梁橋欣
摘 要 通過介紹了盾構區(qū)間混凝土管片吊裝孔預埋塑料注漿管置換的施工工藝技術,并且通過檢測、試驗確定了采用該工藝置換后的吊裝孔預埋塑料注漿管抗拔、抗彎等主要性能指標要求均滿足規(guī)范及設計要求,避免了由于誤將注漿管用作注漿管兼吊裝孔導致管片報廢的巨大經(jīng)濟損失,為類似工程盾構區(qū)間混凝土管片吊裝孔處理提供了指導,具有較大的工程實踐意義。
關鍵詞 地鐵;盾構;混凝土管片;塑料注漿管;置換
本文以某城市在建的城市軌道交通項目工程實際,針對盾構管片預埋塑料注漿管兼吊裝孔無法滿足抗拔要求情況下,介紹了注漿管置換施工工藝流程及質量控制要點,并經(jīng)過試驗確定了該中置換工藝達到了預期效果,以期為類似情況提供處理參考。
1工程概況
某城市在建的軌道交通項目某區(qū)間盾構管片在生產(chǎn)過程中,因注漿管生產(chǎn)廠家發(fā)貨時誤將僅用于注漿作用的3個批次注漿管發(fā)運至管片廠,導致預制生產(chǎn)完成的330環(huán)混凝土管片的注漿管兼吊裝孔抗拔力不足,注漿管絲扣被拔出,若直接使用則管片吊裝拼裝過程中存在較大的安全隱患,若直接報廢,則會造成約400萬元的經(jīng)濟損失,故決定對誤用的注漿管進行置換處理,以滿足盾構管片的抗拔要求[1]。
2管片注漿管置換工藝
2.1 鉆孔取芯
采用混凝土取芯機取芯。具體操作步驟如下:
①鉆孔定位:采用自制工裝以注漿管中心為圓心在管片上畫圓(直徑為82mm)。②鉆孔:采用專用混凝土取芯機,將原有注漿管取出,鉆孔直徑82mm,深度270mm,鉆孔深度允許誤差-5mm~0。③鑿毛:用手持電鎬對管片鉆孔面進行鑿毛,孔壁中間100mm高范圍內鑿毛直徑達100mm,其余部位按常規(guī)要求鑿毛,且鉆孔上沿20mm范圍內不進行鑿毛處理。④沖洗:用水清洗鑿毛后孔的表面,要求無殘渣無松動混凝土。⑤注漿管安裝:上述工序完成后,利用定位工裝將注漿管固定在預埋區(qū)域,此過程要保證注漿管垂直于管片內弧面。
2.2 注入補漿材料
①配料攪拌:采用高強無收縮灌漿料(主要成分為水泥、石英砂、高效減水劑、膨脹劑、消泡劑等),Ⅱ類技術指標如下所示:流動度初始值≥340mm,30min保留值≥310mm;泌水率為0%;抗壓強度1d≥20MPa,3d≥40MPa,28 d≥60MPa。
按調制好灌漿液(水:料= 0.14 : 1),邊攪拌邊下干粉,攪拌均勻后,靜置約2分鐘排氣,然后注入鉆孔。②澆筑:澆筑前對孔內鑿毛、積水和殘渣進行再次復檢,合格后采用定位底座固定注漿管。漿體攪拌均勻后,緩慢注入鉆孔深度2/3處,然后將注漿管與定位底座一并放入鉆孔內,緩慢上下提動注漿管3個來回,再次進行排氣。利用定位底座調整注漿管垂直后采用壓塊防止上浮。③表面處理:澆筑后4小時后取下定位底座,用砂紙輕輕將修補表面處理平順,同時清理干凈孔周邊殘留灌漿料,定位底座上殘渣清理干凈,涂刷隔離劑。④養(yǎng)護:管片表面漿體必須在定位底座取后用水沖洗干凈,地面漿體統(tǒng)一集中處理。采用20mm厚海綿或小塊土工布覆蓋養(yǎng)護,保持表面潮濕,養(yǎng)護3天以上[2]。⑤發(fā)運與安裝后處理:發(fā)運出廠前對吊裝孔外弧對應位置涂刷防水涂料,至少涂刷兩遍。管片拼裝后,可考慮加注漿管封堵蓋。
3質量保證措施
①每批次灌漿料到場,必須委托試驗室進行送檢并收集整理每批次灌漿料合格證、廠家出廠檢測報告及試驗室送檢報告。②現(xiàn)場發(fā)料必須做到,先進先用,避免下層料放置過久過期,影響質量。灌漿料存放滿足下墊上蓋要求。③質檢人員對鉆孔深度、鑿毛情況、鉆孔底部混凝土殘渣和積水進行逐塊檢查驗收,澆筑定位進行逐塊檢查,做好登記臺賬。④操作人員鉆孔完成后,及時報質檢進行驗收孔深,質檢確認合格后登記臺賬。⑤修補人員鑿毛、鉆孔底部清理(殘渣、積水)及澆筑定位必須報質檢進行逐項驗收。
4檢測
(1)強度檢測方法
方案實施前10天每班次制作100×100×100mm試件1組,后期正常后每天制作100×100×100mm2組(同條件養(yǎng)護),用于過程中抗拔抽檢和出廠抗拔檢驗強度。
(2)抗拔檢測頻次及要求
①方案實施前7天每班次置換注漿管的管片灌漿料強度達到管片設計強度后,每班次抽取一塊管片做抗拔試驗,抗拔合格后判斷該班次管片注漿管更換合格,連續(xù)7天抽檢合格后調整為每周抽檢一塊注漿管修復管片進行抗拔檢驗。②抗拔試驗由安質部專業(yè)質檢人員進行,在此過程中安工程部派出技術員進行監(jiān)督。③注漿管置換的管片在養(yǎng)護滿足要求后,試件強度和抗拔抽檢合格后才能出廠。
(3)方案檢驗試驗結果
①上述工藝流程已進行實踐檢驗,3天齡期實際試件強度平均達60MPa以上。②高強灌漿料達到管片設計強度,進行抗拔檢驗,抗拔檢驗滿足管片設計25t要求。吊裝管絲扣完好,周邊修補材料完好。對注漿管修復的60環(huán)管片抽檢其中35塊,抗拔力均大于設計25t,滿足設計要求。③管片注漿管經(jīng)修復后,試件強度和抗拔力均滿足設計要求,盾構現(xiàn)場試拼裝30環(huán),注漿管絲扣完好,周邊修復材料無裂紋和破損,拼裝質量、安全合格。④管片注漿管修復后抗拔破壞試驗:抽檢3塊注漿管進行修復后的管片進行抗拔破壞檢驗,其中抗拔力分別達到29.5t、29t、30.5t時,注漿管絲扣變形,周邊修補材料未出現(xiàn)破損和裂紋。
5結束語
本文通過介紹了盾構區(qū)間混凝土管片吊裝孔預埋塑料注漿管置換的施工工藝技術,并且通過檢測、試驗確定了采用該工藝置換后的吊裝孔預埋塑料注漿管抗拔、抗彎等主要性能指標要求均滿足規(guī)范及設計要求,避免了由于誤將注漿管用作注漿管兼吊裝孔導致管片報廢的巨大經(jīng)濟損失,為類似工程盾構區(qū)間混凝土管片吊裝孔處理提供了指導,具有較大的工程實踐意義。
參考文獻
[1] 沈東明.地鐵盾構管片吊裝孔預埋件及其抗拔試驗方法研究[J].交通標準化,2012(24):105-107.
[2] 唐正偉,閆治國,丁文其,等.輸水隧道襯砌管片接頭手孔封堵性能試驗研究[J].地下空間與工程學報,2012,8(z1):1465-1469.