程 萍,謝鴻適
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
中國(guó)石油寧夏石化公司化肥三廠45/80 大化肥項(xiàng)目于2018 年4 月26 日一次投料成功,5 月9 日裝置全流程打通產(chǎn)出成品尿素。尿素裝置高壓系統(tǒng)的核心設(shè)備─高壓洗滌器,其作用是部分洗滌合成氣中的CO2與氨,然后將洗滌后的濃甲銨液經(jīng)高壓噴射器返回到高壓甲銨冷凝液器、尿素合成塔,繼續(xù)參與反應(yīng)。但是在運(yùn)行過(guò)程,自尿素投料以來(lái),其尿素系統(tǒng)的出氣溫度嚴(yán)重超標(biāo);高壓系統(tǒng)壓力超標(biāo),沒(méi)有控制余量,低壓系統(tǒng)負(fù)荷不堪重負(fù),嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的運(yùn)行。于2018 年6 月8 日對(duì)洗滌器E3203 頂部人孔進(jìn)行拆除,發(fā)現(xiàn)上部防爆空間內(nèi)的筒體失穩(wěn)。
從合成塔出來(lái)的工藝氣,先進(jìn)入高壓洗滌器(E3203)上部的防爆空間,作為防爆的惰性氣體,然后從防爆空間出來(lái)通過(guò)自循環(huán)管線到達(dá)下部浸沒(méi)式冷凝器,與從中心管流下的甲銨液在底部混合。由于冷凝器充滿了甲銨液,氣體在列管內(nèi)鼓泡和甲銨液一起并行上流。氣體中的NH3和CO2大部分在這里被冷凝,冷凝和反應(yīng)放出的大量熱量被殼側(cè)的高壓調(diào)溫水帶走。
在下部浸沒(méi)式冷凝段未能冷凝的氣體,進(jìn)到中部的鼓泡段。經(jīng)鼓泡吸收后的氣體,含有少量的氨和二氧化碳送往第一吸收塔(C3201)。
從高壓洗滌器(E3203)上部空腔中部溢流處的甲銨液,其壓力與合成塔頂部的壓力相等。用高壓噴射器(J3201)將其引入較高壓力的甲銨冷凝器(E3202)(約高處0.3 MPa)。來(lái)自氨泵P3101A/B 的液氨,壓力約為18 MPa,進(jìn)入高壓噴射器,作為噴射動(dòng)力源,將高壓洗滌器(E3203)來(lái)的甲銨送入甲銨冷凝器(E3202)內(nèi)。
高壓洗滌器(E3203)為立式列管式換熱器,由三部分組成:上部為預(yù)防爆炸而充以惰性氣體的空間,防爆空間,中部為鼓泡吸收段,下部為管式浸沒(méi)冷凝段。
換熱管總根數(shù)682 根,換熱面積286.6 m2,管程介質(zhì)為尿素、氨、二氧化碳、甲銨液等;殼程介質(zhì)為高壓調(diào)溫水(見(jiàn)表1)。
表1 換熱器技術(shù)參數(shù)表
系統(tǒng)2018 年5 月28 日投料運(yùn)行60 h,發(fā)現(xiàn)高壓洗滌器下液溫度TI3219 偏高,在176 ℃左右(設(shè)計(jì)165 ℃),出氣溫度TI3215 偏高,在175 ℃左右,最高達(dá)到181 ℃(設(shè)計(jì)115 ℃),嚴(yán)重偏離指標(biāo)。高壓調(diào)溫水進(jìn)出口溫度投料后期無(wú)溫差、正常生產(chǎn)時(shí)溫差偏小,并且高壓調(diào)溫水溫度調(diào)整難度大。高壓系統(tǒng)壓力PI3205 偏高,75 %負(fù)荷下高壓系統(tǒng)壓力PI3205 在13.5 MPa 左右,高壓放空閥HV3205 閥位開度已達(dá)到100 %,沒(méi)有調(diào)節(jié)余量;C3201 液相溫度高達(dá)80 ℃(設(shè)計(jì)50 ℃)。
從這些現(xiàn)象進(jìn)行分析,初步判斷高壓洗滌器設(shè)備內(nèi)部出現(xiàn)故障,利用停車時(shí)機(jī)對(duì)高壓洗滌器填料段、小人孔、中心降液管等內(nèi)部部件進(jìn)行檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)件氣液分離段嚴(yán)重變形,防爆空間內(nèi)出液管線接口焊縫開裂。
變形主要集中在冷凝器上管口至冷凝液下液口之間的氣液分離段,說(shuō)明分離段內(nèi)外出現(xiàn)壓差,導(dǎo)致分離段筒體嚴(yán)重失穩(wěn)(見(jiàn)圖1、圖2),其人孔變形(見(jiàn)圖3),下液管線管口焊縫開裂(見(jiàn)圖4),體現(xiàn)在工藝上就是大部分合成氣走短路,未經(jīng)冷凝段進(jìn)行冷凝直接進(jìn)入冷凝器上氣液分離空間,使E3203 下液溫度TI3219 偏高,排放尾氣溫度TI3215 偏高,高壓調(diào)溫水溫差小或無(wú)溫差。同時(shí),由于高壓洗滌器未冷凝,造成高壓系統(tǒng)壓力偏高,致使高壓放空閥無(wú)法關(guān)小,HV3205 開度一直在100 %。
原設(shè)計(jì)中,氣液分離筒體內(nèi)外無(wú)壓差,但是在實(shí)際運(yùn)行中內(nèi)外一旦形成較大的壓差就會(huì)對(duì)設(shè)備造成損傷:E3203 氣液分離筒體內(nèi)通過(guò)控制閥門泄壓到第一吸收塔,其壓力在0.35 MPa,而高壓合成塔送來(lái)的氣相則是高壓壓力,達(dá)到13.5 MPa;其下液管內(nèi)連接的是高壓噴射器,其HV3217 噴射形成的抽真空壓力也是高壓壓力;因此筒體在其內(nèi)外壓差下,導(dǎo)致了其失穩(wěn);而筒體與出液管線是焊縫連接,筒體的失穩(wěn)必定牽引到下液管線,導(dǎo)致連接的焊縫受拉應(yīng)力作用開裂。
圖1 氣液分離段變形
圖2 筒體內(nèi)部變形情況
圖3 筒體上人孔變形
圖4 出液管線焊縫開裂
圖5 氣液分離段焊縫
圖6 下液罐焊縫
通過(guò)中控DCS 趨勢(shì)分析造成變形的主要原因由于裝置在沒(méi)有蒸汽的情況下封塔時(shí)間長(zhǎng)(60 h),造成高壓洗滌器大部分中部鼓泡段的列管及中心下液管結(jié)晶,排塔結(jié)束后又未及時(shí)進(jìn)行熱煮沖洗,造成了原來(lái)的流程管路不暢,當(dāng)裝置投料后高壓放空閥HV3205 突然開大,而高壓噴射器HV3217 噴射形成的抽真空壓力較高,于是使得高壓洗滌器的氣液分離空間壓力降低,內(nèi)外形成壓差,導(dǎo)致氣液分離段嚴(yán)重變形。
在系統(tǒng)不同情況制定不同措施以控制高壓洗滌器的液位:運(yùn)行情況下,控制高壓噴射器HV3217 壓差小于2.0 MPa;在裝置低負(fù)荷(70 %)運(yùn)行時(shí),控制高壓調(diào)溫水的進(jìn)口溫度TI3209 在120 ℃,裝置高負(fù)荷(80 %以上)運(yùn)行時(shí)控制高壓調(diào)溫水的進(jìn)口溫度TI3209 在110 ℃;隨高壓系統(tǒng)負(fù)荷的波動(dòng),及時(shí)調(diào)整高壓調(diào)溫水溫度,保證溫差正常,將氨預(yù)熱器控制液氨溫度在100 ℃~105 ℃。當(dāng)裝置在封塔停車后,高壓氨泵運(yùn)行一段時(shí)間將高壓洗滌器液位出液管液位LI3204 顯示為零時(shí),再停運(yùn),避免高壓洗滌器因溫度低而結(jié)晶。每次封塔必須打開高壓洗滌器排放,經(jīng)過(guò)排塔管線排放0.5 h以上,將高壓洗滌器液位排空。
優(yōu)化系統(tǒng)工況,提高高壓系統(tǒng)氨碳比在3.0~3.3,關(guān)小高壓放空閥和第一吸收塔放空閥位。
利用技術(shù)改造將化肥二廠原有高壓洗滌器的鈷源進(jìn)行利舊,增加高壓洗滌器鈷源液位計(jì)。在高壓洗滌器到高壓噴射器管線增加鈷源液位計(jì),這樣就能更好的判斷高壓洗滌器液位情況,不僅可以降低空塔開車置換時(shí)間,而且還能根據(jù)液位及時(shí)調(diào)整高壓就地放空,調(diào)整高壓系統(tǒng)壓力。
根據(jù)上述原因分析,針對(duì)停車過(guò)程中,高壓洗滌器列管結(jié)晶的可能,完善操作規(guī)程,在操作規(guī)程中增加操作注意事項(xiàng)。尤其是在高壓系統(tǒng)停車操作程序中增加應(yīng)對(duì)E3203 結(jié)晶的措施,對(duì)E3203 整體沖洗兩遍。如:在E3203 排放管線沖洗后,關(guān)閉第二道排放閥,向E3203 充液,待出液管線溫度測(cè)點(diǎn)TI3219 溫度發(fā)生明顯變化后停止充液,開第二道排放閥,排放E3203,排放10 min 后按同樣操作再充液排放一次,關(guān)閉第二道排放閥,向E3203 充液5 min 后停止充液。
按照設(shè)計(jì)要求,筒體的材質(zhì)為00Cr25Ni22Mo2 不銹鋼,厚度5 mm,焊接材料E25.22.2LMnB(原BM310Mo-L),所有焊縫采用全焊透結(jié)構(gòu)。重新制作的氣液分離筒體,利用檢修機(jī)會(huì),重新安裝完成。
2019 年4 月,裝置進(jìn)入開車階段,鑒于之前發(fā)生過(guò)高壓洗滌器故障,崗位操作人員嚴(yán)格按照已定的操作規(guī)程進(jìn)行操作,尿素系統(tǒng)開車順利進(jìn)行,高壓系統(tǒng)壓力及高壓調(diào)溫水溫差均在控制范圍,截止8 月裝置完成了既定的生產(chǎn)任務(wù)。
在2019 年9 月停車檢修期間,對(duì)高壓洗滌器內(nèi)件進(jìn)行檢查,筒體封頭情況(見(jiàn)圖5),出液管線焊縫(見(jiàn)圖6)均完好無(wú)損,證明了上述原因分析是正確的,其整改措施針對(duì)高壓洗滌器上部防爆空間內(nèi)的氣液分離罐筒體變形是有效的且效果顯著。