韓建強
(晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司 成莊礦,山西 晉城 048000)
水體下采煤由于回采期間導水裂縫帶容易與上方老空積水區(qū)或含水層貫通,在回采期間具有較大風險[1]。對此,大量學者進行了研究:伍永平等[2]結(jié)合理論計算與相似模擬試驗對綜放面導水裂縫帶進行預計,結(jié)果表明,頂板破斷造成的導水裂縫常出現(xiàn)在老頂上方,隨著工作面的推進,導水裂縫向下部不斷拓展,最終與工作面煤壁貫通;楊達明等[3]結(jié)合鉆孔電視與數(shù)值模擬試驗分析得出,導水裂縫帶發(fā)育經(jīng)歷發(fā)育、緩慢、突增、穩(wěn)定4個階段,覆巖導水裂隙帶以離層的形式不斷向上位巖層拓展;楊建立等[4]通過在頂板巖層中布置鉆孔的方式進行觀測發(fā)現(xiàn),同樣采高條件下,綜放開采比分層開采導水裂隙帶發(fā)育高度高1.3倍左右,在初次采動條件下,兩種采煤方法裂采比基本持平;彭濤等[5]通過理論分析的方法得出,頂板涌水潰沙造成的原因不僅包括煤炭開采,同時會受地質(zhì)構(gòu)造、動力突變等因素影響,隨著積水量的不斷增加,造成突水潰沙現(xiàn)象;劉英鋒等[6]結(jié)合鉆孔探測數(shù)據(jù)分析認為,頂板裂隙自上而下逐漸增多,在砂巖區(qū)域,裂隙主要受拉伸破壞影響,裂隙尺寸角度相對較大,推進距離與導水裂隙帶發(fā)育高度曲線呈“臺階”式分布。
雖然水體下采煤的研究成果眾多,但都是針對各礦的具體情況,研究成果并不具備普遍適用性。對此,本文以成莊礦1307綜采工作面為研究背景,通過理論計算、數(shù)值模擬及現(xiàn)場實測的方法,對老空區(qū)積水下工作面回采可行性進行研究。
成莊礦1307工作面開采9號煤層,采用綜合機械化采煤法采煤,全部垮落法處理頂板,工作面平均埋深440 m,工作面走向長度850 m,傾向長度176 m,煤層平均厚度1.1 m,平均傾角4°,屬近水平煤層,煤層賦存穩(wěn)定,節(jié)理發(fā)育。煤層頂?shù)装鍘r性見表1。1307工作面上方存在3號煤層3304工作面采空區(qū),3304工作面采空區(qū)埋深平均390 m,結(jié)合地面順變電磁勘探資料,3304工作面預計存有采空區(qū)積水88 000 m3,采空區(qū)距1307工作面最小垂直距離47 m,目前,1307工作面初采期間存在頂板局部淋水的問題,由于工作面直接頂為泥巖,當工作面頂板淋水后,頂板泥巖出現(xiàn)泥化現(xiàn)象,大幅降低工作面頂板強度,頂板局部破碎現(xiàn)象嚴重。
表1 煤層頂?shù)装鍘r性
結(jié)合《煤礦床水文地質(zhì)、工程地質(zhì)及環(huán)境地質(zhì)勘查評價標準》經(jīng)驗公式,通過理論計算,確定工作面淋水原因與工作面上方3號煤層采空區(qū)積水是否有關(guān),計算公式如式(1)所示:
(1)
式中:Ht為導水裂縫帶發(fā)育高度,m;M為工作面采高,m。
9號煤層平均可采高度為1.1 m,代入上式計算得出,Ht為30.1 m。
3304工作面在回采期間造成工作面底板破壞,結(jié)合《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)程》,工作面底板破壞深度可由式(2)進行計算:
h=0.008 5H+0.166 5α+0.107 9L-43 579
(2)
式中:h為底板最大破壞深度,m;H為埋深,m;α為地層傾角;L為工作面斜長,m。
3304工作面平均埋深390 m,平均采高6.1 m,地層傾角4°,工作面斜長220 m,計算得出h為23.361 m,取24 m。
則1307工作面頂板最大破壞高度理論計算結(jié)果如式(3)所示:
HP=Ht+h
(3)
計算得出1307工作面頂板最大破壞高度為54.1 m,大于與3號煤層采空區(qū)間距,故采空區(qū)積水可能對1307工作面回采產(chǎn)生影響,在1307工作面回采初期,應采取探放水等措施以保證工作面正?;夭?。
數(shù)值模擬采用FLAC3D有限差分數(shù)值模擬軟件進行,分析頂板導水裂隙帶發(fā)育高度,設計模型尺寸為276 m×150 m×133 m,模型左右兩側(cè)預留50 m邊界煤柱,主要觀測煤層開挖后,上覆巖層穩(wěn)定下圍巖塑性區(qū)分布情況,因此,建立模型時自上而下分層建立,主要包括基巖層、頂板、煤層、底板。各巖層巖石力學參數(shù)表見表2。
表2 頂?shù)装鍘r石力學參數(shù)
采用摩爾庫倫本構(gòu)關(guān)系對模型進行定義,對模型前后左右四個方向約束位移,固定底板,頂板自由,在頂板施加均布載荷模擬未模擬巖層產(chǎn)生的應力,擬分析采高為1 m情況下的頂板導水裂縫帶發(fā)育高度。
采高為1 m情況下巖層塑性區(qū)分布云圖,如圖1所示。由圖1可知,開挖煤層頂板穩(wěn)定后,工作面兩側(cè)上方巖層塑性區(qū)發(fā)育高度較高,此時導水裂隙帶發(fā)育高度達到35 m左右,裂采比為31.8,破壞形式主要表現(xiàn)為剪切破壞,在工作面中部上方巖層中,破壞形式主要表現(xiàn)為剪切破壞與拉伸破壞,其中,拉伸破壞主要集中在煤層上方直接頂范圍內(nèi),老頂及上位巖層主要表現(xiàn)為剪切破壞。數(shù)值模擬結(jié)果說明,1307工作面回采時覆巖導水裂縫帶發(fā)育高度與理論計算結(jié)果基本吻合。
圖1 采高1 m時工作面塑性區(qū)分布云圖
結(jié)合成莊煤礦實際施工參數(shù),1307工作面平均采高1.1 m,為了準確測定工作面上方導水裂縫帶發(fā)育高度,采用井下仰孔注水測漏法進行觀測。工作面推進一段距離后,在回風巷內(nèi)超前工作面50 m布置平行觀測孔3個,分別為Z01、Z02、Z03,鉆孔間距15 m,設計鉆孔選用鉆頭96 mm規(guī)格,為保證鉆機機身的穩(wěn)固和方便放水鉆孔的施工,為保證放水孔有較好的放水效果,減少堵孔塞孔現(xiàn)象,終孔層位應避開巷道,且終孔點設計在采空區(qū)原頂板向下1.5~2 m處,鉆孔施工使用ZDY-4000LD鉆機,安裝孔口管直徑150 mm,壓力水排渣法鉆進10.5 m后,起出鉆桿,下10 m、D150 mm的套管,并采用專用封孔器壓風吹水泥漿法封孔10 m,進行固管。鉆孔布置平面如圖2所示,鉆孔結(jié)構(gòu)示意如圖3所示,鉆孔觀測結(jié)果如表3所示。
圖2 鉆孔布置平面
圖3 鉆孔結(jié)構(gòu)示意
表3 1307工作面導水裂縫帶發(fā)育高度實測數(shù)據(jù)
由1307工作面導水裂縫帶現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)推測工作面最大導水裂縫帶發(fā)育高度為34.3~36.6 m,與經(jīng)驗公式計算結(jié)果及數(shù)值模擬試驗所得結(jié)果相差不大,因此,結(jié)合試驗結(jié)果,取1307工作面導水裂縫帶發(fā)育最大高度37 m,此時,工作面上方導水裂縫帶發(fā)育高度已與3號煤層采空區(qū)底板破碎巖層局部貫通,存在涌水風險。
為了保證1307工作面正常回采,需要對3304工作面老空區(qū)積水進行排放,故在1307工作面回風巷內(nèi)布置放水鉆孔3個,釋放3304工作面老空區(qū)積水,鉆孔布置參數(shù)表如表4所示。施工使用ZDY-4000LD鉆機,安裝孔口管直徑150 mm,并采用96 mm鉆頭進行施工至終孔,終孔直徑設計為100 mm,終孔點設計位于3304工作面原底板上方1.5~2 m處。
表4 放水孔布置參數(shù)
礦井當前主水泵房裝有D450-60×4型水泵5臺,水泵額定排水能力為450 m3/h;正常條件下兩臺水泵同時工作,兩臺水泵額定排水能力為900 m3/h。鉆孔釋放3304老空區(qū)積水后,礦井正常涌水量約為412.88 m3/h時,礦井最大涌水量約589.87 m3/h,當同時啟用兩臺排水泵時,能夠保證在220 h左右排干3304工作面老空區(qū)積水,最終確保1307工作面在不受3304工作面老空區(qū)積水的影響下穩(wěn)定回采。
1) 通過理論分析、數(shù)值模擬及現(xiàn)場實測結(jié)果表明,9號煤層工作面導水裂縫帶發(fā)育過程中與上覆3號煤層采空區(qū)局部貫通,工作面存在涌水風險。
2) 通過在1307工作面回風巷布置探放水鉆孔釋放老空水,保證了1307工作面穩(wěn)定回采。