茍敏剛,張 志,于興良,賀彩琴
(陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司,陜西鳳縣 721707)
陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司選礦廠于1996年10月投產(chǎn),設(shè)計處理量為800 t/d,通過技術(shù)改造,2011年實際日處理礦石已經(jīng)達到1 080 t,年處理原礦石36.6萬t。碎礦系統(tǒng)為三段一閉路工藝流程,承擔主要破碎任務(wù)的中、細碎和篩分設(shè)備均已使用20多年,設(shè)備老化嚴重,性能下降,嚴重影響了破碎生產(chǎn)能力,浪費了能耗,成為制約生產(chǎn)的主要因素;加之隨著礦山資源日益貧化,選礦成本日益增高,在不改變現(xiàn)有工藝的情況下,“多碎少磨”就顯得尤為重要。針對設(shè)備陳舊老化現(xiàn)狀并結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,堅持“多碎少磨”的選礦設(shè)計理念,走改造、挖潛增效之路,對碎礦主要設(shè)備進行更新改造,進一步強化“多碎少磨”效果,以達到提高選廠生產(chǎn)能力,降本增效的目的[1]。
鉛硐山鉛鋅礦屬于沉積改造型層控礦床,主要金屬礦物為閃鋅礦、方鉛礦、菱鋅礦、白鉛礦、褐鐵礦、黃鐵礦,少量含銀硫化礦等;非金屬礦物有方解石、白云石、石英、碳質(zhì)等。礦石構(gòu)造主要為條帶狀、微層狀、團塊狀、網(wǎng)脈狀、扁豆狀、斑點狀等。結(jié)構(gòu)有他形粒狀、自形與半自形等,鉛鋅礦物屬微粒-微細粒不規(guī)則嵌布類型。原礦密度為2.97 t/m3,礦石硬度8~12,屬中硬度可碎性礦石。礦石多元素分析結(jié)果見表1,原礦粒度組成見表2。
表1 礦石多元素分析結(jié)果 %
碎礦系統(tǒng)為三段一閉路工藝流程,如圖1所示,生產(chǎn)工藝中設(shè)置預(yù)先和檢查兩次篩分,具體流程為:≤500 mm的原礦經(jīng)過PE600×900顎式破碎機破碎,粗碎產(chǎn)品進入中碎YA1536振動篩預(yù)先篩分(篩孔18 mm×18 mm),篩上物料進入中碎PYYB1219圓錐破碎機,中碎后的物料進入細碎YA1842振動篩檢查篩分(篩孔18 mm×18 mm),篩下物料與預(yù)先篩分合格物料一并進入粉礦倉,篩上物料返回細碎PYYD1208圓錐破碎機循環(huán)破碎,最終產(chǎn)品粒度控制在-15 mm粒級≥90%。
表2 原礦粒度組成
圖1 碎礦工藝流程
1.設(shè)備方面:一是中、細碎圓錐破碎機和篩分設(shè)備已使用20多年,設(shè)備老化,性能嚴重下降,處理能力滿足不了目前生產(chǎn)需要。尤其是從2008年開始,選礦廠原礦處理量逐年擴大,2011年選礦處理能力已經(jīng)達到1 080 t/d,在產(chǎn)能的提升過程中,原有的破碎設(shè)備面臨著破碎產(chǎn)品粒度偏大、小時處理能力偏小、設(shè)備生產(chǎn)效率低以及破碎系統(tǒng)開機時間長等制約生產(chǎn)的問題,特別是中碎、細碎和篩分設(shè)備已不能適應(yīng)處理量不斷增加的生產(chǎn)要求;二是中、細碎圓錐破碎機設(shè)備故障率高,檢修搶修頻繁,平均檢修時間為6~8 h,最長可達12 h,也影響了正常生產(chǎn);三是篩分設(shè)備面積嚴重不足,篩分效率低,合格物料不能及時篩出,循環(huán)負荷量大,影響了圓錐破碎機的工作效率,增加了設(shè)備能耗。
2.對磨礦系統(tǒng)的影響:最終破碎產(chǎn)品粒度較粗,產(chǎn)品粒級中粗粒級含量較高,入磨粒度15~10 mm占37.97%,影響了球磨生產(chǎn)能力的提高,制約了生產(chǎn)。
綜合以上可以看出:破碎與篩分設(shè)備問題是碎礦流程的瓶頸,制約著流程的正常運行和處理能力的提高。因此,采用高效破碎與篩分設(shè)備,提高設(shè)備工作效率,降低破碎產(chǎn)品粒度成為必然選擇。
在不改變碎礦工藝的情況下,正確選用新型高效的破碎和篩分設(shè)備是實現(xiàn)多碎少磨最有效的方法。根據(jù)流程考察以及對存在問題的分析結(jié)果,選礦廠決定對目前使用的中、細碎圓錐破碎機和振動篩進行更新?lián)Q代,以增加碎礦作業(yè)的總破碎比與提高篩分作業(yè)效率,盡量減少破碎合格產(chǎn)品再循環(huán)進入破碎機,減少不必要的能耗和提高破碎機的生產(chǎn)能力,暢通破碎系統(tǒng)生產(chǎn)流程,為后續(xù)磨礦作業(yè)創(chuàng)造條件。
選礦廠分別于2013年、2016年,將破碎車間兩臺服務(wù)年限到期的中、細碎單缸液壓圓錐破碎機,更新為高效節(jié)能的山特維克CH430圓錐破碎機。
山特維克CH430圓錐破碎機設(shè)計先進,機體緊湊,破碎能力強,產(chǎn)品粒形較好。其主要特點為:(1)按重型工況設(shè)計,主軸上下兩點支撐,受力條件好;(2)腔形變化較多,恒定破碎腔設(shè)計使襯板磨損周期內(nèi)給料和生產(chǎn)能力保持穩(wěn)定,可顯著降低運行成本;(3)偏心襯套可設(shè)置4種偏心距,使設(shè)備的靈活性和適應(yīng)性大大增強;(4)配備智能型排料口調(diào)節(jié)系統(tǒng),可使破碎機的性能達到最大化;(5)先進的襯板磨損量控制功能、自動補償功能、運行數(shù)據(jù)記錄查詢功能以及方便的網(wǎng)絡(luò)通信功能,能顯著提高設(shè)備的維護水平。
設(shè)備更新后,提高了中、細碎作業(yè)破碎比,均衡了中、細碎作業(yè)負荷率,解決了以前生產(chǎn)中排礦產(chǎn)品粒度粗、粒度不均等問題,破礦效果十分明顯。改造前后破碎生產(chǎn)運行參數(shù)對比見表3。
表3 改造前后破碎生產(chǎn)運行參數(shù)對比
篩分系統(tǒng)承擔著整個碎礦流程的主要篩分任務(wù),作用十分重要,篩分效率的高低直接影響著合格產(chǎn)品的多少和物料質(zhì)量。
1.2017 年9月將細碎振動篩更新為2YA1842振動篩,細碎振動篩設(shè)備性能參數(shù)對比見表4。
表4 細碎振動篩設(shè)備性能參數(shù)對比
經(jīng)過試運行,發(fā)現(xiàn)細碎圓錐頻繁出現(xiàn)堵塞溢礦且循環(huán)負荷偏大情況。針對此問題,對細碎振篩的給礦物料進行了取樣篩分,結(jié)果為70~10 mm粒級占67.37%,+25 mm粒級占12.86%,粗粒級含量占比較大。根據(jù)取樣考查結(jié)果和現(xiàn)場調(diào)查情況,分析主要原因為:一是振篩上、下層篩網(wǎng)負荷率不合理,上層篩網(wǎng)孔徑偏小,大部分物料下不去,含有大量粉礦的物料進入細碎圓錐,影響了設(shè)備處理能力和工作效率;二是篩網(wǎng)孔徑為方形孔,對扁平和條形礦粒的篩分效果較差,影響了篩分效率。
綜合以上,采取了調(diào)整篩網(wǎng)孔徑的優(yōu)化措施:一是將上層篩孔徑14 mm×14 mm變?yōu)?5 mm×25 mm,充分發(fā)揮上層大尺寸篩網(wǎng)對物料的疏松作用;二是將下層篩方形孔徑12 mm×12 mm變?yōu)榫匦慰讖?2 mm×20 mm,充分發(fā)揮下層篩子對細粒級的主要篩分作用,以及增強扁平和條形顆粒的透篩率,減小碎礦的循環(huán)負荷,最大化提高破碎效率和篩分效果。
經(jīng)過優(yōu)化改造,上、下層篩負荷率得到了合理分配,篩分效率提高到了89%以上,篩下產(chǎn)品中細粒級含量明顯增多。
2.2018 年6月將中碎振動篩進行了更新,仍為單層篩,孔徑確定為12 mm×20 mm,同樣也是增強扁平和條形顆粒的透篩率。改造后,中碎預(yù)先篩分工作效率由54%提高到了70%以上。
通過對篩分系統(tǒng)設(shè)備更新以及優(yōu)化改造,碎礦產(chǎn)品粒度控制到了12 mm以下,細粒級-10 mm含量由52.31%提高到了80.64%,既提高了細粒級的篩分效率,減少了進入中碎的細粒級含量,又減小了篩下產(chǎn)物的粒度,增強了篩分效果。改造前后破碎生產(chǎn)運行參數(shù)對比見表5。
表5 改造前后破碎生產(chǎn)運行參數(shù)對比
改造后,碎礦產(chǎn)品粒度控制到了-12 mm占90.44%,碎礦產(chǎn)品粒度組成發(fā)生明顯變化,細粒級-10 mm含量提高了28.33%,達到80.64%;易磨粒級-5 mm含量提高了7.89%。在保證磨礦細度-0.074 mm 73%~75%的情況下,球磨機處理能力提高了 120 t/d,總動力成本降低了 1.57 kWh/t,球耗降低了0.04 kg/t,年增加經(jīng)濟效益約500萬元以上,有效控制了生產(chǎn)成本,給企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟效益。碎礦系統(tǒng)改造前后,最終產(chǎn)品粒度組成對比見表6、生產(chǎn)指標對比見表7(表中數(shù)據(jù)摘自生產(chǎn)統(tǒng)計報表)。
表6 改造前后碎礦最終產(chǎn)品粒度組成對比
表7 改造前后生產(chǎn)指標對比
另外,碎礦系統(tǒng)每天開機時間控制在9.8 h左右,與之前比較減少了約1.7 h,設(shè)備維護檢修有了時間保證,減少了設(shè)備故障,促進了設(shè)備的良好運行。
1.在沒有改變碎礦工藝的情況下,通過更新破碎、篩分主要設(shè)備以及對篩網(wǎng)孔徑的優(yōu)化改造,降低了碎礦產(chǎn)品粒度,大幅提高了-10 mm粒級含量,強化了“多碎少磨”效果,達到了增產(chǎn)降本,創(chuàng)造效益的目的。
2.針對設(shè)備陳舊現(xiàn)狀,走改造、挖潛增效之路,抓住制約生產(chǎn)的瓶頸,解決了困擾生產(chǎn)的難點。