王 飛
(神東煤炭集團(tuán),陜西 神木 719315)
目前煤礦產(chǎn)品價格較低、資源開采越來越深、作業(yè)環(huán)境惡劣、從業(yè)人員老齡化嚴(yán)重、人才短缺、人力成本攀升,安全環(huán)保要求越來越嚴(yán)格等不利條件都迫使煤礦企業(yè)必須向規(guī)?;?、集約化、協(xié)同化轉(zhuǎn)變,采礦手段向遙控化、智能化乃至無人化發(fā)展也是必然趨勢。智能礦山目前尚未形成統(tǒng)一定義,根據(jù)當(dāng)前的發(fā)展階段,大致形成一個建設(shè)目標(biāo),即生產(chǎn)工藝自動化、物流管理智能化、固定設(shè)施無人化、生產(chǎn)管理全面信息化,最終實現(xiàn)礦山的安全、綠色、高效開采,做到理念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新[1-3]。智能礦山建設(shè)首先是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè),即建成大數(shù)據(jù)存儲與分析平臺和礦山物聯(lián)網(wǎng)平臺,這是實現(xiàn)礦山智能化的先決條件。其次是實現(xiàn)生產(chǎn)管理的網(wǎng)絡(luò)化、遠(yuǎn)程化、遙控化乃至無人化,最后使煤礦企業(yè)采礦作業(yè)環(huán)節(jié)、篩選加工環(huán)節(jié)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)實現(xiàn)完全無縫化、智能化[4-6]。而井下供水系統(tǒng)智能化是礦井智能化建設(shè)的一部分,通過對井下供水系統(tǒng)的自動化改造,達(dá)到供水泵房無人值守、運(yùn)行異常報警、歷史數(shù)據(jù)分析、故障判斷等目的,使整個供水系統(tǒng)實現(xiàn)恒壓供水自我調(diào)節(jié)、系統(tǒng)漏水自動停泵等功能。
大柳塔煤礦地下水庫利用“水往低處流”原理,在流動過程中實現(xiàn)了污水凈化的功能,流到低凹處實現(xiàn)了儲水成庫的功能,清水流出利用自壓輸水的功能。首次在井下建設(shè)了地下水庫,創(chuàng)造性地設(shè)計施工了安全可靠的地下水庫人工壩體,并將井下污水全部回灌到采空區(qū)自然凈化儲存利用,實現(xiàn)污水近零升井;同時,首次成功施工了155 m的大垂深垂直鉆孔,并利用“連通器”原理,盡可能地實現(xiàn)“自然壓差供水”,合理高效循環(huán)利用,讓礦井水牢牢處于掌控之中,節(jié)省了能源,保護(hù)了水資源,保護(hù)了環(huán)境,保證了礦井安全。
現(xiàn)代化礦井中的高產(chǎn)能是利用大型機(jī)電設(shè)備實現(xiàn)的,此類設(shè)備運(yùn)行過程中往往發(fā)熱較高,普通的風(fēng)流冷卻方式已經(jīng)不能滿足設(shè)備散熱需求,所以需要供水系統(tǒng)提供冷卻介質(zhì),提高散熱效率[7-11]。煤礦井下煤塵、巖塵、瓦斯等濃度較高,供水系統(tǒng)將水霧噴灑到空氣中具有很強(qiáng)的降塵消塵作用,可以有效改善礦井氣候,也是消防用水的主要來源。綜采工作面液壓支架、液壓單體的乳化液需要將乳化油與水按比例調(diào)制,作為液壓傳動的媒介,其中的水就來自井下供水系統(tǒng)。供水系統(tǒng)為井下路面沖洗、衛(wèi)生清理提供水源,可以有效提高礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。綜上所述煤礦井下供水主要用于設(shè)備散熱、噴霧降塵、消防滅火、配置乳化液、提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等用途。
安全問題:煤礦井下供水一般由地面通過供水管路利用自然壓差供水,由于采區(qū)層高不同會影響礦井安全生產(chǎn);供水管路出現(xiàn)漏水現(xiàn)象主要依靠工人沿供水線路巡察,無法及時發(fā)現(xiàn),為礦井的安全生產(chǎn)帶來隱患。
水質(zhì)問題:大柳塔煤礦井下供水系統(tǒng)水源來自地下水庫,由于沉淀過濾不完全和管路銹蝕等原因?qū)е滤w渾濁、水質(zhì)不達(dá)標(biāo),會出現(xiàn)堵塞凈水系統(tǒng)過濾網(wǎng)的現(xiàn)象影響正常生產(chǎn),而改善水質(zhì)添加藥劑的過程中需要崗位工手動開泵注入,憑經(jīng)驗判斷,無法準(zhǔn)確把握藥量。
資源浪費(fèi):凈化水箱需要崗位工定期清理沖洗沉淀物,增加了工作量,占用了人力資源。然后,多臺供水加壓泵同時運(yùn)行無法精確提供出水壓力,造成能量的浪費(fèi)和設(shè)備的過度運(yùn)行。
大柳塔煤礦井下智能供水系統(tǒng)分為水凈化處理系統(tǒng)和恒壓供水系統(tǒng)兩部分。老舊的供水系統(tǒng)各環(huán)節(jié)都需要人工操作,工序繁復(fù)效率低下,無法對供水安全系統(tǒng)有效監(jiān)測,嚴(yán)重制約供水質(zhì)量,需要對供水安全系統(tǒng)進(jìn)行自動化改造。
更換水倉進(jìn)水閥門:地下水庫利用自然壓差向原水倉供水,原水倉利用閥門調(diào)節(jié)供水量維持原水倉液位滿足生產(chǎn);將原水倉進(jìn)水閥門更換為電動閥,根據(jù)原水倉液位設(shè)定的上下限值控制電動閥開停,使原水倉液位維持在限定值內(nèi)。
安裝多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀:原水倉水源經(jīng)過凈化水箱凈化后由離心泵注入清水倉,清水倉安裝多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀,實時監(jiān)測水質(zhì)參數(shù)。
安裝計量泵:凈化水藥箱通過自然沉淀和添加藥劑改善水質(zhì),在藥劑箱與凈化水箱之間安裝計量泵,通過監(jiān)測到的水質(zhì)參數(shù)控制計量泵啟停,實現(xiàn)自動定量添加藥劑,改善水質(zhì)。
凈水箱反沖洗管路安裝電動閥:凈化水箱沉淀物通過反沖洗管理實現(xiàn)外排,在凈水箱反沖洗管路安裝電動閥,通過程序遠(yuǎn)程控制電動閥定時啟停,實現(xiàn)自動反沖洗,清理水箱沉淀物。
實現(xiàn)自動和遠(yuǎn)程控制:水倉液位、電動閥、多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀、計量泵通過PLC實現(xiàn)自動控制和上位機(jī)的遠(yuǎn)程集中監(jiān)控。
安裝壓力計和流量計:加壓泵電機(jī)由變頻器控制,通過PLC給定頻率實現(xiàn)加壓泵電機(jī)的變頻調(diào)速和多臺加壓泵電機(jī)的聯(lián)動控制。供水系統(tǒng)總管路出口處安裝壓力計和流量計,將壓力值與流量值作為恒壓供水調(diào)節(jié)的參考值。煤礦井下盤區(qū)采掘工作面供水管路安裝壓力計,獲取用水點壓力值為恒壓供水系統(tǒng)壓力設(shè)定提供參考值。
加壓泵出水管路安裝電動閥:每臺加壓泵出水管路安裝電動閥,通過PLC將電動閥與泵電機(jī)聯(lián)動,防止停泵期間水流逆行。變頻器、壓力計、流量計和PLC進(jìn)行遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,在上位機(jī)建立人機(jī)對話界面。
煤礦井下供水系統(tǒng)的供電設(shè)備主要有移動變電站、真空饋電開關(guān)、真空電磁啟動器、變頻器、照明信號綜合保護(hù)裝置。移動變電站將礦井10 kV高壓電變成660 V低壓動力電,并對低壓供電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)測和保護(hù);真空饋電開關(guān)對下一級供電設(shè)備進(jìn)行保護(hù)并對上一級供電線路隔離,真空電磁啟動器與變頻器啟動電機(jī),照明信號綜合保護(hù)裝置為井下照明及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供電源和保護(hù)。移動變電站、真空饋電開關(guān)、真空電磁啟動器、變頻器、照明信號綜合保護(hù)裝置全部改裝為可通訊保護(hù)器,使其具備數(shù)據(jù)上傳功能,利用Tcp/IP和Modbus通訊協(xié)議與PLC通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳,由上位機(jī)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控。
工作原理:智能供水系統(tǒng)流程圖如圖1所示。大柳塔煤礦地下水庫水源利用“自然壓差”流入智能供水系統(tǒng)進(jìn)水管路;設(shè)定原水倉水位上下限值,原水倉通過液位傳感器控制進(jìn)水管電動閥啟停使原水倉水位維持在恒定范圍。設(shè)定清水倉水位上下限值,清水倉通過液位傳感器控制清水泵啟停為清水倉注水,使清水倉水位維持在恒定范圍。清水倉安裝多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀,將計量泵與清水泵聯(lián)動,通過監(jiān)測pH值、溫度值、電導(dǎo)率、濁度值的水質(zhì)參數(shù)控制計量泵啟停,實現(xiàn)自動定量添加藥劑改善水質(zhì)。
圖1 智能供水系統(tǒng)流程圖
功能實現(xiàn):凈水箱反沖洗管路上安裝電動閥,通過計算機(jī)程序設(shè)定電動閥啟停時間與啟停周期,實現(xiàn)自動沖洗凈水箱沉淀物。上位機(jī)采集煤礦井下盤區(qū)采掘工作面供水壓力值,根據(jù)生產(chǎn)需要將壓力設(shè)定值發(fā)送到PLC,PLC采集供水系統(tǒng)總管路壓力值與上位機(jī)壓力設(shè)定值比對,通過比對結(jié)果將調(diào)頻信號發(fā)送到變頻器,進(jìn)行PID自動控制;當(dāng)?shù)谝慌_變頻器達(dá)到50 Hz工頻運(yùn)行后總管路出水壓力仍未達(dá)到上位機(jī)設(shè)定值時,則在保持當(dāng)前變頻器工頻運(yùn)行的狀態(tài)下啟動下一臺變頻器進(jìn)行調(diào)速,直到總管路出水壓力達(dá)到上位機(jī)設(shè)定值,多臺增壓泵聯(lián)動情況下原理相同。
故障判斷:當(dāng)供水系統(tǒng)處于恒壓供水狀態(tài)運(yùn)行時,總管路出水壓力值保持不變,而盤區(qū)采掘工作面供水壓力值短時間內(nèi)出現(xiàn)急劇下降的情況,則判斷供水系統(tǒng)管路出現(xiàn)漏水,此時PLC下發(fā)緊急停車命令,并在上位機(jī)進(jìn)行報警,生產(chǎn)指揮人員接到報警后指示相關(guān)巡察人員排除故障。上位機(jī)服務(wù)器存儲智能供水系統(tǒng)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),供水系統(tǒng)維護(hù)人員通過分析歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)曲線判斷設(shè)備運(yùn)行健康狀態(tài)。例如,分析一臺加壓泵運(yùn)行數(shù)據(jù)曲線,在工頻運(yùn)行時轉(zhuǎn)速為1 400 rad/min,出水壓力為2.3 MPa,當(dāng)出現(xiàn)工頻運(yùn)行的轉(zhuǎn)速為1 400 rad/min,出水壓力明顯低于3.3 MPa時,則可判斷為泵葉輪磨損較大或軸承磨損嚴(yán)重等故障,由此為設(shè)備故障判斷提供可靠依據(jù),提供設(shè)備檢修效率。
水凈化處理系統(tǒng):水凈化處理系統(tǒng)示意圖,如圖2所示。預(yù)設(shè)定原水倉液位上下限,當(dāng)水位低于下限設(shè)定值時則打開電動閥給原水倉補(bǔ)液,當(dāng)水位高于上限設(shè)定值時則關(guān)閉電動閥停止補(bǔ)液。預(yù)選定水凈化系統(tǒng)泵電機(jī),設(shè)定清水倉水位上下限值,當(dāng)清水倉液位低于下限設(shè)定值時則開啟預(yù)選定泵電機(jī)給清水倉補(bǔ)液,當(dāng)清水倉液位高于上限設(shè)定值時則關(guān)閉預(yù)選定泵電機(jī)停止補(bǔ)液。復(fù)用水系統(tǒng)保持清水倉液位始終在上下限設(shè)定值區(qū)間內(nèi),確保滿足智能供水系統(tǒng)需求。
恒壓供水系統(tǒng)集控:恒壓供水系統(tǒng)集控畫面,如圖3所示,實時監(jiān)測智能供水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、水質(zhì)、水倉液位、管路供水壓力、管路供水流量等參數(shù)。生產(chǎn)指揮人員可根據(jù)實際生產(chǎn)需求調(diào)整供水參數(shù),實現(xiàn)全系統(tǒng)的遠(yuǎn)程集中監(jiān)控和人機(jī)對話。
供電系統(tǒng)集控:供電系統(tǒng)集控畫面,如圖4所示,智能供水系統(tǒng)的供電系統(tǒng)完全實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控、供電系統(tǒng)故障報警及故障判斷判斷、遠(yuǎn)程分合閘、歷史數(shù)據(jù)存儲和歷史操作記錄等功能。
圖2 水凈化處理系統(tǒng)圖
圖3 恒壓供水系統(tǒng)集控畫面
圖4 供電系統(tǒng)集控畫面
大柳塔煤礦井下智能供水系統(tǒng)的使用,大大減少了井下工人的工作量與工作強(qiáng)度,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,增加了系統(tǒng)使用壽命,降低了電能的損耗,降低了礦井企業(yè)的材料成本與人力成本。大柳塔煤礦井下智能供水系統(tǒng)運(yùn)行后,加壓泵房無需再安排崗位工值守,供水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)在上位機(jī)實施顯示,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)實現(xiàn)自我調(diào)節(jié),解放了人的勞動力;水凈化處理系統(tǒng)自動改善水質(zhì),減少了供水管路堵塞和銹蝕損耗,從根源上減少了供水系統(tǒng)故障發(fā)生率,降低了系統(tǒng)維護(hù)成本;供水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行根據(jù)實際使用需求自動調(diào)節(jié)至最優(yōu)狀態(tài),避免了能量和機(jī)械的額外損耗。通過系統(tǒng)不同區(qū)域位置的供水壓力值對比分析,可以及時發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,為礦井安全生產(chǎn)提供保障。