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      漣鋼反滲透脫鹽系統(tǒng)分析與改進(jìn)

      2020-06-19 01:00:04李和平尹依軍
      冶金動力 2020年4期
      關(guān)鍵詞:水站余氯還原劑

      李和平,尹依軍

      (1.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部,2.漣鋼福利企業(yè)公司,湖南婁底 417009)

      引言

      某企業(yè)在反滲透脫鹽調(diào)查中有2 個脫鹽水站,均采用反滲透+混床工藝,反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率<20μS/cm,混床出水電導(dǎo)率<2 μS/cm,SiO2<20 μg/L。RO 設(shè)計(jì)每套產(chǎn)水50 m3/h,一級二段7:3 排列,10 支6 芯膜壓力容器,每套采用60 只BW30-365FR 膜元件,回收率75%,脫鹽率大于97%,保安過濾器采用熔噴PP 濾芯,每套70 支,過濾精度5 μm。自動控制單元分過濾器單元、RO 單元、混床單元,每套單元啟動與藥劑泵聯(lián)鎖控制。冬季原水蒸汽加熱,因制水量達(dá)不到要求,在冬季水量需求大時(shí)脫鹽水站保供成了制約難題。

      1 除鹽水系統(tǒng)工藝流程配置基本概況

      1#水站2003 年建設(shè),工藝流程:公共供水環(huán)管網(wǎng)→無閥濾池→多介質(zhì)過濾器(6 套)→出水母管→保安過濾器(6套)→RO(6套)→脫碳器→混床。

      2#水站2008 年建設(shè),工藝流程:公共供水環(huán)管網(wǎng)→無閥濾池→多介質(zhì)過濾器(7 套)→活性碳過濾器(7套)→出水母管→保安過濾器(7套)→RO(7套)→脫碳器→混床。除鹽水站進(jìn)水為地表水,原水和RO設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見表1、表2。

      表1 除鹽水站原水水質(zhì)(地表水)

      表2 RO設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)

      2 除鹽水系統(tǒng)現(xiàn)狀

      2.1 除鹽水站RO儀表配置和運(yùn)行狀態(tài)

      2019 年10 月15 日調(diào)查時(shí)1#水站運(yùn)行11#~15#,2#水站運(yùn)行21#、23#,其余機(jī)組臨時(shí)啟動檢查(表3 中數(shù)據(jù)為現(xiàn)場儀表顯示)。

      表3 RO儀表配置完好情況和運(yùn)行參數(shù)(11~16代表1#水站,21~27代表2#水站)

      2.2 除鹽水站RO前預(yù)處理

      現(xiàn)場了解,無閥濾池投加混凝劑,清水池投加次氯酸鈉殺菌,出水母管投加還原劑、阻垢劑。預(yù)處理保安過濾器前水質(zhì)1#水站濁度<2 NTU,2#水站濁度<3 NTU。SDI 較少檢測且隨季節(jié)性變化大,雨季有時(shí)水樣完全將膜片堵塞。調(diào)查時(shí)抽檢保安過濾器出水余氯<0.05 mg/L。

      2.3 RO系統(tǒng)清洗方法

      RO 化學(xué)清洗程序?yàn)閴A洗→酸洗。清洗后進(jìn)水壓力降低約0.2 MPa。

      堿洗:配制堿洗液(pH=12:EDTA-4Na+三聚磷酸鈉+十二烷基苯磺酸鈉+NaOH),依次對二段、一段各循環(huán)進(jìn)藥40 min,第二輪再各循環(huán)進(jìn)藥40 min,浸泡2 h,啟動系統(tǒng)進(jìn)水沖洗至出水澄清、電導(dǎo)率與進(jìn)水一致。

      酸洗:配制酸洗液(pH=3:一水檸檬酸+HCl),清洗流程與堿洗相同,清洗過程中檢查清洗液pH值,維持pH值穩(wěn)定。

      2.4 RO除鹽水系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備管理

      2 個除鹽水系統(tǒng)藥劑實(shí)行總包管理,SDI 抽檢,余氯檢測點(diǎn)在系統(tǒng)進(jìn)水池,混凝劑和還原劑投加量現(xiàn)場計(jì)量泵指示不清楚,阻垢劑投加以經(jīng)驗(yàn)控制(1#水站)或按總管定量4.5 L/h(2#水站)。

      RO 系統(tǒng)內(nèi)各計(jì)量儀表沒有校驗(yàn)或明顯不準(zhǔn)確,化學(xué)清洗水箱連接的閥門經(jīng)常有漏水。保安過濾器、膜入口端發(fā)現(xiàn)有濾料現(xiàn)象。

      RO系統(tǒng)每天運(yùn)行臺套數(shù)兩個水站各有不同,1#水站基本每套RO 每天均有運(yùn)行,2#水站RO 一般每天2~4 套運(yùn)行,每個水站對停運(yùn)的RO 采用每天用系統(tǒng)水沖洗。其中,2#水站現(xiàn)場運(yùn)行班組不檢測水質(zhì)。

      2.5 膜解剖簡要分析

      膜解剖沉積物垢樣分析見表4,膜外觀見圖1。

      表4 膜解剖沉積物垢樣分析

      圖1 膜外觀

      2.6 兩個水站主要備件消耗

      2 個水站主要備件消耗(統(tǒng)計(jì)2019 年1~10 月)見表5。

      表5 2個水站主要備件消耗

      2.7 兩個水站產(chǎn)水量(見表6)

      表6 二個水站平均產(chǎn)水量(統(tǒng)計(jì)2019年5~10月)

      3 分析

      3.1 除鹽水站主要故障分析

      從表3分析可看出,RO系統(tǒng)主要故障癥狀是產(chǎn)水量下降、透鹽率升高、壓差增大。分析故障產(chǎn)生的主要原因是淤泥或粘土堵塞、膠體污染和微生物污堵;從膜解剖沉積物垢樣分析表4看出,結(jié)垢不是故障癥狀的主要因素,由于受條件限制,沒有進(jìn)行能譜掃描電鏡SEM-EDX 分析;16#、22#RO 系統(tǒng)進(jìn)水壓力下降,產(chǎn)水量增加,透鹽率明顯增加,說明有氧化現(xiàn)象;RO 系統(tǒng)在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)明顯有個別膜管漏的機(jī)械損壞。主要故障癥狀分析見表7。

      表7 RO故障癥狀分析

      3.2 生物膜控制

      從保安過濾器濾芯更換數(shù)量可看出,預(yù)處理效果差。調(diào)查發(fā)現(xiàn),運(yùn)行過程中更換的保安過濾器濾芯在不同季節(jié)呈現(xiàn)顏色差異,土黃色到灰色,甚至帶黑,手摸有滑膩感覺,說明出現(xiàn)堵塞和粘泥異味有微生物污染。

      3.3 預(yù)處理SDI檢測與控制

      擁有和使用SDI 儀表是重要的RO 系統(tǒng)預(yù)處理診斷工具。調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場運(yùn)行班組基本不測量,藥劑總承包提供商對濁度、SDI 的檢測也沒有充分使用。

      調(diào)查發(fā)現(xiàn),雨季預(yù)處理產(chǎn)水濁度和SDI 很難穩(wěn)定達(dá)標(biāo),有時(shí)檢測水樣完全將膜片堵塞現(xiàn)象。預(yù)處理設(shè)計(jì)無法應(yīng)對定期的水質(zhì)波動。

      3.4 RO系統(tǒng)藥劑投加與控制

      混凝劑、殺菌劑、RO 阻垢劑在線投加,但原設(shè)計(jì)聯(lián)鎖方式因各類故障已不能一一對應(yīng),造成藥劑投加量不規(guī)范。還原劑投加與余氯在運(yùn)行中沒有對應(yīng)關(guān)系。

      余氯測量只有一個測點(diǎn),在原水池或還原劑投加點(diǎn)后。沒有在還原劑投加點(diǎn)前、后同時(shí)測量,殺菌沒有體現(xiàn)整個預(yù)處理管線全部受控。余氯檢測方式為抽檢,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)還原劑泵投加異常時(shí)氧化劑超標(biāo)造成膜的不可逆受損。

      3.5 RO系統(tǒng)設(shè)備及儀器儀表

      在線儀表配置不齊,并且沒有校驗(yàn)或校驗(yàn)不可靠,一些已配置的儀表因損壞沒有及時(shí)更換,使得系統(tǒng)分析不能進(jìn)行,更談不上標(biāo)準(zhǔn)化。膜入口端發(fā)現(xiàn)有濾料現(xiàn)象,說明預(yù)處理過濾器有穿透或泄漏,保安過濾器濾芯安裝有時(shí)存在短路問題。

      3.6 RO運(yùn)行管理

      調(diào)查發(fā)現(xiàn),脫鹽水站所在總廠管理人員很少參與現(xiàn)場管理,運(yùn)行班組對RO 參數(shù)不太關(guān)心,對技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不分析,回收率約50%。對停用機(jī)組每天用系統(tǒng)水沖洗,對長期處于備用狀態(tài)機(jī)組,沒有相應(yīng)規(guī)定采用保護(hù)液或定期殺菌方式保護(hù)。

      3.7 化學(xué)清洗方法

      清洗方案不嚴(yán)謹(jǐn),清洗效果差?;瘜W(xué)清洗采用二段同時(shí)清洗,交叉污染,第一段的污染物、生物污染物和有機(jī)結(jié)垢物在從系統(tǒng)清除前經(jīng)過了下一段,降低了清洗效率。同時(shí),在線清洗還需為清洗提供合適的流量與溫度。

      4 對策研究

      4.1 RO預(yù)處理藥劑優(yōu)化與自動檢測系統(tǒng)完善

      良好的RO 預(yù)處理水質(zhì)是脫鹽水系統(tǒng)正常工作的首要條件。對原水進(jìn)行預(yù)處理的效果反映為COD、LSI、SS、濁度等污染物水質(zhì)指標(biāo)的絕對值降低,并達(dá)到反滲透膜系統(tǒng)進(jìn)水要求,降低SDI(期望值)≤3。保證RO產(chǎn)水電導(dǎo)<20 μS/cm。

      無機(jī)絮凝劑的質(zhì)量和投加劑量通過優(yōu)化試驗(yàn)確定是重中之重。根據(jù)水質(zhì)分析余氯與ORP 關(guān)系,設(shè)定合適的在線ORP 控制指標(biāo)。關(guān)注阻垢劑質(zhì)量和投加量優(yōu)化防止結(jié)垢污染。同時(shí),運(yùn)行管理中通過數(shù)據(jù)記錄、計(jì)算、分析和對比,若監(jiān)測指標(biāo)遠(yuǎn)大于日常測定值則需要對預(yù)處理系統(tǒng)重新調(diào)整使其恢復(fù)到正常值。

      過濾器自動控制單元、RO 自動控制單元有必要恢復(fù),完善過濾器自動反洗頻率和反洗流量控制,定期檢查是否存在板結(jié)和壁流現(xiàn)象。

      系統(tǒng)RO 儀表配置根據(jù)監(jiān)測要求有必要進(jìn)行完善,故障的流量、電導(dǎo)率、壓力等檢測儀表需要盡快恢復(fù),并對所有在線檢測儀表定期校驗(yàn)以保證準(zhǔn)確性。

      預(yù)處理工藝從現(xiàn)有的工藝條件看,雨季SDI 很難穩(wěn)定達(dá)標(biāo),改造預(yù)處理設(shè)備,保證系統(tǒng)污染因子穩(wěn)定受控也很有必要。

      4.2 藥劑投加過程控制穩(wěn)定受控

      藥劑投加過程穩(wěn)定受控是RO 系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。關(guān)注無機(jī)絮凝劑投加量、阻垢劑投加計(jì)算與執(zhí)行,并注意檢查管線泄漏。還原劑投加點(diǎn)前余氯控制0.2~1.0 mg/L。還原劑采用亞硫酸氫鈉或焦亞硫酸鈉時(shí),工程實(shí)踐可采用約3.0 mg/LSBS(SMBS)脫除1.0 mg/L 余氯。RO 前余氯控制<0.1 mg/L。

      4.3 加強(qiáng)RO日常運(yùn)行過程管理

      RO 運(yùn)行維護(hù)是一個綜合性強(qiáng)的工作,需要改變生產(chǎn)管理無組織狀態(tài)。運(yùn)行班組管理承擔(dān)職責(zé),及時(shí)反饋運(yùn)行過程中存在的問題。完好的設(shè)備維護(hù)是良好運(yùn)行控制的前提與基礎(chǔ),在運(yùn)行過程中需要對保安過濾器濾芯使用周期、單支膜管運(yùn)行情況、段間壓力容器壓降(<0.35 MPa)、SDI 檢測、余氯測量、還原劑投加核算、絮凝劑投加控制等持續(xù)關(guān)注。對運(yùn)行故障癥狀診斷分析,濃水側(cè)異氧菌分析,有條件時(shí)還可對膜解剖進(jìn)行專業(yè)分析,對長時(shí)間停用機(jī)組宜采用保護(hù)液保護(hù)。

      4.4 RO運(yùn)行參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化

      對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,是判斷系統(tǒng)故障與清洗的重要方法,膜技術(shù)供方一般都提供相關(guān)的計(jì)算軟件,或者根據(jù)各標(biāo)準(zhǔn)化的因子自己制定一個標(biāo)準(zhǔn)化的電子表格,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算表確定化學(xué)清洗的時(shí)機(jī),并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果判斷系統(tǒng)性能,以及運(yùn)行中需要改進(jìn)的事項(xiàng)。

      4.5 RO在線化學(xué)清洗方法改進(jìn)

      良好的預(yù)處理和優(yōu)質(zhì)的運(yùn)行管理,能大幅減少清洗頻率。在達(dá)到清洗條件后,要以失效分析為基礎(chǔ),選擇殺菌、堿洗、酸洗相結(jié)合的高效清洗配方和清洗方法來制定相應(yīng)清洗方案,及時(shí)進(jìn)行清洗以恢復(fù)性能。嚴(yán)格執(zhí)行方案確定的循環(huán)和沖洗流量、溫度要求,并且避免一段清洗后污染物對另一段影響而降低清洗效率。

      5 結(jié)論

      完好的預(yù)處理工藝和診斷,良好的專業(yè)管理,將會使RO 系統(tǒng)產(chǎn)水量、回收率提高20%以上,水質(zhì)得到保證,維持膜更換量不變,濾芯更換、混床再生酸堿、冬季加熱蒸汽等大幅降低消耗,由于制水效率提高,自用水率、噸水電耗也會大幅降低,經(jīng)核算成本可降低1元/t水以上。

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