宮 升
(中色非洲礦業(yè)公司, 贊比亞基特韋)
中色謙比希銅礦自2018年1月引進(jìn)Boomer M2C型雙臂鑿巖臺(tái)車,主要用于巷道掘進(jìn)與井下采礦作業(yè),前1年時(shí)間的運(yùn)行期間該設(shè)備頻繁發(fā)生液壓油乳化現(xiàn)象,給鉆孔質(zhì)量和速度造成較大影響。
液壓油乳化最主要的原因是液壓油中混入了水。初期,當(dāng)水與液壓油接觸時(shí),由于水分子之間相互吸引作用力,以水團(tuán)狀懸浮在液壓油中,經(jīng)高壓油泵抽吸與加壓,在液壓腔中受到較大的壓力擠壓,水團(tuán)被迅速分解成水分子并分散在液壓油分子周圍,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的氧化變質(zhì),液壓油就會(huì)變白。當(dāng)混入水份占0.05%~0.1%時(shí),油的透明度明顯變差成混濁狀,當(dāng)混入水份占0.2%~0.5%時(shí),油開(kāi)始乳化,高溫高壓系統(tǒng)循環(huán)后乳化現(xiàn)象將加速。同時(shí),液壓油在使用過(guò)程中產(chǎn)生的氧化變質(zhì)產(chǎn)物以及外來(lái)污染物會(huì)加速液壓油乳化變質(zhì)[1]。
液壓油乳化會(huì)對(duì)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生較大的危害,具體表現(xiàn)有油液變質(zhì),減小潤(rùn)滑油膜厚度,降低潤(rùn)滑作用;油液變性聚合而形成大分子,使液體黏度改變;形成有機(jī)酸,腐蝕金屬表面,導(dǎo)致系統(tǒng)元件磨損產(chǎn)生故障;處理過(guò)程中系統(tǒng)沖洗和舊油換新工作所需的液壓油用量增加,并還將產(chǎn)生大量的人工成本和材料消耗[2]。
雙臂鑿巖臺(tái)車液壓油乳化現(xiàn)象的發(fā)生主要有三個(gè)階段:初期,液壓油箱油位計(jì)視窗內(nèi)的液壓油由清亮變灰暗色;連續(xù)運(yùn)行4~6 h后,液壓油泛白色并開(kāi)始乳化,鑿巖機(jī)沖擊、緩沖、推進(jìn)系統(tǒng)壓力出現(xiàn)不穩(wěn)定且輕微下降現(xiàn)象;停機(jī)1~2 h后,打開(kāi)液壓油箱底部排水閥發(fā)現(xiàn)有極少量水排出,此時(shí)進(jìn)行油品取樣,樣品靜置4~6 h后,取樣容器內(nèi)油與水分離明顯。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,仔細(xì)分析了導(dǎo)致液壓油乳化的原因,主要是液壓油內(nèi)混入了水,對(duì)于雙臂鑿巖臺(tái)車來(lái)說(shuō),導(dǎo)致液壓油中混入水的途徑有多種,需逐項(xiàng)排查。
液壓油的品質(zhì)不好,自身含有水分,抗乳化能力太差,在高溫高壓下會(huì)使液壓油乳化。根據(jù)調(diào)研相關(guān)化驗(yàn)室做化驗(yàn),一般液壓油溫度不能超過(guò)65度,高溫高壓下,超過(guò)65度,液壓油粘度將會(huì)隨溫度升高而粘度降低[3]。
混加不同型號(hào)的油液、錯(cuò)接管路、液壓油箱密封不嚴(yán)呼吸器堵塞不通暢、環(huán)境溫度高液壓油箱內(nèi)產(chǎn)生冷凝水、液壓油儲(chǔ)存地點(diǎn)、油品質(zhì)量、加注油液操作方法不當(dāng)?shù)取?/p>
鑿巖機(jī)機(jī)頭水封損壞后未及時(shí)更換,導(dǎo)致沖渣水進(jìn)入鑿巖機(jī)內(nèi)泄回油系統(tǒng),經(jīng)液壓回油散熱器回到液壓油箱。
通過(guò)分析雙臂鑿巖臺(tái)車的油路系統(tǒng),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查看,得出某些元器件損壞將會(huì)導(dǎo)致液壓油乳化問(wèn)題。本文就現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生過(guò)的液壓油乳化后整改措施進(jìn)行匯總。
水封111損壞時(shí),部分沖渣水通過(guò)殼體101上的小孔排出,如不及時(shí)更換,將會(huì)導(dǎo)致沖渣水從水封112、止動(dòng)環(huán)140向沖擊活塞430方向排放。由于沖擊活塞430做功時(shí)產(chǎn)生的氣壓差會(huì)加速?zèng)_渣水向后排放,沖渣水通過(guò)沖擊活塞430中空的通孔向尾端501繼續(xù)排放,經(jīng)內(nèi)泄管接頭71回油至液壓回油散熱器,最終回到液壓油箱,造成液壓油乳化變質(zhì)。
圖1 Boomer M2C型雙臂鑿巖臺(tái)車沖擊和內(nèi)泄回油系統(tǒng)
設(shè)備操作人員在鉆孔鑿巖時(shí),如發(fā)現(xiàn)鑿巖機(jī)機(jī)頭出現(xiàn)沖渣水泄漏情況時(shí),應(yīng)立即檢查漏水點(diǎn)并更換水封,避免沖渣水逆流進(jìn)入回油系統(tǒng)。
本雙臂鑿巖臺(tái)車選用的是板殼式回油散熱器,若由于供水系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致回油散熱器內(nèi)部翅板損壞,無(wú)法從外觀發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)。板殼式散熱器與管殼式散熱器相比,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、傳熱面積大、傳熱效率高、冷卻速度快等優(yōu)點(diǎn);其缺點(diǎn)也明顯:翅片間距小、流體阻力大、易堵塞、不易清洗、密封周邊長(zhǎng)、翅板在高壓下易產(chǎn)生裂紋而泄漏等。板殼式散熱器的故障導(dǎo)致液壓油乳化的原因有如下。
W1.入水口 W2.出水口 T5.液壓回油入口 T7.液壓回油出口圖2 板殼式回油散熱器
(1)供水壓力過(guò)大,超過(guò)散熱器翅板的耐壓極限,翅板內(nèi)部膨脹后出現(xiàn)裂紋而產(chǎn)生泄漏。
(2)水質(zhì)差含腐蝕性造成水濾網(wǎng)過(guò)濾功能變差或損壞,水中的雜質(zhì)進(jìn)入散熱器翅板造成內(nèi)部堵塞,通流面積減小,水流體阻力變大,導(dǎo)致散熱器翅板內(nèi)部膨脹后出現(xiàn)。
(3)供水中含有極小細(xì)砂或鐵屑,因無(wú)法被水濾網(wǎng)完全過(guò)濾在進(jìn)入散熱器后不斷撞擊翅板內(nèi)部,造成翅板壁日趨變薄、耐壓程度變差,最終產(chǎn)生泄漏。
由于供水壓力遠(yuǎn)高于液壓系統(tǒng)回油壓力,當(dāng)發(fā)生漏泄時(shí),水通過(guò)回油散熱器直接進(jìn)入液壓油箱,造成液壓油乳化,具體過(guò)程如下:供水管接入三通閥4→濾網(wǎng)過(guò)濾水中雜質(zhì)→液壓回油散熱器9→集水閥座1(溢流閥控制水壓不超過(guò)14 Bar),旁通閥11手動(dòng)輔助排水泄壓,二位二通電磁閥根據(jù)液壓油溫度選擇對(duì)液壓油箱進(jìn)行強(qiáng)制冷卻或輔助排水泄壓→增壓水泵2→集水閥座8、18,溢流閥20控制最高水壓不超過(guò)25 Bar,旁通閥21輔助排水泄壓→電磁閥5控制水開(kāi)關(guān)→可調(diào)水流量開(kāi)關(guān)6→鉆臂上水管→鑿巖機(jī)機(jī)頭→鉆孔沖渣。
圖3 Boomer M2C型雙臂鑿巖臺(tái)車供水系統(tǒng)
(1)定期檢查供水源和過(guò)濾系統(tǒng),確保水源純凈、無(wú)細(xì)砂和顆粒、無(wú)腐蝕性,必要時(shí)應(yīng)取樣觀察。
(2)在設(shè)備進(jìn)水管處加裝壓力表和流量表,便于操作人員觀察供水情況并及時(shí)做出調(diào)整。
(3)開(kāi)啟水閥時(shí),嚴(yán)格控制進(jìn)水壓力在6~12 Bar之間;單臂鑿巖時(shí),供水流量應(yīng)控制在75~92 L/min之間,雙臂鑿巖時(shí),供水流量應(yīng)控制在140~180 L/min之間。
(4)定期檢查圖3中的閥1、7、20和所有手動(dòng)旁通閥工作正常,確保供水系統(tǒng)安全泄壓功能有效。
(5)定期檢查進(jìn)水濾網(wǎng),如發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)孔徑變大或破損殘缺時(shí),應(yīng)及時(shí)更換。
(6)每班排放水濾網(wǎng)內(nèi)的殘留雜物,確保供水系統(tǒng)通暢。
(1)清洗:受作業(yè)環(huán)境和水質(zhì)的影響,在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用之后,回油散熱器的表面和板殼間的波紋散熱片會(huì)附著一層灰塵與油泥且W1和W2水管接頭處會(huì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁上附著黏泥和堅(jiān)硬的水垢,如不及時(shí)清洗,將導(dǎo)致水系統(tǒng)流通面積減少,各板殼間的循環(huán)水量降低且分布不均,液壓系統(tǒng)散熱功能下降。因此,應(yīng)定期清洗回油散熱器內(nèi)外的水垢和油泥,確保供水、冷卻系統(tǒng)工作穩(wěn)定。
(2)試漏檢測(cè):檢測(cè)板殼式散熱器是否泄漏時(shí),可用液壓油從圖2中T5和T7口處將散熱器加滿,堵頭將W2處密封,再用空壓機(jī)風(fēng)管從W1接頭處接入,緩慢打開(kāi)閥門(mén)并逐步加壓至最大14 Bar,如發(fā)現(xiàn)T5和T7加油口處有氣泡從液壓油內(nèi)浮出,則散熱器內(nèi)部存在泄漏點(diǎn),供水系統(tǒng)的水混入回油系統(tǒng),最終導(dǎo)致液壓油乳化,需要立即更換新的散熱器。
后續(xù)對(duì)該臺(tái)雙臂鑿巖臺(tái)車使用情況進(jìn)行持續(xù)性跟蹤調(diào)查二個(gè)月時(shí)間,未再發(fā)現(xiàn)液壓油乳化現(xiàn)象,可以確認(rèn)故障已排除。
對(duì)于一般液壓系統(tǒng),油液中或多或少難免混入點(diǎn)水,在設(shè)計(jì)結(jié)算可做好相應(yīng)預(yù)案降低“水乳化”程度。
(1)選防乳性較好的液壓油,或者在液壓油中添加防乳化劑;
(2)油箱在結(jié)構(gòu)上提供油水分離的機(jī)會(huì),使得游離水聚積在油箱的地位,以備清除;
(3)加大管道通經(jīng),避免管道急劇擴(kuò)大、收縮或急彎,減弱管道內(nèi)紊流的紊動(dòng)程度和防止產(chǎn)生渦流,避免強(qiáng)化水乳化[4]。
Boomer M2C型雙臂臺(tái)車液壓系統(tǒng)控制原理復(fù)雜,使用同一個(gè)油箱,系統(tǒng)任何一處與水分接觸,都會(huì)造成所有液壓系統(tǒng)乳化,現(xiàn)場(chǎng)排除故障需要對(duì)系統(tǒng)控制原理特別熟悉,而且對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況非常了解的工程師,才能在盡可能短的時(shí)間內(nèi)找到問(wèn)題根源進(jìn)而解決問(wèn)題[5-6]。
本文對(duì)Boomer M2C型雙臂臺(tái)車供水系統(tǒng)、鑿巖機(jī)沖擊和內(nèi)泄回油系統(tǒng)、液壓回油系統(tǒng)以及板殼式散熱器的工作原理進(jìn)行了梳理,通過(guò)了解液壓油乳化原因以及根據(jù)故障現(xiàn)象查找問(wèn)題根源做出了分析,對(duì)如何防止液壓油乳以及快速檢漏提出了解決方案,為使用此類設(shè)備的礦山和單位提供了借鑒,同時(shí)也為設(shè)備維護(hù)與維修提供了參考意見(jiàn)。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)重視系統(tǒng)培訓(xùn),能夠正確處理現(xiàn)場(chǎng)異常狀況,不得對(duì)系統(tǒng)隨意更改,這樣才能減少系統(tǒng)故障發(fā)生率,提高液壓系統(tǒng)的壽命。