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    福建某風(fēng)電場功率曲線測試分析及改進(jìn)研究

    2020-04-19 07:08:45林通達(dá)莫爾兵
    風(fēng)能 2020年12期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)輪共振風(fēng)電場

    林通達(dá) 莫爾兵

    某風(fēng)電場位于福建省陸地區(qū)域,安裝了35臺額定功率為2500kW的直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組,風(fēng)輪直徑為110m,塔筒高度為80m。投運后年發(fā)電量未達(dá)到預(yù)期,為了分析原因,業(yè)主組織第三方進(jìn)行了功率曲線測試。

    由于風(fēng)電場地形復(fù)雜,不滿足IEC61400-12標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測試地形要求,經(jīng)過對風(fēng)電場35臺機(jī)組的實地考察,第三方測試機(jī)構(gòu)選取地形條件最好的G6號機(jī)組,擬定了用激光雷達(dá)測風(fēng)的方式進(jìn)行功率曲線測試。第一次測試結(jié)果表明功率曲線比設(shè)計值低,沒有達(dá)到合同要求的功率曲線保證值。機(jī)組廠商對測試機(jī)組進(jìn)行了檢查,并分析了測試原始數(shù)據(jù),檢查結(jié)果表明機(jī)組整體處于正常狀態(tài),機(jī)組的控制系統(tǒng)與經(jīng)過型式認(rèn)證的原型機(jī)有較大差異,分析測試原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)機(jī)組的控制策略及算法需要進(jìn)行調(diào)整。

    為了驗證技術(shù)分析的結(jié)論,機(jī)組廠商對該機(jī)組的電控系統(tǒng)進(jìn)行了改造,采用改進(jìn)后的控制策略及算法進(jìn)行第二次測試,在兩次測試機(jī)組及測試系統(tǒng)完全相同的條件下,第二次測試結(jié)果證明了改造后的功率曲線有較大幅度的提高,滿足了合同規(guī)定的功率曲線保證值要求。

    功率曲線測試方法及結(jié)果

    按照IEC61400-12標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了測試扇區(qū)篩選,確定了有效扇區(qū)為19.8°~85°,在G6號機(jī)組東北方向安裝激光雷達(dá)。

    功率曲線測試的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由1個 Ammonit Data Logger Meteo-40M型主采集模塊、1個安科瑞 BD-4P型功率變送器、1組(3個)AKH-0.63/ KFXZ型電流互感器、1個HMS83溫濕度一體計、1個BP-20 型氣壓計以及1臺Windcube V2型激光雷達(dá)組成。

    具體采集方法為:風(fēng)電機(jī)組功率信號由安裝在塔筒底部的功率變送器采集,采樣頻率為1Hz。數(shù)據(jù)采集以 10分鐘為計算周期,計算平均值、最大值、最小值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。凈電功率由安科瑞 BD-4P型功率變送器測量得到,凈電功率的采集在被測機(jī)組側(cè)進(jìn)行。輸入電流由安科瑞 AKH-0.63/ KFXZ型電流互感器采集,互感器為開口型,套裝于箱變低壓側(cè)銅排上。該功率變送器的輸入電壓為690V,電壓由銅排緊固螺母引出。溫濕度信號由安裝在機(jī)艙外氣象架上的 HMS83 溫濕度一體計采集。氣壓信號由 BP-20型氣壓計采集。氣壓傳感器安裝在塔筒門高度,測量的氣壓通過 ISO 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為輪轂高度處氣壓。風(fēng)速和風(fēng)向由Windcube V2 型激光雷達(dá)測量得到,測量高度為80m。測試方根據(jù)GB/T 18451.2―2012標(biāo)準(zhǔn)要求,將所測得數(shù)據(jù)組標(biāo)準(zhǔn)化到測試場地預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)空氣密度(1.171kg/m3)下,處理測試數(shù)據(jù)得到功率曲線測試結(jié)果(表1)。

    按照風(fēng)電場可研報告中的主要風(fēng)能資源參數(shù),年平均風(fēng)速為 6.78m/s,根據(jù)威布爾分布,將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化至預(yù)定義空氣密度下,用測量的功率曲線計算的年發(fā)電量是用保證功率曲線計算年發(fā)電量的90.01%。

    功率曲線不達(dá)標(biāo)原因分析

    測試數(shù)據(jù)顯示,測試功率曲線比機(jī)組設(shè)計功率曲線差,發(fā)電量保證率低于合同保證值。而廠家該型機(jī)組已于2014 年8-11 月在張北實驗風(fēng)電場進(jìn)行過型式認(rèn)證測試,測試結(jié)果符合設(shè)計功率曲線。因此需要對照型式認(rèn)證的原型機(jī)進(jìn)行差異化分析,通過分析測試原始數(shù)據(jù),查找原因,并提出改進(jìn)方案。

    一、測試數(shù)據(jù)分析

    檢查該測試機(jī)組各項主要參數(shù)是否符合設(shè)計值,如葉片長度、塔筒高度、葉片零位、控制參數(shù)等。

    首先,風(fēng)電機(jī)組廠家對機(jī)組進(jìn)行了全面的檢查分析。如葉片零位槳角確定、控制參數(shù)檢查等。葉片零位以葉片合??p而不是葉片角度標(biāo)識板為基準(zhǔn)進(jìn)行檢查,避免了標(biāo)識不正確帶來的影響。檢查結(jié)果表明葉片零位調(diào)整到位。控制參數(shù)按照設(shè)計文件檢查無誤。

    其次,由于風(fēng)電機(jī)組廠家的2500kW機(jī)組有103m/110m兩種風(fēng)輪直徑,葉片接口一致,為了確認(rèn)機(jī)組的葉片直徑是110m,現(xiàn)場將一支葉片旋轉(zhuǎn)到垂直向下方位,將對其水平拍攝的照片與機(jī)組的設(shè)計圖進(jìn)行對比,對比結(jié)果如圖1所示。圖1的左圖是距離測試機(jī)組約1km處的水平照片,機(jī)組的一支葉片盡量垂直向下,右圖為該機(jī)組設(shè)計外形圖,其中劃過塔筒底部的兩條圓弧線分別為103m風(fēng)輪直徑和110m風(fēng)輪直徑的兩款葉片掃過塔筒的位置。

    將照片的輪轂中心及塔底位置與設(shè)計圖按需要的比例調(diào)整一致??梢悦黠@看出,測試機(jī)組垂直向下的葉尖在塔筒上的位置與設(shè)計圖中110m風(fēng)輪直徑的位置吻合。另外,現(xiàn)場還通過無人機(jī)對葉片長度進(jìn)行空中測量,也確認(rèn)風(fēng)輪直徑為110m。由此可確定,塔筒高度與葉片長度均符合設(shè)計要求。

    二、控制策略分析

    對比該型機(jī)組的型式實驗報告和現(xiàn)場測試報告,發(fā)現(xiàn)風(fēng)電場的湍流強(qiáng)度遠(yuǎn)大于張北實驗風(fēng)電場,這對額定風(fēng)速附近的測試功率曲線影響嚴(yán)重,比如在12m/s時存在較大的功率曲線凹坑。

    機(jī)組的變頻器雖然進(jìn)行過更換,但新變頻器也經(jīng)過了廠內(nèi)測試,其效率符合要求,并且變頻器的微小效率差異對功率曲線的測試結(jié)果影響較小。此外,機(jī)組運行時變頻器的發(fā)熱沒有明顯異常,同樣表明變頻器效率在設(shè)計值內(nèi)。

    現(xiàn)場風(fēng)電機(jī)組采用的為某進(jìn)口品牌的控制系統(tǒng),其控制算法獨特,采取塔筒共振防御控制策略(圖2)。該策略可以拓寬機(jī)組的運行轉(zhuǎn)速范圍,理論上具有提高功率曲線的效果。但是通過逐個分析bin區(qū)間原始測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在每個bin區(qū)間,即使10分鐘平均風(fēng)速大致相同,但10分鐘的平均功率有較大的差異,而且與10分鐘的平均轉(zhuǎn)速存在相關(guān)性。在每個bin區(qū)間,如果按照10分鐘的平均轉(zhuǎn)速對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行排列統(tǒng)計,可以得出按照平均轉(zhuǎn)速進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選后的實測功率會有較大的提高,完全可以滿足功率曲線保證值。由于篇幅有限,表2列出在低風(fēng)速段和中等風(fēng)速段的4個bin區(qū)間進(jìn)行示例。

    進(jìn)一步分析在大致相同的10分鐘平均風(fēng)速下機(jī)組的10分鐘平均轉(zhuǎn)速處于較低值的原因:塔筒共振防御控制策略將運行轉(zhuǎn)速鎖定于低轉(zhuǎn)速和高轉(zhuǎn)速兩端,避開了塔筒共振轉(zhuǎn)速段。風(fēng)電機(jī)組的轉(zhuǎn)動慣量較大,并不能及時跟隨風(fēng)速變化,特別是項目所在風(fēng)電場的實際風(fēng)能資源湍流強(qiáng)度高、風(fēng)速變化快。在風(fēng)速快速升高時,機(jī)組運行轉(zhuǎn)速被塔筒共振防御控制策略鎖死在低速段一段時間,只有當(dāng)風(fēng)速升高、積累的能量足夠時,機(jī)組才能升高到高轉(zhuǎn)速段運行;在風(fēng)速快速降低時,運行轉(zhuǎn)速被塔筒共振防御控制策略鎖死在高速段一段時間,只有當(dāng)風(fēng)速下降且能量耗散足夠時,機(jī)組才能降低到低轉(zhuǎn)速段運行。

    對于該風(fēng)電場的實際情況,在較低風(fēng)速下,運行于較低轉(zhuǎn)速的機(jī)組從塔筒共振防御控制策略得到的風(fēng)輪效率較高的好處,不足以補償當(dāng)風(fēng)速波動升高時機(jī)組被該策略鎖定在低轉(zhuǎn)速下運行帶來的風(fēng)輪效率降低的損失。這是因為,當(dāng)風(fēng)速波動升高時,可利用的風(fēng)能將以三次方的程度升高,風(fēng)輪效率降低帶來的功率損失絕對值非常明顯。因此,在該風(fēng)電場取消共振防御控制策略是一個優(yōu)化措施。

    從中風(fēng)速段(bin區(qū)間20、21)可以看出,機(jī)組的運行轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速14.5rpm。機(jī)組在大風(fēng)時段的PI控制策略表現(xiàn)差。

    從機(jī)組的數(shù)據(jù)服務(wù)器上導(dǎo)出一段時間的秒級轉(zhuǎn)速與力矩的運行數(shù)據(jù)(圖3)。從圖中可以看出,在13rpm以下,力矩控制與設(shè)計要求相符合,但在13rpm以上,力矩控制指令與設(shè)計要求存在較大差異,平均轉(zhuǎn)速低于機(jī)組額定轉(zhuǎn)速,力矩散點分散情況嚴(yán)重,力矩控制算法需要改進(jìn)。

    控制策略改進(jìn)及測試驗證

    綜上所述,需要對機(jī)組控制策略、算法進(jìn)行改進(jìn)。風(fēng)電機(jī)組廠家提供并實施了改造機(jī)組主控系統(tǒng)和變槳系統(tǒng)的技術(shù)方案。具體方案如下:

    主控系統(tǒng)保留了主控柜內(nèi)原電氣回路,更換了自主研發(fā)的主控模塊和主控程序,采用了型式認(rèn)證時的控制策略和算法,根據(jù)風(fēng)電場實際湍流強(qiáng)度高的情況,取消了共振防御控制策略,將機(jī)組的最低運行轉(zhuǎn)速提高到塔筒共振轉(zhuǎn)速以上,避開共振。

    為了適應(yīng)改進(jìn)后的自主研發(fā)主控模塊及主控程序,特別是為了保持主控模塊與其他功能模塊通信穩(wěn)定可靠,機(jī)組廠家相應(yīng)地改造了電量測量模塊和振動測量模塊。同樣為了保證主控與變槳的通信穩(wěn)定可靠和變槳系統(tǒng)具備響應(yīng)主控指令能力,機(jī)組廠家改造了變槳系統(tǒng),更換了變槳電機(jī)和驅(qū)動器,保留了后備電源部分。

    將G6機(jī)組按照廠家的改造方案進(jìn)行改造,繼續(xù)在該臺機(jī)組上用原測試系統(tǒng)進(jìn)行功率曲線測試驗證。

    圖4為改造后的G6機(jī)組2019年5月11日的運行力矩數(shù)據(jù)散點圖。與圖3相比,該圖顯示機(jī)組經(jīng)過改造后,控制效果明顯改善,運行額定轉(zhuǎn)速提高到了與設(shè)計相符的14.5rpm,機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速附近的散點密集,不分散。

    改造后的G6機(jī)組測試功率曲線保證率達(dá)到了99.58%,證明了改造效果很好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

    結(jié)論

    對某風(fēng)電場2500kW風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行功率曲線測試,初次測試結(jié)果較差。經(jīng)過技術(shù)人員對機(jī)組實際情況分析,認(rèn)為控制系統(tǒng)是影響功率曲線測試結(jié)果的主要原因。對測試原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)10分鐘測量功率與機(jī)組的運行轉(zhuǎn)速有確切的相關(guān)關(guān)系。由于風(fēng)電場的湍流強(qiáng)度大、風(fēng)速變化快且幅度大,機(jī)組的共振防御控制策略在該風(fēng)電場不適用。機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速附近的力矩控制效果差,機(jī)組平均運行轉(zhuǎn)速低,功率曲線不佳。

    風(fēng)電機(jī)組廠家對控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,取消了共振防御控制策略,優(yōu)化了機(jī)組的控制算法及參數(shù),提高了機(jī)組的運行轉(zhuǎn)速。采用原測試系統(tǒng)對該機(jī)組改造后的功率曲線再次進(jìn)行測試驗證,測試結(jié)果表明,功率曲線保證值有較大提高,證明了分析結(jié)論可信,改造技術(shù)可行。

    (作者單位:林通達(dá):福建省福能新能源有限責(zé)任公司;莫爾兵:東方電氣風(fēng)電有限公司)

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