崔家冀
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽馬鞍山 243000)
為了發(fā)揮V等元素的合金化效果,進(jìn)一步提高特鋼產(chǎn)品的性能,越來(lái)越多的特鋼產(chǎn)品在成分設(shè)計(jì)上對(duì)氮含量的上下線都有要求。即在冶煉過(guò)程中不能只進(jìn)行脫氮,需要增氮與脫氮相結(jié)合,穩(wěn)定控制鋼中氮含量保持一個(gè)上下限范圍內(nèi),以保證成品中的氮含量滿足性能要求。RH精煉爐具有良好的真空脫氣處理功能,是控制鋼水氮含量的關(guān)鍵工藝之一,因此研究RH精煉過(guò)程中鋼水氮含量變化規(guī)律具有重要的實(shí)踐意義。本文對(duì)120 t RH精煉爐冶煉過(guò)程中鋼水脫氮和增氮過(guò)程進(jìn)行了分析,確定了RH精煉爐真空控氮的具體措施。
某廠鋁鎮(zhèn)靜鋼產(chǎn)品成分要求氮含量在50~70 ppm,冶煉工藝流程為EAF→LF→RH→連鑄流程,控氮工藝主要在RH精煉工序。RH精煉過(guò)程主要操作流程為:進(jìn)站→抽真空(提升氣體為氬氣)→保持真空過(guò)程中切換提升氣體為氮?dú)狻瓶铡稣?。RH真空處理過(guò)程中提升氣體流量為600~1000 L/min,精煉周期為45 min左右,真空度小于100 Pa的保持時(shí)間大于20 min。
根據(jù)文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果可知[1]-[3],真空條件下氮的流向主要由鋼水中的氮?jiǎng)莺蜌庀嘀械獎(jiǎng)菟鶝Q定。鋼水在RH精煉過(guò)程中,鋼液的滲碳和脫氮的速率主要受液相傳質(zhì)和界面反應(yīng)混合控制。在高氧位和高硫位條件下,化學(xué)反應(yīng)速率主要受界面反應(yīng)控制;當(dāng)在高真空、低氧位、低硫位條件下,化學(xué)反應(yīng)主要受液相傳質(zhì)控制。結(jié)合脫氮和增氮反應(yīng)的熱力學(xué)計(jì)算結(jié)果,可推斷出在RH精煉過(guò)程中,真空度小于100 Pa條件下,提升氣體為氬氣時(shí)為脫氮過(guò)程,提升氣體切換為氮?dú)夂鬄樵龅^(guò)程。而鋁鎮(zhèn)靜鋼經(jīng)過(guò)LF工序后,鋼中活度氧[O]一般小于10 ppm,鋼中[S]一般小于20 ppm,屬于低氧位、低硫位鋼水,因此整個(gè)控氮過(guò)程應(yīng)該主要受氮在液相邊界層中的傳質(zhì)影響,則脫氮速度可表示為:
(1)
為研究整個(gè)脫氮過(guò)程中鋼水氮元素含量的變化規(guī)律,確定提升氣體切換為氮?dú)鈺r(shí)的初始氮含量,在RH冶煉過(guò)程中,分別于進(jìn)站、抽真空7 min、抽真空14 min、破空時(shí)分別取氧氮樣并用LECO公司的TC-600氧氮測(cè)定儀進(jìn)行檢驗(yàn)。檢測(cè)結(jié)果如表1和圖1所示。
表1 脫氮過(guò)程取樣分析
圖1 脫氮過(guò)程氮含量曲線
由取樣檢測(cè)結(jié)果可以看出5爐鋼進(jìn)站氮含量在73 ppm-87 ppm,在整個(gè)21分鐘真空處理過(guò)程中,抽真空7分鐘時(shí),鋼水中氮含量降到41 ppm-45 ppm,前7 min內(nèi)平均脫氮速率為5.5 ppm/min,脫氮速率較快,在7 min到破空時(shí)鋼水氮含量降至36 ppm-39 ppm,在后面的14 min內(nèi)平均脫氮速率約為0.4pp m/min,脫氮速率很低,可以說(shuō)在抽真空7 min時(shí)或者之前,鋼水的脫氮速率就已經(jīng)達(dá)到拐點(diǎn),脫氮速率由快變慢。這主要是由于在前7 min鋼水在抽真空過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的沸騰,鋼水沸騰時(shí)式(1)中氮的傳質(zhì)系數(shù)比不沸騰鋼水的傳質(zhì)系數(shù)約增加5倍,此外鋼水中的氫主要在真空處理前期脫去,脫氫過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生微氣泡,攪拌熔池的同時(shí)增加脫氣反應(yīng)面積促進(jìn)脫氮反應(yīng)。而在真空處理中后期,真空槽內(nèi)早已穩(wěn)定達(dá)到100 Pa左右的真空度,鋼水在真空槽內(nèi)已完成2-3個(gè)循環(huán),鋼水中大部分[H]已被去除,整個(gè)鋼水循環(huán)過(guò)程平緩穩(wěn)定,鋼水中氮的傳質(zhì)系數(shù)大大下降,同時(shí)由于鋼水靜壓力的原因,真空槽內(nèi)脫氮反應(yīng)僅在距離鋼水自由表面較淺的深度內(nèi)才能夠進(jìn)行,脫氮?jiǎng)恿W(xué)條件較差[4]。因此通過(guò)脫氮過(guò)程的取樣分析可以得出在抽真空7min后將提升氣體切換為氮?dú)膺M(jìn)行增氮時(shí),可認(rèn)為鋼水初始氮含量為42 ppm左右。
為研究控氮過(guò)程中鋼水中氮含量變化規(guī)律,進(jìn)行了3爐控氮工藝試驗(yàn)研究,試驗(yàn)過(guò)程為:在RH精煉過(guò)程中,前期采用氬氣為提升氣體進(jìn)行脫氮,中后期切換提升氣體為氮?dú)膺M(jìn)行增氮,增氮時(shí)間為6 min-8 min。在3爐控氮鋁鎮(zhèn)靜鋼RH生產(chǎn)過(guò)程中,分別于RH進(jìn)站、提升氣體切換為氮?dú)鈺r(shí)、破空時(shí)分別取氧氮樣并進(jìn)行檢驗(yàn)分析,檢測(cè)結(jié)果如表2所示。
表2 控氮過(guò)程取樣分析
注:增氮時(shí)間為切換提升氣體為氮?dú)鈺r(shí)至RH破空。
由表2中檢測(cè)結(jié)果可以得出,3爐鋼在RH精煉過(guò)程中切換提升氣體為氮?dú)膺M(jìn)行增氮時(shí),鋼水已經(jīng)過(guò)13 min-15 min的脫氮過(guò)程,根據(jù)上文所述,鋼水中氮元素都達(dá)到拐點(diǎn)氮含量,并能穩(wěn)定控制在40 ppm左右,在分別經(jīng)過(guò)6 min-8 min的增氮后,鋼水氮含量都達(dá)到了目標(biāo)范圍(50 ppm-70 ppm)。根據(jù)不同增氮時(shí)間的結(jié)果可以看出增氮速率比較穩(wěn)定,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得增氮速率為2 ppm/min左右,這主要是由于在增氮過(guò)程中,提升氣體流量、鋼水循環(huán)流動(dòng)狀態(tài)、鋼水成分等都處于比較穩(wěn)定的狀態(tài),此時(shí)氮的傳質(zhì)系數(shù)比較穩(wěn)定,因此控氮速率比較穩(wěn)定。為進(jìn)一步驗(yàn)控氮工藝的正確性,并確定準(zhǔn)確的增氮速率,按照上述控氮工藝,在32爐鋁鎮(zhèn)靜鋼生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行了重復(fù)性驗(yàn)證,其中N元素滿足要求(50 ppm-70 ppm)的爐數(shù)為30爐,合格率為93.8%,同時(shí)對(duì)相關(guān)控氮數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得出:在鋁鎮(zhèn)靜鋼中硫含量低于0.002%,RH提升氣體流量為600 NL/min條件下,110 t鋼水增氮速率約為2.2 ppm/min。
由于RH精煉過(guò)程前期氮的傳質(zhì)系數(shù)大于中后期,導(dǎo)致在抽真空7 min時(shí)或者之前,鋼水的脫氮速率就達(dá)到拐點(diǎn),脫氮速率由快變慢,拐點(diǎn)處鋼水中氮含量為42 ppm左右。
在RH精煉過(guò)程中,采用在中后期切換提升氣體為氮?dú)膺M(jìn)行增氮的工藝可穩(wěn)定對(duì)鋼水進(jìn)行增氮,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)控氮數(shù)據(jù)可得,在鋁鎮(zhèn)靜鋼中硫含量低于0.002%,RH提升氣體流量為600 NL/min條件下,110噸鋼水增氮速率約為2.2 ppm/min。