崔漢濤
摘 要:神州煤礦一采區(qū)輔助運輸巷與井底車場連接處無極繩連續(xù)牽引車采用單尾輪布置型式,無法實現(xiàn)副斜井提升機與無極繩連續(xù)牽引車之間的連續(xù)運輸,而采用雙尾輪布置型式,實現(xiàn)了無縫接力運輸,運輸效率提高9.8%。針對無極繩連續(xù)牽引車運行速度低,變四軌雙向運輸為三軌雙向運輸,不僅達到了同樣的運輸效率,而且節(jié)省投資614.8萬元。雙尾輪三軌雙向運輸無極繩連續(xù)牽引車簡少了運輸環(huán)節(jié)、運行安全可靠、投資低,取得了很好的經(jīng)濟效益。
關鍵詞:無極繩連續(xù)牽引車;雙尾輪;三軌雙向運輸;運輸效率
0? 引言
無極繩連續(xù)牽引車因適用于長距離、多變坡、巷道轉(zhuǎn)彎等各種復雜工況條件,在煤礦輔助運輸中得到了廣泛應用[1]。山西神州煤礦采用四六工作制,下組煤一采區(qū)輔助運輸巷道與副斜井井底車場相接,長度2016m,最大角度12°,最大班運輸量10次(60車),最大件液壓支架質(zhì)量22t。設計選用變頻無級調(diào)速SQ-120/132P型無極繩連續(xù)牽引車,最大靜張力120kN,配套隔爆交流變頻調(diào)速異步電動機132kW、660V,速度0.1~1.72m/s,張緊方式為機械重錘式。
與副斜井井底車場連接的無極繩連續(xù)牽引車按照傳統(tǒng)設計采用單尾輪布置型式[2-3],但無極繩連續(xù)牽引車在使用過程中存在以下問題:當?shù)V車在井底車場由副斜井提升機提升轉(zhuǎn)為無極繩連續(xù)牽引車運輸時,單尾輪布置型式總有一段距離需人工推車,尤其是重車運輸,工人勞動強度大、且效率及安全性低。無極繩連續(xù)牽引車固有的缺點就是速度低,對于長距離運輸時間過于緊張[4],不能滿足現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》的要求。針對以上問題,采用“雙尾輪”布置型式,提高副斜井提升機與無極繩連續(xù)牽引車的接力運輸效率,降低勞動強度;同時采用三軌雙向運輸,提高運輸能力,降低投資。
1? 雙尾輪布置型式
按照傳統(tǒng)設計,井底車場安裝的無極繩連續(xù)牽引車機頭布置在運輸巷道內(nèi),通過道岔2與副斜井提升機接力提升,在采區(qū)軌道巷內(nèi)布置一個尾輪,此布置型式見圖1。副斜井傾角25°,采用600mm軌距兩根軌道布置,到井底車場后變?yōu)閷ΨQ道岔,一側(cè)為重車線,重車線由井筒向道岔1方向為9‰下坡,確保礦車到達井底車場摘鉤后自溜至道岔1;另一側(cè)為輕車線,輕車線由道岔1向井筒方向為9‰下坡,采區(qū)的礦車到達道岔1自溜至井底車場,然后掛鉤由副斜井提升機提升至地面。車輛運輸操作方式為:副斜井提升機將礦車下放至井底車場后摘鉤,沿重車線自溜至道岔1,然后工人將礦車推至道岔2,再由無極繩連續(xù)牽引車的梭車運輸至采區(qū)巷道靠近工作面端;來自采區(qū)的矸石車或者空礦車由無極繩連續(xù)牽引車的梭車運輸至道岔2后摘鉤,工人將矸石車或者空礦車由道岔2→道岔1最終推入輕車線側(cè)進行自溜,再由副斜井提升機提升至地面。其中道岔1與道岔2之間距離為46m,靠人工推車,無法連續(xù)運輸,工人勞動強度大、運輸效率低、無法滿足高效現(xiàn)代化礦井建設。
設計對無極繩連續(xù)牽引車布置型式進行優(yōu)化,即在運輸區(qū)段中單獨開鑿一個無極繩連續(xù)牽引車硐室,該硐室與一采區(qū)輔助運輸巷道垂直,將無極繩連續(xù)牽引車機頭安裝在該硐室內(nèi),除按傳統(tǒng)布置型式在采區(qū)巷道內(nèi)布置一個尾輪外,在井底車場重車線與輕車線交叉點處再增加一個尾輪,重車線和輕車線維持傳統(tǒng)布置,此布置型式見圖2。車輛運輸方式為:副斜井提升機將礦車下放至井底車場后摘鉤,沿重車線自溜至道岔1,然后無極繩連續(xù)牽引車的梭車牽引礦車至采區(qū)巷道靠近工作面端;采區(qū)的矸石車或者空礦車由梭車牽引至道岔1后摘鉤,沿輕車線自溜至井底車場,再由副斜井提升機提升至地面,此布置型式基本無需人工推車,實現(xiàn)了連續(xù)運輸。
2? 三軌雙向運輸布置
眾所周知無極繩連續(xù)牽引車的速度低,最大不超過2.5m/s。神州煤礦選用的SQ-120/132P型無極繩連續(xù)牽引車,最大速度1.72m/s,運輸一趟所需時間T=2×(2016÷1.72+40)÷3600=0.67h,式中40為摘掛鉤時間(s),運輸10次為6.7h,已經(jīng)遠遠超過現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》四六工作制礦井輔助運輸不超過4.5h的規(guī)定,不滿足設計要求。有的礦井采取檢修班時進行運輸,超強度作業(yè),違規(guī)生產(chǎn);有的礦井采用兩段運輸,不僅增加一部無極繩連續(xù)牽引車及其控制系統(tǒng),而且運輸環(huán)節(jié)多、增加摘掛鉤人員、效率低;有的礦井采用四軌雙向運輸,減少提升時間,但是巷道斷面增大,增加投資。
設計對常規(guī)采用的四軌雙向運輸進行優(yōu)化。如果采用四軌雙向運輸,軌道中心間距為1.4m,礦車寬度0.88m,兩側(cè)滿足行人寬度0.86m,管道梁底高度2.9m滿足運輸液壓支架的要求,輔助運輸巷道凈寬4m,凈高度4m,凈斷面13.48m2,掘進斷面面積15.0m2。如圖3所示為四軌雙向運輸?shù)南锏罃嗝妗?/p>
為了減小巷道斷面,減少投資,設計采用三根軌道雙向運輸,車輛運行時共用一根軌道,在運輸中部兩車相遇時布置成四根軌道,成四根軌道運行,同樣可以達到采用四軌雙向運輸?shù)倪\輸效率,不僅減小了巷道斷面面積,也節(jié)省了一根軌道。采用三軌雙向運輸,軌道中心間距為0.7m,礦車寬度0.88m,兩側(cè)滿足行人寬度0.88m,管道梁底高度2.9m滿足運輸液壓支架的要求,輔助運輸巷道凈寬3.3m,凈高度3.75m,凈斷面11.21m2,掘進斷面面積12.65m2。圖4為三軌雙向運輸?shù)南锏罃嗝?,圖5為礦車相遇位置軌道布置型式。
3 經(jīng)濟效益
2015年10月雙尾輪三軌雙向運輸無極繩連續(xù)牽引車在神州煤礦安裝,通過4年多的運行,未出現(xiàn)一例問題,驗證了設計方案的可行性和科學性。該布置型式具有以下優(yōu)點:
(1)井底車場處無極繩連續(xù)牽引車采用雙尾輪布置可減少2名推車工,每人按年平均工資7萬元,每年節(jié)約14萬元;
(2)運輸距離按2016m計,單尾輪布置型式運輸一趟所需時間T1=(2016-46)÷1.72+46÷0.3=1299s,式中0.3為人工推車速度(m/s),46為道岔1與道岔2之間人工推車距離(m)。雙尾輪布置型式運輸一趟所需時間T2=2016÷1.72=1172s,運輸一趟可節(jié)省時間△T=1299-1172=127s,運輸效率提高了9.8%;
(3)采用三軌雙向運輸較四軌雙向運輸,不僅達到了同樣的運輸效率,而且減小了巷道斷面,節(jié)省了一根軌道。
四軌雙向運輸掘進斷面面積15m2,三軌雙向運輸掘進斷面面積12.65m2,斷面減小2.35m2,整條巷道減少(2016-50)×2.35=4620m3,式中50為三軌變四軌巷道的長度(m),按照0.125萬元/m3,節(jié)省投資577.5萬元。
四軌變?yōu)槿壓螅?jié)省軌道長度2016-50=1966m,按照30號鋼軌,單重30.1kg/m,單價0.6萬元/噸,節(jié)約35.5萬元,軌道安裝費按照設備費的5%,合計37.3萬元,再加上巷道費用共節(jié)省614.8萬元。
4 結(jié)語
雙尾輪三軌雙向運輸無極繩連續(xù)牽引車的設計,不僅礦車實現(xiàn)了連續(xù)接力運輸,簡少了運輸環(huán)節(jié),降低了工人勞動強度,提高了安全生產(chǎn)水平,而且達到了四軌雙向運輸?shù)倪\輸效率,節(jié)省了投資,取得了明顯的經(jīng)濟效益,具有一定的推廣價值。
參考文獻
[1] 王毅武,金向陽,凌志達.煤礦井下輔助運輸方式優(yōu)選[J].煤礦開采,2010(8):17-19.
[2] 王小國,梁家豪.中置式雙尾輪無極繩絞車運輸方式在不規(guī)則綜采工作面的研究與應用[J].煤礦機械,2019(6):152-154.
[3] 翟占威.無極繩絞車雙尾輪運輸技術在煤礦井下的應用[J].江西煤炭科技,2018(4):138-139.
[4] 金向陽,王坡礦井輔助運輸系統(tǒng)改造設計[J].煤炭工程,2008(3):7-9.