肖志偉 黃懷亮
摘 要:本文通過對永坪煉油廠50萬噸/年催化裝置催化汽油辛烷值影響因素研究分析,并根據(jù)分析結果制定措施,優(yōu)化調整操作,提高催化汽油辛烷值,進而提高裝置運行經(jīng)濟效益。
關鍵詞:催化汽油;辛烷值;應對措施
一、前言
隨著環(huán)保要求的日益提高,對汽油的質量指標要求越來越高,不僅限制了汽油中的烯烴含量和硫含量,對汽油辛烷值的要求也在提高。目前,我國汽油池中的主要成分是催化裂化汽油的脫硫汽油,約占70%左右,其余為重整汽油、直餾汽油、烷基化汽油等。直餾汽油辛烷值較低,重整汽油、烷基化汽油辛烷值高但所占比例較小,因此,催化裂化汽油的辛烷值占車用汽油辛烷值總量的重要部分,提高催化裂化汽油的辛烷值對生產(chǎn)高辛烷值的汽油具有重要意義。
永坪煉油成品汽油主要由15萬噸/年重整裝置的重整汽油和90萬噸/年S-zorb裝置處理的催化汽油進行調合,由于重整裝置和催化裝置加工量不匹配,催化汽油和重整汽油比例為6.7:1,重整汽油嚴重不足,需要添加較多的添加劑來提高汽油辛烷值,大幅度增加了成品汽油的生產(chǎn)成本。提高FCC汽油的辛烷值,切實減少汽油添加劑的使用量,對于煉油廠顯得尤為重要,不僅可以保證產(chǎn)品質量,也有著巨大的經(jīng)濟效益,符合企業(yè)增收節(jié)支政策,有利于提高全廠經(jīng)濟效益。
二、現(xiàn)狀
通過對50萬噸/年催化裝置2014年劑2015年汽油辛烷值統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):2014年4月到9月汽油辛烷值平均值為88;2014年10月到11月,汽油辛烷值平均值為89;2015年開工后汽油辛烷值平均值為88。即2015年開工后汽油辛烷值較2014年停工前有所降低。
三、原因分析
經(jīng)過對50萬噸/年催化裝置催化汽油辛烷值低的原因展開調查,并對影響其因素進行分析,分析結果如下:
1、原料供應不足
原料供應不足,引起反應崗位頻繁的提降原料量,必然會引起反應溫度的變化,反應深度的變化,導致整體操作的波動,催化劑的含碳量也會有所變化,進而會影響催化劑的活性。
2、反應溫度
反應溫度的變化會引起反應深度的變化,有利于提高汽油的辛烷值,但是提高反應溫度也有不利的一面,反應溫度提高,汽油中的烯烴含量上升,超出裝置降烯烴的要求,故采取提高反應溫度來提高汽油辛烷值不可取。
3、重整輕石腦油回煉
回煉比增加后,反應所需熱量大大增加,原料預熱爐的熱負荷、反應器和分餾塔等的負荷都會隨之增加。由于反應所需要熱量增加,反過來會使再生溫度降低,再生催化劑含碳量增加,影響催化劑活性。
4、催化劑活性
一般來說,隨著分子篩含量增高,氫轉移活性也相應增加。產(chǎn)品中烯烴含量相對減少,而使汽油辛烷值下降。
5、再生催化劑含碳量
在其他參數(shù)不變的情況下,將再劑含碳量從0.07%增加到0.5%時,轉化率下降,但汽油辛烷值增加。再劑含碳量每增加1%,汽油研究法辛烷值增加0.5。
四、應對措施
根據(jù)分析結果實際情況出發(fā),制定了相應的對策,分別從石腦油、再劑含碳量和催化劑活性三方面進行調整優(yōu)化。
1、4月15日至5月4日石腦油注入提升管回煉。改變回煉比,觀察催化汽油辛烷值的變化,回注輕石腦油不會提高汽油的辛烷值,只會降低催化汽油辛烷值。
2、5月10日至5月25日,5月10日后由于原料供應不足裝置處于降量生產(chǎn),再生效果較好,5月18日處于完全再生。所以再生劑含碳由0.5%以上降至0.06%,再生煙氣中CO含量由6%以上降至0%。發(fā)現(xiàn)催化裝置完全再生不能提高汽油的辛烷值,在不完全再生的工況下可適當提高汽油的辛烷值。
3、6月6日至7月9日,通過改變催化劑活性以觀察辛烷值變化,保持催化劑活性在適當?shù)姆秶商岣咂托镣橹?,?jīng)過試驗可得催化劑活性在61-64范圍內,辛烷值可達89以上。
五、結論
從表3、表4、表5可以看出,經(jīng)調整總結在保持催化劑活性在適當?shù)姆秶商岣咂托镣橹?,?jīng)過試驗可得催化劑活性在61-64范圍內,停止回注重整輕石腦,可使催化裝置辛烷值可達89以上。
參考文獻:
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