靖 文 孫立香 崔恒穩(wěn) 常 成
(鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇鹽城,224005)
清棉機(jī)的任務(wù)是對(duì)經(jīng)過(guò)初步開(kāi)松和混和的原棉進(jìn)行精細(xì)開(kāi)松,并除去其中的雜質(zhì)。FA 109型三輥筒清棉機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。該機(jī)的清棉系統(tǒng)由3只直徑相同,依次為粗針、粗鋸齒和細(xì)鋸齒輥筒組成,并附有除塵刀和分梳板[1-2]。其速度可根據(jù)原料的等級(jí)進(jìn)行調(diào)整,控制速度按1.7∶1的比例遞增,根據(jù)給棉情況,由交流變頻器進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)速,以利于纖維的開(kāi)松和轉(zhuǎn)移[3-4]。該機(jī)主控單元為SZ-4(即DL 205)型可編程控制器,配有1塊Z-16D2輸入模塊,2塊Z-8TR1輸出模塊,1塊Z-CTIE高速計(jì)數(shù)模塊,1塊Z-4AD24通道模擬量輸入模塊。生產(chǎn)過(guò)程各種信息和工藝參數(shù)可在觸摸屏上顯示與設(shè)定。
圖1 FA 109A型清棉機(jī)的結(jié)構(gòu)圖
某企業(yè)在消化吸收了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上[5],研制的清梳聯(lián)以其質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高產(chǎn)得到用戶和專家的好評(píng),某紡織廠長(zhǎng)期使用該清梳聯(lián),其中FA 109型清棉機(jī)在使用過(guò)程中出現(xiàn)第二打手膠帶斷后打手停止旋轉(zhuǎn),觸摸屏還是顯示正常速度且給棉正常,導(dǎo)致設(shè)備噎車,使打手梳針損壞。
檢查電氣部分沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,懷疑PLC內(nèi)部損壞,可在另外1臺(tái)FA 109型清棉機(jī)上試驗(yàn),去掉第二打手接近開(kāi)關(guān)后速度仍然不變。判定并非是普通的電氣故障,而是設(shè)備程序有問(wèn)題。與打手測(cè)速相關(guān)的電路如圖2所示。
圖2 原打手測(cè)速電路圖
在圖2中可以看到,設(shè)備有3個(gè)打手測(cè)速接近開(kāi)關(guān)B1、B2、B3,PLC的測(cè)速計(jì)數(shù)模塊Z-CTIE為 2通道計(jì)數(shù)模塊[6-7],由于該 SZ-4型 PLC只能使用1塊計(jì)數(shù)模塊,因此轉(zhuǎn)速最高的第三輥筒測(cè)速接近開(kāi)關(guān)所測(cè)脈沖數(shù)送入計(jì)數(shù)模塊的第一通道,第一和第二輥筒測(cè)速接近開(kāi)關(guān)所測(cè)脈沖數(shù)送入計(jì)數(shù)模塊的第二通道。Z-CTIE只有1個(gè)通道AB相或2通道單相輸入高速計(jì)數(shù)器,無(wú)法滿足設(shè)備要求,用一個(gè)繼電器K 10切換使第一打手和第二打手共用一個(gè)高速計(jì)數(shù)器。觀察設(shè)備運(yùn)行情況,K 10繼電器在啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中一直吸合,不知道B2接近開(kāi)關(guān)到底起什么作用。
電話咨詢?cè)撈髽I(yè)技術(shù)人員,技術(shù)人員答復(fù):最初由于Z-CTIF計(jì)數(shù)器模塊只有2路高速計(jì)數(shù),而選用四路高速計(jì)數(shù)模塊Z-02Z價(jià)位太高,就設(shè)計(jì)用K 10繼電器每隔5 s切換一次B1、B2輸入。設(shè)計(jì)開(kāi)始沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,后來(lái)用戶反應(yīng)與K 10連接的PLC輸出模塊繼電器觸點(diǎn)頻繁損壞(10 s吸合/斷開(kāi)一次,1年工作6 000 h就動(dòng)作216萬(wàn)次)。在2003年就在程序上改為K10常閉,不再對(duì)第二打手測(cè)速,程序上顯示的第二打手速度是第一打手速度×1.7得到的數(shù)據(jù),所以第二打手即使不轉(zhuǎn)速度也會(huì)顯示。2005年改為西門(mén)子S7-226PLC,不再存在類似問(wèn)題。
基于廠家介紹的情況,如要克服以上故障,似乎只有更換PLC重新編寫(xiě)程序,但這樣一來(lái)成本較高。那么能不能利用現(xiàn)有PLC加以改進(jìn)呢?仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn),打手一的速度比較低,在600 r/min左右,用筆記本電腦查看FA 109型清棉機(jī)的掃描時(shí)間在12 ms/次,接近開(kāi)關(guān)脈沖60個(gè)/s,周期在16 ms,如果用普通計(jì)數(shù)器對(duì)第一打手計(jì)數(shù)基本可行。后通過(guò)修改PLC程序,去掉一些沒(méi)有用的級(jí)式程序后掃描時(shí)間縮短到7 ms/次~10 ms/次,后試驗(yàn)用普通計(jì)數(shù)器對(duì)打手一測(cè)速,顯示測(cè)試速偏低(打手實(shí)際速度630 r/min顯示500 r/min左右)。PLC掃描時(shí)間無(wú)法繼續(xù)降低,如果降低每秒打手脈沖數(shù)量(以前6脈沖/周),需要重新制作與接近開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的信號(hào)盤(pán)。后查閱Z-CITF說(shuō)明書(shū)發(fā)現(xiàn)以下內(nèi)容。
使用SZ-4型PLC時(shí)
加減計(jì)數(shù)器 1點(diǎn) (90°相位差2相信號(hào)/加、減個(gè)別信號(hào)5 kcps、24段設(shè)定)
加法計(jì)數(shù)器 2點(diǎn) (5 kcps、24段設(shè)定)
外部中斷輸入 4點(diǎn) (0.1 ms脈沖)
脈沖捕捉輸入 4點(diǎn) (0.1 ms脈沖)
普通輸入 4點(diǎn) (帶軟件濾波)
脈沖輸出 1點(diǎn) (40 kcps~50 kcps)
從上面內(nèi)容可以看到,Z-CTIF模塊在SZ-4 CPU模塊下可以實(shí)現(xiàn)1路A/B 5 KHz或2路加法5 KHz計(jì)數(shù);也可設(shè)置后當(dāng)作4路外部中斷輸入(1 KHz)。由于FA 109型清棉機(jī)最高打手速度也不會(huì)超過(guò)4 000 r/min,折合接近開(kāi)關(guān)脈沖400脈沖/s,完全可以利用Z-CTIF中斷代替高速計(jì)數(shù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)同時(shí)對(duì)3路打手測(cè)速功能。改中斷后ZCTIF模塊接線如圖3所示,K10繼電器拆除不用。
程序修改部分如下:修改Z-CTIF模塊為4路中斷輸入。
原程序:
LDS K 10 OUTW R7633∥設(shè)置R7633=K10,設(shè)置模塊為加法計(jì)數(shù)。
LDC K10001 OUTD R7634∥設(shè)置 I0/I1輸入為0001—加法計(jì)數(shù),絕對(duì)值設(shè)定值方式。
LDC K 70007 OUTD R7636∥設(shè)置 I2/I3輸入為0007—外部復(fù)位輸入(計(jì)數(shù)用,無(wú)中斷)。
圖3 改進(jìn)后打手電路接線圖
修改為:
LDS K40 OUTW R7633∥設(shè)置R7633=K40,設(shè)置模塊為中斷。
LDC K40004 OUTD R7634∥設(shè)置 I0/I1輸入為0004—中斷輸入。
LDC K40004 OUTD R7636∥設(shè)置 I2/I3輸入為0004—中斷輸入。
修改后設(shè)置中斷程序梯形圖如圖4所示。
圖4 修改后設(shè)置中斷程序梯形圖
這樣該模塊的C0-C3就變成外部中斷輸入,下一步設(shè)計(jì)中斷子程序。在中斷子程序中,在I0(I1/I2)上升沿對(duì)R3000(R3100/R3200)寄存器加一,隨后可以每隔5 s取出后乘以2就是打手1的轉(zhuǎn)速。修改后中斷子程序梯形圖如圖5所示。
圖5 修改后中斷子程序梯形圖
經(jīng)過(guò)對(duì)Z-CTIF模塊計(jì)數(shù)方式的重新設(shè)計(jì),在不增加成本的基礎(chǔ)上,取消了K10繼電器,對(duì)接線相應(yīng)做了調(diào)整,僅改寫(xiě)了控制程序就圓滿解決了設(shè)備設(shè)計(jì)上的先天缺陷。經(jīng)使用表明,設(shè)備能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,并且杜絕了以前經(jīng)常發(fā)生的故障,設(shè)備改進(jìn)獲得了成功。