裂疲勞源處焊縫進行微觀檢測,熔敷區(qū)、熔合區(qū)、熱影響應(yīng)及母材等各區(qū)域微觀組織正常。(3)裂紋處呈現(xiàn)疲勞斷口特征,疲勞源位置靠在內(nèi)擋板的橫梁上蓋板與牽引力的焊縫根部,呈現(xiàn)多源性疲勞特征。
1.5 小結(jié)
(1)PW80E-II型轉(zhuǎn)向架設(shè)計驗證充分,滿足標準要求。(2)工藝執(zhí)行的人、機、料不具備故障原因指向性,工藝文件從平臺實施以來,焊接要求沒有變化。(3)構(gòu)架理化結(jié)果顯示,裂紋處焊縫熔深未達到設(shè)計要求是出現(xiàn)裂紋的主要原因。
2 構(gòu)架修復方案
2.1 結(jié)構(gòu)方案
針對無錫2號線構(gòu)架裂紋問題,進行修復優(yōu)化,詳見下表:
通過上述優(yōu)化,保證了焊縫熔深,提高了故障區(qū)域局部強度,提高了疲勞余量。
2.2 方案驗證
(1)強度計算。本次考慮主體1 000萬次循環(huán)載荷和局部安裝座疲勞1 000萬次循環(huán)載荷,修復構(gòu)架所有關(guān)鍵承載焊縫的疲勞損傷均小于1,滿足600萬公里使用壽命要求;相較于原構(gòu)架,在相同工況下,修復構(gòu)架在裂紋位置的疲勞壽命約是原構(gòu)架的7倍。(2)工藝驗證。對修復后的構(gòu)架進行焊縫切割取樣,金相復驗熔深合格,滿足設(shè)計要求。(3)臺架試驗。對修復構(gòu)架進行靜強度及強度試驗,試驗軸重比無錫2號線的設(shè)計軸重更大,結(jié)果表明:1)經(jīng)過超常16 t滿軸重和疲勞15 t滿軸重的靜載荷考核,構(gòu)架所有測點應(yīng)力滿足要求。2)經(jīng)過15 t滿軸重的動態(tài)主體疲勞1 000萬次+局部安裝座疲勞1 000萬次的嚴苛考核,構(gòu)架無裂紋產(chǎn)生,滿足要求。
3 結(jié)束語
通過對無錫2號線電客車動車構(gòu)架裂紋進行深入調(diào)查分析,是由于動車構(gòu)架裂紋位置焊縫熔深未達設(shè)計要求,導致多源性裂紋產(chǎn)生。采取對故障區(qū)域內(nèi)擋板結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施改善受力狀態(tài),增加該區(qū)域焊縫熔深, 提高焊接可達性和結(jié)構(gòu)疲勞強度,有效地降低了故障區(qū)域應(yīng)力水平,確保PW80E-II型轉(zhuǎn)向架動車構(gòu)架安全運用,可為地鐵電客車構(gòu)架裂紋故障提供借鑒。
參考文獻:
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