葉建鋒,熊 宇,田 澤,梅云平,沈祎儂
(1.國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖北 武漢430077;2.湖北方源東力電力科學(xué)研究有限公司,湖北 武漢430077)
斷路器屬于高壓開(kāi)關(guān)類(lèi)設(shè)備的一種,在變電站中的作用是切斷故障電流,保護(hù)主變壓器等重要設(shè)備,防止事故擴(kuò)大的主要機(jī)構(gòu)[1-2]。斷路器可分為油斷路器、SF6斷路器、壓縮空氣斷路器、真空斷路器等[3]。斷路器一般由導(dǎo)電部分、絕緣部分、接觸與滅弧部分及操動(dòng)機(jī)構(gòu)部分,其中操動(dòng)機(jī)構(gòu)部分是保證斷路器快速切斷故障電流的主要部分,其故障發(fā)生率在斷路器的故障中占比較大[4-5]。
操動(dòng)機(jī)構(gòu)分為液壓操動(dòng)機(jī)構(gòu)、彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)以及電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu),其中彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)由于其操作能量小、分合閘速度快、機(jī)械壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)在斷路器中被廣泛使用,同時(shí),由于彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)故障而導(dǎo)致的斷路器故障時(shí)有發(fā)生[6-14]。
某500 kV 變電站的220 kV 斷路器A 相于2019 年12月出現(xiàn)異常的反復(fù)打壓現(xiàn)象,拆解后發(fā)現(xiàn)斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)中的卷簧斷裂。
該斷路器為A 廠家生產(chǎn)的斷路器,2007 年7 月投運(yùn),上次年度檢修時(shí)間為2016年5月,上次年度檢修時(shí)各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。
圖1為卷簧的加工圖紙,從圖紙可知,該卷簧材質(zhì)為DIN 1.7701(51CrMoV4)的彈簧鋼,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為DIN EN 10089-2003,卷簧厚度為11.2 mm,寬度為120 mm,由7圈組成,斷口位于從內(nèi)向外數(shù)第3圈。
該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該牌號(hào)彈簧鋼的化學(xué)成分、硬度、力學(xué)性能和表面脫碳層均作出規(guī)定,以下將通過(guò)磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)、光譜分析、硬度測(cè)量、拉力試驗(yàn)、脫碳層檢測(cè)、金相檢驗(yàn)、斷口分析等試驗(yàn)對(duì)卷簧斷裂原因進(jìn)行分析,圖紙中有規(guī)定質(zhì)量要求的項(xiàng)目按照?qǐng)D紙執(zhí)行,否則按標(biāo)準(zhǔn)《DIN EN 10089-2003 淬火和回火彈簧用熱軋鋼材.交貨技術(shù)條件》執(zhí)行。
根據(jù)故障情況、加工圖紙及目前掌握的信息計(jì)劃做表1中的試驗(yàn)。
圖1 卷簧加工圖Fig.1 Drawing of coil spring
表1 試驗(yàn)計(jì)劃Table 1 Test plans
對(duì)卷簧進(jìn)行磁粉檢測(cè)[15-18]及滲透檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)裂紋及其他缺陷。
使用M5000 全元素光譜儀對(duì)卷簧進(jìn)行光譜分析,結(jié)果如表2所示,從光譜分析結(jié)果可見(jiàn),卷簧的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 光譜分析結(jié)果Table 2 Results of spectral analysis
使用HBRV-187.5布洛維硬度計(jì)對(duì)卷簧進(jìn)行硬度測(cè)量,結(jié)果如表3 所示,圖紙要求硬度為45~48 HRC,從表3可見(jiàn),該卷簧的硬度偏高[19-21],不符合圖紙上的技術(shù)要求。
使用WAW-600 kN 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)卷簧進(jìn)行拉力試驗(yàn),抗拉強(qiáng)度實(shí)測(cè)值為1 777 MPa,標(biāo)準(zhǔn)中抗拉強(qiáng)度的參考值為1 450~1 750 MPa,從實(shí)測(cè)結(jié)果可見(jiàn),該卷簧的抗拉強(qiáng)度偏高。
表3 硬度測(cè)試結(jié)果Table 3 Results of hardness
對(duì)卷簧進(jìn)行脫碳層檢驗(yàn)[22-24],脫碳層實(shí)測(cè)深度如表4 所示,從實(shí)測(cè)結(jié)果可見(jiàn),脫碳層深度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表4 脫碳層深度測(cè)量結(jié)果Table 4 Results of decarburization layer detection
使用Axio Observer金相顯微鏡對(duì)卷簧取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn),金相組織為回火索氏體,如圖2所示。
圖2 金相組織Fig.2 Metallographic structure
對(duì)卷簧的斷面進(jìn)行宏觀檢查,如圖3所示,從斷面的宏觀形貌可以判斷,下圖中紅框部位為裂紋起源部位(河流花樣的收斂部位),而卷簧的4 個(gè)邊沿為最終斷裂部位(最終斷裂部位存在剪切唇),裂紋擴(kuò)展方向?yàn)榧^所指方向。
圖3 斷口宏觀形貌Fig.3 Macroscopic fracture morphology
使用掃描電鏡對(duì)裂紋起源區(qū)進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖4~圖6所示。
圖4中紅色方框部位有深度約1.5 mm的磨損擠壓痕跡,為卷簧形成初始裂紋后裂紋兩邊相互擠壓導(dǎo)致的磨損擠壓痕跡,該磨損擠壓痕跡導(dǎo)致裂紋起源處的部分原始形貌破壞。
圖5和圖6分別為圖4中1號(hào)和2號(hào)紅色圓圈部位的放大圖,從圖5、圖6 可見(jiàn),該部位為沿晶開(kāi)裂,即脆性開(kāi)裂。
圖4 裂紋起源區(qū)Fig.4 Crack origin area
圖5 裂紋起源區(qū)Fig.5 Crack origin area
圖6 裂紋起源區(qū)Fig.6 Crack origin area
對(duì)裂紋擴(kuò)展區(qū)進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖7~圖8所示,圖8 為圖7 中紅色方框放大圖,從圖8 中可見(jiàn),裂紋擴(kuò)展區(qū)存在韌窩,為韌性開(kāi)裂。
圖7 裂紋擴(kuò)展區(qū)Fig.7 Crack growth area
圖8 裂紋擴(kuò)展區(qū)Fig.8 Crack growth area
斷裂卷簧的化學(xué)成分、脫碳層深度均滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,磁粉檢測(cè)及滲透檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)斷裂處之外的部位存在裂紋的情況。
卷簧的硬度較圖紙的要求值稍微偏高(抗拉強(qiáng)度偏高也驗(yàn)證了硬度偏高的事實(shí))。
從掃描電鏡分析可見(jiàn),裂紋的擴(kuò)展區(qū),即斷面的大部分區(qū)域均為韌性斷面,由此可見(jiàn),該材料在純應(yīng)力作用下呈現(xiàn)為韌性斷裂,但裂紋起源區(qū)則為沿晶的脆性斷面,由此推斷裂紋的起源不是單純由于應(yīng)力導(dǎo)致(假如單純由應(yīng)力導(dǎo)致,則裂紋起源部位應(yīng)該也為韌性斷面),裂紋起源部位的沿晶斷面應(yīng)該為熱處理導(dǎo)致的原始裂紋[25-29]。
綜上所述,卷簧的斷裂原因?yàn)闊崽幚韺?dǎo)致卷簧表面局部存在原始裂紋。
建議生產(chǎn)廠家對(duì)加工成型后的卷簧進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),防止帶有表面缺陷的卷簧投入使用。卷簧卷制后受檢測(cè)空間的限制,使用常規(guī)的表面無(wú)損檢測(cè)方法無(wú)法對(duì)其進(jìn)行全面檢測(cè),超聲導(dǎo)波由于其傳播距離長(zhǎng)的特點(diǎn),且對(duì)于表面和內(nèi)部有相同的檢測(cè)靈敏度,可以用于卷簧表面缺陷的無(wú)損檢測(cè)[30-31]。
建議設(shè)備運(yùn)維單位加強(qiáng)同類(lèi)型斷路器操作機(jī)構(gòu)的巡檢。
[參考文獻(xiàn)](References)
[1] 梁煜健.500 kV交流變電站斷路器的運(yùn)行情況及故障原因分析[D].廣州:華南理工大學(xué),2013.LIANG Yujian.The operation of circuit breaker of 500 kV AC substation and the analysis of its fault reason[D].Guangzhou:South China University of Technology,2013.
[2] 匡子靚.斷路器彈簧操作機(jī)構(gòu)故障原因分析及解決策略[J].科技與創(chuàng)新,2018,(17):37-39.
[3] 張佩.高壓斷路器機(jī)械故障診斷方法的研究[D].北京:華北電力大學(xué),2014.ZHANG Pei.Research on mechanical fault diagnosis method of high voltage circuit breaker[D].Beijing:North China Electric Power University,2014.
[4] 張玉偉.高壓斷路器常見(jiàn)故障原因的分析與處理[J].大眾標(biāo)準(zhǔn)化,2019,(12):98,100.
[5] 郭震.高壓斷路器工作原理及故障分析[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2019,(21):52-53.
[6] 曾慶淳,王浩.一起ABB 公司BLK 型彈簧機(jī)構(gòu)故障分析[J].湖北電力,2009,33(02):20-21.ZENG Qingchun,WANG Hao.The analysis of a BLK type spring mechanism fault from ABB company[J].Hubei Electric Power,2009,33(02):20-21.
[7] 周?chē)?guó)偉,董建新,肖珊珊,等.高壓斷路器彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)典型故障應(yīng)力分析[J].浙江電力,2018,37(12):93-99.ZHOU Guowei,DONG Jianxin,XIAO Shanshan,et al.Typical fault stress analysis of spring operating mechanism of highvoltage circuit breaker[J].Zhejiang Electric Power,2018,37(12):93-99.
[8] 郭躍東,郭麗華,郭小嫻.斷路器彈簧機(jī)構(gòu)儲(chǔ)能故障分析[J].電世界,2019,60(03):17-19.
[9] 何萬(wàn)濤.斷路器彈簧機(jī)構(gòu)常見(jiàn)故障分析與處理[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2019,(06):188-189.HE Wantao.Analysis and treatment of common faults of circuit breaker spring mechanism[J].Modern Manufacturing Technology and Equipment,2019,(06):188-189.
[10] 鄭隆,李月青.一起斷路器彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)拒分閘故障的分析和處理[J].電力設(shè)備管理,2019,(11):38-39.
[11] 徐木桂,章海斌,過(guò)羿.500 kV 斷路器儲(chǔ)能電機(jī)減速器軸銷(xiāo)斷裂故障機(jī)理分析及防范措施研究[J].湖北電力,2019,43(03):57-63.XU Mugui,ZHANG Haibin,GUO Yi.Mechanism analysis and preventive measures of reducer shaft pin fracture in energy storage motor of 500 kV circuit breaker[J].Hubei Electric Power,2019,43(03):57-63.
[12] 張國(guó)寶,楊為,朱勝龍,等.一起CT20 型彈簧機(jī)構(gòu)斷路器拒分故障原因分析及處理[J].電氣技術(shù),2019,20(12):91-93.ZHANG Guobao,YANG Wei,ZHU Shenglong,et al.The breakdown reason and solving method of rejection of circuit breaker using CT20 spring mechanism[J].Electrical Engineering,2019,20(12):91-93.
[13] 楊迎春.大理供電局220 kV 蘇屯變蘇崇線231 斷路器儲(chǔ)能彈簧斷裂原因分析[C].2011年云南電力技術(shù)論壇論文集.2011.
[14] 陳漢陽(yáng).高壓斷路器儲(chǔ)能彈簧失效分析及截面形狀優(yōu)化[D].湘潭:湘潭大學(xué),2018.CHEN Hanyang.Failure analysis and cross section shape optimization of high voltage circuit breaker energy storage spring[D].Xiangtan:Xiangtan University,2018.
[15] 蘇曉冰.煤礦窄軌車(chē)輛用彈簧原材料表面磁粉探傷方法的研究[J].科技資訊,2012,(12):102.
[16] 魏志奇.碟形彈簧的磁粉探傷[J].無(wú)損檢測(cè),1993,15(01):23-24.WEI Zhiqi.Magnetic particle inspection of dished springs[J].Nondestructive Testing,1993,15(01):23-24.
[17] 王未,張子誠(chéng),陳善功.機(jī)車(chē)車(chē)輛熱卷彈簧原材料表面磁粉探傷—超長(zhǎng)桿件表面磁粉探傷實(shí)踐[J].無(wú)損檢測(cè),1990,12(11):311-313,316.WANG Wei, ZHANG Zicheng, CHEN Shangong.Electromagnetic inspection of the row material surface of hot coiling spring for locomotive and rolling stock-practice of electromagnetic inspection of super long rods [J].Nondestructive Testing,1990,12(11):311-313,316.
[18] 楊田,韓永生,呂林川,等.機(jī)車(chē)轉(zhuǎn)向架彈簧的磁粉探傷[J].無(wú)損檢測(cè),2013,35(04):21-24.YANG Tian,HAN Yongsheng,LV Linchuan,et al.Magnetic particle testing for bogie spring of locomotive [J].Nondestructive Testing,2013,35(04):21-24.
[19] 侯世耀.55CrMnA 彈簧扁鋼表面硬度的研究[C].2010 年全國(guó)軋鋼生產(chǎn)技術(shù)會(huì)議文集,2010.
[20] 王曉峰,陳偉慶.冷卻速率對(duì)55CrSi彈簧鋼的相變組織和顯微硬度的影響[J].上海金屬,2010,32(06):13-15.WANG Xiaofeng,CHEN Weiqing.Influence of cooling rate on transformation structure and micro-hardness of spring steel 55SiCr[J].Shanghai Metals,2010,32(06):13-15.
[21] 馬鳴圖,齊顯新.回火硬度對(duì)新型中碳彈簧鋼應(yīng)變疲勞特性的影響[J].河南科學(xué),1993,(01):39-52.
[22] 權(quán)淑麗,郭昭橋,鄭開(kāi)宇,等.脫碳層深度對(duì)彈簧鋼55CrSiA 疲勞性能的影響[J].浙江冶金,2015,(04):26-28.
[23] 劉義祥,羅志勇.金屬?gòu)椈擅撎紝雍穸扰c受熱溫度和時(shí)間的關(guān)系[J].武警學(xué)院學(xué)報(bào),2002,18(01):20-22.LIU Yuxiang,LUO Zhiyong.The relationship between the thickness of decarbonic layer of metal spring and the temperature and time heated[J].Journal Of The Chinese People's Armed Police Force Academy,2002,18(01):20-22.
[24] 高峰,唐日俊,寧玉濤.熱工工藝對(duì)60Si2Mn 彈簧鋼脫碳層深度的影響[J].本鋼技術(shù),1996,(03):32-35.
[25] 甘達(dá)淅,龔榮.熱處理后彈簧鋼絲斷裂原因分析[J].熱加工工藝,2018,47(14):255-257,260.GAN Daxi,GONG Rong.Fracture cause analysis of spring steel wire after heat treatment[J].Hot Working Technology,2018,47(14):255-257,260.
[26] 田琴,雷源源,楊明,等.50CrVA 彈簧生產(chǎn)過(guò)程中的斷裂分析[J].鑄造技術(shù),2010,31(03):359-361.TIAN Qin,LEI Yuanyuan,YANG Ming,et al.Fracture analysis on 50CrVA spring during production process[J].Foundry Technology,2010,31(03):359-361.
[27] 朱林,何宏梅,單以銀,等.51CrV4鋼彈簧材料回火特性研究[J].熱加工工藝,2010,39(20):144-148.ZHU Lin,HE Hongmei,SHAN Yiyin,et al.Study on tempering characteristics of 51Crv4 spring steel[J].Hot Working Technology,2010,39(20):144-148.
[28] 歐陽(yáng)雅娜.彈簧鋼的熱處理工藝研究[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2015.OUYANG Yana.Research of heat treatment of spring steel[D].Tianjin:Hebei University of Technology,2015.
[29] 姜婷,汪開(kāi)忠,于同仁,等.熱處理工藝對(duì)彈簧鋼55 SiCrV力學(xué)性能和組織的影響[J].金屬熱處理,2019,44(10):96-99.JIANG Ting,WANG Kaizhong,YU Tongren,et al.Effect of heat treatment process on mechanical properties and microstructure of 55 SiCrV spring steel[J].Heat Treatment of Metals,2019,44(10):96-99.
[30] 覃小倩,毛漢領(lǐng),易曉旭,等.卷簧缺陷檢測(cè)的超聲導(dǎo)波傳感器研制[J].電子制作,2019,(09):52-54.
[31] 邊美華,梁世容,彭家寧,等.高壓斷路器大型儲(chǔ)能卷簧應(yīng)力狀態(tài)及危險(xiǎn)區(qū)域仿真分析[J].中國(guó)工程機(jī)械學(xué)報(bào),2018,16(05):448-452.BIAN Meihua,LIANG Shirong,PENG Jianing,et al.Simulated analysis of the stress states and dangerous area in the storage coil spring of high voltage circuit breaker[J].Chinese Journal of Construction Machinery,2018,16(05):448-452.