(四川華電木里河水電開發(fā)有限公司,四川 西昌 615000)
甩負(fù)荷是指發(fā)電機(jī)組突然卸掉部分或全部負(fù)荷的現(xiàn)象,甩負(fù)荷對(duì)發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行影響很大。具體表現(xiàn)為:
(1)當(dāng)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)甩負(fù)荷,機(jī)組機(jī)端電壓的升高會(huì)對(duì)機(jī)組的絕緣性能產(chǎn)生不利影響。
(2)甩負(fù)荷時(shí),在短時(shí)間內(nèi)機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速升高,強(qiáng)大的離心作用會(huì)使機(jī)組及廠房發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng),還可能會(huì)對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分及靜止部分造成破壞。
(3)甩負(fù)荷時(shí),調(diào)速器動(dòng)作將導(dǎo)葉由運(yùn)行開度關(guān)至空載開度,這會(huì)在蝸殼內(nèi)產(chǎn)生正水錘,造成壓力上升;另一方面,如果是事故停機(jī),導(dǎo)葉全關(guān),會(huì)在轉(zhuǎn)輪室內(nèi)產(chǎn)生真空,如果向轉(zhuǎn)輪室補(bǔ)氣不足,尾水水流會(huì)倒灌進(jìn)轉(zhuǎn)輪室產(chǎn)生負(fù)水錘[1-2]。
上通壩電站裝有3 臺(tái)80 MW 立式機(jī)組,發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓13.8 kV。接線方式為:1F 機(jī)組采用發(fā)電機(jī)-變壓器單元接線,2F 和3F 機(jī)組采用發(fā)電機(jī)-變壓器擴(kuò)大單元接線,然后經(jīng)220 kV上卡線與卡基娃電站220 kV GIS 相連,再經(jīng)由卡基娃電站500 kV 送出線路與電網(wǎng)相連。上通壩電站主接線如圖1 所示。
2018 年5 月22 日,上通壩電站1F 和2F 機(jī)組熱備用,3F 機(jī)組運(yùn)行。9:00 開始與調(diào)度做AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)聯(lián)調(diào)試驗(yàn)。10:00 左右,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)水機(jī)廊道照明消失,隨即中控室照明消失,緊接著3F 機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速升高,幾秒后中控室照明恢復(fù),有功功率突變導(dǎo)致單機(jī)AGC 退出,試驗(yàn)中止。當(dāng)即檢查事故記錄,發(fā)現(xiàn)最早2 條報(bào)文為:開關(guān)站220 kV 母線保護(hù)B 屏運(yùn)行異常、開關(guān)站220 kV 故障錄波啟動(dòng)動(dòng)作。在分析事故記錄判斷事故情況的過程中,3F 機(jī)組出口斷路器跳閘。
事故記錄顯示3F 機(jī)組跳閘是因空冷器冷風(fēng)溫度過高所致,根據(jù)事故記錄和保護(hù)動(dòng)作情況,一方面組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,另一方面聯(lián)系卡基娃電站了解情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備沒有發(fā)現(xiàn)明顯異常。聯(lián)系卡基娃電站得知,當(dāng)時(shí)卡基娃電站1F 機(jī)組與大壩生態(tài)機(jī)組運(yùn)行,10:15:57 卡基娃電站500 kV GISⅠ母保護(hù)動(dòng)作,卡里線跳閘,卡基娃電站1 號(hào)、4 號(hào)主變跳閘;10:16:06 卡基娃電站生態(tài)機(jī)組跳閘。
這次事故中有2 點(diǎn)異常:3F 機(jī)組在甩負(fù)荷后繼續(xù)運(yùn)行發(fā)電,但廠用電消失;廠用電消失僅幾分鐘空冷器冷風(fēng)溫度就達(dá)到事故停機(jī)值。
2.2.1 廠用電消失原因分析
電力系統(tǒng)在正常穩(wěn)態(tài)運(yùn)行點(diǎn)受到擾動(dòng)后,如果負(fù)荷節(jié)點(diǎn)能夠穩(wěn)定在系統(tǒng)運(yùn)行范圍內(nèi),則系統(tǒng)電壓穩(wěn)定;如果故障發(fā)生后平衡點(diǎn)超出系統(tǒng)運(yùn)行限制范圍,則將發(fā)生電壓崩潰。
圖1 電站主接線
引起電壓不穩(wěn)定的擾動(dòng)大致分為兩類:由負(fù)荷連續(xù)增長引起的維持靜態(tài)電壓的系統(tǒng)能力的喪失;由發(fā)電機(jī)跳閘、輸電線路短路等大擾動(dòng)引起的電壓不穩(wěn)定現(xiàn)象[3-5]。從此次事故前后的情況來看,可以確定是卡基娃電站500 kV GIS 發(fā)生了短路或接地故障,卡里線跳閘造成上通壩電站3F 機(jī)組甩負(fù)荷??ɑ揠娬臼鹿仕斐傻臄_動(dòng),破壞了無功平衡,使得系統(tǒng)的無功功率出現(xiàn)了較大缺額,由于是區(qū)外故障,所以上卡線線路保護(hù)并未動(dòng)作跳開上通壩電站出線斷路器。從圖2—圖5 中可以看出,3F 機(jī)組增加勵(lì)磁電流后,3F 機(jī)組無功功率迅速升高,之后由于3F 機(jī)組甩負(fù)荷,轉(zhuǎn)速迅速升高,與此同時(shí)勵(lì)磁電流、電壓維持不變。正常情況下,機(jī)組甩負(fù)荷后,機(jī)組轉(zhuǎn)速上升,機(jī)組機(jī)端電壓會(huì)瞬時(shí)升高,此時(shí)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器應(yīng)該迅速動(dòng)作減小勵(lì)磁,以維持機(jī)端電壓在原值或額定值。但實(shí)際情況是3F 機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速升高的同時(shí),勵(lì)磁電流、電壓卻維持不變??ɑ揠娬?00 kV GIS 發(fā)生故障后,雖然保護(hù)動(dòng)作切除了故障,但造成上卡線、上通壩電站的無功功率出現(xiàn)較大缺額。為了維持上通壩電站3F 機(jī)組機(jī)端電壓,3F 機(jī)組過勵(lì),增發(fā)無功。但3F 機(jī)組機(jī)端電壓并沒有升高,而是在繼續(xù)下降。系統(tǒng)電壓的高低與無功功率有關(guān)。從圖2—圖5 可以看出,3F 機(jī)組提供的無功已經(jīng)達(dá)到極限,無力提供更多的無功以穩(wěn)定電壓,于是出現(xiàn)3F 機(jī)組在轉(zhuǎn)速上升的同時(shí),勵(lì)磁維持不變的情況。
電壓降低會(huì)對(duì)電站低壓電氣設(shè)備造成影響,具體表現(xiàn)為:
(1)400 V 進(jìn)線斷路器會(huì)因?yàn)槭罕Wo(hù)動(dòng)作而跳閘。
(2)交流接觸器在額定電壓80%時(shí)能保證可靠吸合,其釋放電壓為額定電壓的20%~70%,當(dāng)電壓低于設(shè)備交流接觸器可靠吸合電壓時(shí),設(shè)備控制回路交流接觸器便會(huì)跳閘,導(dǎo)致設(shè)備停運(yùn)。
(3)軟啟裝置失壓保護(hù)動(dòng)作,導(dǎo)致電機(jī)停運(yùn)[6-8]。根據(jù)事故記錄10:15:58 3F 機(jī)組電壓低于額定電壓的85%,10:16:00 廠用電消失,10:16:06 3F 機(jī)組電壓降至額定電壓的10%。
10 kVⅡ母電壓降低導(dǎo)致廠變低壓側(cè)電壓降低,影響低壓側(cè)運(yùn)行。低壓側(cè)電壓隨著10 kVⅡ母電壓的降低而持續(xù)降低,直至降低到廠用400 V進(jìn)線斷路器因失壓保護(hù)動(dòng)作跳閘,致使廠用電消失。
圖2 事故后機(jī)組及出線電壓
圖3 3F 機(jī)組轉(zhuǎn)子電流與勵(lì)磁電壓
圖4 3F 機(jī)組轉(zhuǎn)速
2.2.2 3F 機(jī)組空冷器冷風(fēng)溫度過高原因分析
圖5 3F 機(jī)組功率
發(fā)電機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)冷卻水中斷,一般都會(huì)出現(xiàn)因軸瓦溫度過高而報(bào)警的情況。但這次事故中,直到3F 機(jī)組停機(jī)都沒有出現(xiàn)各導(dǎo)軸承軸瓦溫度過高的情況,3F 機(jī)組在廠用電消失2 min 左右空冷器冷風(fēng)溫度就達(dá)到報(bào)警值(45 ℃),在之后的1 min 內(nèi)達(dá)到事故停機(jī)值(50 ℃)。
查詢機(jī)組運(yùn)行記錄后發(fā)現(xiàn)電站各機(jī)組風(fēng)洞內(nèi)溫度都存在偏高的情況,在氣溫較高或負(fù)荷較重時(shí),曾多次出現(xiàn)空冷器熱風(fēng)溫度達(dá)到報(bào)警值的情況。查閱相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn),風(fēng)洞內(nèi)溫度高與機(jī)組空冷器冷卻水管路未全開以及電站的技術(shù)供水系統(tǒng)有關(guān)。
該電站各機(jī)組空冷器冷卻水管路閥門僅開了1/3,原因是當(dāng)初機(jī)組調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn):機(jī)組空冷器冷卻水管路全開時(shí),機(jī)組空冷器冷卻水流量、壓力滿足要求,但各導(dǎo)軸承的冷卻水流量、壓力不達(dá)標(biāo)。經(jīng)過調(diào)整將機(jī)組空冷器冷卻水管路閥門僅開啟1/3,機(jī)組空冷器以及各導(dǎo)軸承冷卻水流量、壓力達(dá)標(biāo)。
技術(shù)供水方式可大致分為一次供水與循環(huán)供水2 種方式。一次供水方式適用于河水水質(zhì)較好的電站,其直接從壓力鋼管、頂蓋、尾水等處取水,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,效率高。在水質(zhì)較差的地區(qū),尤其是在汛期,泥沙、樹葉等雜物進(jìn)入管道,會(huì)造成技術(shù)供水系統(tǒng)供水量減少,水壓降低,嚴(yán)重影響機(jī)組冷卻效果,這種情況下就適合采用循環(huán)供水方式,這種供水方式常見于燈泡貫流式機(jī)組和一些河道原水水質(zhì)較差的立式機(jī)組[9]。
上通壩電站技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)有2 種取水方式,主用為循環(huán)供水方式,備用為頂蓋取水方式,2 種方式通過電動(dòng)三通閥進(jìn)行切換。相較于一次供水,循環(huán)供水方式冷卻水密閉循環(huán),重復(fù)利用,不受河水水質(zhì)影響,保證了空冷器不易結(jié)垢,方便運(yùn)行維護(hù)[10-12]。由于河水與二次冷卻水存在溫度梯度,而且熱交換效率不可能達(dá)到100%,所以循環(huán)供水方式相較于一次供水,冷卻水水溫略高[13-14]。上通壩電站所處位置,夏季河水最高月(6 月)平均水溫在15 ℃左右。技術(shù)供水?dāng)?shù)據(jù)(8 月測(cè)量數(shù)據(jù))如表1、表2 所示。
表1 技術(shù)供水?dāng)?shù)據(jù)(15:25 時(shí)測(cè)量值,河水溫度13.1℃)
表2 技術(shù)供水?dāng)?shù)據(jù)(16:05 時(shí)測(cè)量值,河水溫度13.8℃)
按照設(shè)計(jì)要求,循環(huán)冷卻器應(yīng)有足夠冷卻余量以保證機(jī)組冷卻水溫度低于25℃。夏季機(jī)組在正常出力范圍內(nèi)帶高負(fù)荷時(shí),各導(dǎo)軸承振擺均在正常范圍內(nèi),但各導(dǎo)軸承溫度均偏高。經(jīng)計(jì)算證實(shí),循環(huán)冷卻器的散熱面積不夠,河水溫度在14~15 ℃時(shí)無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求,當(dāng)河水溫度在12~13 ℃時(shí)才能保證達(dá)到設(shè)計(jì)要求,可見循環(huán)冷卻器冷卻能力不足是導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行溫度偏高的根本原因。
頂蓋取水方式不消耗額外的水能,通過止漏環(huán)間隙的水,水質(zhì)已經(jīng)相當(dāng)清潔,不需要再進(jìn)行過濾。頂蓋取水方式的缺點(diǎn)就是在水頭較低時(shí),機(jī)組空載或低負(fù)荷運(yùn)行,技術(shù)供水流量及水壓較低,不一定能滿足機(jī)組運(yùn)行要求;在高水頭情況下水壓較高,壓力變化較大[15],而頂蓋水壓過高會(huì)增大主軸密封漏水量以及造成自然補(bǔ)氣失敗。所以頂蓋取水方式需在測(cè)得流量和壓力滿足要求后才可投入使用。由于并未對(duì)頂蓋取水方式進(jìn)行過試驗(yàn),不清楚水壓及水量波動(dòng)的具體情況,所以一直使用循環(huán)供水方式而沒有使用頂蓋取水方式。
機(jī)組空冷器冷卻水管路未全開和循環(huán)冷卻器冷卻能力不足共同造成了風(fēng)洞內(nèi)溫度偏高,加上這次事故中機(jī)組過勵(lì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子繞組溫度升高,而冷卻水中斷使得不斷增長的熱量積聚于風(fēng)洞內(nèi)無法被帶出,所以3F 機(jī)組空冷器冷風(fēng)溫度在短短幾分鐘內(nèi)就上升至事故停機(jī)值,造成3F 機(jī)組因空冷器冷風(fēng)溫度過高而跳閘停機(jī)。
先斷開上卡線斷路器以及2 號(hào)主變高壓側(cè)斷路器。為了確定甩負(fù)荷后,3F 機(jī)組與2 號(hào)主變是否存在問題,先對(duì)3F 機(jī)組定子、轉(zhuǎn)子部分以及2號(hào)主變進(jìn)行檢查,經(jīng)檢查一切正常;隨后對(duì)3F機(jī)組以及2 號(hào)主變做零起升壓試驗(yàn),經(jīng)試驗(yàn)檢查一切正常;最后由3F 機(jī)組帶廠用電,待卡基娃電站事故處理完畢后并網(wǎng)發(fā)電。
要解決機(jī)組運(yùn)行溫度偏高的問題,最直接的辦法是采用備用的頂蓋取水方式對(duì)機(jī)組進(jìn)行冷卻,但由于從未使用過此種方式,還需做頂蓋取水試驗(yàn),根據(jù)機(jī)組在各種情況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)來確定能否使用頂蓋取水方式。若頂蓋取水方式無法滿足機(jī)組運(yùn)行要求,只能使用循環(huán)供水方式,則需要等到枯水期檢修時(shí)更換冷卻容量符合要求的循環(huán)冷卻器,或者在原有冷卻器基礎(chǔ)之上進(jìn)行技術(shù)改造增設(shè)冷卻器。目前只有通過打開風(fēng)洞門的方式加強(qiáng)散熱。
此次事故中如果處置得當(dāng)完全能夠避免事故的發(fā)生,但由于人員能力不足,加之設(shè)備原因致使留給運(yùn)行、維護(hù)人員處置的時(shí)間不足,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。為防范卡基娃電站再次出現(xiàn)類似事故,上通壩電站做了兩方面準(zhǔn)備。一是人員方面,加強(qiáng)人員培訓(xùn),針對(duì)這次事故編寫事故預(yù)案,以供今后應(yīng)對(duì)此類事故參考。二是設(shè)備方面,暫時(shí)通過打開風(fēng)洞門的方式加強(qiáng)散熱,降低機(jī)組運(yùn)行溫度。
此次甩負(fù)荷事故是由于外部故障引起,最終因3F 機(jī)組空冷器冷風(fēng)溫度過高造成事故停機(jī)。通過此次上通壩電站3F 機(jī)組甩負(fù)荷事故中廠用電消失過程的回顧和3F 機(jī)組空冷器冷風(fēng)溫度過高原因的分析,給出相應(yīng)處置方法和防范措施,可供其他電廠解決類似問題借鑒參考。