董浩偉
(中鐵一局集團(tuán)有限公司,西安710054)
廈門第二西通道(海滄隧道)工程A3 標(biāo)段下穿興湖路城市主干道雙連拱隧道全長240m,進(jìn)出口與明挖矩形隧道連接,為陸域段關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程,如圖1 所示。隧道進(jìn)口位于興湖路北側(cè)邊坡,出口臨近興湖路南側(cè)地下停車場,隧道埋深約5~12m,以30°夾角下穿興湖路,穿路段長65m,既有Φ1.2m 承插式給水干管橫穿興湖路,位于隧道拱頂上方8m 位置,施工期間不但要嚴(yán)格洞內(nèi)變形控制,同時(shí)還要保證既有路面、穿路管線及周邊敏感建筑安全受控,施工風(fēng)險(xiǎn)極大。
隧道圍巖以V 級(jí)圍巖為主,洞頂為雜填土,洞身以全~強(qiáng)風(fēng)化花崗巖為主,夾雜微風(fēng)化花崗巖孤石,自穩(wěn)能力極差。地下水以松散巖類孔隙水、基巖裂隙水為主,間歇性補(bǔ)給。
圖1 雙連拱隧道結(jié)構(gòu)圖
本隧道設(shè)計(jì)方案為4#工作井獨(dú)頭掘進(jìn),5#井輔助出洞,工作井頂板預(yù)留出渣和進(jìn)料孔洞,隧道施工采用三導(dǎo)洞+上臺(tái)階CD 法。實(shí)際施工過程受市政管線遷改滯后影響,原施工方案無法滿足工期要求,經(jīng)參建各方及專家討論,對(duì)原施工方案進(jìn)行了以下調(diào)整優(yōu)化。
調(diào)整工作井頂板及預(yù)留明挖段施工順序,先施工工作井底板、側(cè)墻及端墻,利用工作井底板至明挖基坑外原地面標(biāo)高形成10%坡度施工便道。在保證基坑穩(wěn)定的基礎(chǔ)上調(diào)整原垂直提升為水平運(yùn)輸,提前開始雙連拱隧道進(jìn)洞施工。
為保證擬調(diào)整方案安全實(shí)施,通過ANSYS 建模分析了基坑開挖拉槽、工作井施工支撐體系轉(zhuǎn)換及三導(dǎo)洞破樁進(jìn)洞工序?qū)又误w系及地表沉降的影響(見圖2)。
圖2 工作井及導(dǎo)洞進(jìn)洞支撐體系受力分析
分析結(jié)果顯示,施工期間基坑內(nèi)支撐應(yīng)力逐漸增大,最大值由4.5MPa 增加到4.7MPa;導(dǎo)洞破樁開挖對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)X方向位移影響相對(duì)較小,圍護(hù)結(jié)構(gòu)及支撐體系滿足受力及變形控制要求;地表累計(jì)沉降2~5mm,滿足沉降控制要求。
超前導(dǎo)洞施工過程,掌子面伴隨有裂隙水滲出,全風(fēng)化花崗巖開挖擾動(dòng)后,中下臺(tái)階預(yù)留核心土遇水軟化成流塑狀,初支施做后變形大,仰拱封閉成環(huán)后仍出現(xiàn)持續(xù)出現(xiàn)蠕動(dòng)沉降、收斂等現(xiàn)象[1]。
綜合參建各方意見后,現(xiàn)場采用導(dǎo)洞帷幕注漿改良隧道導(dǎo)洞、主洞開挖輪廓范圍及隧道基底土體控制變形,在導(dǎo)洞施工墻體過程預(yù)留洞內(nèi)降水井、排水設(shè)施,為主洞施工提前做好圍巖改良和降排水工作。
主洞原方案采用CD 法開挖,各施工步距按5m 控制,二層格柵初支在中臺(tái)階開挖前施做,工作面干擾大,工序轉(zhuǎn)化復(fù)雜。為提高主洞施工效率,盡快完成雙層初支閉環(huán),在超前導(dǎo)洞對(duì)主洞開挖輪廓及隧底超前進(jìn)行了加固和降排水處理的基礎(chǔ)上,結(jié)合監(jiān)控量測數(shù)據(jù)反饋,對(duì)主洞開挖方案進(jìn)行了以下優(yōu)化:(1)取消臨時(shí)仰拱采用上臺(tái)階臨時(shí)中隔壁法施工;(2)左、右導(dǎo)坑環(huán)形開挖預(yù)留核心土,左主洞先施工左側(cè)導(dǎo)坑,右主洞先施工右側(cè)導(dǎo)洞,主洞內(nèi)左右導(dǎo)坑步距按5m 控制,拱腳落于中隔墻及側(cè)墻預(yù)留位置,提前完成“扣拱”閉環(huán)作業(yè);(3)二層格柵拱架緊跟掌子面施工,掌子面與二層初支步距按10m 以內(nèi)控制,提前完成上臺(tái)階貫通,然后進(jìn)行中下臺(tái)階及仰拱開挖施工作業(yè);(4)左、右主洞緊鄰中隔墻兩側(cè)導(dǎo)坑步距按5m 控制[2]。
該方案采用ANSYS 有限元程序模擬驗(yàn)證,用二維梁單元Beam3 模擬初期支護(hù),第一層支護(hù)與第二層支護(hù)接觸采用二維桿單元Link10 模擬,土體荷載按埋深15m 計(jì)算。
通過對(duì)雙層支護(hù)體系模擬分析:(1)一層初支結(jié)構(gòu)軸力在外側(cè)拱腳處最大值為872kN;彎矩在拱頂處內(nèi)側(cè)受拉最大值為12.79kN·m;結(jié)構(gòu)外側(cè)拱腳處安全系數(shù)最小值為5.69;(2)二層初支結(jié)構(gòu)軸力在外側(cè)拱腳最大值為1258.5kN;彎矩中隔墻處最大值為70.953kN·m,結(jié)構(gòu)外側(cè)拱腳處安全系數(shù)最小值為5.69,均滿足安全系數(shù)最小值2.4 的要求(見圖3)。
圖3 雙層初支體系受力分析
取得效果有:(1)改變傳統(tǒng)工作井垂直吊裝為水平運(yùn)輸,減少垂直吊裝設(shè)備投入的同時(shí)運(yùn)輸效率提升30%;(2)超前導(dǎo)洞施工過程中采取的帷幕注漿加固及預(yù)留降排水措施,解決導(dǎo)洞不良地質(zhì)問題的同時(shí)為主洞開挖施工提前改良了土體;(3)主洞開挖改變了傳統(tǒng)雙連拱隧道施工步序,充分發(fā)揮雙層初支體系作用,提前貫通上臺(tái)階,中下臺(tái)階、仰拱施工實(shí)現(xiàn)雙向掘進(jìn)。
本隧道于2018 年8 月正式開始導(dǎo)洞施工,2019 年7 月開始主洞施工,2020 年3 月完成貫通,預(yù)計(jì)2020 年6 月完成隧道土建施工。原計(jì)劃工期36 個(gè)月,實(shí)際工期22 個(gè)月,主洞進(jìn)度指標(biāo)達(dá)45m/月。洞內(nèi)變形、既有路面、穿路管線及周邊敏感建筑監(jiān)測數(shù)據(jù)受控。該方法在簡化傳統(tǒng)雙連拱隧道復(fù)雜施工程序的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新了復(fù)雜環(huán)境下雙連拱隧道快速施工方法,安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成了雙連拱隧道下穿興湖路城市主干道施工任務(wù),為類似工程提供經(jīng)驗(yàn)與參考。