董虎
摘 要:在CRTSⅢ型板式無砟軌道施工過程中,自密實混凝土的性能狀態(tài)、灌注工藝、施工環(huán)境及人員素質(zhì)等因素的影響很大,為確保高質(zhì)量,高效率的線上施工,必須模擬線上實際施工條件進行線外工藝性試驗,發(fā)現(xiàn)并解決問題,優(yōu)化施工工藝。本文通過對其中存在的問題進行分析,進而針對性地提出改進對策,更好地促進工程建設(shè)的發(fā)展。
關(guān)鍵詞:WLTLSG-4施工;存在問題;對策
新建濰坊至萊西鐵路工程WLTLSG-4標位于青島市平度市境內(nèi),線路起訖里程為DK46+878.52~DK96+987.54,全長49.906km。正線橋梁9座共計42.249km,路基8.778km,其中區(qū)間路基5.678km。無砟軌道雙線鋪設(shè)97.826Km(單線),全部采用CRTSⅢ型板式無砟軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計形式。管段軌道板型號為P4856、P4925、P5600、P3710、P4925B五種型號。
1? 出現(xiàn)的問題及改進措施
1.1底座板表面平整度不滿足要求
產(chǎn)生原因:①收面時大面控制不到位;②標高控制點過少。
預(yù)防及改進措施:①用2.0m~3.0m長鋁合金刮杠整體初平收面;②加密模板側(cè)面標高控制點,并彈出墨線。③收面過程采用水平靠尺及坡度尺實時量測。
1.2限位凹槽四角開裂
產(chǎn)生原因:①防裂鋼筋保護層過大;②振搗不到位;③限位凹槽模板拆除時時間過早;④養(yǎng)護不到位。
預(yù)防及改進措施:①嚴格控制防裂鋼筋保護層過大;②加強限位凹槽四周15cm范圍內(nèi)混凝土振搗及收面控制;③嚴格控制限位凹槽模板拆除時間(混凝土初凝后拆除);④限位凹槽模板拆除時四角同步垂直上提,防止不同步拆除,造成模板對四邊砼的傾壓破壞;⑤加強混凝土養(yǎng)護管理。
1.3自密實混凝土表面有軟弱層
產(chǎn)生原因:①混凝土配合比不合理,自密實混凝土性能不穩(wěn)定,灌注過程中產(chǎn)生氣體,導(dǎo)致形成發(fā)泡層;②拌和物擴展度過大;③拌和物粘度不足;④減水劑引入過多劣質(zhì)氣泡。⑤灌注工藝控制不嚴(灌注速度),導(dǎo)致氣泡滯留板腔。
預(yù)防及改進措施:
①扎實做好線外試驗,確定合理的施工配合比(摻入合適粘度改性材料;減水劑采用“先消后引”工藝;控制混凝土擴展度);②做好混凝土性能檢測工作,加強混凝土出機后、入模前的性能檢測。③控制混凝土灌注節(jié)奏,使混凝土中的游離氣體有足夠的時間排出。
1.4工藝性氣泡
產(chǎn)生原因:①灌注工藝不合適,有空氣進 入灌注管。②混凝土下料流動距離較短,氣泡未及時排出。
預(yù)防及改進措施:① 改善灌注下料工藝,以滿灌方式避免空氣進入;②將下料溜槽適當加長, 讓混凝土在流動過程中,有足夠時間將氣泡排出。
1.5自密實混凝土側(cè)面麻面、缺損
產(chǎn)生原因:①鋼模板表面光潔度不足;②模板布貼反;③脫模劑質(zhì)量差;④拆模時間過早。
預(yù)防及改進措施:①提高鋼模板表面質(zhì)量,模板安裝前認真進行打磨;②采用透氣模板布,并認真檢查模板布正反面;③嚴格控制拆模時間(帶模養(yǎng)護時間不得少于3天,強度達到10.0MPa以上方可拆模)。
1.6自密實混凝土灌注不飽滿
產(chǎn)生原因:①自密實混凝土流動性損失過大造成灌注不滿;
②跑模漏漿造成灌注不滿。
預(yù)防及改進措施:①調(diào)整減水劑緩凝組分,保持自密實混凝土拌和物工作性;
②加強模板安裝牢固度檢查。
1.7成品保護不到位
產(chǎn)生原因:①施工中造成軌道板損傷、軌道板及底座污染;
②工人成品保護意識淡漠。
預(yù)防及改進措施:加強管理和工人教育工作,建立獎罰制度。
1.8自密實混凝土四角處出現(xiàn)麻面錯臺
產(chǎn)生原因:自密實混凝土四角插板有空隙;
預(yù)防及改進措施:自密實混凝土四角插板粘貼模板布。
2? 改進對策
2.1原材料及試驗方面
(1)做好原材料進場驗收及儲備工作,專倉專罐存儲,防水防污染; 嚴格控制混凝土原材檢驗,必須檢驗合格才能進場,所用原材料的料源要固定,要保證原材料的穩(wěn)定性。
(2)砂子的細度模數(shù)對自密實拌合物的性能影響較為明顯,可通過調(diào)整砂率來控制拌合物性能。根據(jù)我標段進場的材料情況,將砂率控制在51%左右時,混凝土拌合物的和易性較好,性能較為穩(wěn)定。
(3)加強拌合站管理,對計量系統(tǒng)定期標定,務(wù)必確保計量的準確性和精確性。
(4) 攪拌混凝土前應(yīng)測定粗細骨料的含水率,并按測定結(jié)果及時調(diào)整施工配合比。開盤前宜攪拌0.5m?的砂漿潤機、潤罐,防止攪拌機和罐車內(nèi)存在積水或過于干燥,影響自密實拌合物性能。
(5)加強混凝土狀態(tài)檢測,嚴格控制混凝土性能指標,經(jīng)試驗證明,混凝土灌注時坍落擴展度以650mm左右為宜,T500為3-5s為宜,含氣量為4-6%時,灌注效果最好。
(6)試驗表明,環(huán)境溫度在15℃-30℃時,自密實混凝土拌合物性能狀態(tài)和檢測指標波動不大。如在大于30℃時,應(yīng)及時聯(lián)系減水劑廠家,對減水劑成分配比進行調(diào)整。
2.2施工工藝方面
(1)通過測量觀測每次灌注完成后軌道板的上浮量,直線地段當壓杠扣壓力控制在60N·m時,軌道板壓杠扣壓時和灌注時上浮量可控制在1mm以內(nèi);曲線地段當壓杠扣壓力控制在65N·m時,軌道板壓杠扣壓時和灌注時上浮量可控制在1mm以內(nèi),側(cè)移量控制在0.5左右mm。決定直線地段采用壓杠扣壓力為60N·m,曲線地段采用壓杠扣壓力為65N·m。
(2)自密實混凝土采用中間孔單點灌注;為降低灌注速度,使板腔內(nèi)空氣充分排出,減少工藝性氣泡的產(chǎn)生,灌注高度直線板宜控制在60cm,曲線板宜控制在65cm。
(3)灌注閥門全開時,可通過調(diào)整灌注小料斗混凝土液面高度從而達到控制灌注時間的目的,直線板宜控制在4-7min,曲線板宜控制在6-9min。
(4)灌注時防溢管內(nèi)混凝土面高出板頂面40cm;排氣孔出漿骨料均勻時,方可關(guān)閉閥門。在混凝土灌注完成后3小時后撤除灌注管和防溢管,灌注完成終凝后松動精調(diào)爪,10h后拆除壓緊裝置。
(5)自密實混凝土灌注完成后,帶模養(yǎng)護3天,同時在自密實混凝土強度達到10.0MPa以上方可拆除模板;拆模以后采用涂刷養(yǎng)護液并包裹塑料薄膜進行養(yǎng)護。及時清理模板,并對破損的模板布進行清理并重新粘貼,保證灌注混凝土質(zhì)量,一般使用2-3次后更換新模板布。
(6)底座板未預(yù)留壓緊裝置固定孔位,現(xiàn)場臨時鉆孔容易產(chǎn)生不順直現(xiàn)象,導(dǎo)致壓杠固定不直,受力不好,在線上施工時進行改進,全部采用預(yù)留PVC管方式。
(7)灌注自密實,四角流出砼數(shù)量,直線板為2桶,曲線板為2.5小桶,插板時間和混凝土閥關(guān)閉時間必須同步,且速度要快。
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