(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽 471012)
某廠離心式壓縮機C3102為1 Mt/a催柴加氫裝置的循環(huán)氫壓縮機,由汽輪機驅(qū)動,裝置原設計規(guī)模為0.8 Mt/a,后進行擴能改造為現(xiàn)在的加工量。裝置于1992年5月初步建成,機組由日本石川島播磨于1978年制造,其開、停機的操作模式為:
(1)手動低速暖機;
(2)手動跨越臨界轉速直至最低連續(xù)轉速7600 r/min后,WOODWARD-505調(diào)速系統(tǒng)開始介入工作;
(3)根據(jù)生產(chǎn)需求,在WOODWARD-505調(diào)速系統(tǒng)控制柜上升、降速操作;
(4)停機時在調(diào)速系統(tǒng)上手動降低轉速至7600 r/min后按停機按鈕進行停機。
美國WOODWARD PLC控制器具有精度、靈敏度較高、可編程、易于計算機控制、可防止誤操作等優(yōu)點[1],但該機組的開、停機模式較為落后,其開機過程完全依靠人員手動操作,存在著升速速率難以控制、操作難度大、操作不便利的問題;停機過程為急停模式,停機過程中機組會受到較大的熱沖擊,該操作對機組部件會造成不良影響。
循環(huán)氫壓縮機C3102蒸汽進汽輪機蒸汽室前有三道閥門隔離,主隔離閥、危急閥、調(diào)速汽門:主隔離閥為現(xiàn)場手閥;危急閥為半自動閥,遠程僅能控制閥門關閉,不能實現(xiàn)自動打開;調(diào)速汽門為全自動閥,閥門閥位通過WOODWARD-505控制,現(xiàn)場蒸汽流程如圖1所示,機組的參數(shù)如表1所示。
2.2.1 測試目的
為了解機組的具體情況,在大檢修機組停機后需要對其WOODWARD-505調(diào)速系統(tǒng)的信號進行測試,對其速關閥、調(diào)速汽門的密閉性進行確認,確認機組的控制系統(tǒng)是否具備改造條件。主要在于以下3個方面:
(1)確認WOODWARD-505控制信號量程;
(2)確認電液轉換器是否工作正常;
(3)確認調(diào)速汽門閥碟與閥座是否存在內(nèi)漏現(xiàn)象。
圖1 汽輪機現(xiàn)場蒸汽流程
表1 機組參數(shù)
2.2.2 測試方法
(1)運行部做好配合工作并制定應急預案,如果出現(xiàn)異常情況按照應急預案處理。保運單位安排好配合人員、準備好作業(yè)工具,并與運行部進行作業(yè)前的確認。
(2)運行部確?,F(xiàn)場具備測試條件,確認主隔離閥、速關閥(危急閥)、背壓蒸汽并網(wǎng)閥處于關閉狀態(tài),背壓蒸汽放空閥、機體排凝閥處于打開狀態(tài)。
(3)確認調(diào)速汽門控制命令信號線,拆除信號線接線端子用合適電阻短接,防止回路報警導致WOODWARD-505異常。
(4)檢查機組油系統(tǒng)壓力、溫度正常,啟動WOODWARD-505調(diào)速器,用信號發(fā)生器對調(diào)速汽門送信號(如果信號發(fā)生器信號達不到WOODWARD-505的要求,可通過24V電源回路串聯(lián)電阻充當信號發(fā)生器),現(xiàn)場確認調(diào)速汽門開度,判斷調(diào)速汽門是否動作正常以及調(diào)速汽門的正反作用,做好相關記錄。
(5)如果測試4正常,將蒸汽暖管至速關閥前,確保蒸汽并網(wǎng)閥關閉、背壓放空閥打開,機體排凝閥打開,暖管完成以后再進行調(diào)速汽門內(nèi)漏測試。
(6)用信號發(fā)生器使調(diào)速汽門全關,打開主隔離閥后緩慢手動打開速關閥,通過觀察汽輪機排凝和現(xiàn)場轉子是否轉動來判斷速關閥與調(diào)速汽門是否內(nèi)漏,如果不內(nèi)漏再緩慢打開速關閥,期間要注意觀察主汽門是否存在內(nèi)漏現(xiàn)象,直至速關閥全開。
(7)如果測試6過程中發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)汽門內(nèi)漏則測試終止。
2.2.3 改造工作量
原汽輪機控制系統(tǒng)采用的是電液控制系統(tǒng)(EHC),其所有的輸入量及控制量均以電信號的型式出現(xiàn),最后經(jīng)電液轉換器將電信號轉換為相應的液壓信號,控制驅(qū)動蒸汽閥門的液壓油,該系統(tǒng)具有測速范圍大,測速精度高、穩(wěn)定可靠的特點[2]。因此本次改造不須對電液控制系統(tǒng)進行改造,本次改造拆除了原505調(diào)速器,更新了相應的信號線,SIS系統(tǒng)輸出信號利用信號轉換器接入電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的輸入信號以實現(xiàn)控制。
2.2.4 機組控制參數(shù),如表2
表2 機組初始升降速參數(shù)
表3 優(yōu)化后升降速參數(shù)
由于該機組老舊,隨機資料中無汽輪機調(diào)節(jié)汽閥的性能曲線,在上一周期的日常運行過程中,汽輪機的靜態(tài)輸出不會超過30%。在初次試機過程中,由于機組初始負荷低,汽輪機的靜態(tài)輸出在1.5%左右時,轉速即超過了2000 r/min,由于設定目標值為1500 r/min,靜態(tài)輸出波動極大,在0%~1%之間波動,轉速波動大,運行極不平穩(wěn)。
為了解決啟動初期靜態(tài)輸出波動過大的問題,在程序中增加了轉速保持的功能,只要監(jiān)測到機組轉速超過500 r/min,表示機組已經(jīng)沖轉,則機組的靜態(tài)輸出保持在當前狀態(tài)下120 s,避免靜態(tài)輸出大幅波動;鑒于機組初始負荷太小,靜態(tài)輸出輕微變化就會加大影響轉速,因此將暖機1、暖機2的設定轉速修改為2000 r/min,不僅有利于穩(wěn)定靜態(tài)輸出,還能避免蒸汽耗量大幅波動影響低速暖機效果;由于機組整體尺寸較小,機組在短時間內(nèi)就能夠均勻受熱,為減少蒸汽消耗,對機組的暖機時間進行了優(yōu)化,優(yōu)化后的參數(shù)如表3。
通過上述的優(yōu)化措施,機組轉速實現(xiàn)了按照表3參數(shù)進行控制的目標。
該機組軸系共設置有8個振動遠傳監(jiān)控參數(shù),4個水平振動,4個垂直振動。機組開機過程中在越過第一臨界區(qū)間時,水平振動與垂直振動均有上升,但越過臨界后各振動恢復到正常的數(shù)值,證明此次機組調(diào)速系統(tǒng)改造是成功的。表4為開機過程中軸系各參數(shù)振動的最大值。
表4 開機過程中的軸振動的最大值 單位:μm
(1)調(diào)速系統(tǒng)改造后,機組啟動前靜態(tài)輸出為0后需要將速關閥手動全開,但是出現(xiàn)了閥碟跟蒸汽室閥座密封不嚴的情況,導致機組靜態(tài)輸出為0時,機組就轉起來。因此需要在下次檢修時對閥碟與閥座的密封面進行檢查,但也存在機組設計時對閥碟的密封性能要求不像現(xiàn)在要求這樣嚴格,因為之前采用的是手動開機的方式,在該模式下開機時靜態(tài)輸出為100%,采用手動開速關閥的方式來控制轉速暖機、穿越臨界的方式,因此在靜態(tài)輸出為0%時允許一定的泄漏。
(2)改造后雖然實現(xiàn)了自動停機的功能,但機組靜態(tài)輸出即使為0時,機組的轉速仍然維持在2000 r/min左右,需要手動關閉速關閥來停運機組。但機組在降低轉速跨越臨界的時候振動平穩(wěn),無異常。
經(jīng)過本次大檢修對調(diào)速系統(tǒng)進行的優(yōu)化改造,成功解決了原先機組開機過程中升速速率難以控制、操作難度大、操作不便利等問題。設置了暖機/目標程序,即開發(fā)了自動暖機、開停機程序,實現(xiàn)了低速暖機、自動跨越臨界、自動控制機組轉速的目標,降低了員工的勞動強度,簡化了開機操作,提高了設備運行水平。