韓智發(fā),李增勃,汪亞斌
(陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司碳氫高效利用技術(shù)研究中心,陜西西安710075)
煤焦油組成復(fù)雜、雜原子含量高,并含少量固體雜質(zhì)[1]。根據(jù)熱解溫度,煤焦油可分為低溫煤焦油(450~550℃)、中溫煤焦油(550~750℃)、高溫煤焦油(750~1 200℃)。以往煤焦油加工存在環(huán)境污染、附加值利用低、能耗高等問題,加氫技術(shù)已成為煤焦油加工利用的重要方向,煤焦油清潔轉(zhuǎn)化成為煤焦油綜合利用的當(dāng)務(wù)之急[2]。
延長石油碳氫中心通過懸浮床加氫技術(shù)能夠?qū)γ航褂瓦M行加氫提質(zhì),改善煤焦油的組成分布,通過固定床加氫改質(zhì)可以生產(chǎn)代替石油產(chǎn)品的調(diào)和組分及高附加值油化產(chǎn)品[3]。根據(jù)試驗需要采用單級短程蒸餾單元對煤焦油全餾分進行餾分切割,獲得適宜的懸浮床加氫裂化單元原料。文中通過對幾次餾分切割試驗的分析,對單級短程蒸餾工藝及其操作要點進行了梳理。
單級短程蒸餾主要是對懸浮床加氫單元熱高壓分離器底部產(chǎn)物進行減壓蒸餾,因為高壓分離器底部產(chǎn)物組分重,常壓時難以分餾,所以采用減壓分流技術(shù)進行。在間歇式排出含固殘渣過程中,通過2臺真空泵創(chuàng)造低壓環(huán)境,蒸餾過程中做到物料不轉(zhuǎn)化、不裂解,最大限度對懸浮床加氫單元熱高壓分離器底部產(chǎn)物中的VGO進行回收[4]。
將熱高壓分離器底部的產(chǎn)物經(jīng)蒸汽烘箱預(yù)熱后,通過轉(zhuǎn)運罐加至原料罐(D-1),原料罐帶有攪拌器,持續(xù)攪拌保證物料混合均勻,另外原料罐采用導(dǎo)熱油伴熱,保證物料流動性。原料經(jīng)原料泵(P-001)輸送至刮膜蒸發(fā)器(D-2),在其內(nèi)部進行蒸餾,刮膜蒸發(fā)器溫度由其它換熱單元通過導(dǎo)熱油溫度進行控制,系統(tǒng)真空度由主真空泵(VP-201)和真空增壓泵(VP-200)維持,刮膜蒸發(fā)器頂部氣相組分經(jīng)后路1級、2級、3級冷凝器逐級冷凝得到液體油品,分別為1級冷凝物(重VGO),2級冷凝物(中VGO),3級冷凝物(輕VGO),刮膜蒸發(fā)器底部殘渣由殘渣泵打至殘渣罐(V-102A/B)[5]。
2.1.1 試驗1根據(jù)原料高溫模擬蒸餾的數(shù)據(jù)設(shè)定減壓蒸餾所要控制的溫度,煤焦油小于250℃餾分約占質(zhì)量含量的9%,操作條件見表1。
表1減壓蒸餾操作參數(shù)
該裝置的換熱介質(zhì)由專門的換熱單元提供,升溫通過導(dǎo)熱油的溫度來進行。當(dāng)刮膜蒸發(fā)器和3個冷凝器溫度達到試驗所需溫度時進料??紤]蒸發(fā)器容積只有5 L,進料量過大會導(dǎo)致刮膜蒸發(fā)器發(fā)生溢流,影響蒸餾效果和1段、2段、3段的產(chǎn)品分析,因此采用間歇式進料。通過進料泵頻率控制進料速率,進料量基本維持在10~15 kg/h。進料的關(guān)鍵點是:(1)進料管線溫度TE-001,TE-001讀數(shù)逐漸升高說明原料進入刮膜蒸發(fā)器,若無變化說明進料不暢,需停進料泵處理;(2)注意觀察1級,2級,3級冷凝器下料管線上的溫度變化,即TE-107,TE-108,TE-109。
通過表1所示操作參數(shù)進行試驗并收集各段物料發(fā)現(xiàn),刮膜蒸發(fā)器底部物料收率為20%,1級冷凝器底部物料收率為0,2級冷凝器底部物料收率為75%,3級冷凝器底部物料收率為0,另外有5%的物料損失,對刮膜蒸發(fā)器底部物料進行高溫模擬蒸餾實驗分析見表2。
表2刮膜蒸發(fā)器底部物料高溫模擬蒸餾實驗數(shù)據(jù)
對2段產(chǎn)物進行模擬蒸餾得到數(shù)據(jù)見表3。
表3二段產(chǎn)物模擬蒸餾數(shù)據(jù)
原料全餾分分析,小于250℃的餾分占全餾分質(zhì)量的9%,依照各級產(chǎn)物收率情況判斷在表1的操作參數(shù)條件下可能會提高煤焦油的切割點,而在表2中顯示刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物的初餾點是304℃,對比發(fā)現(xiàn)初餾點(304℃)與實沸點(296.21℃)比較接近[6]。
2.1.2 試驗2適當(dāng)降低操作溫度,將刮膜蒸發(fā)器、1段冷凝器、2段冷凝器、3段冷凝器溫度分別由原來的138℃,65℃,15℃降至90℃,33℃和3℃,試驗2操作條件見表4。重新進料進行試驗,收集幾段產(chǎn)物并計算其收率得到刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物收率為15%,1級冷凝器收率為0,3級冷凝器收率很低,接近于0,而2級冷凝器收率則達到78%[7]。同樣對刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物進行高溫模擬蒸餾及對2段冷凝器底部產(chǎn)物進行模擬蒸餾,分析結(jié)果見表5和表6。
表4試驗2操作參數(shù)
表5刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物高溫模擬蒸餾分析數(shù)據(jù)
表6 2段冷凝器底部產(chǎn)物模擬蒸餾分析數(shù)據(jù)
試驗2與試驗1的試驗分析數(shù)據(jù)相比較,在試驗2的操作條件下,煤焦油的切割點也略高于250℃,表5分析數(shù)據(jù)表明刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物初餾點達到279℃,但是初餾點與試驗2的煤焦油實沸點(277.9℃)接近,這與試驗1的分析結(jié)果一樣。因此在接下來的操作中繼續(xù)改變操作條件,并分別取樣分析對比,印證上面的分析結(jié)論,分析結(jié)果與試驗1和試驗2一致。
2.1.3 試驗3操作參數(shù)見表7。
表7試驗3操作參數(shù)
與試驗1和試驗2一樣對刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物及2級冷凝產(chǎn)物進行高溫模擬蒸餾和模擬蒸餾試驗,分析數(shù)據(jù)見表8、9。
表8高溫模擬蒸餾分析數(shù)據(jù)
表9 2段冷凝產(chǎn)物模擬蒸餾試驗分析數(shù)據(jù)
通過3組試驗數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)對比,可以推測單級減壓蒸餾裝置刮膜蒸發(fā)器的實沸點可以反映出刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物的初餾點,因此可利用單級減壓蒸餾技術(shù)對全餾分煤焦油進行分段切割。
2.2.1 裝置操作過程中注意事項在試驗過程中發(fā)現(xiàn)原料罐D(zhuǎn)-1出口至進料泵P-001之間管線容易發(fā)生堵塞,分析原因主要有4個:(1)原料罐D(zhuǎn)-1出口至進料泵P-001之間管線沒有做保溫,致使原料熱量散失過大,在流動過程中貼壁冷凝影響原料流動,最后積少成多堵塞進料線;(2)原料罐攪拌器頻率低會影響物料在原料罐中的混合效果,同時原料罐的伴熱溫度低,原料在原料罐中流動性差,造成輸送過程中堵塞管道,影響進料;(3)由刮膜蒸發(fā)器容積決定一次性進料不易過多,考慮其蒸餾的效果避免發(fā)生溢流情況;(4)殘渣泵排液不暢,因刮膜蒸發(fā)器底部產(chǎn)物重,必須保證泵頭溫度能讓產(chǎn)物有好的流動性[8]。
2.2.2 保證系統(tǒng)低壓環(huán)境的穩(wěn)定性整個系統(tǒng)的低壓環(huán)境由主真空泵和真空增壓泵2臺泵控制,過程中注意的關(guān)鍵點是保證整個系統(tǒng)的氣密性,主要是試驗前的氣密工作以及排液過程中注意維持系統(tǒng)穩(wěn)定,特別在產(chǎn)品罐排液過程中,為保證整個系統(tǒng)的氣密性和低壓環(huán)境,在排液時可將各冷凝器底部出口閥關(guān)閉,以免破壞系統(tǒng)平衡。
(1)采用單級減壓蒸餾技術(shù)對煤焦油進行餾分切取具有可行性。
(2)能夠?qū)崿F(xiàn)不同餾分段的切割,為懸浮床加氫裂化裝置提供原料。
(3)通過控制刮膜蒸發(fā)器的操作溫度及系統(tǒng)壓力來進行煤焦油實沸點的確定。
(4)操作過程中需要保證整個系統(tǒng)的低壓環(huán)境,注意管線的伴熱和保溫。