吳冬濤、晏航
(陜西同力重工股份有限公司 712000)
汽車行駛時,由路面不平以及發(fā)動機、傳動系統(tǒng)和車輪等旋轉部件激發(fā)汽車振動,通常,路面不平是汽車振動的基本輸入[1]。發(fā)動機燃燒激勵、機械激勵是發(fā)動機產生振動和噪聲的主要原因,車輪、制動鼓、傳動軸動不平衡,傳動軸扭轉激勵也是汽車振動的常見激勵[2]。
本文針對某寬體自卸車發(fā)動機異常振動導致發(fā)動機風扇及護風罩損壞問題,進行了礦區(qū)測試,通過對發(fā)動機、發(fā)動機托架、變速器和主車架的振動加速度信號進行時域分析和頻域分析,找出了導致該車重載上坡工況下發(fā)動機及傳動系統(tǒng)異常振動的原因,為消除寬體自卸車異常振動提供參考依據(jù)。
寬體自卸車在重載上坡工況下,變速器位于1 擋,發(fā)動機轉速 2 000~2 200 r/min 之間出現(xiàn)發(fā)動機異常振動問題,其他擋位及工況下,振動不明顯或無振動。發(fā)動機異常振動車輛傳動軸為雙根布置,同一車型采用單根傳動軸無明顯振動。初步分析,發(fā)動機異常振動與路面激勵無關,與發(fā)動機本身及傳動系統(tǒng)有關。
本次試驗為礦區(qū)實地測試,試驗用車為某6×4 寬體自卸車,試驗狀態(tài):原地升速,測量發(fā)動機懸置隔振率;1 擋重載上坡,發(fā)動機轉速穩(wěn)定在 2 000~2 200 r/min。
試驗所用數(shù)據(jù)采集工具為DEWESoft 公司推出的基于USB 總線的數(shù)據(jù)采集產品,傳感器為IPC 型加速度傳感器。主要設備參數(shù)和測試參數(shù)見表1。
在初步確定發(fā)動機異常振動原因的基礎上,本次測試主要對寬體自卸車發(fā)動機、發(fā)動機托架、變速器、主車架四個測試點3 個方向上(X、Y、Z)的振動加速度進行測量,占用數(shù)采儀12 個通道。使用的傳感器為三軸傳感器,通過磁座分別吸附于發(fā)動機、發(fā)動機托架、變速器、主車架特定位置,吸附表面要求平整,安裝必須牢靠,3 軸加速度傳感器X 向前,Y 向左,Z 向上。加速度傳感器布置見圖1。
表1 主要設備參數(shù)和測試參數(shù)
圖1 加速度傳感器布置示意圖
在設備連接工作完成后,將車輛停至平整路段,駐車制動,均勻加大油門再逐漸減小,對發(fā)動機懸置隔振率進行測量,計算發(fā)動機隔振率。
圖2 發(fā)動機Z 向時域圖
圖3 變速器Z 向時域圖
圖4 車架Z 向時域圖
由表2可知,發(fā)動機綜合隔振率達到70%左右,基本符合發(fā)動機懸置的隔振要求,可判斷出發(fā)動機異常振動原因并非發(fā)動機懸置設計不合理。
將寬體自卸車滿載行駛至上坡路段進行試驗,擋位置于1 擋,車速4.5 km/h,發(fā)動機轉速控制在 2 000~2 200 r/min 之間,對試驗測試數(shù)據(jù)進行時域和頻域分析。
先進行時域分析,考慮到Z 向振動一般最大,以發(fā)動機、變速器及車架Z 向振動加速度為例,3 個測試點Z 向時域圖如圖2~圖4所示。
通過對比3 個測試點的Z 向加速度,變速器>發(fā)動機>車架,可判斷出,引起發(fā)動機及傳動系統(tǒng)異常振動的原因并非來自于發(fā)動機本身,而是來源于變速器或變速器后端的傳動系統(tǒng)。
為進一步確定發(fā)動機異常振動原因,將時域信號進行FFT變換在頻域下進行分析。發(fā)動機、變速器Z 向頻譜圖如圖5、圖6所示。
通過FFT 得到振動加速度頻譜峰值對應的頻率,發(fā)動機、變速器Z 向振動在8.85 Hz 存在明顯峰值,此時發(fā)動機轉速為2 164 r/min,1 擋速比8.15,經過計算該頻率剛好對應傳動軸2 倍轉頻,確定發(fā)動機及傳動系統(tǒng)異常振動原因來自于傳動軸。
圖5 變速器Z 向頻譜圖
圖6 發(fā)動機Z 向頻譜圖
圖7 三萬向節(jié)傳動布置示意圖
表3 改進前后加速度均方根值對比
在平整路面上對重載狀態(tài)下的車輛傳動軸夾角進行了測量,傳動軸夾角α1=0,α2=2.9°,α3=1.6°,明顯不符合圖7所示 的設計要求,對傳動軸夾角進行調整,考慮到傳動軸與變速器夾角不宜過大,改進后傳動軸夾角α1=1°,α2=1.4°,α3=1.1°,保證輸出軸與輸出軸等速旋轉。
改進后在同樣條件下進行試驗,對改進后試驗采集的振動信號進行時域和頻域分析[3]。改進前后發(fā)動機和變速器上的加速度均方根值如表3所示。
在調整傳動軸夾角之后,由傳動軸扭轉激勵引起的振動仍然存在,但相比于改進前,傳動軸二倍轉頻頻率下的幅值明顯減小。由表2可知,改進后發(fā)動機及變速器上的振動加速度均方根值明顯減小,改進后車輛未出現(xiàn)發(fā)動機異常振動導致發(fā)動機風扇和護風罩損壞問題。
通過礦區(qū)試驗,找出了寬體自卸車發(fā)動機異常振動的原因,在重載上坡工況下,發(fā)動機轉速 2 000~2 200 r/min,變速器位于1 擋時,傳動軸扭轉激勵引起整個傳動軸系統(tǒng)異常振動,導致發(fā)動機風扇和護風罩損壞。為消除該寬體車異常振動問題,應合理設計傳動軸夾角,保證輸出軸與輸出軸等速旋轉,減小傳動軸扭轉激勵。