張小偉 李明剛 申金金
摘 要:針對(duì)往復(fù)式高壓甲銨泵在進(jìn)口溫度、組分發(fā)生變化后出現(xiàn)的故障進(jìn)行原因分析,提出解決措施,實(shí)現(xiàn)了高壓甲銨泵及尿素裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:高壓甲銨泵;組合閥;柱塞填料;泄漏
高壓甲銨泵是尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,是在生產(chǎn)中將回收系統(tǒng)回收的一定濃度的甲銨液返回到高壓系統(tǒng),重新參與合成反應(yīng)的主要設(shè)備。河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司原設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)噸尿素裝置,采用二氧化碳汽提工藝,將裝置進(jìn)行了系統(tǒng)擴(kuò)能改造,尿素產(chǎn)能提高到年產(chǎn)52萬(wàn)噸尿素,由于擴(kuò)能后的高壓甲銨泵進(jìn)料溫度、壓力、組分發(fā)生改變,高壓甲銨泵在運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)故障,嚴(yán)重制約著尿素裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,結(jié)合高壓甲銨泵的使用情況,對(duì)常見(jiàn)故障原因進(jìn)行分析,并找到優(yōu)化改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)了高壓甲銨泵及尿素裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
1 高壓甲銨泵的結(jié)構(gòu)原理及主要性能參數(shù)
1.1結(jié)構(gòu)原理
高壓甲銨泵型號(hào)為3JA-16/16.6-TB,臥式三柱塞容積式往復(fù)泵,該泵由動(dòng)力端和液力端組成,動(dòng)力端由電機(jī)、減速箱、曲軸箱等組成;液力端由組合閥、填料、缸頭、密封水、安全閥等組成。泵液力端的過(guò)流元件采用耐酸不銹鋼制造,泵設(shè)計(jì)為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)型,由電動(dòng)機(jī)通過(guò)變頻器來(lái)實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,帶動(dòng)齒輪減速器傳動(dòng)使泵的流量可進(jìn)行無(wú)極調(diào)速。
1.2出廠性能參數(shù)
輸送介質(zhì):甲銨液,介質(zhì)設(shè)計(jì)溫度:74-80℃;介質(zhì)特性易結(jié)晶;流量Q:14-16m?/h;電動(dòng)機(jī)功率:110kw;設(shè)計(jì)吸入壓力:0.415MPa(G),排除壓力:16.6MPa(G);缸數(shù):3;柱塞直徑:92mm,柱塞行程:160mm;容積系數(shù):≤90%;泵效率:≤83%;泵速:79-90r/min;柱塞采用A4鋼材質(zhì);柱塞填料采用四氟芳綸材質(zhì);組合閥密封墊片采用尼龍材質(zhì)。
2 高壓甲銨泵的應(yīng)用現(xiàn)狀
2.1工藝條件
尿素裝置擴(kuò)能改造后共有5臺(tái)高壓甲銨泵,正常4開(kāi)1備,輸送介質(zhì)溫度:96-99℃,比設(shè)計(jì)溫度升高約20℃;吸入壓力:1.7-1.8MPa(G);
2.2運(yùn)行狀況
尿素裝置擴(kuò)能增加中壓系統(tǒng)后,高壓甲銨泵進(jìn)料的甲銨液溫度、組分、壓力實(shí)際運(yùn)行參數(shù)發(fā)生很大變化,高壓甲銨泵運(yùn)行頻繁出現(xiàn)故障,運(yùn)行周期只有15-30天,由于產(chǎn)能提高后甲銨泵需開(kāi)四備一,運(yùn)行中甲銨泵頻繁出現(xiàn)故障,給檢修帶來(lái)了很大的工作量,連續(xù)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大隱患。
3 高壓甲銨泵常見(jiàn)故障及原因分析
高壓甲銨泵運(yùn)行期間,常見(jiàn)故障有泵不打量、打量小、失壓、柱塞填料泄漏嚴(yán)重等,分析其原因如下:
(1)高壓甲銨泵進(jìn)料甲銨液組分影響。甲銨液的氨碳比低,CO2含量偏高,泵易氣化。
(2)柱塞填料耐高溫性、耐腐蝕性、耐磨性不夠。裝置擴(kuò)能后高壓甲銨泵進(jìn)料甲銨液溫度比原設(shè)計(jì)升高20℃左右,四氟芳綸填料與甲銨液接觸易老化變硬失去彈性,同時(shí)填料在柱塞運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的高溫中發(fā)生形變,致使填料失效泄漏。
(3)組合閥晃動(dòng)。往復(fù)泵的固定壓蓋的螺栓在泵交變應(yīng)力熱膨脹等作用下,經(jīng)常出現(xiàn)微松動(dòng),在柱塞運(yùn)行中,造成填料箱的微串動(dòng),組合閥在缸體內(nèi)的微串動(dòng),以至于填料磨損泄漏,缸內(nèi)磨損出縱向溝槽,密封圈失效高串低等等。
(4)柱塞抗磨性不夠。柱塞在高頻率往復(fù)運(yùn)動(dòng)中,柱塞表面涂層強(qiáng)度不夠、表面出現(xiàn)劃痕,填料縫隙慢慢變大造成填料泄漏,同時(shí)有缺陷的柱塞還會(huì)加劇對(duì)對(duì)填料的磨損。
(5)組合閥內(nèi)密封墊片耐高溫性、耐腐蝕性不夠。原廠采用尼龍材質(zhì),在使用中發(fā)現(xiàn)尼龍密封墊片易老化變脆,失去塑性,組合閥與缸體的密封墊密封失效,出現(xiàn)“高竄低”現(xiàn)象,造成高壓甲銨泵打量偏小。
(6)組合閥內(nèi)進(jìn)入雜物。柱塞填料磨損后,導(dǎo)向套、壓環(huán)出現(xiàn)破損,破損后的碎物進(jìn)入組合閥后造成高壓甲銨泵不上量。
4 優(yōu)化改進(jìn)措施
關(guān)小中壓系統(tǒng)加CO2閥,提高回收系統(tǒng)的氨碳比。
填料的材質(zhì)選型進(jìn)行改進(jìn)。通過(guò)對(duì)甲銨液特性和使用時(shí)的填料溫度特性分析,填料需要滿足耐腐蝕性、耐高溫性、緊密性和耐磨性才能保證其使用效果,通過(guò)和多個(gè)廠家溝通配合最后采用由碳纖維內(nèi)部填充石墨粉預(yù)壓成型制成的填料,碳纖維具有好的耐腐蝕性,高溫也不容易變性,填充的石墨材質(zhì)具有良好的密封性和自潤(rùn)滑性。
(3)柱塞的改進(jìn)。通過(guò)多次試驗(yàn)找到了一種可以激光熔覆在柱塞表面的陶瓷類(lèi)材質(zhì),這種材質(zhì)不僅抗磨抗腐蝕性強(qiáng),還可以牢固的附著在柱塞表面不脫落。滿足生產(chǎn)的需要,柱塞運(yùn)行300天時(shí)間表面仍十分光亮,使用時(shí)間大大加長(zhǎng)。
(4)對(duì)組合閥密封墊片尼龍材質(zhì)的改進(jìn)。組合閥和填料函的端面密封墊改進(jìn)為改性四氟,組合閥與高壓缸體間的密封墊片改用為PEEK的墊片,在強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕性、抗老化性上遠(yuǎn)勝尼龍材質(zhì),完全可滿足生產(chǎn)需要。
(5)改變組合閥壓蓋緊固形式。采用由8片專(zhuān)用蝶形彈簧組成的壓蓋形式對(duì)組合閥壓緊,既保證了組合閥和填料箱的穩(wěn)固性,還有效保證了組合閥在缸體內(nèi)的穩(wěn)定性,避免了對(duì)缸體表面的磨損,大大提高了高壓甲銨泵的運(yùn)行周期,為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
5 結(jié)語(yǔ)
往復(fù)式柱塞泵是化工生產(chǎn)企業(yè)常用的一種設(shè)備,河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司以高壓甲銨泵為例,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,指出常見(jiàn)的故障及原因分析,并闡述了優(yōu)化改進(jìn)措施,高壓往復(fù)泵在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)故障問(wèn)題得到了有效遏制。
參考文獻(xiàn):
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[2]馬海莉,高壓甲銨泵的穩(wěn)定運(yùn)行技術(shù)改造[J].江西化工,2013(3):23-25.
作者簡(jiǎn)介:
張小偉(1990.04-),男,漢,山西省高平市,大專(zhuān),助理工程師,河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,研究方向:設(shè)備管理。
(河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454500)