余小華,鄧印華,王顯超,汪 凱
(金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244000)
金冠銅業(yè)分公司現(xiàn)有兩臺(tái)設(shè)計(jì)容積為660噸的陽(yáng)極爐。2013年投產(chǎn)初期,其有效容積可以達(dá)到過600噸左右,但此后受工藝條件(雙閃工藝,吹煉來(lái)料帶渣較多)等因素影響,爐內(nèi)有效容積逐步減少,至2017年冷修前,兩臺(tái)陽(yáng)極爐的平均單爐裝入量均僅有不到500噸,大大限制了生產(chǎn)能力。
2014年3月~2019年9月金冠銅業(yè)分公司兩臺(tái)陽(yáng)極爐月平均澆鑄量及放渣總量情況如下:
圖1 1AF和2AF月均澆鑄量變化趨勢(shì)圖
圖2 1AF和2AF月均放渣總量變化趨勢(shì)圖
從以上圖1中變化趨勢(shì)可以看出,2017年2月份陽(yáng)極爐大修為一個(gè)較明顯的節(jié)點(diǎn)期,其前后的兩臺(tái)陽(yáng)極爐月均澆鑄量有明顯的變化。究其原因,2015年以前,由于缺少必要的渣包小車等放渣設(shè)備,陽(yáng)極爐通過安全坑放渣,造渣放渣頻次低(平均每月兩次),放渣量也波動(dòng)較大,同時(shí)缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn),未及時(shí)采取有效措施控制爐內(nèi)渣量和掛渣情況,陽(yáng)極爐爐壁掛渣極不均勻,爐內(nèi)渣結(jié)成大塊,導(dǎo)致陽(yáng)極爐有效容積逐漸減小,單爐澆鑄量基本在500噸以下。雖然2015年增加了渣包小車和爐渣轉(zhuǎn)運(yùn)裝置,逐步增加了陽(yáng)極爐造渣放渣頻次,但也僅僅是遏制了爐內(nèi)渣量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此,從2014年至2017年大修時(shí),兩臺(tái)陽(yáng)極爐月平均澆鑄量?jī)H分別為472噸和482噸。而在2017年大修之后,隨著爐體內(nèi)部整體翻新,有效容積變大,此后車間嚴(yán)格控制造渣放渣頻次,使陽(yáng)極爐爐壁掛渣均勻,甚至磚縫清晰可見,爐內(nèi)渣量始終處于可控范圍,再加上吹煉爐調(diào)整部分生產(chǎn)參數(shù),減少陽(yáng)極爐進(jìn)料帶渣,使放渣量從2018年以后逐步減少(如上圖2中變化趨勢(shì)),兩臺(tái)陽(yáng)極爐的月平均澆鑄量也自然而然得到穩(wěn)步提升,分別達(dá)到了575噸和592噸。2017年大修和2019年大修兩臺(tái)陽(yáng)極爐內(nèi)部結(jié)渣情況也可以通過下表測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)體現(xiàn)。
表1 2017年大修和2019年大修兩臺(tái)陽(yáng)極爐內(nèi)部結(jié)渣情況數(shù)據(jù)分析表
2017年大修的兩臺(tái)陽(yáng)極爐從內(nèi)部情況來(lái)看,進(jìn)料口區(qū)域東北側(cè)磚損耗嚴(yán)重,均可觀察到損耗至進(jìn)料口筋板,但整個(gè)筒身區(qū)域磚長(zhǎng)基本在430mm左右,損耗不明顯,且爐內(nèi)結(jié)渣大塊很大,爐內(nèi)最短距離只剩1270mm。但其爐內(nèi)最長(zhǎng)距離和正常爐內(nèi)距離很接近,說(shuō)明那時(shí)的兩臺(tái)陽(yáng)極爐內(nèi)渣塊分布極不均勻,有的地方結(jié)有大塊渣,有的地方卻又很干凈。
2019年大修1#陽(yáng)極爐爐內(nèi)結(jié)渣很少,以至于出銅口區(qū)域磚被洗刷損耗嚴(yán)重,最短處比原磚長(zhǎng)少了350mm,只剩100mm左右,爐內(nèi)最大距離接近4000mm,比正常爐內(nèi)距離還長(zhǎng),因此1#陽(yáng)極爐出銅口區(qū)域挖補(bǔ)面積較大,達(dá)到10m2左右。2#陽(yáng)極爐在2019年大修時(shí)除了和1#陽(yáng)極爐一樣結(jié)渣很少外,出銅口區(qū)域保護(hù)的也很不錯(cuò),爐內(nèi)最長(zhǎng)距離跟正常爐內(nèi)距離較接近,因此挖補(bǔ)面積也較小,僅有4m2左右。
從兩次大修情況來(lái)看,結(jié)合平時(shí)生產(chǎn)操作實(shí)際情況,可以大致認(rèn)為造成陽(yáng)極爐裝入量減少的主要原因,有以下幾方面。
(1)爐壁掛渣及爐底結(jié)較多,影響陽(yáng)極爐有效容積。自投產(chǎn)以后經(jīng)過一段時(shí)間的生產(chǎn)操作,陽(yáng)極爐部分關(guān)鍵部位洗刷嚴(yán)重,為了保護(hù)耐火磚,采取人為掛渣操作,一旦掛渣情況不理想,或者爐內(nèi)渣量失控,就直接導(dǎo)致了陽(yáng)極爐爐內(nèi)有效容積的減小。
(2)吹煉來(lái)料不穩(wěn)定,帶渣較多,導(dǎo)致液位測(cè)量不準(zhǔn)確。由于吹煉來(lái)料不穩(wěn)定,使陽(yáng)極爐內(nèi)帶渣較多,渣層較厚,致使陽(yáng)極爐測(cè)液位時(shí)測(cè)液桿讀數(shù)往往比實(shí)際偏大,從而導(dǎo)致進(jìn)料量偏低,也就產(chǎn)生了單爐裝入(澆鑄)量偏低的結(jié)果。
(3)陽(yáng)極爐處理的部分冷銅表面未清理干凈,導(dǎo)致爐內(nèi)渣量增加,影響爐內(nèi)有效容積。兩臺(tái)陽(yáng)極爐處理的冷料包括大部分的溜槽銅、包子銅以及廢銅模等,往往其表面有許多搗打料、硫酸鋇等雜物難以徹底清理干凈,無(wú)形中增加了爐內(nèi)渣量,影響了陽(yáng)極爐的有效容積。
(4)陽(yáng)極爐未進(jìn)滿提前操作或未澆鑄完提前進(jìn)料。有時(shí)候吹煉爐爐況不穩(wěn)定臨時(shí)停爐,導(dǎo)致陽(yáng)極爐未進(jìn)滿就提前操作,或者受其他設(shè)備故障等因素的影響,生產(chǎn)時(shí)序比較緊張,導(dǎo)致陽(yáng)極爐往往沒有澆鑄完就需要提前搖爐給吹煉爐進(jìn)料。這兩種情況也會(huì)間接使統(tǒng)計(jì)的陽(yáng)極爐澆鑄(裝入)量偏低。
為了解決爐內(nèi)容積變小的問題,金冠銅業(yè)分公司精煉車間通過以下幾方面來(lái)增加陽(yáng)極爐有效容積和裝入量:
(1)合理通過造渣放渣以及洗爐的方式來(lái)減少爐內(nèi)掛渣。根據(jù)爐內(nèi)渣量合理安排造渣放渣頻次,通過觀察來(lái)料和渣型情況確定每爐石英砂加入量,保證爐內(nèi)渣量穩(wěn)定;定期進(jìn)行洗爐作業(yè),尤其是每次檢修停爐前最后一爐次陽(yáng)極爐爐內(nèi)留少量銅水進(jìn)行造渣,并大角度搖爐,避免爐壁掛渣過多。
(2)安排對(duì)冷銅及時(shí)進(jìn)行分揀,及時(shí)清理干凈表面的搗打料等雜物,同時(shí)提前與吹煉爐工序進(jìn)行溝通,根據(jù)進(jìn)料期間間隙時(shí)間合理控制冷銅加入量,保證單爐裝入量。
(3)根據(jù)陽(yáng)極爐進(jìn)料、澆鑄角度和實(shí)際控制的裝入量,確定準(zhǔn)確的測(cè)液標(biāo)準(zhǔn),使液位測(cè)量更加準(zhǔn)確可靠。根據(jù)不同爐體角度的裝入量對(duì)應(yīng)的測(cè)液桿刻度制定參照標(biāo)準(zhǔn),為生產(chǎn)班組提供有效測(cè)液依據(jù),及時(shí)聯(lián)系吹煉堵口,合理穩(wěn)定控制陽(yáng)極爐進(jìn)料液位。
(4)合理安排生產(chǎn)時(shí)序,加強(qiáng)車間內(nèi)部各崗位之間以及與上下游工序之間的配合,同時(shí)工藝和保全人員一起做好設(shè)備日常預(yù)防保全工作,提高生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
(5)從2018年9月份開始,配合吹煉爐通過調(diào)整相關(guān)生產(chǎn)參數(shù),減少陽(yáng)極爐進(jìn)料帶渣。
通過近幾年的努力和生產(chǎn)實(shí)踐,金冠銅業(yè)分公司陽(yáng)極爐在有效容積控制方面效果較為明顯,月均裝入量由2017年大修前的500噸左右提高至目前600噸左右,希望能對(duì)國(guó)內(nèi)類似企業(yè)有所啟發(fā)和幫助。