陳澤淵 徐周 劉文鑫
摘要:間歇采油是以中國非常經(jīng)濟(jì)高效的采油方式,對于采油廠而言,降本增效,節(jié)能減排是當(dāng)前時(shí)代背景下需要關(guān)注的重點(diǎn),間歇采油可有效實(shí)現(xiàn)采油廠降本增效,節(jié)能減排,但必須要保證間歇采油周期的合理性,因此,本文以X采油廠為例,選定該廠典型低滲透油藏油井進(jìn)行了分析,提出了連續(xù)產(chǎn)液量液面動(dòng)態(tài)監(jiān)測方法,并通過試驗(yàn)驗(yàn)證該方法優(yōu)化后的間歇采油周期具有理想效果。
關(guān)鍵詞:采油廠;間歇采油;周期;優(yōu)化
間歇采油是一種經(jīng)濟(jì)性較好的采油工藝技術(shù),對低滲透油藏的采油廠具有顯著價(jià)值意義,本文重點(diǎn)針對間歇采油進(jìn)行分析研究,探索最優(yōu)化的間歇采油方案,保證采油廠最佳的經(jīng)濟(jì)效益。
一、X采油廠間歇采油狀況
X采油廠面臨典型的低滲透油藏,油層特性較差,在投產(chǎn)初期產(chǎn)量比較高,但產(chǎn)量降低速度較快。平均單日平均產(chǎn)量為1.42m?/d,單井的理論產(chǎn)液量在19.6~23.5m?/d,顯然理論產(chǎn)量和實(shí)際產(chǎn)量差距較大,供需矛盾比較顯著,抽油機(jī)效率僅9.7%,約有65%的井出現(xiàn)供液不足的情況,引起間歇采油情況。該廠擁有油井9000口,采油井開井?dāng)?shù)量為7100口。其中需要進(jìn)行間歇采油的油井高達(dá)4615口,其中間歇采油周期為12~13H的有3895口,16~19H的有720口。其余油井均為24H開采,整體上X采油廠的成本非常高,其中能耗、抽油機(jī)磨損、維護(hù)費(fèi)用一直居高不下,僅從電能消耗的角度來看,年度平均電費(fèi)超過8000萬。
X采油廠的間歇采油,主要是以低產(chǎn)油井來展開,此前一直認(rèn)為油井具有固定產(chǎn)液時(shí)間的特點(diǎn),因此在制定間歇采油周期時(shí),主要以尋找油井產(chǎn)液時(shí)間作為制定間歇采油周期的思路,這種方式在一定程度上降低了生產(chǎn)能耗,但是日產(chǎn)量較全日制生產(chǎn)的平均日產(chǎn)量下滑嚴(yán)重,經(jīng)過連續(xù)監(jiān)測動(dòng)液面,發(fā)現(xiàn)油層排液是一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)過程,因此在采油廠間歇采油周期制定中,以液面恢復(fù)曲線來確定間歇采油周期要更為科學(xué)。
二、X采油廠間歇采油周期優(yōu)化
(一)優(yōu)化方法
為了研究最佳間歇采油周期,選定該采油廠位于某村的896口井,其中油井為308口,注水井為72口,開采層位處在三疊系延長組長六層以及侏羅系延安組延長八層,單日可產(chǎn)383m?,含水率53%,產(chǎn)油125t。
將選定的油井按照產(chǎn)液量進(jìn)行劃分,標(biāo)準(zhǔn)為0.5、1.0、2.0、3.0(單位m?),據(jù)此劃分四種類型的油井,并選定其中典型的井進(jìn)行連續(xù)動(dòng)態(tài)液面監(jiān)測,繪制油井產(chǎn)液量隨時(shí)間變化的曲線,并從中選定恢復(fù)速度下降的時(shí)間節(jié)點(diǎn),對應(yīng)的停機(jī)時(shí)間作為合理關(guān)井時(shí)間。油井開井則進(jìn)行連續(xù)動(dòng)液面監(jiān)測,跟蹤產(chǎn)液量以及示功圖,動(dòng)液面下降,停止產(chǎn)液則確定為開井時(shí)間。
根據(jù)監(jiān)測情況來看,選定的1#典型油井,投產(chǎn)1周,產(chǎn)液量日均為0.5m?,含水量為20%,可日均產(chǎn)油0.34t,若24h開機(jī)效率僅2.7%。根據(jù)監(jiān)測繪制出來的曲線,油井抽油機(jī)停機(jī)22h,液面恢復(fù)穩(wěn)定,開機(jī)抽油2H時(shí),井內(nèi)液面下降至初始位置,4H后產(chǎn)液量僅為0.8m?。據(jù)此確定間歇采油周期為停18h,抽6h。
2#典型油井,日均產(chǎn)液量為1.0m?,含水量為20%,可日產(chǎn)0.64t油。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,當(dāng)抽油機(jī)停機(jī)26h,產(chǎn)液量恢復(fù)正常,開機(jī)抽取10h,液面下降至初始位置,產(chǎn)液量為1.5m?,由此確定間歇采油周期為停機(jī)24h,開機(jī)抽取10h.為了與1#井協(xié)調(diào)管理,可調(diào)整周期為停機(jī)17h,抽取7h。
3#典型井,產(chǎn)液量日均為2.0m?,日產(chǎn)1.33t油。根據(jù)連續(xù)動(dòng)液面監(jiān)測結(jié)果,當(dāng)停機(jī)恢復(fù)液面24h后,液面正常,開機(jī)抽取8h后,液面回到初始位置,產(chǎn)液量為2.1m?,中間存在8h無效停機(jī)時(shí)間,因此間歇采油周期應(yīng)當(dāng)調(diào)整為16h停機(jī)時(shí)間,8小時(shí)抽取時(shí)間。
4#典型油井,取產(chǎn)液量3.0m?,日產(chǎn)2.04t油,根據(jù)動(dòng)液面監(jiān)測,當(dāng)停機(jī)恢復(fù)20h后,液面正常,開機(jī)抽取12h后,液面恢復(fù)初始,產(chǎn)液4.2m?,進(jìn)一步抽取4h后,產(chǎn)液0.8m?,因此較為合理的間歇采油周期為停機(jī)20h,抽取12h,但為了方便后續(xù)管理,調(diào)整為15h恢復(fù)時(shí)間,9小時(shí)抽取時(shí)間。
(二)優(yōu)化效果
根據(jù)所選典型油井的連續(xù)動(dòng)液面監(jiān)測和間歇采油周期調(diào)整結(jié)果,開井236口進(jìn)行實(shí)踐,其中以三疊系延長組長六層的118口井作為對象,進(jìn)行能耗計(jì)算。具體參數(shù),根據(jù)檢測來看,單口井日均消耗電能70kW.h,簡單估算可知年均可節(jié)省67.91×104kW.h。具體來看前后對比,典型油井原有間歇采油機(jī)制分別是停12小時(shí),采油12小時(shí);停6小時(shí),采油18小時(shí);停4小時(shí),采油20小時(shí);停3小時(shí)采油21小時(shí)。優(yōu)化間歇采油周期后,可分別節(jié)省年均耗電量:485450、25550、46756、121362(單位均為kW.h)。進(jìn)一步看實(shí)施優(yōu)化采油周期前,日產(chǎn)液量為380.5m?,可日產(chǎn)114.5t油,效率僅為4.3%,節(jié)能水平為22%。實(shí)施優(yōu)化后的采油周期內(nèi),日產(chǎn)液量為383.0m?,可產(chǎn)油115.6t,效率為12.1%,節(jié)能水平提高至71%。
基于上述對比數(shù)據(jù)來看,間歇采油周期優(yōu)化后,抽油機(jī)的效率得到了明顯提升,顯然早前采取的間歇采油周期誤差過大,人為制定的間歇采油周期受到過多主觀因素影響,其中特別突出的是產(chǎn)液量認(rèn)識上的誤區(qū)。造成開機(jī)采油間歇不合理,采油率效率不高,顯然為了達(dá)到科學(xué)間歇采油的目的,采取連續(xù)動(dòng)態(tài)液面監(jiān)測,并繪制時(shí)間-液面變化曲線,由此制定采油周期要更為合理。
(三)間歇采油周期優(yōu)化思考
根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)優(yōu)化后的采油周期,發(fā)現(xiàn)效率提升很可觀,但是也造成了周期組合開關(guān)井的頻率過高,由于開關(guān)井需要人工送電,對職工影響較大,實(shí)施期間職工的工作量加大,執(zhí)行難度較高,需要采取進(jìn)一步措施來保證間歇采油優(yōu)化方案的順利執(zhí)行,因此,在試驗(yàn)采油區(qū)內(nèi)安裝了微電腦時(shí)控開關(guān),通過組織職工學(xué)習(xí)該裝置的操作,降低了職工了工作量,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)啟停,對間歇采油周期優(yōu)化方案的順利落地提供了有效支撐。
結(jié)束語
綜上所述,油井產(chǎn)液量的動(dòng)態(tài)變化可作為間歇采油周期制度制定的有效依據(jù),采取連續(xù)動(dòng)態(tài)液面監(jiān)測方法,繪制相關(guān)曲線來分析油井產(chǎn)液量的動(dòng)態(tài)變化,進(jìn)而針對性地為每口典型油井制定相應(yīng)的間歇采油周期,可有效提升采油效率,降低功耗。顯然該方法可進(jìn)行推廣應(yīng)用,當(dāng)然也可能本文所列方法有不足,后續(xù)實(shí)踐中還將進(jìn)一步總結(jié)優(yōu)化。
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