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    CP1H PLC在自動(dòng)刺孔機(jī)中的應(yīng)用

    2020-04-23 11:16:58毛建
    電子技術(shù)與軟件工程 2020年8期
    關(guān)鍵詞:刺孔下模引線

    毛建

    (南通海立電子有限公司 江蘇省南通市 226361)

    自動(dòng)刺孔機(jī)是實(shí)現(xiàn)華司移送,芯包引線的刺孔、切斷等過程的設(shè)備。它是鋁電解電容器生產(chǎn)過程的重要設(shè)備。由于本公司在國內(nèi)同行業(yè)中起步較早,及這種特殊設(shè)備的使用客戶太少,暫時(shí)沒有國內(nèi)廠家能夠提供。但是進(jìn)口設(shè)備太貴,而且以后無法升級(jí)改造,公司與外協(xié)企業(yè)共同開發(fā)了這套設(shè)備。它更換規(guī)格方便,克服原來手工機(jī)器,華司移送不準(zhǔn)確,刺孔位置不居中、華司浪費(fèi)嚴(yán)重,生產(chǎn)效率低等特點(diǎn)。

    1 工藝參數(shù)及調(diào)節(jié)范圍及控制精度要求

    1.1 工藝參數(shù)

    (1)華司規(guī)格:φ4.6×9×1mm,φ5.0×9×1mm,5.5×10×1mm

    (2)刺孔上規(guī)格:φ3.2mm、φ3.7mm、φ4.2mm。

    (3)引線寬度:8mm

    1.2 調(diào)節(jié)范圍及控制精度要求

    (1)華司震動(dòng)盤及震動(dòng)平時(shí)速度連續(xù)可調(diào)。

    (2)分別對(duì)模具沖壓次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),到達(dá)設(shè)定次數(shù)報(bào)警提示更換。

    (3)對(duì)機(jī)器生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù),到達(dá)設(shè)定次數(shù)停機(jī)報(bào)警。

    2 系統(tǒng)構(gòu)成

    PLC 采用歐姆龍公司小型可編程序控制器CP1H PLC。

    CP 系列包括價(jià)格低廉且搭載了2 軸脈沖輸出的CP1E-N 型、搭載了4 軸脈沖輸出的CP1H 型。

    另外,CP1L 包含標(biāo)配Ethernet 端口的CP1L-EM/EL 型在內(nèi),可進(jìn)行2 軸脈沖輸出??梢愿鶕?jù)裝置所需伺服電機(jī)的軸數(shù)選擇相應(yīng)的CPU 通過程序文件、通信命令的加密,加強(qiáng)了工具及PLC 主體的安全性,確保無法破解密碼。不但有種類豐富的I/O 單元,還新增了高性能、多點(diǎn)模擬單元和溫度傳感器單元。

    線性模組由歐姆龍公司的R88D-KT04H-Z 交流伺服放大器與R88M-K40030H-S2-Z 伺服電機(jī)構(gòu)成。

    威綸通公司的TK6071iQ 觸摸屏構(gòu)成人機(jī)的交換窗口。

    3 控制原理與控制方案

    如圖1,華司由震動(dòng)盤1 輸送到兩路震動(dòng)平送裝置2,再由導(dǎo)針漲緊機(jī)構(gòu)移3 送到下模4,下模移動(dòng)到刺孔工作位后等待操作。人工裝入芯包5,觸動(dòng)開關(guān)后6,引線對(duì)位,線性模組7 帶動(dòng)下模到達(dá)刺孔位,刺孔氣液增壓缸動(dòng)作,帶動(dòng)刺孔模8 實(shí)現(xiàn)刺孔動(dòng)作。刺孔氣缸復(fù)位后,移開芯包,開關(guān)復(fù)位后,進(jìn)行下一個(gè)準(zhǔn)備工作。

    刺孔模具兩組同時(shí)工作,配備頂出引線裝置,配備引線切刀及鋁屑吹吸引裝置。

    3.1 吸華司

    圖1:設(shè)備示意圖

    圖2:PLC 部分控制程序

    圖3

    圖4

    圖5

    圖6

    配備2 個(gè)震動(dòng)盤,一個(gè)9mm,一個(gè)10mm,各有兩路輸出,不需要換華司。移動(dòng)通過導(dǎo)針漲緊機(jī)構(gòu)移送。

    3.2 下模移動(dòng)

    通過直線導(dǎo)軌滾軸絲桿機(jī)構(gòu),伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),精確定位,達(dá)到不同規(guī)格華司輸送功能。

    3.3 裝芯包

    手工放入芯包,到芯包到位后,觸動(dòng)開關(guān),刺孔啟動(dòng)。

    3.4 刺孔

    配備雙路刺孔模,采用氣液增壓缸。

    3.5 取芯包

    手工取出芯包,開關(guān)復(fù)位后,下模移動(dòng),準(zhǔn)備下一個(gè)循環(huán)。

    4 程序設(shè)計(jì)

    4.1 PLC的I/O分配

    輸入部分:

    1、0.01-緊急停止;2、0.02-啟動(dòng);3、0.03-停止;4、0.04-單次啟動(dòng);5、0.05-有芯包;6、0.06-原點(diǎn)接近開關(guān);7、0.07-CW界限;8、0.08-CCW 界限;9、0.10-原點(diǎn)開關(guān);10、1.00-10 華司平移前磁性;11、1.01-10 華司平移后磁性;12、1.02-10 華司1 步下磁性;13、1.03-10 華司1 步上磁性;14、1.04-10 華司2 步下磁性;15、1.05-10 華司2 步上磁性;16、1.06-9 華司平移前磁性;17、1.07-9華司平移后磁性;18、1.08-9 華司1 步下磁性;19、1.09-9 華司1步上磁性;20、1.10-9 華司2 步下磁性;21、1.11-9 華司2 步上磁性;22、2.05-10mm 有華司;23、2.06-10mm 有華司;24、2.07-9mm 有華司;25、2.08-9mm 有華司;26、2.09-刺鉚上磁性;27、2.10-刺鉚下磁性;28、2.11-刺鉚保護(hù)。

    輸出部分:

    1、100.04-9華司1 步氣缸;2、100.05-頂出;3、100.06-伺服啟動(dòng);4、100.07-10 華司1 步氣缸;5、101.00-刺鉚氣缸;6、101.01-頂出氣缸;7、101.02-9 華司2 步氣缸;8、101.03-9mm 平移氣缸;9、101.04-10 華司2 步氣缸;10、101.05-夾緊氣缸;11、102.00-10mm 平移氣缸;12、102.03-9 華司震動(dòng)盤;13、102.05-10 華司震動(dòng)盤;14、102.06-風(fēng)機(jī);15、102.07-伺服供電。

    4.2 PLC部分控制程序

    如圖2 所示。

    4.3 人機(jī)交換作了6個(gè)畫面

    如圖3 所示。

    4.3.1 主畫面

    如圖4,主畫面主要功能包括對(duì)華司直徑及刺鉚針直徑進(jìn)行選擇;對(duì)生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)行的控制等等。

    4.3.2 功能開關(guān)畫面

    功能開關(guān)畫面可以進(jìn)入輸入輸出IO 監(jiān)控畫面,伺服參數(shù)設(shè)定畫面,參數(shù)設(shè)定畫面。

    4.3.3 輸入輸出IO 監(jiān)控畫面

    輸入輸出IO 監(jiān)控畫面用于監(jiān)控開關(guān)量輸入輸出的狀態(tài)。

    4.3.4 伺服參數(shù)設(shè)定畫面和參數(shù)設(shè)定畫面

    如圖5,伺服參數(shù)設(shè)定畫面方便修改線性模組的運(yùn)動(dòng)參數(shù)。參數(shù)設(shè)定畫面用于顯示總計(jì)生產(chǎn)數(shù)量和分別對(duì)φ3.7mm、φ4.2mm 進(jìn)行計(jì)數(shù),便于更換模具。

    4.3.5 手動(dòng)畫面

    如圖6,手動(dòng)畫面可以執(zhí)行各個(gè)步驟的單獨(dú)動(dòng)作。主要用于維修確認(rèn)使用。

    5 結(jié)束語

    經(jīng)過近三年的使用證明采用PLC 控制的自動(dòng)刺孔機(jī),不僅大大的降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少中間環(huán)節(jié),而且提高了產(chǎn)品成品率。采用人機(jī)介面,不必太多控制按鈕便可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)等多種功能,增進(jìn)了人員與設(shè)備的信息交流,數(shù)據(jù)的修改、故障報(bào)警的識(shí)別變得易如反掌。

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