朱波
摘要:本文主要介紹了陽春新鋼鐵有限責任公司年處理13萬噸含鐵粉塵生產(chǎn)線,本生產(chǎn)線工藝主要分為原料攪拌混合、壓球系統(tǒng)兩部分,本生產(chǎn)線用自發(fā)熱劑代替了加熱爐干燥系統(tǒng),減少了能耗,為合理利用鋼鐵廠含鐵粉塵提供了可行方案。
Abstract: This paper mainly introduces the Production Line of treating 130,000 tons iron-containing dust annually in Yangchun New Iron and Steel Co., Ltd.. The production line technology is mainly divided into two parts: raw material mixing and ball pressing system, in this production line, self-heating agent is used instead of heating furnace drying system, which reduces energy consumption and provides a feasible scheme for reasonable utilization of iron-containing dust in iron and steel plant.
關(guān)鍵詞:含鐵粉塵;壓球系統(tǒng);自發(fā)熱劑
Key words: iron-containing dust;ball pressing system;self-heating agent
中圖分類號:X757? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2020)22-0142-02
0? 引言
高爐煉鐵瓦斯灰的產(chǎn)出率約為生鐵產(chǎn)量的0.8~1.5%,我國每年的產(chǎn)出量高達600~1000萬噸;冶煉廢鋼產(chǎn)生的電爐灰數(shù)量也達百萬噸級。中國的生鐵產(chǎn)量占全球60%以上,每年產(chǎn)生的上千萬噸含鐵塵泥,對我國的環(huán)境形成嚴重的威脅,并持續(xù)造成寶貴二次資源的嚴重浪費,給社會和環(huán)境帶來嚴重的負擔。
目前,陽春新鋼鐵有限責任公司(以下簡稱新鋼鐵)需處理的含鐵粉塵為:轉(zhuǎn)爐泥8000(含水~40%,含TFe~60%)t/m,瑞興回收鐵精粉(含TFe~50%)1200t/m,煉鐵爐前除塵灰(含TFe~68%)800t/m,煉鋼除塵粉(含TFe~63%)600t/m,合計10600t/m。
1? 處理工藝
目前國內(nèi)含鐵粉塵主要處理工藝有:
①轉(zhuǎn)底爐法:轉(zhuǎn)底爐法是采用高溫輻射能量將低氣化溫度的物質(zhì)(如Zn、Pb、K、Na等)氣化分離。同時經(jīng)過轉(zhuǎn)底爐的高溫處理實現(xiàn)了粉料中的氧化鐵直接還原成金屬鐵,正常情況下的金屬化率約為70%。但是,轉(zhuǎn)底爐法存在二次粉化現(xiàn)象,以及仍然有20~25%的殘留率(即脫鋅率75~80%),并且轉(zhuǎn)底爐處置過程無法對除塵灰中的硫、磷等雜質(zhì)實現(xiàn)減量化。而且,轉(zhuǎn)底爐采用的低效率輻射加熱、薄料層操作和高溫產(chǎn)品需隔絕空氣的快速冷卻等高耗能因素導致其運行成本居高不下。
②回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)法:鋅浸出渣、煤粉混合后加入回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)處理,揮發(fā)窯煙氣經(jīng)余熱利用、收塵脫硫后達標排放,生成的氧化鋅煙塵經(jīng)收塵捕集后,送入氧化鋅粉倉,窯渣經(jīng)水淬后外售。本工藝只有在布袋灰和瓦斯灰Zn含量達到4%以上時才能有效收得次氧化鋅。
③冷壓球法:冷壓球團生產(chǎn)的原料為除塵灰(轉(zhuǎn)爐細顆粒、爐前除塵灰等)、氧化鐵皮,以及根據(jù)甲方生產(chǎn)、工藝需要加入的其它原料。乙方可以根據(jù)甲方要求隨時調(diào)整產(chǎn)量。壓球后的球團因含水率較高,不適宜直接進入下一道工序,目前的做法為通過加熱爐進行干燥,這樣即增加了能耗,也增加了一定的粉化率。
我院于2018年承擔了新鋼鐵年處理13萬噸含鐵粉塵生產(chǎn)線,本工藝實現(xiàn)了投資及運行雙低成本處理含鐵粉塵。本項目最大的特點為用自發(fā)熱劑代替了加熱爐干燥工序。
1.1 總處理工藝
各種原料攪拌均勻,經(jīng)24h消解后,再加入粘結(jié)劑和發(fā)熱劑,經(jīng)過2次攪拌混勻后,最后通過壓球機制成塊狀金屬球,抗壓強度由剛出壓球機的>200N/球,經(jīng)3~4小時自發(fā)熱,成品的含水率由15%降至5%以下,抗壓強度增強到>1000N/球,再運輸至轉(zhuǎn)爐高位料倉加入轉(zhuǎn)爐??偣に嚵鞒虉D如圖1。
1.2 原料攪拌混合系統(tǒng)
原料攪拌混合系統(tǒng)工藝流程如圖2:煉鐵爐前除塵粉、煉鋼除塵粉通過廠內(nèi)吸排車運來,再通過氣力分別輸送進1#、2#干粉倉,經(jīng)過1#、2#定量螺旋輸送機計量后分別輸送至1#膠帶輸送機。鐵精粉經(jīng)過廠內(nèi)自卸汽車運進,卸入鐵精粉上料斗,振動給料機進入1#斗提機,進直線振動篩(篩網(wǎng)3mm),篩上物料通過溜管溜入鐵皮斗外運,篩下物料進入鐵精粉倉,經(jīng)1#稱重皮帶進行定量計量后,送至1#膠帶輸送機,再進入1#雙軸攪拌機。氧化鈣粉通過吸排車運入,通過氣力輸送進氧化鈣粉倉,經(jīng)過倉下1#電液動三通落地或者進入2#定量螺旋給料機定量計量后進入螺旋輸送機。轉(zhuǎn)爐泥通過廠內(nèi)自卸車運入,堆放在轉(zhuǎn)爐泥堆存區(qū),經(jīng)過加入落地的氧化鈣粉預混后,由裝載機加入轉(zhuǎn)爐泥上料斗,再經(jīng)過斗下螺旋輸送機輸送進強力混合攪拌機,經(jīng)過3#膠帶輸送機進入1#雙軸攪拌機。進入1#雙軸攪拌機的物料經(jīng)過攪拌混合后,經(jīng)過4#膠帶輸送機、5#膠帶輸送機、6#膠帶輸送機分別進入1#~6#消解倉進行24小時消解。
1.3 壓球系統(tǒng)
壓球系統(tǒng)工藝流程如圖3。
添加劑(噸包)經(jīng)過行車吊至添加劑倉的頂部,解包后分別進入1#、2#、3#添加劑倉,再經(jīng)由倉下的8~10#稱重皮帶進行定量計量給料至8#膠帶輸送機,然后轉(zhuǎn)至9#膠帶輸送機。經(jīng)消解后的物料,通過消解倉下的2~7#稱重皮帶進行定量計量給料至7#膠帶輸送機,然后轉(zhuǎn)至9#膠帶輸送機。9#膠帶輸送機上的物料輸送至2#雙軸攪拌機,經(jīng)一次攪拌后再進入3#雙軸攪拌機,同時根據(jù)需要,再由1#液體泵、2#液體泵定量加入液體添加劑至3#雙軸攪拌機。經(jīng)充分攪拌后的物料通過1#大傾角皮帶機進入壓球機進料斗,再通過2#電液動三通分別給料至1#壓球機、2#壓球機。壓出的球團料通過10#膠帶輸送機輸送至滾軸篩,篩上成品通過伸縮式膠帶布料機在成品堆存區(qū)堆存,經(jīng)過3~4小時自發(fā)熱蒸發(fā),成品含水率由15%降至5%以下,抗壓強度增強到1000N/球,再輸送至轉(zhuǎn)爐高位料倉加入轉(zhuǎn)爐。成品堆存區(qū)的碎料由裝載機轉(zhuǎn)運至原料區(qū)配料。滾軸篩篩下碎料經(jīng)過11#膠帶輸送機、2#斗提機進壓球機進料斗,再次壓球。
2? 物料平衡
本生產(chǎn)線的主要產(chǎn)品及物料平衡圖如圖4。
3? 社會經(jīng)濟效益
本生產(chǎn)線占地2940.28m2,建設(shè)總投資2700萬,建設(shè)期半年,投資回收期5.5年。經(jīng)過本生產(chǎn)線處理,含鐵粉塵原來的處理方式為付費10元/t,由外單位運出自行處理,沒有任何回收。經(jīng)過本生產(chǎn)線的處理,這些含鐵粉塵全部回收利用。
4? 結(jié)束語
本項目的實施,不僅能夠減少除塵灰對環(huán)境的污染,而且能夠優(yōu)化企業(yè)原料結(jié)構(gòu),節(jié)省能源,降低生產(chǎn)成本,同時還可以實現(xiàn)含鐵資源的循環(huán)再利用。本項目符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)政策,是促進企業(yè)降本增效,改善環(huán)境的新興項目。本項目的經(jīng)濟效益和社會效益顯著,具有良好的發(fā)展前景。
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作者簡介:朱波(1984-),男,安徽宿州人,本科,工程師,研究方向為機械、機運。