李庭斌
(神東煤炭集團(tuán)布爾臺煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017010)
隨著煤礦開采程度的不斷加大,瓦斯越來越成為制約礦井安全生產(chǎn)的瓶頸,特別是工作面的瓦斯治理不到位,易造成工作面瓦斯異常超限,嚴(yán)重影響礦井的安全生產(chǎn)[1-3]。通風(fēng)技術(shù)是預(yù)防高瓦斯問題的主要措施,在煤礦開采過程中起到保證煤礦安全性和穩(wěn)定性的作用。低瓦斯礦井一般采用通風(fēng)方式解決工作面瓦斯問題,增加巷道配風(fēng)量,稀釋瓦斯?jié)舛?,將瓦斯?jié)舛冉档偷桨踩试S濃度以下,防治瓦斯超限和瓦斯事故的發(fā)生,但風(fēng)量過大會造成采空區(qū)漏風(fēng)量大,造成回風(fēng)隅角涌出瓦斯量進(jìn)一步增大[4-7]。為解決回風(fēng)隅角瓦斯積聚的問題,多數(shù)礦井采用易于控制的聯(lián)巷插管或煤柱大直徑鉆孔橋接采空區(qū)的方法進(jìn)行瓦斯抽采??紤]到礦井配風(fēng)的整體需要及礦井防塵適宜風(fēng)速、漏風(fēng)率等因素的影響,礦井巷道及工作面的配風(fēng)量不能過大,即使是低瓦斯礦井,僅采取通風(fēng)一種措施也不能完全達(dá)到控制瓦斯的目的。為此,對瓦斯抽放鉆孔的套管及配套的封孔工藝進(jìn)行了研究,提出了一種安全、經(jīng)濟(jì)的瓦斯抽放鉆孔套管及封孔工藝。
礦井概況:布爾臺煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內(nèi),井田面積192.63 km2,地質(zhì)儲量33.03億t,可采儲量20.13億t,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力20 Mt/a,服務(wù)年限71.8 a。礦井可采煤層10層,現(xiàn)主采煤層為22煤與42煤,22煤平均厚度3.05 m,平均埋深300 m;42煤平均厚度5.9 m,平均埋深377 m?,F(xiàn)開采的22、42煤層自燃傾向性屬于I類易自燃,煤塵均有爆炸性。礦井采用斜井、平硐、立井綜合開拓方式,分區(qū)抽出式通風(fēng)。
工作面概況:本項目的井下現(xiàn)場試驗在42106綜放工作面進(jìn)行。42106綜放面布置在42煤一盤區(qū),工作面按煤層傾斜方向布置,沿煤層走向方向回采,工作面傾向長度309 m,走向長度5 073.8 m。煤層為31煤與42煤復(fù)合區(qū)。在距離42106工作面回撤通道661 m范圍內(nèi)工作面回采31煤,661 m至切眼的范圍回采42煤。地面標(biāo)高1 251.8~1 386.7 m,煤層底板標(biāo)高912.7~988.6 m。煤厚3.46~7.05 m,平均6.1 m。回采段分叉區(qū)煤厚3.46~3.78 m,平均煤厚3.6 m,回采段復(fù)合區(qū)煤厚6.15~7.05 m,平均6.6 m,分叉復(fù)合區(qū)存在0~1.2 m的夾矸,夾矸巖性為砂質(zhì)泥巖,煤層分叉復(fù)合區(qū)傾角變化很大,煤層傾角3°~9°。
通風(fēng)及抽放形式:布爾臺煤礦絕對瓦斯涌出量27.95 m3/min,相對瓦斯涌出量0.71 m3/t,綜采面最大絕對瓦斯涌出量4.74 m3/min,掘進(jìn)面最大絕對瓦斯涌出量1.65 m3/min,屬低瓦斯礦井,綜采工作面原采用“U”型通風(fēng),配套抽放方式為上隅角埋管抽放。為提高采空區(qū)抽放效果和瓦斯抽放主管路的回收利用率,礦井改變綜采工作面的通風(fēng)方式,采用偏“Y型”通風(fēng),配套抽放方式為采空區(qū)插管抽放。42106工作面泵站采用2臺ZWY300/355水環(huán)真空泵,額定流量300 m3/min。抽放主管路采用DN500焊管,布置在42107回風(fēng)順槽,抽放支管通過采空區(qū)聯(lián)巷密閉插入42106綜放工作面采空區(qū)進(jìn)行抽放,隨著綜采面推采,逐個開啟和關(guān)閉抽放支管完成綜采工作面采空區(qū)的瓦斯抽放,防止綜采工作面回風(fēng)隅角等地點的瓦斯超限。
存在的問題及解決思路:礦井兩順槽之間聯(lián)巷距離20~200 m不等,導(dǎo)致抽放支管之間距離不均勻,且多施工聯(lián)巷成本高且管理困難。因此,為保證抽放半徑均勻,在距離超過60 m的聯(lián)巷中間需要施工鉆孔,鉆孔直徑為500 mm,長度為20~25 m。為防止塌孔或者漏渣造成鉆孔堵塞,影響抽放效果,需要在全孔安設(shè)與孔徑匹配的管路并封孔。因井下順槽寬度在6 m左右,管路安裝只能采取多根短管逐節(jié)相連的方式,但套管直徑大,短管連接處不嚴(yán)密,易造成局部塌孔封堵鉆孔或者封孔材料堵塞鉆孔,影響抽放效果,因此需要一種安全、經(jīng)濟(jì)的套管方式及配套的封孔工藝完成瓦斯抽放鉆孔的連接和封孔,保證抽放效果。
套管對接方式的要求:①作業(yè)過程中安全系數(shù)高;②保證各段套管對接嚴(yán)密;③可操作性高,不影響套管作業(yè)效率;④不影響封孔質(zhì)量。
封孔工藝的要求:①可與改進(jìn)后的對接方式相匹配,具有可操作性;②可實現(xiàn)鉆孔全長封孔,保證氣密性;③封孔材料滿足無毒、阻燃、反應(yīng)溫度不高于70 ℃,材料性價比高,適合大量使用、推廣。
根據(jù)套管及封孔工藝的主要要求,通過咨詢公司相關(guān)部門、收集資料、參考其他礦井經(jīng)驗,形成以下設(shè)計方案。
套管工藝設(shè)計:①內(nèi)套袖連接。在一段套管上焊接短節(jié),該短節(jié)外徑略小于套管內(nèi)徑,對接時將短節(jié)插入上段套管內(nèi),完成對接,連接效果如圖1所示;②螺栓連接。在套管一端焊接若干螺母,與下段套管利用螺栓連接、固定,連接效果如圖2所示;③螺紋連接。在一段套管上焊接短節(jié),該短節(jié)外徑等于套管內(nèi)徑,在短節(jié)外側(cè)加工外螺紋,另外在上段套管內(nèi)側(cè)加工內(nèi)螺紋,兩段套管通過螺紋連接、固定,連接效果如圖3所示。
圖1 內(nèi)套袖連接效果圖
圖2 螺栓連接效果圖
圖3 螺紋連接效果圖
封孔材料:因鉆孔在兩順槽在之間的煤壁間施工,受采動影響等,礦壓顯現(xiàn)明顯,鉆孔周圍煤體破損,易造成采空區(qū)氣體泄漏,故需要對鉆孔進(jìn)行全孔封孔[8-10]??紤]到經(jīng)濟(jì)效益,可供選擇且滿足要求的充填材料包括:黃土、水泥、無機填充材料。①黃土無毒、阻燃,與水混合時不產(chǎn)生熱量成本最低,但黃土封孔韌性、強度差,在受采動等外力影響時封孔效果易受到破壞,影響氣密性。另外黃土漿凝固時間較長,且單獨利用黃土漿進(jìn)行封孔,無法長期在封孔空間駐留;②水泥無毒、阻燃,與水混合時會產(chǎn)生少量熱量,成本較低,凝固后韌性、強度大,能夠保證封孔氣密性。但水泥凝固時間較長,單獨利用水泥漿進(jìn)行封孔,無法長期在封孔空間駐留;③無機充填材料無毒、阻燃,與水混合時會產(chǎn)生少量熱量,凝固后韌性、強度大,能夠保證封孔氣密性且凝固需時最短。但無機填充材料成本較黃土、水泥高。
封孔工藝設(shè)計:根據(jù)以上封孔材料特性及要求,封孔工藝設(shè)計為“兩堵一注”,即孔口兩端口利用強度高、凝結(jié)快的材料封孔,鉆孔中段利用凝結(jié)較慢但成本較低的材料充填。
套管工藝試驗:首先,根據(jù)設(shè)計階段篩選出3種套管工藝設(shè)計方案,礦機修車間按1∶1的比例各加工一套實體管路在機修車間場地進(jìn)行地面對接試驗,地面試驗結(jié)果對照見表1;其次,由以上試驗可知,內(nèi)套袖連接工藝不需井下電氣焊,各段套管間對接較嚴(yán)密,在內(nèi)外套袖間襯入棉紗后,能夠保證氣密性。且相對其他方案加工精度要求較低,對接過程中操作容易,不影響套管效率。螺栓連接工藝也不需井下電氣焊,加工作業(yè)量最少但精度要求較高,一旦焊接誤差大或受外力變形則無法順利完成套管作業(yè),各段套管間縫隙較大且無有效補救方法。對接時成功與否取決于螺栓與螺母能否快速對準(zhǔn),經(jīng)試驗效率較低。螺紋連接工藝也不需井下電氣焊,套管間密閉性最好。但加工作業(yè)量最大、精度要求最高,一旦加工誤差大或受外力變形則無法順利完成套管作業(yè)。對接期間需旋轉(zhuǎn)管路緊固絲扣,完成對接,操作難度高,工作量大,經(jīng)現(xiàn)場試驗效率較低;最后,綜合考慮套管工藝地面試驗中3種方案的優(yōu)缺點,最終確定采用內(nèi)套袖套管工藝進(jìn)入井下試驗階段。
表1 套管工藝地面試驗結(jié)果對照表
封孔工藝試驗:對比充填材料的膨脹系數(shù)、材料強度、阻燃性以及反應(yīng)期間最高溫度,選擇合適的充填材料,完成封孔工藝設(shè)計,試驗結(jié)果見表2。根據(jù)以上封孔材料特性及要求,結(jié)合封孔工藝設(shè)計,確定井下試驗方案為:“兩堵一注”,即兩端孔口利用強度高、凝結(jié)快的無機充填材料封孔,鉆孔中段利用凝結(jié)較慢但成本較低的水泥封孔。
鉆孔試驗:井下試驗地點選擇在42106綜放工作面,42106綜放工作面瓦斯抽放鉆孔在42106運輸順槽、42107回風(fēng)順槽間保護(hù)煤柱中施工,根據(jù)兩側(cè)順槽高差不同,鉆孔角度-3.4°~13.2°,孔徑為500 mm,共施工55個瓦斯抽放鉆孔,鉆孔施工完畢后需利用DN350螺旋焊管進(jìn)行套管并進(jìn)行封孔作業(yè)。鉆孔施工剖面圖如圖4所示。本次試驗選擇42106綜放工作面9#、10#兩個鉆孔進(jìn)行鉆孔套管及封孔試驗,鉆孔相關(guān)參數(shù)見表3。
表2 封孔材料地面試驗結(jié)果對照表
圖4 瓦斯抽放鉆孔剖面示意圖
表3 42106瓦斯抽放鉆孔參數(shù)表(9#、10#)
套管工藝試驗:試驗利用內(nèi)套袖套管工藝對上述兩個鉆孔進(jìn)行套管,套管管材選用DN350螺旋焊管,由機修車間提前將備用管材加工為5 m一根的短管,每個鉆孔需5根短管。在5根短管中的4根短管一端焊接內(nèi)嵌接頭,并在其中1根短管另一端焊接DN350法蘭。套管管材加工示意圖如圖5所示。套管管材準(zhǔn)備完畢后,對已施工完畢的鉆孔進(jìn)行套管試驗,并對套管作業(yè)過程進(jìn)行了詳細(xì)的跟蹤記錄。采用內(nèi)套袖套管工藝時,全部完成套管作業(yè)平均耗時350 min,其中純作業(yè)時間為264 min,略少于原有套管工藝。作業(yè)期間套管工藝未出現(xiàn)明顯缺陷,各環(huán)節(jié)也無嚴(yán)重安全隱患.井下試驗結(jié)果表明,內(nèi)套袖套管工藝安全、可靠、高效。
圖5 套管管材加工示意圖
封孔工藝試驗:試驗地點仍為42106綜放工作面9#、10#鉆孔。試驗主要分為2個步驟,即:兩側(cè)孔口封堵、兩側(cè)孔口間空隙充填,并詳細(xì)跟蹤和記錄。通過試驗記錄數(shù)據(jù)可知,平均每個鉆孔封孔耗時296 min,鑒于每個鉆孔需多次注漿方能完成全孔封孔,因此當(dāng)多個鉆孔需進(jìn)行封孔時,通過科學(xué)安排工序,單個鉆孔封孔耗時還會進(jìn)一步降低。封孔作業(yè)期間,孔口兩側(cè)用無機材料封堵位置、套管管壁內(nèi)側(cè)未出現(xiàn)明顯漏漿現(xiàn)象,表明改進(jìn)后的封孔工藝與內(nèi)套袖套管工藝能夠有效匹配[11-12],但完成套管及封孔的鉆孔氣密性還需進(jìn)一步驗證。
鉆孔氣密性驗證:為了驗證采用新工藝套管、封孔的9#、10#鉆孔氣密性,10#鉆孔進(jìn)入采空區(qū)后開始每日對9#、10#鉆孔外瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行監(jiān)測,10 d后改為每周監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見表4。觀測數(shù)據(jù)說明,9#、10#鉆孔在進(jìn)入采空區(qū)后,氣密性良好,無明顯漏氣、漏水現(xiàn)象,即兩端孔口利用強度高、凝結(jié)快的無機充填材料封孔,鉆孔中段利用水泥封孔工藝的氣密性符合要求。
應(yīng)用范圍:布爾臺煤礦在42106采煤工作面應(yīng)用,之后每個采煤工作面全面推廣,平均每年有3個采煤工作面需提前施工瓦斯抽放鉆孔并套管、封孔,平均每個工作面需施工50個鉆孔,即每年共有150個鉆孔應(yīng)用此套管、封孔工藝,現(xiàn)累計應(yīng)用鉆孔數(shù)已超過400個。
經(jīng)濟(jì)效益:瓦斯鉆孔套管涉及的費用主要有人工成本、車輛成本、材料消耗等費用。經(jīng)計算使用此工藝前單孔成本5.44萬元,使用此工藝后單孔成本2.27萬元,單孔節(jié)約費用3.17萬元,每年節(jié)約費用475.5萬元。
安全效益:①改進(jìn)后的套管工藝保證了套管質(zhì)量、封孔質(zhì)量,降低了施工風(fēng)險,提高了施工作業(yè)的安全性;②改進(jìn)后的套管工藝基本原理是對套管端口處進(jìn)行加工以實現(xiàn)順利對接,該項作業(yè)可在套管入井前在地面完成,簡化了井下作業(yè)環(huán)節(jié),減少安全隱患;③改進(jìn)后的封孔工藝,以無機充填材料替代高分子材料,消除了封孔過程中出現(xiàn)高溫的隱患。
表4 鉆孔氣密性監(jiān)測表
通過工藝設(shè)計、地面試驗、井下試驗等幾個階段的研究與驗證,提出了一種安全、可靠、高效的內(nèi)套袖套管工藝及配套的封孔工藝。套管工藝采用內(nèi)套袖套管工藝,封孔工藝采用“兩堵一注”的全孔封孔工藝,并確定了兩端孔口利用強度高、凝結(jié)快的無機充填材料封孔,鉆孔中段利用凝結(jié)較慢但成本較低的水泥封孔。此外,套管過程中以人力為主要動力來源,對作業(yè)效率存在負(fù)面影響,尋找一種既安全又高效的套管施工動力源是下一步需要探究的課題。