王濤 隋旭日 朱玉河
摘 要:當(dāng)前,在橫梁管焊接作業(yè)中,氣孔與未熔合缺陷較為常見。所以本文主要分析這兩種缺陷,本文首先闡述了實(shí)驗(yàn)方法和材料,之后調(diào)查2018年4—5月與10—11月的生產(chǎn)現(xiàn)狀。最終確定了兩種缺陷形成原因,并提出一些優(yōu)化策略,希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人員與單位提供參考。
關(guān)鍵詞:動(dòng)車組;轉(zhuǎn)向架管;對(duì)接結(jié)構(gòu)焊控制
前言:
通常,為了有效確保列車行駛安全,通過借助焊接手段對(duì)列車轉(zhuǎn)向架進(jìn)行處理,主要由橫梁、側(cè)梁和相關(guān)附件構(gòu)成。比如,我國(guó)時(shí)速在300km/h以上的列車,主要通過橫梁管連接轉(zhuǎn)向架,并且橫梁管在轉(zhuǎn)向架中具有重要地位,連接于列車側(cè)梁[1]。然而當(dāng)前,橫梁管焊接無法充分滿足要求,產(chǎn)生氣孔、沒有熔合等,嚴(yán)重影響焊接質(zhì)量,同時(shí)影響生產(chǎn)力。
1 實(shí)驗(yàn)方法與材料
轉(zhuǎn)向架橫梁鋼管與兩個(gè)連接座的材質(zhì)基本上為S355J2+N,對(duì)于連接位置接頭主要選擇環(huán)狀接頭,在內(nèi)側(cè)坡口方面,以5V形式為主,坡口角度是45°。在外側(cè)坡口方面,以10U形式為主,角度為12°,另外,需要保證中間可以預(yù)留1.8mm的村邊。見下圖。
另外,在焊接質(zhì)量方面的要求也較為嚴(yán)格,通常,為了確保列車行駛安全性,焊縫質(zhì)量應(yīng)該以CPA為標(biāo)準(zhǔn),完成焊接工作后,應(yīng)該通過100%射線與100%磁粉對(duì)焊縫位置進(jìn)行探傷處理。開展橫梁管組對(duì)工作時(shí),應(yīng)該確保外坡口的顳部可以均勻分布定位焊,同時(shí)在其焊縫長(zhǎng)度方面的規(guī)定非常明確,通常需要將焊縫控制在50mmm左右。
開展焊接作業(yè)前,應(yīng)該優(yōu)先打磨焊縫兩側(cè),進(jìn)行形成45°斜面,之后選擇CLOOS ROMAT310機(jī)械手臂優(yōu)先焊接內(nèi)側(cè)5V,之后進(jìn)行2道焊接,完成該環(huán)節(jié)工作后,應(yīng)該借助打磨機(jī)對(duì)外側(cè)坡口進(jìn)行清根處理,保證未融透位置全部去除,保證其光滑度。完成清根工作后,應(yīng)該確保外坡口深度在12.5mm左右。對(duì)于10U焊接焊縫焊接工作,應(yīng)該分為3層進(jìn)行3道焊接處理,之后100%射線與100%磁粉進(jìn)行探傷處理。若是此過程發(fā)現(xiàn)焊接曲線,應(yīng)該借助KW-4C數(shù)字超聲波射線與儀器配合,進(jìn)而充分確定焊接缺陷位置、大小與種類,便于返修工作順利開展。
2 分析和討論
2.1調(diào)查生產(chǎn)現(xiàn)狀
首先可以對(duì)2018年4—5月車間開展的CRH380動(dòng)車轉(zhuǎn)向架的橫梁管焊接作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),同時(shí)統(tǒng)計(jì)前十根完成焊接的產(chǎn)品質(zhì)量。其次,應(yīng)該對(duì)2018年10月與11月,展開260lm/h動(dòng)車橫梁管焊接作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),同時(shí)追蹤統(tǒng)計(jì)前期25根產(chǎn)品的質(zhì)[2]。對(duì)兩階段調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),具體使用此類橫梁管雙面環(huán)形焊縫時(shí),焊接缺陷較多,并且焊接合格率與規(guī)定要求存在較大差距。另外,深入分析兩階段工作后,發(fā)現(xiàn)氣孔與沒有熔合是橫梁管焊接主要缺陷,并且在同一處位置會(huì)同時(shí)出現(xiàn)兩種問題,沒有熔合缺陷發(fā)生次數(shù)較多,在所有缺陷中出現(xiàn)頻率高達(dá)57%,雖然氣孔缺陷發(fā)生此處相對(duì)較少,然而也達(dá)到36%。雖然會(huì)出現(xiàn)裂紋缺陷,然而其發(fā)生次數(shù)較少,屬于意外缺陷,出現(xiàn)頻率僅為3%。
2.2未熔合缺陷分析
未熔合探傷底片見下圖。
其主要具有以下特征:①缺陷概率高,在57%左右,并且經(jīng)常導(dǎo)致橫梁管報(bào)廢;②結(jié)合RT底片中未熔合缺陷發(fā)生部位,可以確定,母材坡口與焊縫連接位置是主要缺陷部位。③通過超聲波對(duì)缺陷深度進(jìn)行檢測(cè)發(fā)現(xiàn)未熔合部位與焊縫表面間距在11.5mm左右,為10U焊縫打底層的深度位置,并且在其他深度也會(huì)出現(xiàn)此種缺陷。④進(jìn)行返修后,還會(huì)發(fā)生缺陷問題。因此,致使橫梁管焊接出現(xiàn)批量未熔合缺陷屬于穩(wěn)定、持續(xù)性因素。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況分析,焊縫未熔合缺陷可能由以下原因造成:①焊縫外側(cè)清根工作不足,完成清根工作后,平面度沒有滿足設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致機(jī)械手無法穩(wěn)定追蹤焊接電弧。②工藝標(biāo)準(zhǔn)缺少合理性。③工裝同軸度不足,機(jī)械手進(jìn)行焊接處理時(shí),焊槍焊接角度不夠理想。
說明,不僅環(huán)境、清根與工裝同軸度會(huì)影響未熔合缺陷產(chǎn)生概率,工藝移速也會(huì)造成一定影響[3]。未熔合缺陷主要原因就是焊接時(shí),熱輸入沒有達(dá)到要求,主要體現(xiàn)在:焊接過程散熱比較快;焊接整體熱輸入不足;局部熱輸入不足。
2.3氣孔缺陷
第一階段氣孔缺陷較少,一般為單一騎扣,并且氣孔頻次與形成位置不夠固定,所以該階段氣孔成因?yàn)榕既恍砸蛩兀瑧?yīng)該以基礎(chǔ)工作為切入點(diǎn)。①焊接前借助無紡布與7063清洗液對(duì)坡口進(jìn)行認(rèn)真處理,保證坡口沒有銹蝕與油污等。②將車間大門與機(jī)械手電風(fēng)扇關(guān)閉,對(duì)保護(hù)氣體的流量進(jìn)行檢查,確定其是否與規(guī)定要求相符。③焊接式借助鋼絲刷將層道間氧化物清除,之后通過毛刷進(jìn)行清理。
在第二階段中,氣孔缺陷較為頻繁,并且出現(xiàn)了未熔合缺陷,氣孔較為密集。特別在氣候下降之后,車間溫度降低,氣孔產(chǎn)生次數(shù)增加,并且具有一定規(guī)律性。通過分析確認(rèn),該階段氣孔問題主要是由于水蒸氣冷凝之后在工件表面上附著,焊接過程中形成氫氣,與熔池相溶,進(jìn)而形成密集的氣孔缺陷。
針對(duì)氣溫影響,在焊接前以160℃溫度預(yù)熱工件,借助預(yù)熱處理將焊接區(qū)域冷凝水全部去除,降低焊接現(xiàn)場(chǎng)氫含量,對(duì)氣孔缺陷進(jìn)行有效控制。若是氣溫較低,進(jìn)行焊前預(yù)熱時(shí),焊接現(xiàn)場(chǎng)冷凝水會(huì)在溫度不斷升高過程中,逐漸降低,保證氫含量得到進(jìn)一步控制,進(jìn)行降低氣孔缺陷。
結(jié)語(yǔ):
綜上所述,開展橫梁管的雙面焊接作業(yè)時(shí),在U形坡口位置極易形成氣孔與未熔合缺陷問題。未熔合缺陷主要形成原因就是工藝參數(shù)缺少合理性,局部熱量不到位??梢酝ㄟ^降低打底層的填充量以及提高焊接層道數(shù)方法加以優(yōu)化。U形坡口應(yīng)該通過薄層打底與多道填充方法進(jìn)行焊接。對(duì)于氣孔缺陷,主要是焊前清潔工作不到位以及焊接現(xiàn)場(chǎng)溫度低等原因造成,在焊接前需要對(duì)坡口進(jìn)行清理,對(duì)層道間污物進(jìn)行有效處理,若是現(xiàn)場(chǎng)溫度較低,則需要通過預(yù)熱方法進(jìn)行處理。
參考文獻(xiàn):
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