劉劍利,余長(zhǎng)春,劉愛(ài)華,劉增讓,徐翠翠
(1.中國(guó)石化齊魯分公司研究院,山東 淄博 255400;2.中國(guó)石油大學(xué)(北京) 新能源與材料學(xué)院,北京 102249)
近年來(lái),我國(guó)煤化工、天然氣凈化行業(yè)發(fā)展迅速[1],產(chǎn)生大量酸性氣,該類酸性氣中CO2濃度較高[2]。目前,我國(guó)大都采用硫磺回收工藝處理酸性氣[3]。酸性氣進(jìn)入硫磺裝置制硫爐后,由于爐溫較低,其中的CO2會(huì)反應(yīng)生成大量CO[4]。同時(shí)因天然氣凈化廠硫磺裝置無(wú)外供氫源,需要采用在線爐工藝制氫[5],在線爐中也副產(chǎn)大量CO。此外,煉油廠硫磺回收裝置由于上游運(yùn)行的波動(dòng)常會(huì)使原料氣夾帶烴、油等[6-7],烴類在制硫爐內(nèi)發(fā)生不完全燃燒也會(huì)產(chǎn)生CO。而CO分子極性較強(qiáng),易吸附在尾氣加氫催化劑孔道的表面,與硫化物反應(yīng)生成大量COS,影響催化劑的水解活性,造成煙氣SO2排放超標(biāo)[8]??藙谒刮矚饧託浯呋瘎┚哂幸欢ǖ拇罂捉Y(jié)構(gòu),可減少CO在催化劑孔道中的停留時(shí)間,顯著提高催化劑的水解率。
本文介紹了中石化齊魯分公司研究院開發(fā)的LSH-02G克勞斯尾氣加氫催化劑的生產(chǎn)工藝、性能及工業(yè)應(yīng)用情況,旨在實(shí)現(xiàn)高含硫氣硫磺回收裝置催化劑國(guó)產(chǎn)化,降低企業(yè)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
LSH-02G催化劑以氧化鋁為載體,鈷、鉬為活性組分,采用擠出成型法制備催化劑載體,采用浸漬法制備催化劑。首先將氧化鋁粉(工業(yè)級(jí))、黏結(jié)劑(檸檬酸,工業(yè)級(jí))、擴(kuò)孔劑(田菁粉,工業(yè)級(jí))、去離子水一起捏合、擠條、烘干、焙燒制備成載體。將三氧化鉬(工業(yè)級(jí))、硝酸鈷(工業(yè)級(jí))溶于氨水中,加去離子水配制成紫色透明的鈷-鉬浸漬液,然后按照載體吸水率,采用等體積浸漬法浸漬活性組分,再經(jīng)烘干、焙燒制備成催化劑,制備流程見(jiàn)圖1。
所制備的LSH-02G催化劑呈藍(lán)灰色,三葉草條形,比表面積281 m2/g,總孔體積0.58 mL/g,大孔(孔徑大于75 nm的孔)體積0.20 mL/g。
LSH-02G催化劑的XRD譜圖(日本理學(xué)株式會(huì)社D/ max-γB型X射線衍射儀)見(jiàn)圖2。從圖2可以看出:催化劑的主要成分為γ-Al2O3,未觀察到明顯的金屬硫化物的衍射峰,表明催化劑上的金屬硫化物活性組分是以非晶態(tài)為主,具有良好的分散性。
將LSH-02G催化劑在中國(guó)石化普光天然氣凈化廠硫磺回收裝置尾氣處理單元加氫反應(yīng)器中進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用。該硫磺回收裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為200 kt/a,操作彈性在30%~130%,年運(yùn)行時(shí)間為8 000 h,總硫回收率可達(dá)99.8%以上。尾氣處理單元流程見(jiàn)圖3[9]。
圖1 LSH-02G催化劑制備工藝流程
圖2 LSH-02G催化劑的XRD譜圖
圖3 硫磺回收裝置尾氣處理單元流程示意
硫磺回收裝置尾氣處理單元加氫反應(yīng)器催化劑裝填示意見(jiàn)圖4。從底部至頂部依次裝填:Φ13 mm支撐瓷球,厚度為75 mm;Φ6 mm支撐瓷球,厚度為75 mm;LSH-02G催化劑,厚度為1 200 mm;Φ13 mm封頂瓷球,厚度為30 mm。
LSH-02G催化劑工業(yè)標(biāo)定試驗(yàn)分別在裝置設(shè)計(jì)負(fù)荷的80%、100%和110%條件下進(jìn)行。80%、100%負(fù)荷下標(biāo)定時(shí)間為72 h,110%負(fù)荷下標(biāo)定時(shí)間為4 h,間隔一段時(shí)間分別采樣并記錄操作參數(shù)。
2.3.1 加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)
標(biāo)定期間,加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1~表3。由表1~表3可見(jiàn),標(biāo)定期間加氫反應(yīng)單元運(yùn)行正常,在裝置不同運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器溫升在18~32 ℃范圍內(nèi),催化劑表現(xiàn)出良好的加氫及水解活性。急冷水pH保持穩(wěn)定,維持在7.8~8.0,急冷塔頂在線氫氣含量(φ,下同)維持在1.8%~2.2%,說(shuō)明加氫反應(yīng)器SO2加氫效果穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)生SO2穿透。
圖4 催化劑裝填示意
表1 80%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)
表2 100%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)
表3 110%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)
2.3.2 加氫反應(yīng)器入口和出口氣體分析數(shù)據(jù)
采用PE-Clarus500型氣相色譜儀(美國(guó)珀金埃爾默公司)分析測(cè)定加氫反應(yīng)器入口和出口氣體組分,結(jié)果見(jiàn)表4~表6。從表4~表6可以看出,出口氣體中硫化物只有H2S存在,SO2和其他硫化物均未檢出,說(shuō)明LSH-02G催化劑具有穩(wěn)定的SO2加氫及COS水解活性。加氫反應(yīng)器入口氣體中CO含量為0.46%~0.66%,出口氣體中CO含量低于0.12%,出口氣體中未檢出COS,說(shuō)明LSH-02G催化劑對(duì)CO具有較好的脫附能力,縮短了CO在催化劑孔道中的停留時(shí)間,同時(shí)說(shuō)明LSH-02G催化劑具有良好的水煤氣變換活性,促進(jìn)了CO與水反應(yīng)生成CO2和H2,減少了CO與S、SO2等反應(yīng)生成COS的機(jī)會(huì),降低了CO對(duì)催化劑水解能力的影響。
表4 80%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器入口和出口氣體組分 φ,%
表5 100%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器入口和出口氣體組分 φ,%
表6 110%運(yùn)行負(fù)荷下加氫反應(yīng)器入口和出口氣體組分 φ,%
2.3.3 尾氣吸收塔出口凈化氣COS含量
尾氣吸收塔出口凈化氣中通常含有加氫反應(yīng)器中未轉(zhuǎn)化的微量COS,為精確考察催化劑的水解性能,需對(duì)凈化氣中的COS含量做出準(zhǔn)確分析。凈化氣中COS含量見(jiàn)表7~表9。由表7~表9可以看出,尾氣吸收塔出口凈化氣中COS含量較低,為(2.47~16.07)×10-6,說(shuō)明LSH-02G催化劑活性好,絕大部分COS在加氫反應(yīng)器中水解為H2S。
2.3.4 加氫反應(yīng)器加氫轉(zhuǎn)化率及COS水解率
標(biāo)定期間,加氫反應(yīng)器中LSH-02G催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率及COS水解率見(jiàn)表10。
表7 80%運(yùn)行負(fù)荷下尾氣吸收塔出口凈化氣中COS含量
表8 100%運(yùn)行負(fù)荷下尾氣吸收塔出口凈化氣中COS含量
表9 110%運(yùn)行負(fù)荷下尾氣吸收塔出口凈化氣中COS含量
由表10可以看出,不同負(fù)荷下加氫反應(yīng)器中LSH-02G催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率均為100%,COS水解率均高于92%,滿足《普光天然氣凈化廠加氫催化劑技術(shù)規(guī)格書》要求(SO2加氫轉(zhuǎn)化率達(dá)100%,COS水解率達(dá)90%以上)。
a)開發(fā)了LSH-02G克勞斯尾氣加氫催化劑,催化劑比表面積281 m2/g,總孔體積0.58 mL/g,大孔體積0.20 mL/g。催化劑具有一定的大孔體積,可減少CO在催化劑孔道中的停留時(shí)間,顯著提高催化劑的COS水解活性。
b)LSH-02G催化劑在中國(guó)石化普光凈化廠工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明:裝置在80%、100%和110%負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行正常,急冷水pH穩(wěn)定在7.8~8.0,急冷塔頂在線氫氣含量(φ)維持在1.8%~2.2%,加氫反應(yīng)器沒(méi)有發(fā)生SO2穿透。
c)裝置尾氣吸收塔出口凈化氣中COS含量(φ)較低,為(2.47~16.07)×10-6。加氫反應(yīng)器中SO2加氫轉(zhuǎn)化率均為100%,COS水解率均在92%以上,符合普光天然氣凈化廠加氫催化劑技術(shù)規(guī)格書要求(SO2加氫轉(zhuǎn)化率100%,COS水解率達(dá)90%以上)。