陳喆,張凱,湯忠濱
(中國船舶集團有限公司第七0 三研究所,黑龍江 哈爾濱 150000)
催化主風(fēng)機在實際工作及運維管理中,影響軸瓦溫度發(fā)生異常的因素是較為多樣和復(fù)雜的,針對性地分析設(shè)備實際情況和運行狀況等,針對性地在檢修工作中,分析查找導(dǎo)致軸瓦溫度異常的風(fēng)險因素,并最終明確故障點,在此基礎(chǔ)上實施針對性的解決措施,是十分重要。潤滑油路管線的合理規(guī)劃與設(shè)計,對于大型機組的穩(wěn)定運行和日常檢修,均具有十分重要的影響。針對性地進行故障案例分析,有助于此類問題的產(chǎn)生,能夠為機組的穩(wěn)定運行提供一定的保證。
主風(fēng)機組作為催化生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,其運行狀態(tài)對于整個煉油廠是至關(guān)重要的,查找明確導(dǎo)致軸瓦溫度出現(xiàn)異常的原因,并在規(guī)劃設(shè)計階段進行預(yù)防,能夠降低設(shè)備運行過程中,出現(xiàn)溫度異常問題的風(fēng)險。研究中選取的研究對象是A煉油廠的60 萬t/a 催化裂化裝置主風(fēng)機組,煉油廠主風(fēng)機組設(shè)置的是兩臺離心式壓縮機,一臺開機運行一臺備用,以此向再生器供風(fēng),設(shè)備的驅(qū)動形式均采取凝汽式汽輪機驅(qū)動。機組的編號是202-K-101AB,MCL904 型離心式主風(fēng)機屬于催化裝置的核心運轉(zhuǎn)設(shè)備,機組4 級動靜組件,四級壓縮,生產(chǎn)制造廠家為沈陽鼓風(fēng)機廠。主風(fēng)機的驅(qū)動機為NK32/36/48型凝汽式汽輪機,生產(chǎn)制造廠家為杭州汽輪機廠。
主風(fēng)機組于2011 年開始投入生產(chǎn),從開始投產(chǎn)運行后,202-K-101AB 機組同時運行為再生器供風(fēng),實際檢測測試結(jié)果表明,兩臺汽輪機的進氣端軸瓦(1#)溫度始終呈偏高運行的狀態(tài),從開機運行之后穩(wěn)定逐漸升高,其運行值是85,83℃,報警值是105℃,其它的軸瓦溫度也全部是在65 ~70℃的范圍內(nèi)運行。在對裝置進行幾次針對性的停產(chǎn)后,進氣端的軸瓦溫度呈現(xiàn)上升表現(xiàn),及至2016 年進行設(shè)備檢修之前,溫度一定達到了95℃,92℃,對于主風(fēng)機組的穩(wěn)定運行已經(jīng)開始產(chǎn)生不可忽視的影響。
軸瓦工作的狀況主要是受到軸瓦溫度、軸瓦回油溫度以及軸瓦振動和軸系穩(wěn)定性的影響,溫度發(fā)生過異常對于軸瓦的正常運行會產(chǎn)生影響。軸瓦溫度的變化主要是受到以下風(fēng)險因素的影響:
第一,軸瓦的烏金表面發(fā)生脫胎或是受到損傷,或者是軸瓦和軸徑的接觸呈不均勻表現(xiàn)。軸承不均勻發(fā)生磨損表現(xiàn)如圖1 所示。
圖1 軸承不均勻磨損表現(xiàn)
第二,軸瓦的潤滑油溫度偏高,導(dǎo)致軸瓦溫度受到明顯影響。
第三,轉(zhuǎn)子中心發(fā)生偏差,或是軸承座溫度和揚度發(fā)生改變,從而導(dǎo)致軸瓦載荷分配出現(xiàn)不均,影響軸瓦溫度。
第四,軸瓦的進油量不足或是排油不暢。對機組使用的潤滑油進行目視和檢驗,結(jié)果均合格,并且出現(xiàn)溫度異常的僅為此瓦,則可以排除是由于油質(zhì)差導(dǎo)致的溫度異常。潤滑油的進油量不足,將會導(dǎo)致軸承的溫度上升。
第五,軸瓦和軸頂部的間隙偏小。
第六,機體的保溫效果未達到需求,致使氣缸的熱量輻射對軸瓦產(chǎn)生影響,進一步影響軸瓦溫度。
第七,溫度測量元件受到損傷,或是在進行測量后采取的補償方法不合理,導(dǎo)致測量中獲得的結(jié)果偏高。
第八,壓縮機徑向力過大,導(dǎo)致摩擦力過大,會致使油溫升高,依照機組的結(jié)構(gòu)形式與受力方式,在受力中,可能會出現(xiàn)軸向力過大的狀況,進而導(dǎo)致軸向位移過大的問題,從主副推位移來看,受力面受力變化并不大,則油溫及位移比較穩(wěn)定。徑向力過大的狀況是由于軸彎曲與軸承中心偏離較大,若是主軸經(jīng)歷過動平衡的時間較短,則主軸出現(xiàn)彎曲的概率較低。在軸承中心偏離主軸中心較大的狀況下,會導(dǎo)致局部瓦塊的受力較大,導(dǎo)致工作狀態(tài)變差,另外,在受力較差的情況下,瓦塊被研傷的風(fēng)險增加,也會導(dǎo)致軸瓦工作狀態(tài)受到更加嚴重的影響。軸承的中心位置變差主要是受到瓦塊安裝調(diào)整不合適的影響,可傾瓦軸承在上一周期的磨損間隙為0.40mm,在此背景下需要及時更換瓦塊,同時,在檢修過程中,還要對軸頸處進行檢查,觀察是否出現(xiàn)劃痕,若是存在劃痕,在檢修過程中進行打磨,安裝新的瓦塊后,若測量的間隙仍舊較大,應(yīng)當對軸承保持體的水平剖分面進行研磨,完成后,再采取壓鉛法測量間隙,保證其合格。
針對各軸瓦間隙及軸瓦進出油孔進行檢查,并對軸承座的自由狀態(tài)水平和機組對中進行針對性檢查,在將以上指標全部檢查完成后,有針對性地測試儀表測量元件,保證各項元件的測試指標在標準范圍內(nèi)。在對設(shè)備進行檢修時,確定機組K-101AB 的1#瓦下瓦出現(xiàn)磨損不均勻的問題,僅有接近回油管線端的下瓦面呈部分接觸,從上述軸承不均勻發(fā)生磨損的表現(xiàn),可以看出,軸瓦溫度過高,是由于軸徑和軸瓦接觸不均勻。兩臺機組的1#軸承座在外力作用下逐漸向前傾斜,使軸瓦接觸不均勻。結(jié)合檢測得到的數(shù)據(jù)結(jié)果,可以進一步明確瓦座出現(xiàn)傾斜的原因,是和相連接的回油管線具有密切關(guān)系的,在回油管線和軸承座硬連接形成外力作用的影響下,導(dǎo)致軸瓦發(fā)生傾斜。針對這一問題,在機組回裝后,將兩臺機組的回油管線剛性連接更改成金屬柔性連接。如圖2 所示。進行針對性處理后,投入運行后,機組K-101A 的1#軸瓦溫度為64.3℃,K-101B 的1#軸瓦溫度是60.1℃,軸瓦溫度過高的問題得到了解決,機組呈穩(wěn)定良好運行狀態(tài)。
圖2 金屬柔性連接方式的油路連接
除此之外,在日常運行維護中,還要有針對性地進行維護檢修:
第一,有針對性地調(diào)整潤滑油溫度。機組穩(wěn)定運行要保證潤滑油的溫度為46 ~52℃,依據(jù)實際運行情況,全開冷油器,保證潤滑油的溫度為下限溫度42℃,這樣能夠使冷卻效果得到強化。在潤滑油成功泵入到油泵中后,通過進行加壓處理,利用六通切換閥將潤滑油輸送到油冷卻器中,其中一組直接進行使用,另一組則留作備用。此時,壓力調(diào)節(jié)閥需要將其輸送到各個供油點,以實現(xiàn)對供機組軸承與聯(lián)軸器起到相應(yīng)的潤滑冷卻效果。得到的軸承回油將通過的油集合管輸送到油箱中,以實現(xiàn)循環(huán)利用。通過分析可知,通過分析可知,導(dǎo)致潤滑油冷卻后溫度升高的原因主要有以下幾個方面:一方面,可能是由于潤滑油冷卻器不具備足夠的冷卻能力,尚未構(gòu)成充足的冷卻面積,兩臺冷卻器只能實現(xiàn)并聯(lián)使用,而不能在溫度過高時同時進行降溫,最終出現(xiàn)潤滑油與循環(huán)冷卻水無法進行充足的換熱。
另一方面,機組中的各供油點并不具備足夠的供油壓力,導(dǎo)致的潤滑油沒有足夠的循環(huán)速度,造成機組軸承在工作過程中所產(chǎn)生的人臉無法及時被帶出。此外,循環(huán)水中的雜質(zhì)造成冷卻器管程出現(xiàn)堵塞,同樣會出現(xiàn)油泵溫度過高的情況。
第二,對主電機與煙機負荷分配進行調(diào)整。主電機與煙機負荷分配的調(diào)整,能夠使主風(fēng)機進氣端的受力下降,從而形成降低軸瓦溫度的效果,煙機退出正發(fā)電狀態(tài),機組的耗功可以保證在3.2MW 左右,靜葉控制為50%~70%,裝置外引空壓放空調(diào)節(jié)風(fēng),促使裝置的主風(fēng)機負荷下降,從而使進氣端受力狀況得到改善。
第三,對潤滑油壓力進行調(diào)整。有針對性地調(diào)整機組潤滑油主管的供油壓力,將其從138kPa 上調(diào)為142kPa,以上限運行,從而改善供油。經(jīng)過調(diào)整后,可以將機組的軸瓦溫度穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi),從而為后續(xù)檢修工作爭取充足的時間。
大型機組的軸瓦溫度過高,是受到較多環(huán)境因素的影響,從較為復(fù)雜的影響因素中,查找確定具體的原因,是檢修工作的重要基礎(chǔ),針對性的故障分析及預(yù)防措施研究,能夠為故障檢修和處理工作提供指導(dǎo)和經(jīng)驗。