(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津市,300450) 李 超 王雁萍
(中海石油(中國)有限公司蓬勃作業(yè)公司,天津市,300450) 魏 焜 姜 晶
渤海海域經(jīng)過四十年的油氣勘探,有很多小規(guī)模的含油氣構(gòu)造或者邊際小油氣田未能投入開發(fā)。邊際小油氣田指的是現(xiàn)有地質(zhì)、油價(jià)條件下,采用常規(guī)開采方式,經(jīng)濟(jì)效益較差的油田。XX 油田通過科學(xué)優(yōu)化開發(fā)方案,合理簡化工程設(shè)施,采用“隔水套管支撐井口+自安裝采油平臺(tái)(租賃)+穿梭油輪”的開發(fā)方案,屬于自產(chǎn)自銷式采油平臺(tái),且無修井。特殊的自身?xiàng)l件決定了其所有產(chǎn)出水要平臺(tái)自行消化,做到零排放。因?yàn)闊o修井機(jī),動(dòng)用鉆井船進(jìn)行動(dòng)管柱作業(yè)費(fèi)用昂貴,所以需要確保油井的低故障率,同時(shí)要保持較高的采油速度,盡快回收成本。
XX 油田位于渤海中部海域,區(qū)域構(gòu)造位于石臼坨凸起南端,油田整體構(gòu)造為一被斷層切割復(fù)雜化的斷背斜,構(gòu)造主體被兩組近東西向斷層所夾持,中部發(fā)育一組近東西向斷層。含油層系為新近系明化鎮(zhèn)組下段,油藏埋深在-1 120.0~-1 700.0m之間,為曲流河沉積。明下段儲(chǔ)層主要為高孔高滲型儲(chǔ)層。油藏類型主要為受巖性、斷層和構(gòu)造形態(tài)控制,具有多套油水系統(tǒng)的巖性構(gòu)造-巖性油藏。地面原油為中質(zhì)油,地層原油粘度11.0~66.7mPa·s;飽和壓力9.9~15.4MPa;溶解氣油比25~40m3/m3。全油田探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量1.54×108m3。
油田目前已進(jìn)入中高含水期,綜合含水74%,含水率持續(xù)上升,同時(shí)受平臺(tái)液量處理能力限制,油井間的液量相互影響和制約。油田已開發(fā)4個(gè)主力砂體,注水開發(fā)的砂體地層能量充足,油井產(chǎn)量較高;天然能量較強(qiáng)的砂體,由于邊底水突破較快,各單井含水較高,穩(wěn)產(chǎn)難度大,部分井需要限液生產(chǎn),減少產(chǎn)出水量;天然能量較弱的砂體地層壓力下降較快,需控液生產(chǎn),減緩地層壓力下降速度。
明下段Ⅱ油組的2-1398 主力砂體探明原油地質(zhì)儲(chǔ)量131.08×104m3,投產(chǎn)初期有1口井生產(chǎn),2013年11 月實(shí)施2 口調(diào)整井,目前3 口水平井和1 口定向井開發(fā)。結(jié)合地質(zhì)及油藏工程方法預(yù)測水體倍數(shù)約50 倍左右,邊水能量充足,開發(fā)至今各油井流壓保持穩(wěn)定。該砂體目前已進(jìn)入高含水階段,2017年,利用平臺(tái)檢修期該砂體P1H 井測試靜壓13.01MPa,對(duì)比投產(chǎn)初期同深靜壓12.77MPa下降緩慢,可看出砂體天然能量充足,同時(shí)砂體產(chǎn)液能力較強(qiáng)(930m3/d),含水上升速度有所放緩。截止到2018年12月底,該砂體日產(chǎn)油水平157m3/d,采出程度28.4%,綜合含水為83.9%,含水上升率1.9%。
但由于平臺(tái)處理能力受限,不能全面提液,只能對(duì)高含水井進(jìn)行提限結(jié)合:對(duì)構(gòu)造高、低不同部位的井采取不同的采油速度。初期對(duì)高部位井采用較大生產(chǎn)壓差,高采液速度,低部位相對(duì)壓差較小,采液速度低,導(dǎo)致高部位井含水升高很快,低部位油井也受到水侵波及,含水升高,實(shí)施效果不佳。后期優(yōu)化采液速度,低部位采液速度高,高部位采液速度低,使得油水界面均勻推進(jìn)。P10H 井日增油9m3/d,P11H 井日增油5m3/d,年累計(jì)增油0.19×104m3。(見圖1)
圖1 1398砂體含油面積圖
P4M井投產(chǎn)初期為渤中3-2油田一口同井抽注井,注下采上。上部生產(chǎn)層位NmⅢ的1 472 砂體、1 618 砂體和1 641 砂體,油層厚度分別為6.1m、5.1m和6.7m,采用9-5/8"套管內(nèi)TCP平衡射孔大負(fù)壓返涌放噴技術(shù),下入7"優(yōu)質(zhì)篩管分3 個(gè)防砂段簡易防砂。下部注水層位NmⅢ的1 687砂體,水平段長695.6m,8-1/2"裸眼井段內(nèi)下入7"優(yōu)質(zhì)篩管簡易防砂。下入密閉電潛泵系統(tǒng)和橋式接頭,從而實(shí)現(xiàn)在橋式接頭上部油管段內(nèi)采油,套管段內(nèi)注水,在橋式結(jié)頭下部套管段內(nèi)采油,水平段內(nèi)注水。由于平臺(tái)配合軍事需要撤離和再就位,要求所有生產(chǎn)井在撤離期間必須通過試壓、投堵塞器和背壓閥方式實(shí)現(xiàn)安全封存,但該井由于管柱特殊難以實(shí)現(xiàn)安全封井。2013 年11 月15~20 日借鉆井船實(shí)施調(diào)整井機(jī)會(huì)對(duì)P4M井進(jìn)行了換管柱作業(yè),將原同井抽注管柱換為單一注水管柱,作業(yè)后原生產(chǎn)層段第1、2、3防砂段下入盲管盲死,保留最下一個(gè)防砂段對(duì)應(yīng)的1 687砂體注水,下入普通合注管柱,帶有井下安全閥及過電纜封隔器。上部油層累計(jì)產(chǎn)油5.02×104m3,作業(yè)后日注水量500m3。
2017年和工技中心新工藝技術(shù)交流,目前新型同井抽注管柱滿足管柱安全要求,在注水基礎(chǔ)上增加采油功能,恢復(fù)NmⅢ1472砂體、1618砂體和1641砂體采油,提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)安全封井。于2017 年7 月海洋石油161 進(jìn)塢檢修契機(jī)下,動(dòng)用鉆井船作業(yè),對(duì)P4M 井實(shí)施換管柱作業(yè),下入同井抽注管柱,恢復(fù)上面采油層位,初期日產(chǎn)油98m3/d,累計(jì)增油3.17×104m3。(見圖2)
圖2 P4M井生產(chǎn)曲線
P5PHP-1648 砂體屬于邊底水油藏,目前僅有P15H一口生產(chǎn)井,采用天然能量開發(fā),由于管柱受限未進(jìn)行過靜壓測試,2017 年9 月7 日利用停產(chǎn)窗口實(shí)施靜壓測試,測試結(jié)果為靜壓14.8MPa,與投產(chǎn)初期16.1MPa 相比壓力變化不大,僅下降了1.3MPa,砂體天然能量較為充足。也重新對(duì)該砂體水體倍數(shù)重新認(rèn)識(shí),P15H井處于高含水期,目前含水76.8%,產(chǎn)量逐漸降低。通過動(dòng)態(tài)跟蹤及注采對(duì)應(yīng)關(guān)系分析,目前油井流壓穩(wěn)定,地層能量充足,對(duì)高含水井實(shí)施限液。認(rèn)為具備提液潛力,從44Hz提至工頻,初期日增液40m3/d,日增油7m3/d,年累計(jì)增油0.18×104m3。另外對(duì)本砂體后續(xù)調(diào)整井部署也起到了指導(dǎo)作用,優(yōu)化去掉為P15H 補(bǔ)充能量的注水井。
P2井為一口定向生產(chǎn)井,生產(chǎn)第一、二、四防砂段(斜 深1 675.4~1 717.3m、1 740.9~1 753.0m、2 078.9~2 152.9m),關(guān)閉第三防砂段(斜深1 905.1~1 988.8m)。幾次出現(xiàn)無產(chǎn)出電流下降的情況,瞬時(shí)產(chǎn)氣量增加。排除井筒和泵的問題,初步分析是1519砂體氣竄造成的。實(shí)施開關(guān)層作業(yè),打開第四滑套釋放油井產(chǎn)能,考慮第四滑套關(guān)閉前綜合含水40%,經(jīng)過長時(shí)間油水重新分布,含水會(huì)有所下降。對(duì)第四滑套實(shí)施開套作業(yè),能有效改善地層供液,緩解間歇無產(chǎn)出情況,且有一定增油量;關(guān)閉第三滑套,避免氣竄影響電泵生產(chǎn)狀況。改善電泵運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)實(shí)現(xiàn)年增油0.15×104m3的效果。
①油藏動(dòng)態(tài)分析、井震結(jié)合,因地制宜的制定合理采液速度。
1398砂體已進(jìn)入高含水階段,但由于平臺(tái)處理能力受限,只能對(duì)高含水井進(jìn)行提限結(jié)合。對(duì)構(gòu)造高、低不同部位的井采取不同的采液速度,使得油水界面均勻推進(jìn)。
②運(yùn)用新工藝實(shí)現(xiàn)同井抽注功能,同時(shí)提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度,縮短小蜜蜂成本回收期。
P4M井轉(zhuǎn)為單一注水井,引入新型同井抽注管柱,滿足同井抽注功能,恢復(fù)上部采油層位,提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度,提高采油速度,加快小蜜蜂成本回收。
③系統(tǒng)剖析測試資料,重新刻畫砂體儲(chǔ)量規(guī)模,優(yōu)化調(diào)整井位,指引開發(fā)新思路。
P15H 井天然能量開采,由于管柱受限未進(jìn)行過靜壓測試,利用停產(chǎn)窗口實(shí)施測試,證明地層靜壓壓力下降較小,使得重新認(rèn)識(shí)砂體的水體倍數(shù),優(yōu)化調(diào)整井井位。
xx 油田通過高含水期的綜合治理,累計(jì)增油4.08×104m3,取得較高的投入產(chǎn)出比。為確保全年產(chǎn)量任務(wù)順利完成保駕護(hù)航,確保小蜜蜂油田的高效采油,最大限度提高了采油速度,加快成本回收,減緩含水上升率、自然遞減率。此次挖潛實(shí)踐以油藏地質(zhì)精細(xì)分析為指導(dǎo),以現(xiàn)場油水井動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)把控為依據(jù),以創(chuàng)新性集成技術(shù)應(yīng)用為抓手,實(shí)現(xiàn)小投資的大收益,為今后大規(guī)模開發(fā)中小型邊際油氣田積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),開辟新的思路。