李中超 王鑫敏 程鳳蓮 朱黎明 樊繼宗
(中國石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探開發(fā)研究院)
中國石化中原油田揮發(fā)性油藏儲量6 528萬t,地層壓力高,原始氣油比高,儲層物性差,易脫氣,采出程度僅有10.1%。2006年開始在文88塊開展天然氣驅(qū)先導(dǎo)試驗,截至2018年,累增油4.22萬t,增氣1.06億m3,采出程度達到34.8%。
產(chǎn)出氣回注提高采收率是低油價下天然氣驅(qū)規(guī)模應(yīng)用、效益開發(fā)的重要手段,具有極大的推廣意義,但存在不同程度的安全環(huán)保隱患。一方面,揮發(fā)性油藏普遍壓力高、物性差,不同組分天然氣注入能力不明確,注入天然氣后流體物理性質(zhì)變化規(guī)律復(fù)雜,地層壓力場變化復(fù)雜;流體性質(zhì)變化使得地層壓力預(yù)測難度加大。另一方面,儲層非均性強,層間差異大;低滲油藏均經(jīng)過大型壓裂,人工裂縫發(fā)育,容易氣竄造成環(huán)境污染,甚至安全事故。
針對以上現(xiàn)狀,將揮發(fā)性油藏天然氣回注井控安全環(huán)保關(guān)鍵因素按節(jié)點分為注入端、地下及產(chǎn)出端3方面,涵蓋設(shè)備運行、機組結(jié)構(gòu)、壓力預(yù)測及氣竄污染等各方面。明確各節(jié)點及主控因素,對實現(xiàn)安全環(huán)保的天然氣驅(qū)最大效益開發(fā),及提高揮發(fā)性油藏開發(fā)效果和經(jīng)濟效益具有重要意義。
不同流體在地層中的黏度實驗分析結(jié)果顯示,天然氣黏度是注入水的4.7%。實驗對比,天然氣相對滲透率是注入水相對滲透率的5倍左右。巖心驅(qū)替實驗進行不同條件下注采壓差曲線結(jié)果顯示,注氣壓差是注水壓差的48%。
以文88塊天然氣驅(qū)先導(dǎo)試驗為例,考慮組分影響下計算各節(jié)點安全生產(chǎn)壓力分布。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集計算注氣壓差,建立模型繪制不同注入條件下注采壓差變化曲線,見圖1,確定單井安全注氣速度為2×104m3/d,根據(jù)實際注天然氣情況得到比吸氣指數(shù)96.42 m3/(d·m·MPa),文88塊射孔層平均有效厚度20 m,地層壓力32 MPa,計算生產(chǎn)差壓為10 MPa,根據(jù)平均地層壓力求得井底流壓為42 MPa。
圖1 不同注入條件下注采壓差變化曲線
根據(jù)回注氣不同組分影響,編制軟件計算得出井筒內(nèi)天然氣物性變化規(guī)律[1],確定井筒氣柱壓力為8~10 MPa,注入干氣、濕氣所需井口注入壓力分別達到33.5,32 MPa。
針對35 MPa高壓排氣壓力,四級氣缸出口緩沖罐采用高強度高壓球罐,具有較好的氣體脈動吸能效果,能充分保證高壓工況運行安全。球罐受力均勻,只有軸向應(yīng)力,軸向應(yīng)力值比周向應(yīng)力小一半,因此球罐壁厚的厚度小,承載能力提高50%,且能極大的節(jié)約材料成本,滿足強度要求,防控環(huán)境風(fēng)險。
通過研究氣缸氣道流場,設(shè)計合理的氣道結(jié)構(gòu)和容量,降低氣流壓力脈動幅度,減少阻力損失;分析高壓氣缸缸套磨損失效現(xiàn)象和失效機理,結(jié)合缸套材料特性,利用有限元分析方法模擬缸套高壓工況下的溫度場和應(yīng)力場,確定高壓缸套與高壓氣缸的配合間隙及安裝形式。經(jīng)分析,缸套的最大應(yīng)力出現(xiàn)在內(nèi)表面,主要由過盈配合量和溫度載荷確定,最大應(yīng)力低于缸套材料QT600-3的名義最小屈服強度370 MPa;M27螺栓的應(yīng)力主要由螺栓預(yù)緊力矩和缸內(nèi)氣體壓力確定。最大應(yīng)力為270 MPa,滿足螺栓強度設(shè)計要求;氣閥在螺栓預(yù)緊力矩360 Nm的作用下,滿足氣閥廠商的要求。
通過對密封材料、密封結(jié)構(gòu)形式的研究,選用符合標準要求的環(huán)形透鏡墊密封形式,解決高壓氣缸進、排氣法蘭和閥蓋等部位的密封問題;通過對填料環(huán)的材料、填料密封結(jié)構(gòu)、填料函的冷卻方式研究,形成合理的填料結(jié)構(gòu),減少高壓氣體的泄漏,提高填料的使用壽命。
1.3.1 反向角死區(qū)研究技術(shù)
壓縮機活塞桿及所有傳動部件都受到壓力或拉力,這兩個力使十字頭銷壓在連桿小頭襯套的一側(cè),而另一側(cè)出現(xiàn)間隙,使?jié)櫥瓦M入潤滑和冷卻該側(cè)的十字頭銷和連桿小頭襯套,如果只受一個方向的力,十字頭銷總壓在連桿小頭襯套的一側(cè),那么受壓這一側(cè)始終沒有間隙,始終得不到潤滑和冷卻,因此,活塞桿的受力方向必須改變,且保持一定的時間,使連桿小頭襯套兩側(cè)輪流得到充分的潤滑和冷卻。這個時間以曲軸的轉(zhuǎn)角來表示稱為“反向角”,當壓縮機反向角小于30°時的工作區(qū)域稱死區(qū),十字頭、十字頭銷及連桿小頭襯套會在幾分鐘的運行時間產(chǎn)生高溫并燒損,見圖2。
圖2 壓縮機剖面
分析反向角與排氣壓力曲線,可以發(fā)現(xiàn)進口壓力越低,死區(qū)范圍越廣,轉(zhuǎn)速越高,發(fā)生死區(qū)的機會越大。在1.0 MPa進口壓力情況下沒有死區(qū),在0.5 MPa進口壓力,轉(zhuǎn)速750 r/min,壓縮機可以在20.69~52 MPa出口壓力范圍工作沒有死區(qū)。
在機組上配套了出口壓力自動調(diào)節(jié)閥,壓力調(diào)節(jié)閥下游有一個壓力變送器,當機組出口壓力低于死區(qū)壓力時,壓力自動調(diào)節(jié)閥會調(diào)節(jié)閥的上游壓力到死區(qū)的范圍以上,調(diào)節(jié)閥的上下游壓力及調(diào)節(jié)閥的開度由機組PLC控制盤控制。升壓過程中,5 min內(nèi)在降低機組轉(zhuǎn)速的條件下,將出口壓力提升至37 MPa,避開反向角死區(qū)。機組卸載過程中,采用超常規(guī)的故障停機的模式,利用壓力調(diào)節(jié)閥避開死區(qū)。
1.3.2 排污系統(tǒng)冰堵處理技術(shù)
天然氣在膨脹過程中,壓力驟降,易產(chǎn)生冰堵,危害系統(tǒng)性很高。研究發(fā)現(xiàn),將排污系統(tǒng)分為高低壓兩個等級,用PLC進行控制分級排污,能夠有效解決冰堵問題。排污出口采用變徑直管段結(jié)合阻尼絲堵,減緩壓力急速下降的速度,也能夠減少冰堵的發(fā)生。
1.3.3 供氣、外輸緊急關(guān)斷聯(lián)鎖及快速放空系統(tǒng)
利用五級高壓放空閥和氣動閥,建立供氣、外輸緊急關(guān)斷聯(lián)鎖及快速放空系統(tǒng)。中控室安裝手動切斷裝置,壓縮機組各監(jiān)測點安裝可燃氣體報警監(jiān)測探頭和火焰監(jiān)測儀,一旦有報警中控室人員可立即切斷氣源、電源。切斷成功率100%,將危險及環(huán)境風(fēng)險消滅在源頭。
1.3.4 壓縮機組降噪技術(shù)
研究采用環(huán)保消聲設(shè)備降低部分噪聲源的聲級值;對設(shè)備局部采用隔聲、隔振降噪措施,控制主機和空氣過濾器噪聲等設(shè)備的輻射傳播能量;設(shè)置隔聲廠房及隔聲門,阻隔噪聲的傳播途徑,強制通風(fēng)裝置,成功將噪聲控制在80 dB(A)以下。
1.4.1 高壓氣密封井下安全注氣控制管柱
由于引進天然氣注入管柱結(jié)構(gòu)存在循環(huán)開關(guān)打不開、插管拔不開、封隔器為永久式等問題導(dǎo)致后期作業(yè)安全不能保障、井筒處理困難等問題,自主研發(fā)插入可取式注氣管柱,從上至下由氣密封油管+滑套開關(guān)+水力卡瓦+密封插管+Y445-114注氣封隔器+堵塞器工作筒+油套連通器+單流閥等工具組成,自主設(shè)計的注氣管柱示意見圖3,高壓氣密封井口示意見圖4。
圖3 自主設(shè)計的注氣管柱
圖4 高壓氣密封井口示意
管柱插管采用單獨錨定的方式,設(shè)計可取式高壓氣密封封隔器,解決了后期作業(yè)安全不能保障、井筒處理困難等問題。此管柱現(xiàn)場應(yīng)用證明耐溫150℃、耐壓70 MPa,且成本比進口管柱降低50%,更符合生產(chǎn)需求。
1.4.2 高壓氣密封井口
自主研發(fā)的高壓氣密封井口采用平板閥的閥體、閥板與閥座采用全金屬密封,實現(xiàn)了高壓氣密封,耐壓70 MPa;所有部件內(nèi)部均采用防腐材料堆焊方式,解決了防腐、磨損等問題。
井口實施防火、防爆和井控關(guān)井,保證在易熔塞熔化和管網(wǎng)突然泄漏情況下地面安全閥實現(xiàn)快速應(yīng)急關(guān)斷,關(guān)斷時間小于2 min;及井口出現(xiàn)險情時,從控制箱緊急手動關(guān)閉井下安全閥。
2.1.1 注入氣物理性質(zhì)
通過對所取地層原油進行的單次脫氣試驗、PV關(guān)系試驗、多次脫氣試驗及黏度測定,獲得了原始油藏條件下地層原油的各項參數(shù)[2],見表1,表2。模擬計算出相圖,見圖5??梢钥闯雠R界點對應(yīng)的壓力為32.581 MPa,對應(yīng)的溫度為270.79℃。該油藏在原始條件下屬于不飽和油藏,目前條件下為飽和油藏。
表1 地層原油組成分布 %(摩爾百分比)
表2 地層原油的主要數(shù)據(jù)
圖5 地層流體P-T相圖
文88塊天然氣驅(qū)的注入溶劑為外輸開封天然氣,在常溫常壓下呈氣態(tài),其平均分子量為17.0,密度為0.587 2 kg/m3。注入溶劑的臨界溫度為-73.79℃,臨界壓力為5.372 MPa。注入溶劑具有油藏原油的某些特性,因而不污染、不腐蝕地層,并且可以同地層原油進行十分有利的質(zhì)量交換,注入氣組分分析見表3。
表3 注入氣組分分析 %
2.1.2 注天然氣原油性質(zhì)變化規(guī)律
在地層流體相態(tài)研究的基礎(chǔ)上對文88塊目前地層原油樣品進行了注天然氣的P-X實驗研究。研究表明注氣后可膨脹原油體積(膨脹1.47倍),降低原油黏度(由0.27 MPa·s 下降到0.15 MPa·s)、密度,影響壓力場變化[3]。
注天然氣瀝青沉積與原油性質(zhì)相關(guān),揮發(fā)性油藏沉積現(xiàn)象輕微,天然氣與原油接觸后,原油組成體系變化劇烈,重質(zhì)油油藏注天然氣普遍存在瀝青沉積;室內(nèi)實驗顯示文88塊注氣瀝青沉積含量不超過0.04%,揮發(fā)性油藏不會發(fā)生瀝青沉積,對周圍環(huán)境污染極小,值得推廣。
研究建立非混相驅(qū)組分數(shù)值模擬模型,通過合理化組分劈分、組合,參數(shù)敏感性和相關(guān)性分析,組分間二元交互系數(shù)微調(diào)三大技術(shù)提高了揮發(fā)性油藏天然氣驅(qū)PVT相態(tài)擬合精度,提高組分模型壓力預(yù)測精度,定量明確注氣油藏壓力場變化規(guī)律。
2.2.1 提高揮發(fā)性油藏天然氣驅(qū)PVT相態(tài)擬合精度
高揮發(fā)性油藏組分變化劇烈,相態(tài)擬合難度大;傳統(tǒng)方法依賴人工試湊誤差較大。通過合理化組分劈分、組合,參數(shù)敏感性和相關(guān)性分析,組分間二元交互系數(shù)微調(diào)三大技術(shù)提高了揮發(fā)性油藏天然氣驅(qū)PVT相態(tài)擬合精度。重點是精細劈分C3~C6由3個細分到6個擬組分,PVTi相態(tài)擬合精度提高到96%;引入PEBi非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格構(gòu)建方式,克服儲層非均質(zhì)性強、網(wǎng)格取向效應(yīng)等問題,優(yōu)化網(wǎng)格過渡銜接,提高了組分數(shù)值模擬精度。
研究證實,對文88塊原油組分合理的劈分、組合及分析參數(shù)之間的敏感性和相關(guān)性,結(jié)合組分間二元交互系數(shù)的微調(diào),對文88塊揮發(fā)性油藏的流體相態(tài)擬合,誤差在5%以內(nèi),擬合精度較高。
2.2.2 提高壓力差預(yù)測精度
文88塊氣驅(qū)試驗區(qū)連續(xù)注氣后,壓力監(jiān)測結(jié)果表明,地層壓力明顯回升,文88塊注氣前后壓力場分布見圖6。先導(dǎo)試驗過程中,持續(xù)保持注氣量為10×104m3左右,注氣壓力逐漸由開始的40 MPa左右逐漸上升到45 MPa左右;從文88-15、文88-25井連續(xù)注氣過程來看,在日注氣量基本保持不變的情況下,注氣壓力也分別呈上升趨勢,說明地層能量得到有效聚集,地層壓力逐步得到補充。運用數(shù)值模擬,準確計算不同時間段油藏的壓力場變化,實時的定量化的明確了井點、井間及整個油藏的壓力值,為天然氣的安全注入和安全生產(chǎn)提供技術(shù)支撐。
圖6 文88塊注氣前后壓力場分布
2.3.1 彎管流量計引壓工藝
為避免引壓管堵塞造成無法正常計量的問題,正負引壓分離管與彎管段氣流中心軸線呈向上前傾銳角α狀安裝,實現(xiàn)對待測氣體引壓,同時利用緩沖筒對雜質(zhì)進行重力分離,避免引壓管堵塞造成無法正常計量,克服易進雜質(zhì)堵塞缺陷。彎管流量計巧妙利用管道本身特性,利用管道自然轉(zhuǎn)彎產(chǎn)生的微小壓差進行推導(dǎo)計算,其計量段無任何節(jié)流件、阻流件和中間媒介,解決了含雜質(zhì)高壓天然氣計量問題,實現(xiàn)了輸送和計量的和諧統(tǒng)一。
2.3.2 高壓流量計結(jié)構(gòu)標準化
自主研發(fā)的標準化高壓流量具有無插入件、節(jié)流件,無阻力損失;直接焊接于管道上,安裝方便;計量流態(tài)范圍廣;對磨損不敏感,可長期高精度測量;測量精度高達±1%的5大技術(shù)優(yōu)勢。而且具有結(jié)構(gòu)簡單,價格低廉;無需頻繁校驗、維修、更換;使用壽命長;適應(yīng)性強,滿足各種惡劣條件計量要求6大功能優(yōu)勢。
揮發(fā)性油藏儲層非均質(zhì)性強,且人工壓裂裂縫導(dǎo)致易氣竄[4]。氣竄規(guī)律不明顯,生產(chǎn)井爆發(fā)性增長的氣量不僅可能危害環(huán)境,還可能發(fā)生事故,危及生產(chǎn)安全。
文88塊沙三中10注氣對應(yīng)4口油井進行歸一化處理,根據(jù)投產(chǎn)初期產(chǎn)能、增油幅度及見效無因次產(chǎn)量模型,建立天然氣驅(qū)產(chǎn)量預(yù)測模型。見效期發(fā)現(xiàn)注氣至氣驅(qū)前緣到達生產(chǎn)井井底,氣升油升;氣竄期氣升油降;停注期,立即氣降油降。
氣竄一般以氣油比大幅度上升作為判定標準,采用氣油比變化倍數(shù)作為界定指標,倍數(shù)大于15為氣竄,文88塊試驗井組氣油比變化率見表4。
氣油比變化倍數(shù):
(1)
式中:Rt為注氣后的氣油比;R0為注氣初期的穩(wěn)定氣油比。
表4 文88塊試驗井組氣油比變化率
實驗及數(shù)模研究表明,井距對氣竄造成一定影響,隨井距增大,穩(wěn)產(chǎn)時間變長,突破晚,大于350 m后突破時間明顯增加,不易造成氣竄。從儲層非均質(zhì)性對天然氣驅(qū)氣竄方向的影響來看,高滲透方向突破時間短,初期產(chǎn)量高,低滲透方向氣竄晚,驅(qū)替更加均勻,效果好。
采用正交優(yōu)化方法,分析各參數(shù)對開發(fā)效果影響,明確了最優(yōu)安全開發(fā)方式及注采參數(shù)。注氣量方面,隨注氣量增加,增油量增加,增油幅度逐漸減緩,換油率降低,降幅逐漸減緩??紤]增油趨勢及換油率,確定合理的注氣量為0.35 PV左右,注氣量對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響見圖7。注氣速度增大,油量呈先增大后減小的趨勢??紤]現(xiàn)場壓縮機組及注入實際情況,注氣速度取(2~3)×104m3/d,注氣速度對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響見圖8。
圖7 注氣量對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響
圖8 注氣速度對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響
注氣方式方面,從模擬結(jié)果看,高注低采天然氣驅(qū)開發(fā)效果最好,其次為注采井等高部位,低注高采開發(fā)效果最差,注采井高低部位對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響見圖9。分別模擬了燜井2個月、6個月、1年脈沖及連續(xù)注入4種方式,從模擬結(jié)果可以看出連續(xù)注氣優(yōu)于脈沖注氣和燜井,注入方式對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響見圖10。
圖9 注采井高低部位對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響
圖10 注入方式對天然氣驅(qū)開發(fā)效果影響
1)揮發(fā)性油藏天然氣回注井控安全環(huán)保關(guān)鍵因素按節(jié)點可分為注入端、地下及產(chǎn)出端3方面,涵蓋設(shè)備運行、機組結(jié)構(gòu)、壓力預(yù)測及氣竄等各方面。
2)量化明確天然氣回注注入能力及生產(chǎn)壓差后,自主研發(fā)的高壓壓縮機組及氣密封管柱能夠?qū)崿F(xiàn)安全生產(chǎn),環(huán)保注入。
3)通過創(chuàng)新非混相驅(qū)組分數(shù)值模擬技術(shù)體系及高壓大流量天然氣計量技術(shù),建立注氣流量計量及地層壓力監(jiān)測方案,降低環(huán)保防控隱患。
4)分析注氣后氣竄規(guī)律,建立注氣方案參數(shù)優(yōu)化體系,能夠有效降低氣竄帶來的注氣隱患。